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        蘭炭在600MW無(wú)煙煤“W”火焰鍋爐上的摻燒應(yīng)用研究

        2021-04-28 03:24:08陳廣偉黃建平徐鵬志
        發(fā)電技術(shù) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:蘭炭無(wú)煙煤磨煤機(jī)

        陳廣偉,黃建平,徐鵬志

        (華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江省 杭州市 310030)

        0 引言

        蘭炭又稱半焦、焦粉[1-2],是以侏羅紀(jì)不粘煤和弱粘煤為原料,通過(guò)中低溫干餾技術(shù)得到的一種半焦產(chǎn)品,同時(shí)獲得煤焦油和煤氣等副產(chǎn)品,蘭炭具有揮發(fā)分低、固定碳高、灰分低、硫分低、熱值高、灰熔點(diǎn)低等特點(diǎn)。目前,蘭炭生產(chǎn)主要集中在陜蒙晉寧接壤區(qū)和新疆等地,其中陜西榆林是我國(guó)蘭炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地和目前最大的生產(chǎn)基地。近年來(lái),蘭炭企業(yè)產(chǎn)能的大幅增加造成了蘭炭產(chǎn)能過(guò)剩的局面,而且傳統(tǒng)蘭炭市場(chǎng)需求的退縮又加劇了這種現(xiàn)象,以榆林地區(qū)的蘭炭企業(yè)為例,開(kāi)工率普遍在50%左右,所以,對(duì)于蘭炭市場(chǎng)的開(kāi)拓勢(shì)在必行[3]。目前,蘭炭在電力行業(yè)的應(yīng)用較少,為了擴(kuò)大蘭炭的應(yīng)用范圍,推動(dòng)蘭炭在動(dòng)力燃料領(lǐng)域的安全高效利用是一種可行的路徑。

        張?chǎng)蝃4]考察了蘭炭在民用取暖領(lǐng)域的可能性研究;楊忠燦等[5]開(kāi)展了在電站煤粉鍋爐上的摻燒蘭炭試驗(yàn),系統(tǒng)分析了典型蘭炭與配置中速磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)的煙煤鍋爐的適應(yīng)性;王光澤[3]開(kāi)展了135 MW機(jī)組電站鍋爐摻燒蘭炭的試驗(yàn)及應(yīng)用研究;劉家利等[6]在一維火焰燃燒試驗(yàn)爐和煤粉氣流著火溫度試驗(yàn)爐上對(duì)蘭炭進(jìn)行了燃燒性能研究;李曉偉等[7]采用一維火焰爐和煤粉著火爐對(duì)蘭炭與石炭煤、無(wú)煙煤等煤種進(jìn)行摻燒試驗(yàn)研究;牛芳[8]在實(shí)驗(yàn)室臺(tái)架上開(kāi)展了蘭炭在煤粉工業(yè)鍋爐上的燃燒試驗(yàn)研究;張華等[9]開(kāi)展了蘭炭與煙煤混合燃燒特性及機(jī)制分析。

        上述對(duì)蘭炭的研究是以蘭炭的燃燒特性為主,而且在僅有的幾個(gè)實(shí)例應(yīng)用中也只是研究了與煙煤的摻燒可能性,目前尚無(wú)在燃用無(wú)煙煤的大型電站鍋爐上的應(yīng)用研究。

        鑒于蘭炭的特性接近于無(wú)煙煤,而且硫分低,因而作為西南地區(qū)高硫無(wú)煙煤的替代燃料是一個(gè)很好的選擇,為了評(píng)估其可行性,本文以西南某電廠為例,進(jìn)行安全可靠性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性等方面的分析。此外,蘭炭產(chǎn)品的特性差異性較大,在不同粒度的蘭炭中,蘭炭粉末的揮發(fā)分、灰熔點(diǎn)、哈氏可磨系數(shù)均較高,并且磨損指數(shù)稍低,而且價(jià)格也是最低,因而選用榆林某化工企業(yè)的蘭炭粉末作為研究對(duì)象最為合適[3]。

        1 電廠設(shè)備簡(jiǎn)介

        某電廠1號(hào)機(jī)組額定負(fù)荷為600 MW,鍋爐型號(hào)為HG-1900/25.4-WM10,是一次中間再熱、超臨界壓力變壓運(yùn)行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型布置、露天布置。爐膛分為上下2部分,下?tīng)t膛斷面尺寸為26 680 mm寬、23 666 mm深;上爐膛斷面尺寸為26 680 mm寬、12 512 mm深。鍋爐燃用無(wú)煙煤,采用“W火焰”燃燒方式,在前、后拱上共布置有24個(gè)煤粉燃燒器,6臺(tái)BBD4360雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng)。

        在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(boiler maximum continuous rating,BMCR)工況下,鍋爐設(shè)計(jì)主蒸汽流量為1 900 t/h,燃煤耗量為287.7 t/h。

        磨制設(shè)計(jì)煤種時(shí),煤粉細(xì)度R90=6%,單臺(tái)磨煤機(jī)設(shè)計(jì)鋼球裝載量下的保證出力為51.8 t/h,最大鋼球裝載量下的保證出力為57.6 t/h。

        2 燃料的煤質(zhì)特性分析

        以某電廠的設(shè)計(jì)無(wú)煙煤和榆林某化工企業(yè)的蘭炭粉末為研究對(duì)象,進(jìn)行相應(yīng)的工業(yè)分析,可磨性、磨損特性、灰成分、灰熔融特性等化驗(yàn)分析,在此基礎(chǔ)上,按胡蔭平主編的《電站鍋爐手冊(cè)》[10]、DL/T 466—2017《電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則》[11]、GB/T 15224.1—2018《煤炭質(zhì)量分級(jí)(第 1部分:灰分)》[12]、GB/T 15224.2—2010《煤炭質(zhì)量分級(jí)(第 2 部分:硫分)》[13]和 GB/T 15224.3—2010《煤炭質(zhì)量分級(jí)(第 3部分:發(fā)熱量)》[14]中的計(jì)算和判別方法,對(duì)煤質(zhì)特性進(jìn)行了全面的對(duì)比分析,具體煤質(zhì)數(shù)據(jù)和特性分別如表1、2所示。

        表1 燃料的煤質(zhì)數(shù)據(jù)Tab. 1 The coal quality data for fuel

        表2 燃料的特性評(píng)價(jià)Tab. 2 The evaluation of fuel characteristics

        通過(guò)對(duì)表1、2的分析可知,與設(shè)計(jì)無(wú)煙煤相比,蘭炭粉末的優(yōu)勢(shì)主要在于硫分特低、灰分低、飛灰磨損特性低、發(fā)熱量稍高等方面,劣勢(shì)主要在于磨損特性三級(jí)極強(qiáng)、可磨性較難等方面,其他方面(如著火及穩(wěn)燃特性、燃盡特性、結(jié)渣特性、沾污特性、爆炸特性等)比較接近。

        經(jīng)初步判斷,2種燃料特性比較接近,摻燒可行。

        3 摻燒可行性分析

        3.1 安全可靠性分析

        3.1.1 出力校核分析

        在進(jìn)行不同煤種的摻配摻燒之前,一般所要考慮的問(wèn)題是如何摻配及摻配后的帶負(fù)荷能力能否滿足要求,將按照DL/T 466—2017《電站磨煤機(jī)及制粉系統(tǒng)選型導(dǎo)則》[10]中的計(jì)算方法,從不同摻配比例下的磨煤機(jī)出力變化及帶負(fù)荷能力的變化方面進(jìn)行計(jì)算分析,具體的計(jì)算結(jié)果如表 3和圖1所示。

        根據(jù)對(duì)表3和圖1的分析可知,隨著蘭炭摻配比例的增加,磨煤機(jī)出力和鍋爐的帶負(fù)荷能力逐漸降低,當(dāng)蘭炭摻配比例超過(guò)60%時(shí),難以保證 100%BMCR的帶負(fù)荷能力;全磨蘭炭時(shí),磨煤機(jī)出力降低約 27%,帶負(fù)荷能力約為96.6%BMCR。

        因此,如果采取統(tǒng)一摻配摻燒的方式,為了保證機(jī)組的帶負(fù)荷能力,建議蘭炭的摻配比例控制在60%以內(nèi)。

        表3 不同摻配比例下的出力校核Tab. 3 The output check under different blending ratios

        圖1 蘭炭摻配比例對(duì)出力的影響Fig. 1 Influence of semi-coke blending ratio on output

        3.1.2 安全性分析

        由于蘭炭粉末的磨損特性為三級(jí)極強(qiáng),而設(shè)計(jì)無(wú)煙煤的等級(jí)是較強(qiáng),所以在摻燒蘭炭時(shí)要特別注意設(shè)備磨損的問(wèn)題,磨損主要在磨煤機(jī)部件、煤粉分離器、粉管和燃燒器噴口等部位,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成燃燒器噴口磨穿、分離器葉片磨損、粉管漏粉、煤粉變粗等問(wèn)題,不僅危及設(shè)備的運(yùn)行安全,而且會(huì)造成燃燒組織的惡化,導(dǎo)致燃燒不穩(wěn),還會(huì)使灰渣含碳量升高,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。

        因此,在確定摻配摻燒前,應(yīng)當(dāng)做好磨煤機(jī)部件、煤粉分離器、粉管和燃燒器噴口等部件的防磨處理。

        為了規(guī)避因蘭炭極強(qiáng)的磨損特性帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),要對(duì)相應(yīng)的設(shè)備做好防磨處理。如果采用統(tǒng)一摻配摻燒的方式,就需對(duì)磨煤機(jī)等設(shè)備做全面的防磨處理,需要花費(fèi)大量的資金,而且后期的維護(hù)成本也會(huì)非常大,因而,建議采用分磨定磨的摻燒方式。

        依據(jù)表3計(jì)算分析可知,摻配的上限是3臺(tái)磨煤機(jī)全部磨制蘭炭,其余3臺(tái)磨煤機(jī)磨制設(shè)計(jì)無(wú)煙煤,此時(shí) 6臺(tái)磨煤機(jī)的最大帶負(fù)荷能力是99.6%BMCR,這種情況下只需要對(duì)磨制蘭炭的3臺(tái)磨煤機(jī)及后續(xù)設(shè)備進(jìn)行防磨改造即可,大大降低了設(shè)備投資和后期的維護(hù)成本。

        3.2 環(huán)保性分析

        與設(shè)計(jì)無(wú)煙煤相比,蘭炭具有硫分特低、灰分低的優(yōu)勢(shì),摻燒蘭炭可以大大減少硫和灰的含量,以BMCR工況,按照摻燒蘭炭的上限為例,具體數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 環(huán)保效益計(jì)算分析Tab. 4 The calculation and analysis of environmental protection benefits

        從表4可以看出,摻燒蘭炭后,含硫量下降了 43.1%,含灰量降低了 36.8%,排放量大大減少了。因而,從環(huán)保的角度來(lái)看,摻燒蘭炭的比例越高越好。

        3.3 經(jīng)濟(jì)性分析

        3.3.1 成本分析

        根據(jù) 3.1.2節(jié)中的分析結(jié)論可知,按照摻配蘭炭的比例上限考慮,比較優(yōu)選的方案是確定 3臺(tái)磨煤機(jī)專門磨制蘭炭,并且需要對(duì)相應(yīng)的磨煤機(jī)及后續(xù)部件進(jìn)行防磨處理,因而摻燒蘭炭的額外成本主要體現(xiàn)在對(duì)這3臺(tái)磨煤機(jī)及后續(xù)部件的防磨改造投入和后期的運(yùn)維投入上,磨煤機(jī)的防磨投入費(fèi)用約80萬(wàn)元/臺(tái)。

        目前煤炭市場(chǎng)上20 929 kJ無(wú)煙煤的價(jià)格為600~800 元/t,25 115 kJ蘭炭粉末的價(jià)格為 800~1 000元/t,石灰石(純度約 95%)的價(jià)格約為 700元/t。

        所以,在核算成本時(shí),要考慮磨煤機(jī)的防磨投入和蘭炭?jī)r(jià)格高的問(wèn)題。

        3.3.2 收益分析

        1)摻燒蘭炭對(duì)鍋爐熱效率的影響。

        由GB/T 10184—2015《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》[15]可知,鍋爐熱效率的計(jì)算公式為

        式中:η為鍋爐熱效率,%;q2為干煙氣熱損失,%;q3為氣體未完全燃燒熱損失,%;q4為固體未完全燃燒熱損失,%;q5為鍋爐散熱損失,%;q6為灰渣物理熱損失,%;qoth為其他熱損失,%。

        一般而言,對(duì)鍋爐熱效率影響最大的主要是q2和q4,其中q4主要受灰渣含碳量的影響,從表2可以看出,蘭炭的著火特性和燃盡特性略優(yōu)于設(shè)計(jì)無(wú)煙煤,所以在同樣的運(yùn)行條件下,摻燒蘭炭會(huì)使灰渣含碳量略有降低,q4降低;q2主要受排煙溫度和煙氣量的影響,通過(guò)計(jì)算,在BMCR工況下,全部燃用設(shè)計(jì)無(wú)煙煤與3臺(tái)磨煤機(jī)磨制蘭炭相比,兩者的總煙氣量和總風(fēng)量基本相同,而且蘭炭與設(shè)計(jì)無(wú)煙煤的干燥出力要求和防爆等級(jí)接近,因而一次風(fēng)率基本不變,所以排煙溫度基本不變,q2基本不變。

        綜合來(lái)看,鍋爐熱效率會(huì)略有升高。

        2)環(huán)保收益分析。

        從表4可以看出,摻燒蘭炭后,脫硫量下降了 43.1%,脫硫成本大大降低,主要體現(xiàn)在石灰石耗量、電耗和水耗上;除塵量降低了 36.8%,除塵成本大大降低,主要體現(xiàn)在電耗和氣耗上。

        3)廠用電變化分析。

        由前述分析可知,摻燒蘭炭后總煙氣量和總空氣量基本不變,因而引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)的電耗也基本不變。

        由表 4可知,摻燒蘭炭后,脫硫量下降了43.1%,脫硫電耗大幅降低,主要體現(xiàn)在漿液循環(huán)泵、球磨機(jī)、氧化風(fēng)機(jī)、真空泵上。此外,由于石灰石漿液的噴入量下降,脫硫系統(tǒng)的阻力下降,引風(fēng)機(jī)電耗下降。機(jī)組額定負(fù)荷下燃用設(shè)計(jì)煤種的脫硫系統(tǒng)廠用電占約 4%,在大比例摻燒蘭炭后,經(jīng)過(guò)核算,整體廠用電降低約1%。

        綜合考慮鍋爐效率、廠用電和熱耗(不變)的變化情況,摻燒蘭炭后,機(jī)組供電煤耗降低約1%。

        所以,在核算收益時(shí),主要從節(jié)煤和環(huán)保收益2方面來(lái)考慮。

        3.3.3 綜合計(jì)算

        綜合考慮蘭炭與原煤的價(jià)格差異、防磨投入及環(huán)保收益等方面的因素,對(duì)摻燒蘭炭的可行性進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)核算,公式如下所示:

        式中:A為綜合收益,元/a;b0為原始供電煤耗,取330 g/(kW·h);b1為摻燒蘭炭時(shí)的供電煤耗,取327 g/(kW·h);Pm為原煤價(jià)格,取 600~ 800 元/t;Pl為蘭炭?jī)r(jià)格,取800~1 000元/t;Ps為石灰石價(jià)格,取 700元/t;Qm為原煤低位發(fā)熱量,kJ/kg;Ql為蘭炭低位發(fā)熱量,kJ/kg;qs0為未摻燒蘭炭時(shí)石灰石耗量,取65 t/h;qs1為摻燒蘭炭時(shí)石灰石耗量,取37 t/h;t為年利用小時(shí)數(shù),取4 000 h;E為額定電負(fù)荷,取600 kW;K為摻燒蘭炭時(shí)的原煤占比,%;qm為摻燒蘭炭時(shí)的原煤量,t/h;ql為摻燒蘭炭時(shí)的蘭炭量,t/h;P0為投資成本,僅考慮防磨投入,元/a;x為其他收益,如節(jié)水收益,相對(duì)較小,此處取0元/a。

        因?yàn)樵汉吞m炭的價(jià)格是浮動(dòng)變化的,所以分別在蘭炭?jī)r(jià)格為800、900、1 000元/t條件下,對(duì)綜合收益進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 綜合收益分析Fig. 2 The analysis of comprehensive income

        由圖2可以看出,綜合收益的盈虧平衡點(diǎn)是在蘭炭與原煤的價(jià)格差約為220元/t時(shí),當(dāng)價(jià)格差小于220元/t時(shí),摻燒蘭炭有收益,而且差值越小,收益就越大。

        4 結(jié)論

        首先對(duì)蘭炭粉末和設(shè)計(jì)無(wú)煙煤進(jìn)行了詳細(xì)的煤質(zhì)特性分析和對(duì)比,并在此基礎(chǔ)上對(duì)摻燒蘭炭的安全可靠性、環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行了具體的分析,得出以下結(jié)論:

        1)某電廠摻燒蘭炭技術(shù)上是可行的,在保證帶負(fù)荷能力的前提下?lián)脚涮m炭的上限是3臺(tái)磨煤機(jī)專磨。

        2)考慮到蘭炭極強(qiáng)的磨損特性,在摻燒前需要對(duì)磨煤機(jī)、煤粉分離器、煤粉管道、燃燒器等設(shè)備、部件進(jìn)行防磨改造,并做好后續(xù)的運(yùn)行維護(hù)。

        3)摻燒蘭炭不會(huì)降低鍋爐熱效率,而且由于燃料綜合含塵量、含硫量的大幅降低,帶來(lái)了很大的環(huán)保效益和節(jié)煤收益。通過(guò)經(jīng)濟(jì)核算發(fā)現(xiàn),當(dāng)蘭炭與原煤的價(jià)格差小于220元/t時(shí),摻燒蘭炭有收益,而且差值越小,收益就越大。

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