高 敏,秦克軍
(1.淮河能源控股集團煤業(yè)公司 張集煤礦技術(shù)一科,安徽淮南 232100;2.淮河能源控股集團煤業(yè)公司 張集煤礦綜采二隊,安徽淮南 232100)
安徽淮河能源煤業(yè)公司張集煤礦1610A工作面為大采高工作面,開采煤層為1煤層,煤層總厚2.1~8.2m,煤層平均厚度6.5m,傾斜角度平均為10°,工作面標(biāo)高-449.3~-497m,砂巖直覆頂板厚度25.8m。工作面傾斜長度140m,走向回采長度1471m。工作面支護采用ZZG13000/21/42D型電液控支架,布置83架。
工作面于2020年6月進入5#異常區(qū),在軌順退尺1 040m處揭露5#坑透異常區(qū),異常區(qū)內(nèi)軌、運順共揭露3條斷層,分別為 F1610A02(H=1.1~2.4m)、Fs629(H=1.7~6.6m)貫穿工作面、Fs626(H=2.4~5.4m)貫穿工作面,斷層發(fā)育,影響程度H<1m煤厚,對回采有很大影響。
過斷層前提前調(diào)整工作面采高,工作面運順回采至退尺點1 028m,距離斷層面12m前(按照最大坡度12°控制飄、剎車),將工作面斷層影響范圍內(nèi)采高控制到3.6m左右。
過5#異常區(qū)回采期間,在工作面及軌、運順實行掛牌管理,間隔3m對應(yīng)破頂矸量、飄(剎)車量對照表,便于現(xiàn)場及時調(diào)整層位。
工作面在過斷層前,需要根據(jù)開采范圍內(nèi)的斷層具體分布情況設(shè)計相應(yīng)的推進方案。根據(jù)斷層產(chǎn)狀和性質(zhì),在11#架、29#架、63#架按照等高線剖面法,分別沿走向繪制了3個過斷層預(yù)想剖面圖。利用剖面圖按照10°飄剎車角度作出飄剎車距離,每刀飄剎車幅度控制在150mm以內(nèi),原則上下盤跟頂、上盤剎車、逮頂回采,并適當(dāng)破頂保持?jǐn)鄬用嫫骄忂^渡。
2.2.1 A1剖面-11#架過斷層方法
①層位控制。下盤跟頂回采,工作面運順回采至退尺1 112m時進入Fs1611A09斷層面,開始剎車、逮頂,按照設(shè)備爬坡能力10°要求,剎車逮頂距離31m,最大破矸量3.6m,回采至1 143m時跟上煤層頂板;過Fs626斷層時,上盤挑頂、飄車,破頂距離28m(1 174~1 202m),破矸量(砂巖)3.2~3.6m,進入下盤跟頂回采。
②面內(nèi)影響范圍:預(yù)計為1~15架。
③飄剎車幅度。過斷層期間,每刀挑頂、飄(剎)車量控制在150mm。采高控制在3.6~4m。
2.2.2 B1剖面-29#架過斷層方法
①層位控制。工作面運順回采至退尺1 108m時進入Fs629斷層面,開始剎車、逮頂,剎車距離22m,回采至1 130m進入F1611A07斷層下盤,跟煤層頂板回采;回采至1 161m開始飄車、挑頂,回采至1 187m進入Fs626斷層下盤,挑頂、飄車距離 26m,回采至1 192m跟上煤層頂板回采。如圖1所示。
圖1 B1剖面-29#架過斷層
②面內(nèi)影響范圍:16~34架。
③飄剎車幅度。過斷層期間,每刀挑頂、飄(剎)車量控制在150mm。采高控制在3.6~4m。
④圖1 B1剖面圖說明:工作面回采至退尺1 108m時進入Fs629斷層面,開始剎車、破頂,逮頂回采至1 130m進入F1611A07斷層面,進入下盤跟上煤層頂板回采;回采至1 161m開始飄車、挑頂,挑頂、飄車距離 26m,回采至1 192m跟上煤層頂板回采。
2.2.3 C1剖面-11#架過斷層方法
按照A1、B1剖面方法算好層位控制、飄(剎)車距離、影響范圍、飄(剎)車幅度。
2.2.4 運順過斷層方法
①層位控制。運順回采過Fs629斷層面,上盤挑頂回采,挑頂距離14m,最大破矸量3m;過F1611A07斷層時,飄車適當(dāng)逮煤頂回采,逮頂距離24m,減少破矸量,逮煤段要注漿加固,防止片幫掉頂。
②面內(nèi)影響范圍為:機頭10架過渡到風(fēng)巷。風(fēng)巷超高段提前接頂施工,并對煤壁注漿加固。
③過斷層期間,每刀挑頂、飄(剎)車量控制在150mm。采高控制在3.4~3.6m。
運順在退尺1 160m鉆場內(nèi)施工鉆孔,開孔位置為頂板向下1m;終孔間距10m,終孔位置為從下盤頂板向下1m煤體穿過斷層面5m。共設(shè)計37個頂板鉆孔(孔徑113mm),總計注漿693袋久米納水泥。軌順退尺1 181~1 189m之間布置9個鉆孔,間距1m,開孔位置為底板向上1m。
所有鉆孔采用“兩堵一注”方式使用膠囊配合聚氨酯藥卷封孔,其中膠囊封孔10m,孔口采用聚氨酯封堵1m以上,總封孔長度10m(從孔口向里依次下鐵管4m,雙抗實管6m,鐵管最外端安裝相應(yīng)截止閥);鉆孔內(nèi)全程下1.5寸注漿管。其中,運順19個鉆孔里端下20m帶眼花管,外端均為實管。軌順9個鉆孔里端下15m帶眼花管,外端均為實管。
工作面過斷層期間,發(fā)現(xiàn)局部有片幫征兆或斷層面附近及時采取注漿加固,有效預(yù)防片幫掉頂。
(1)根據(jù)工作面片幫情況,進行打孔設(shè)計,原則上3架一孔。如需在順槽注漿,順槽煤幫側(cè)原則上2~3m一個孔。
(2)單孔一次注入最大劑量一般不得超過1 000kg;注漿時,注漿眼及頂幫端面出現(xiàn)漿液時立即停止注漿,一般每孔連續(xù)注漿時間以不超過60min為宜。注漿結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)監(jiān)測施工現(xiàn)場CH4、CO、O2、有毒有害物質(zhì)和溫度變化情況,連續(xù)觀測時間不得低于48h。
(3)工作面內(nèi)過斷層期間的注漿情況:工作面過斷層期間運順共注765桶久米納高分子材料,軌順共注150桶久米納,面內(nèi)共注3 780桶久米納。
斷層區(qū)內(nèi)矸石較厚且硬,采煤機截割困難,采用爆破預(yù)裂的方法破碎矸石,然后再通過采煤機截割的方法過斷層。采用風(fēng)錘、中空六角鉆桿、梅花型鉆頭打眼。當(dāng)巖石厚度在1m以下,布置單排眼。當(dāng)巖石厚度在1m以上,視具體情況布置三花炮眼(當(dāng)布置三花炮眼爆破效果不好時,則布置五花炮眼)。炮眼深度為1.8~2.2m,間距600mm,排距600mm,裝藥量不超過2卷/眼。第一排眼距頂板300mm,仰角15°,第三排距煤層線300mm,俯角10°第二排眼水平布置,炮眼前段斜向機頭方向,與水平夾角80°。工作面爆破預(yù)裂后,采煤機再進行截割,采煤機的牽引速度保持在 4m/min,截割過程中,按照上 述方案設(shè)計的采高運行,采煤機的截割深度為 0.6m,在每次爆破后需采煤機截割 3 刀,完畢后再進行下次預(yù)裂爆破,直至通過斷層區(qū)域。
3.5.1 支架工作阻力計算
①動載系數(shù)法
根據(jù)實測所得的循環(huán)時間內(nèi)加權(quán)平均工作阻力或循環(huán)內(nèi)最大工作阻力,利用多元回歸的方式得出動載系數(shù),從而判斷支架工作阻力是否滿足要求。
式中:qz為液壓支架的支護強度,MPa;M為采高,取4.5m;γ為上覆巖層密度,取2.5×103kg/m3;Kp為頂板巖石破碎膨脹系數(shù),張集礦老頂砂巖較為發(fā)育,破碎膨脹系數(shù)偏小,取1.3。α為工作面傾角,8°~15°,平均為10°;β為附加阻力系數(shù),二排柱支架取1.6,單排柱支架取1.2;q′為頂板周期來壓動載系數(shù),q′值可按以下情況選取:周期來壓不明顯頂板,q′取1.1~1.2;周期來壓明顯頂板,q′取1.3~1.4;周期來壓強烈頂板,q′取1.5~1.7。根據(jù)張集礦1610A工作面來壓時觀測計算后的動載系數(shù)在1.7~2.0,q′取1.85。
工作面選用的ZZ13000/24/50D型液壓支架支護強度為1.26MPa,經(jīng)計算q=0.98MPa,則qz=1.26MPa≥0.98MPa,所以支架能夠滿足支護要求。
②根據(jù)工作面采高按照經(jīng)驗公式計算頂板壓力Q2
Q2=K×R×M=10×2.5×103×5×9.8×10-6=1.225MPa
式中:K為增載系數(shù),一般6~11,根據(jù)同煤層其他工作面及本工作面頂板實際狀況,取K=10;R為頂板巖石容重R=2.5×103kg/m3;M為最大采高,M=5m。
對應(yīng)支架所需的工作阻力
式中:F為支架工作阻力kN;Q1為預(yù)測頂板壓力(MPa);S為支架支護面積1.75(中心距)×5.85(最大控頂距)=10.2m2;η為支架的支護效率,75%。
∵13 000kN>9 371kN,1.26MPa>W(wǎng)z=1.225MPa。
∴支架的工作阻力符合過斷層期間最大工作阻力要求。
3.5.2 礦壓監(jiān)測
為了驗證過斷層期間工作面支架設(shè)備支護效果的合理性,在工作面過斷層期間,對液壓支架的工作阻力進行監(jiān)測分析。當(dāng)綜采工作面過斷層期間,周期來壓影響時液壓支架工作阻力明顯增加,且斷層兩側(cè)的液壓支架明顯較其他液壓支架的工作阻力大。因此,應(yīng)根據(jù)綜采工作面過斷層期間礦壓顯現(xiàn)規(guī)律做好頂板及支護的管理工作,保證回采工作面順利平穩(wěn)
地推過斷層影響范圍。
在采取上述工作面過斷層技術(shù)方案后,工作面過斷層效率有了顯著的提升,相比傳統(tǒng)過斷層方法,工作面過斷層期間月度推進106m,平均日推進3.5m,并且在過斷層期間,無大面積冒頂、片幫等事故出現(xiàn),表明該過斷層技術(shù)方案具有較好的效果。
以安徽淮河能源公司某礦1610A砂巖直覆大采高工作面地質(zhì)條件為基礎(chǔ),對工作面過斷層技術(shù)方案進行了研究,在回采工藝方面,通過調(diào)整工作面傾斜角度與采高、超前治理與應(yīng)急預(yù)防對斷面注漿加固,加強工作面礦壓監(jiān)測和分析,加強頂板管理和減少設(shè)備損耗,同時結(jié)合優(yōu)化了工作面過斷層回采工藝,對工作面過斷層技術(shù)措施進行了設(shè)計?,F(xiàn)場實踐結(jié)果顯示,在采用該方案后,工作面過斷層期間生產(chǎn)效率提高一倍,經(jīng)濟效益顯著提升,表明該方案具有較好的應(yīng)用效果。