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        Smith 預(yù)估主汽溫度控制在RB 試驗中的應(yīng)用

        2021-05-06 02:34:20陳巍文徐柳斌張關(guān)淼
        浙江電力 2021年4期

        陳巍文,蔣 薇,徐柳斌,張關(guān)淼

        (1.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310012;2.國網(wǎng)浙江省電力有限公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014;3.浙江大學(xué) 工程師學(xué)院,杭州 310015)

        0 引言

        火力發(fā)電機組汽溫控制一直是火電廠模擬量控制系統(tǒng)的難點,其主要原因是汽溫控制具有大延時、大慣性、非線性和時變性的特點,采用常規(guī)和簡單的控制規(guī)律難以獲得較好的調(diào)節(jié)效果[1]。

        對于超(超)臨界機組直流爐而言,其主汽溫控制可認(rèn)為是兩段調(diào)節(jié),即水煤比控制和噴水減溫控制。其中,水煤比控制在直流機組汽溫調(diào)節(jié)中起著至關(guān)重要的作用,從理論上分析,鍋爐熱效率、燃料發(fā)熱量、給水焓決定了主汽溫度的變化,但在實際運行中,要精確保證水煤比,特別是在變負(fù)荷及RB(輔機故障減負(fù)荷)等極端工況下尤為困難。因此,除了采用水煤比進行主汽溫粗調(diào)以外,還會采用屏后(一級噴水)汽溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)、鍋爐出口汽溫調(diào)節(jié)系統(tǒng)(二級噴水減溫)對主汽溫度進行精確細(xì)調(diào)[2]。不同于超(超)臨界機組直流爐,亞臨界機組汽包爐的工質(zhì)在汽包內(nèi)一直處于汽、液兩相共存的狀態(tài),壓力、溫度等狀態(tài)參數(shù)具有相對穩(wěn)定對應(yīng)的關(guān)系,其主汽溫度控制效果取決于噴水減溫系統(tǒng)的調(diào)節(jié)。不論超(超)臨界機組還是亞臨界機組,噴水減溫系統(tǒng)是汽溫精準(zhǔn)調(diào)節(jié)的重要手段,是汽溫控制的核心。

        對于發(fā)電機組而言,過高或過低的主汽溫度都會影響整個控制系統(tǒng)的運行:主汽溫過高,過熱器易發(fā)生超溫,造成汽輪機轉(zhuǎn)子過度膨脹,影響汽輪機運行安全;主汽溫過低,設(shè)備的生產(chǎn)效率下降,汽輪機末級蒸汽濕度增加,引起葉片磨損[3]。因此,主汽溫度的準(zhǔn)確合理控制關(guān)乎發(fā)電機組的安全穩(wěn)定。某2×1 050 MW 燃煤發(fā)電工程作為“一帶一路”重點海外項目,其機組主汽溫度的良好控制尤為重要。

        1 Smith 預(yù)估控制回路設(shè)計

        針對主汽溫度這個復(fù)雜的控制對象,文獻[4]總結(jié)歸納了以下幾類較為常見的控制策略:普通PID 串級控制、相位補償控制、狀態(tài)變量控制、Smith 預(yù)估控制以及自適應(yīng)控制和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制。由于主汽溫度具有大延遲的特點,采用普通PID 串級控制時往往會出現(xiàn)較大的超調(diào)量和振蕩,系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)和穩(wěn)定性能都會降低[5],而該項目采用Smith 預(yù)估控制策略,取得了較好的控制效果。

        Smith 預(yù)估控制器的原理如圖1 所示。其中,R(s)為輸入量,Y(s)為輸出量,Gc(s)為控制器,Gp(s)e-τs為實際被控對象,Gs(s)為無時滯預(yù)估模型,τs 為被控對象時滯時間。

        圖1 Smith 預(yù)估控制器原理

        根據(jù)邏輯結(jié)構(gòu)圖,可以得到控制器的傳遞函數(shù)是兩個并聯(lián)通道之和:

        為消除被控對象時滯特性所產(chǎn)生的不良影響,確保理想的調(diào)節(jié)品質(zhì),需要將進入控制調(diào)節(jié)器的被調(diào)量Y′(s)進行無時滯化處理,因此,要求式(1)與Gp(s)相等,可以得到:

        而式(3)也是Smith 預(yù)估控制回路的核心。

        圖2 所示為該項目運用Smith 預(yù)估控制邏輯結(jié)構(gòu)。

        圖2 Smith 預(yù)估控制邏輯結(jié)構(gòu)

        根據(jù)過熱器分段結(jié)構(gòu)可知:當(dāng)減溫水調(diào)閥在有效行程動作,末級過熱器進口溫度Tinl會隨之發(fā)生變化。但過熱器管外煙氣流速的對流、輻射對汽溫存在時滯作用,故末級過熱器出口溫度Tout的變化顯得較為緩慢。而Smith 預(yù)估器的作用就是消除上述滯后時間,將減溫水調(diào)節(jié)器的控制對象從末級過熱器出口溫度Tout轉(zhuǎn)變?yōu)槟┘夁^熱器進口溫度Tinl是控制策略的關(guān)鍵[6]。

        令末級過熱器出口溫度Tout與末級過熱器進口溫度Tinl的關(guān)系定義為:

        根據(jù)式(3)與式(4),可以得到減溫水調(diào)節(jié)器的控制對象為:

        從式(5)可以看出,含有τ 時間滯后環(huán)節(jié)的Tout已被消除,在動態(tài)調(diào)節(jié)過程中被調(diào)量轉(zhuǎn)變成了具有快速響應(yīng)特性的Tinl,采用常規(guī)PID 調(diào)節(jié)器即可獲得較為理想的調(diào)節(jié)品質(zhì)。末級過熱器溫度控制邏輯如圖3 所示。

        不僅如此,考慮機組RB 工況,由于快速減負(fù)荷的需要會使制粉系統(tǒng)迅速停止工作,燃料量的迅速減少會導(dǎo)致主汽溫度發(fā)生大幅度的下降與波動[7-9],結(jié)合該機組磨煤機設(shè)計臺數(shù)和位置分布特點,考慮全爐膛燃燒印尼煤的實際情況,特設(shè)計增加了兩級過熱器減溫水RB 超馳關(guān)閉減溫水調(diào)閥20 s 的聯(lián)鎖邏輯,確保在RB 過程初期,主汽溫度能夠維持較高的水平,避免因機組蓄熱的變化導(dǎo)致主汽溫度大幅下降。

        圖3 末級過熱器溫度控制邏輯

        針對機組不同負(fù)荷區(qū)間的穩(wěn)態(tài)、動態(tài)運行工況,經(jīng)過相關(guān)參數(shù)細(xì)調(diào)之后,上述控制策略取得了較好效果,但在RB 試驗過程中,卻由于超馳關(guān)閉減溫水調(diào)閥的聯(lián)鎖邏輯,反而導(dǎo)致了類似積分飽和的現(xiàn)象,影響了調(diào)節(jié)控制效果,存在超溫安全隱患。

        2 RB 過程中積分飽和現(xiàn)象的分析

        2.1 現(xiàn)象經(jīng)過

        單磨燃料RB 試驗前,機組在協(xié)調(diào)方式下穩(wěn)定運行,有功功率958 MW,制粉系統(tǒng)A,B,D,E,F(xiàn),G 共6 套運行,主蒸汽壓力24.48 MPa,主蒸汽溫度600.3 ℃,再熱蒸汽溫度601.5 ℃,總煤量488 t/h,給水流量2 387 t/h,過熱度23.4 ℃,總風(fēng)量3 426 t/h,一次風(fēng)壓力11.9 kPa。經(jīng)調(diào)度允許后,手動停G 制粉系統(tǒng),燃料RB 觸發(fā),RB過程順利,爐膛負(fù)壓、總風(fēng)量、給水流量、過熱度、主汽調(diào)門開度等相關(guān)主(重)要參數(shù)平穩(wěn)可控。

        RB 試驗前,機組各參數(shù)調(diào)節(jié)正常,主汽溫度設(shè)定值600 ℃,實際主汽溫度600.3 ℃,二級過熱器減溫水兩側(cè)調(diào)閥平均開度28.4%,控制平穩(wěn)。23:08:06,機組觸發(fā)燃料RB,主汽溫度開始下降,由于RB 信號會觸發(fā)過熱器減溫水調(diào)閥的超馳關(guān)信號,因此在RB 過程初期(20 s),各級過熱器減溫水調(diào)閥均處于全關(guān)狀態(tài),23:09:26 時達到該RB 過程最低值596.7℃。隨著熱力系統(tǒng)逐漸達到新的穩(wěn)定,主汽溫度開始回升,最高值至612.6℃,嚴(yán)重偏離設(shè)定值,調(diào)節(jié)效果不甚理想,調(diào)節(jié)過程如圖4 所示。

        圖4 單磨RB 過程主汽溫度控制情況

        2.2 原因分析

        由圖4 可知,在RB 初期,減溫水快關(guān)的確對主汽溫度提升有較大幫助,但隨著熱力系統(tǒng)的變化,特別是過熱度的回升以及金屬蓄熱的釋放,流經(jīng)屏式過熱器的蒸汽溫度也在逐漸回復(fù),因此作為溫度細(xì)調(diào)和精調(diào)的減溫水,應(yīng)及時把握溫度的變化趨勢,適時乃至提前動作,確保主汽溫度的穩(wěn)定[10]。

        以末級過熱器減溫水為例,結(jié)合圖3 可知,減溫水調(diào)節(jié)PID 的設(shè)定值為末級過熱器進口溫度Tinl,PID 的被控量為:

        式中:Tset為主汽溫度設(shè)定值;為燃料量微分。

        根據(jù)RB 動作后汽溫開始回升的實際工況,此時的燃料量已達到穩(wěn)定且微分作用已基本結(jié)束,因此,可以將式(6)簡化為:

        從式(7)可以看到,Tout和Tinl的變化影響了PID 被控量的變化,將PID 的設(shè)定值及被控量整理為:

        因Tset保持不變且主汽溫度降幅較大,雖然Tinl已開始緩慢回升,但基于過熱器結(jié)構(gòu)特性,Tinl的變化趨勢要提前于Tout,即Tinl回升時Tout可能還處于下降階段或穩(wěn)定階段,因此(Tset-Tout)將長時間保持較大數(shù)值,這就導(dǎo)致了減溫水調(diào)閥一直處于全關(guān)狀態(tài),直至Tout反超溫度設(shè)定值之后,才開始介入調(diào)節(jié),出現(xiàn)了較為典型的積分飽和現(xiàn)象。

        3 優(yōu)化措施及效果

        3.1 優(yōu)化措施

        根據(jù)上述積分飽和現(xiàn)象及分析結(jié)果,提出以下優(yōu)化措施:

        (1)增加RB 過程中主汽溫度變化的微分前饋。因RB 類型的不同,其過程復(fù)雜多樣、不可預(yù)測,主汽溫度的變化快慢及變化幅度很難一一表征,借鑒模糊控制理念,設(shè)計了選定控制偏差、誤差變化率、控制作用的離散模糊子集[11],通過對主汽溫度的實時采集,及時掌握主汽溫度的變化趨勢,運用函數(shù)功能塊F(x)來實現(xiàn)在主汽溫度不同變化速率下減溫水的不同前饋量值[12-13]。

        (2)優(yōu)化減溫水PID 被控量邏輯,實現(xiàn)RB 過程中抗積分飽和的能力。在機組RB 工況下,通過對被控量值的鎖定,將(Tset-Tout)進行剔除處理,在一定時間內(nèi)減溫水PID 將根據(jù)RB 觸發(fā)時(Tset-Tout)和Tinl的關(guān)系提前進行調(diào)節(jié)。與此同時,在該控制回路上還設(shè)計增加了(Tset-Tout)量值疊加溫度修正的功能,該修正基于不同RB 類型對主汽溫所產(chǎn)生的不同影響,靈活區(qū)分疊加作用強弱[14],確保RB 后期蒸汽溫度,特別是主汽溫度快速大幅飆升時汽輪機的安全運行。

        (3)增加RB 觸發(fā)后主汽溫度設(shè)定值切換的邏輯[15]。在機組RB 發(fā)生后,將主汽溫度設(shè)定值切換為595 ℃,主動降低溫度設(shè)定值,進一步避免后續(xù)的溫度超溫。待RB 復(fù)位后,運行人員可手動改變溫度設(shè)定值偏置,恢復(fù)對主汽溫度的正常控制。

        以末級過熱器減溫水為例,優(yōu)化后的控制邏輯如圖5 所示。

        3.2 優(yōu)化效果

        通過對上述相關(guān)邏輯優(yōu)化后,主汽溫度調(diào)節(jié)品質(zhì)改善效果明顯。以燃料量波動、爐內(nèi)風(fēng)煙流場擾動、火焰偏燒情況最為惡劣的空預(yù)器RB 試驗為例,其末級過熱器進口溫度在RB 觸發(fā)后經(jīng)過3 min 18 s 開始回升;主汽溫度經(jīng)過5 min 27 s開始回升。隨著Tinl的緩慢攀升,末級減溫水調(diào)閥隨之開始調(diào)節(jié),待主汽溫度開始上升時,主汽溫度變化微分的前饋也逐漸介入。整個空預(yù)器RB過程中,主汽溫度最低581.8 ℃,最高597.3 ℃,調(diào)節(jié)效果顯著,調(diào)節(jié)過程如圖6 所示。

        圖5 優(yōu)化后末級過熱器溫度控制邏輯

        圖6 邏輯優(yōu)化后空預(yù)器RB 過程主汽溫度控制情況

        4 結(jié)語

        在具有大延時、大慣性、非線性和時變性特點的主汽溫度控制中,針對應(yīng)用Smith 預(yù)估控制方法在RB 過程中出現(xiàn)的近似積分飽和現(xiàn)象,提出了一種運用增加主汽溫度變化微分前饋和優(yōu)化RB 過程PID 導(dǎo)前設(shè)定值邏輯的改進Smith 預(yù)估控制策略。該方法通過實時采集主汽溫度的變化趨勢,及時調(diào)整對減溫水的前饋量值,同時優(yōu)化減溫水PID 導(dǎo)前設(shè)定值邏輯,通過對RB 過程中導(dǎo)前設(shè)定值的鎖定,實現(xiàn)近似抗積分飽和的能力。在空預(yù)器RB 試驗中,超調(diào)量控制在2.3℃,峰值時間在RB 觸發(fā)后的15 min 42 s,系統(tǒng)穩(wěn)定后無振蕩。試驗結(jié)果表明,該策略控制品質(zhì)改善明顯,積分飽和現(xiàn)象得以消除,滿足了控制要求,對同樣采取Smith 預(yù)估控制策略的機組具有借鑒意義。

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