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        流態(tài)化冷卻器創(chuàng)新改進(jìn)設(shè)計(jì)及應(yīng)用

        2021-05-08 11:45:44王卡卡張振國黎富強(qiáng)
        硫酸工業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:流態(tài)化會(huì)澤水套

        王卡卡,張振國,黎富強(qiáng)

        (云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南會(huì)澤 654200)

        云南馳宏鋅鍺股份有限公司會(huì)澤冶煉分公司(以下簡稱會(huì)澤冶煉)所用流態(tài)化冷卻器用于冷卻焙燒料,其作用是將鋅焙燒產(chǎn)出的高溫焙砂礦由890~950 ℃冷卻到500 ℃,冷卻效果的好壞直接影響后端設(shè)備圓筒冷卻器、刮板運(yùn)輸機(jī)和球磨機(jī)的使用壽命,因而是沸騰焙燒系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備。該設(shè)備在實(shí)際運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)水套易開裂、觀察孔蓋無法正常打開、窺視孔蓋密封失效、進(jìn)料插板無法正常切換關(guān)閉、氣流使水套產(chǎn)生磨損等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。因此,極有必要對(duì)流態(tài)化冷卻器優(yōu)化改進(jìn),提高安全性和穩(wěn)定性,保證沸騰焙燒系統(tǒng)長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 實(shí)際運(yùn)行中存在的問題

        流態(tài)化冷卻器主要由上筒段、下筒段、加料筒、出料筒、加料管、出料管、觀察孔蓋、窺視孔蓋、風(fēng)箱、風(fēng)帽、進(jìn)氣箱、燒注層和排渣口等組成[1],流態(tài)化冷卻器結(jié)構(gòu)示意見圖1。

        圖1 流態(tài)化冷卻器結(jié)構(gòu)示意

        1.1 水套易開裂

        由于進(jìn)、出料筒與水套上下板溫差較大,導(dǎo)致水套上下板膨脹量較大。而且進(jìn)、出料筒上部與水套上板是T形接頭焊接連接,進(jìn)、出料筒下部與水套下板是直角接頭焊接連接,焊接處應(yīng)力較集中,在經(jīng)受反復(fù)的熱脹冷縮應(yīng)力作用下,容易引起進(jìn)、出料筒下部與水套的焊縫以及進(jìn)、出料筒上部與水套的焊縫開裂造成漏水事故。進(jìn)、出料筒與水套的焊縫易開裂位置見圖2。

        圖2 進(jìn)、出料筒與水套的焊縫易開裂位置

        1.2 觀察孔蓋無法正常打開

        觀察孔蓋采用螺栓連接,在設(shè)備出現(xiàn)故障需將其打開應(yīng)急清理流化層積礦時(shí),由于溫度高不易拆卸,無法正??焖俅蜷_,造成設(shè)備故障處置周期長。改造前觀察孔蓋使用示意見圖3。

        圖3 改造前觀察孔蓋使用示意

        1.3 窺視孔蓋密封失效

        加料筒和出料筒頂部的窺視孔蓋對(duì)角各用一顆螺栓壓緊,熱脹冷縮時(shí)會(huì)導(dǎo)致密封失效。改造前窺視孔蓋使用示意見圖4。

        1.4 進(jìn)料插板閥無法正常切換開閉

        進(jìn)料插板安裝在流態(tài)化冷卻器進(jìn)料管前端,由于進(jìn)料溫度在890~950 ℃,設(shè)備出現(xiàn)故障需切換關(guān)閉進(jìn)料插板時(shí),由于溫度較高不易拆卸切換閥心,造成設(shè)備故障處置周期長。

        2 流態(tài)化冷卻器技改措施

        圖4 改造前窺視孔蓋使用示意

        針對(duì)流態(tài)化冷卻器所存在的問題,本著不改變安裝尺寸的原則,對(duì)流態(tài)化冷卻器及進(jìn)料手板閥進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),減少水套開裂漏水故障,提高斷風(fēng)、斷水后的應(yīng)急處置能力,延長設(shè)備使用壽命,提升設(shè)備運(yùn)行的安全穩(wěn)定性,保證沸騰焙燒系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn)。

        2.1 進(jìn)、出料筒與水套焊接的改進(jìn)

        若進(jìn)、出料筒與水套焊接處的焊縫強(qiáng)度不足,會(huì)出現(xiàn)膨脹后焊縫開裂引起漏水事故,而且進(jìn)、出料筒下部與水套下板直角接頭處又同時(shí)受氣體顆?;旌衔餂_刷,易受損。《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》關(guān)于焊接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)中提出:在設(shè)計(jì)焊接結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)盡可能采用最合理的結(jié)構(gòu)和焊接工藝,以便變形和應(yīng)力能減至最少;選用改進(jìn)后的設(shè)計(jì),即在角形連接中,在要求密封和承受動(dòng)載荷時(shí),應(yīng)在內(nèi)部增加焊縫[2]。因此,通過以下方法提高進(jìn)、出料筒與水套焊接處的焊縫強(qiáng)度及鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:

        1)在進(jìn)、出料筒與水套焊接處的內(nèi)外側(cè)采用雙面焊接,焊接示意見圖5。

        2)根據(jù)JB/T 5000.3—2007《重型機(jī)械通用技術(shù)條件第3部分:焊接件》筋板倒角形式及尺寸,選擇在焊縫內(nèi)直角處焊接筋板,增加焊縫的鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。

        3)保證焊縫金屬與母材耐蝕性能一致,即焊縫金屬主要化學(xué)成分盡量接近母材,此外保證焊縫具有良好的抗裂性和綜合力學(xué)性能,焊接材質(zhì)選用A402焊條。

        2.2 觀察孔蓋的改進(jìn)

        原設(shè)計(jì)所用的流態(tài)化冷卻器觀察孔蓋由門孔、石棉板、螺栓、壓板及手柄組成,密封效果較差,高溫焙砂易從觀察孔蓋密封墊間噴出,導(dǎo)致焙砂及壓縮風(fēng)損失,還可能造成操作人員燙傷,且周圍環(huán)境難以清掃。

        圖5 進(jìn)、出料筒與水套焊接示意

        日常生產(chǎn)過程中,流態(tài)化冷卻器堵塞需要在30 min內(nèi)完成清理才能保證沸騰爐正常生產(chǎn)。但因溫度高,觀察孔四周又采用較多螺栓固定,拆卸困難,耗時(shí)較多,無法在30 min內(nèi)完成流態(tài)化冷卻器清理工作,從而造成沸騰爐燜爐,為生產(chǎn)經(jīng)營帶來經(jīng)濟(jì)損失。

        為解決上述問題,會(huì)澤冶煉選用一種實(shí)用的流態(tài)化冷卻器密封裝置加以替代,密封裝置包括鎖緊機(jī)構(gòu)、壓板、門孔、密封機(jī)構(gòu)和門鉸鏈機(jī)構(gòu)[3]。改造后的觀察孔蓋使用示意見圖6。

        圖6 改造后觀察孔蓋使用示意

        2.3 窺視孔蓋的改進(jìn)

        會(huì)澤冶煉對(duì)窺視孔蓋進(jìn)行一系列優(yōu)化改造,措施如下:

        1)使用2 mm鋼板制作非標(biāo)錐形封頭,用作壓蓋密封的外部密封槽,錐形封頭小端直徑508 mm,大端直徑628 mm,高120 mm。

        2)將錐形封頭小端倒立置于進(jìn)料筒和出料筒頂部下方100 mm處,并通過焊接方式將二者固定在一起,從而完成由錐形封頭與進(jìn)、出料筒管壁組成的錐形密封槽。

        3)壓蓋密封安裝完畢后,在錐形密封槽內(nèi)腔充濕鋅精礦,最終達(dá)到密封效果。

        改造后窺視孔蓋結(jié)構(gòu)見圖7。

        圖7 改造后窺視孔蓋結(jié)構(gòu)

        2.4 進(jìn)料閘板閥的改進(jìn)

        進(jìn)料閘板閥使用點(diǎn)溫度高達(dá)950 ℃,閘板閥制造安裝時(shí),若閥板與閥座相接觸的密封面間隙過小,使用時(shí)由于熱脹冷縮造成閥板卡死,無法打開,起不到臨時(shí)斷料應(yīng)急關(guān)閉作用;若閥板與閥座相接觸的密封面間隙過大,閥板密封不嚴(yán),又會(huì)造成內(nèi)部空壓風(fēng)和焙砂混合物從閥板密封面飛出。針對(duì)這一情況,會(huì)澤冶煉采取以下實(shí)施方案:

        1)閘板閥制造安裝時(shí)就確定閥板密封面間隙尺寸,保證應(yīng)急使用時(shí)能立即打開閘板。

        2)根據(jù)閘閥閥體靠閥板密封面一側(cè)的大小和手柄高度制作手柄密封盒,且手柄密封盒能夠?qū)⑹直耆芊庠趦?nèi)。

        3)通過螺栓將手柄密封盒與閘閥閥體連接在一起。

        4)安裝盲板閘板(閥門關(guān)時(shí)使用)或通板閘板(閥門開時(shí)使用)后,在手柄密封盒內(nèi)填充硅酸鋁棉[4],避免操作使用時(shí)因手柄溫度過高而無法作業(yè)。

        5)手柄密封盒內(nèi)填充保溫棉,再通過螺栓連接方式安裝密封盒壓蓋,達(dá)到完全密封效果。

        改進(jìn)后進(jìn)料閘板閥的設(shè)計(jì)及使用示意見圖8~9。

        3 運(yùn)行效果

        經(jīng)一系列改造后,2020年3月設(shè)備投入運(yùn)行,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)良好。

        圖8 改進(jìn)后進(jìn)料閘板閥設(shè)計(jì)

        圖9 改進(jìn)后進(jìn)料閘板閥使用示意

        設(shè)備改造前后運(yùn)行效果見表1。

        表1 設(shè)備改造前后運(yùn)行效果

        4 結(jié)語

        通過對(duì)原有流態(tài)化冷卻器的水套焊接工藝、觀察孔蓋、窺視孔蓋和進(jìn)料插板閥的改進(jìn),水套焊縫壽命得以延長,觀察孔蓋打開、進(jìn)料插板閥開閉切換更輕便、靈活,窺視孔蓋密封良好,經(jīng)會(huì)澤冶煉的實(shí)際應(yīng)用,能滿足生產(chǎn)需要。同時(shí),該技改措施提高了流態(tài)化冷卻器的可靠性、實(shí)用性,降低設(shè)備故障率,延長設(shè)備使用壽命,為鋅冶煉安全、連續(xù)生產(chǎn)提供了有力保障。

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