徐延勤,石洪波,賀俊海,郭 靖,王麗姝
(1.中國(guó)石油遼陽石化公司研究院,遼寧遼陽111003;2.中國(guó)石油遼陽石化公司安全環(huán)保監(jiān)督中心,遼寧遼陽111003)
石化企業(yè)廢水是水環(huán)境污染的主要污染來源之一,尤其是大型石化企業(yè),因其生產(chǎn)工藝繁瑣,產(chǎn)品復(fù)雜,隨著工藝運(yùn)行進(jìn)入廢水中的有機(jī)物種類繁多、重金屬、酸、堿等組成復(fù)雜,且裝置運(yùn)行波動(dòng)時(shí)而發(fā)生,導(dǎo)致工業(yè)廢水水質(zhì)波動(dòng)大[1,2],這就對(duì)環(huán)境工程中的污水處理系統(tǒng)提出了很高的要求,能滿足不同質(zhì)量源頭排放的廢水處理要求。
近年國(guó)內(nèi)的大型石化企業(yè)逐漸增加,石化企業(yè)廢水回收利用是節(jié)約水資源的重要手段,并且工業(yè)廢水的排放已然成為環(huán)境監(jiān)測(cè)的重點(diǎn),尤其廢水中VOCs的控制。石化行業(yè)廢水中VOCs排放主要來自于其工藝生產(chǎn)過程中生產(chǎn)裝置、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、污水處理廠等排放過程[3~5]。針對(duì)石化企業(yè)廢水排放過程中的控制措施,國(guó)內(nèi)學(xué)者做了大量工作。何少林[6]等研究了石化行業(yè)廢水中VOCs逸散的控制措施,并對(duì)廢水收集過程和廢水處理過程中的主要技術(shù)方法和效率進(jìn)行了研究。學(xué)者們提出了一系列關(guān)于VOCs收集估算的方法[7~9];管理上的監(jiān)測(cè)控制及源頭治理是管控污水的基本思路,有學(xué)者[10~12]分析了國(guó)內(nèi)外VOCs的管理現(xiàn)狀,對(duì)加強(qiáng)石化行業(yè)VOCs排放控制管理提出了針對(duì)性對(duì)策和建議。
污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定高效是保證出水合格的前提條件。某石化企業(yè)在裝置大檢修期間發(fā)生污水處理系統(tǒng)水質(zhì)嚴(yán)重波動(dòng),污水處理池水質(zhì)COD指標(biāo)達(dá)到幾萬,導(dǎo)致無法進(jìn)行正常的污水凈化工作,嚴(yán)重影響污水處理系統(tǒng)的出水合格率。本研究采集污水樣品進(jìn)行了VOCs分析和金屬含量分析,并對(duì)比裝置檢修期間鈍化劑溶液的組成,為查找污水處理系統(tǒng)水質(zhì)波動(dòng)原因提供了方向,并提出處理意見及建議。
7890A/5975C氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀,美國(guó)Agilent公司;ATOMX-XYZ型固液1體吹掃捕集裝置,美國(guó)TEKMAR公司;Optima-7300DV電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP),美國(guó)PerkinElmer公司;廢水:某石化企業(yè)提供;去離子水;有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)試劑均為色譜純?cè)噭旖蚴泄鈴?fù)精細(xì)化工研究所;鹽酸為優(yōu)級(jí)純,天津市光復(fù)精細(xì)化工研究所。
1.2.1吹掃捕集條件閥溫度為90℃;吹掃管選用5 mL管;樣品吹掃時(shí)間為11 min;樣品吹掃溫度為常溫;吹掃氣(高純氦氣)流量為40 mL/min;解吸預(yù)熱溫度為245℃;解吸溫度為250℃;解吸時(shí)間為2 min;解吸載氣流量:1 mL/min;烘焙溫度為280℃;烘焙時(shí)間為2 min。
1.2.2氣相色譜條件色譜柱:DB-1MS,30 m×0.25 mm×0.25μm;載氣:高純 氦 氣,純度≥99.999%;進(jìn)樣口溫度:200℃;柱溫:初始溫度50℃,保持2 min,5℃/min升高溫度至120℃,10℃/min升溫至220℃,保持2 min;分流比50:1。
1.2.3質(zhì)譜條件離子源:電子轟擊電離源(EI源);電離電壓:70 eV;離子源溫度:230℃;4級(jí)桿溫度:150℃;接口溫度:280℃;掃描方式:全掃描;掃描范圍:35~250 u;溶劑延遲:2 min。
1.2.4 ICP實(shí)驗(yàn)條件等離子體射頻功率1 200 W,等立體的氣體流量為12 L/min,輔助氣體流量為0.2 L/min,霧化器氣體流量為0.8 L/min,泵進(jìn)樣量為1.5 mL/min。
用去離子水將污水樣品稀釋10×104倍進(jìn)行吹掃捕集—?dú)庀嗌V—質(zhì)譜聯(lián)用儀分析。
利用ICP分析污水樣品及裝置用鈍化劑樣品中的金屬含量。
樣品經(jīng)吹掃捕集—?dú)庀嗌V—質(zhì)譜聯(lián)用儀分析,采用全掃描方式確定有機(jī)物的特征碎片離子,通過保留時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)譜庫進(jìn)行組分的定性分析。根據(jù)定性結(jié)果選取標(biāo)樣,建立外標(biāo)法定量曲線,對(duì)水樣中的VOCs進(jìn)行定量分析,分析結(jié)果見表1。由于對(duì)二甲苯和間二甲苯的峰分不開,按1個(gè)組分計(jì)算含量。由表1可見,污水中有機(jī)物組成主要為單雙環(huán)芳烴類物質(zhì)。VOCs總量為177 997μg/g。
表1 污水樣品中VOCs定性定量分析結(jié)果
利用ICP分析污水中的金屬含量,結(jié)果見表2。由表2可見,樣品中K、Mn含量較高。
表2 污水樣品中金屬含量分析結(jié)果
通過對(duì)污水樣品的VOCs分析可知,水樣中揮發(fā)性有機(jī)物總濃度達(dá)到177 997μg/g之多,即17.80%的有機(jī)物,說明水質(zhì)污染嚴(yán)重,水質(zhì)凈化系統(tǒng)工作異常,生物污水處理系統(tǒng)的菌群生態(tài)平衡被嚴(yán)重破壞,已無法處理裝置污水中的污染物。根據(jù)污水樣品中金屬含量分析可知,K、Mn含量較高,于是尋找源頭排放的廢水來源。
根據(jù)生產(chǎn)裝置反饋,當(dāng)時(shí)正在進(jìn)行裝置檢修,檢修過程中為了防止設(shè)備腐蝕生成的FeS在設(shè)備打開時(shí)產(chǎn)生自燃,會(huì)使用大量鈍化劑溶液沖洗設(shè)備管線,使其中的FeS被氧化轉(zhuǎn)換為其他相對(duì)安全的鐵化合物,沖洗后的溶液直接排入裝置排污口進(jìn)入污水處理系統(tǒng)。
采集裝置檢修使用的鈍化劑樣品,利用ICP對(duì)鈍化劑的金屬元素組成進(jìn)行分析,具結(jié)果見表3。
表3 鈍化劑中金屬含量分析結(jié)果
由表3可見,鈍化劑的金屬組成與污水樣品中的金屬組成相似,K、Mn的含量均很高,通過咨詢確定鈍化劑的主要成分為KMnO4,此情況與金屬測(cè)定結(jié)果匹配。KMnO4是最強(qiáng)的氧化劑之一,能殺滅大多細(xì)菌等微生物,含有高錳酸鉀的大量鈍化劑溶液流入污水處理池,導(dǎo)致污水處理系統(tǒng)的菌群生態(tài)平衡被破壞,無法正常工作。
嚴(yán)格控制源頭排放廢水的管理,特殊檢修時(shí)期使用的類似高錳酸鉀等的強(qiáng)氧化劑不宜直接排入污水處理系統(tǒng),應(yīng)當(dāng)集中起來根據(jù)水質(zhì)性質(zhì)進(jìn)行中和、還原等無害化處理后再排放至污水處理系統(tǒng)或直接用車罐等運(yùn)至廠外進(jìn)行無害化處理。同時(shí)建議在污水處理系統(tǒng)前加裝有害金屬元素的在線監(jiān)測(cè)儀器,及時(shí)掌握源頭水質(zhì)的質(zhì)量變化,以保證后續(xù)污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
針對(duì)此次污水處理系統(tǒng)水質(zhì)波動(dòng),根據(jù)生物菌群的特點(diǎn),建議向生物污水處理池內(nèi)加入生物增效劑,迅速恢復(fù)菌落,以保證污水處理裝置的出水達(dá)標(biāo)率。
通過對(duì)污水樣品中的VOCs及金屬含量的定性定量分析,確定污水系統(tǒng)故障是由于菌群生態(tài)平衡被裝置的強(qiáng)氧化性廢水破壞,導(dǎo)致污水中VOCs含量嚴(yán)重超標(biāo)。因此對(duì)于石化企業(yè)廢水的排放,應(yīng)嚴(yán)格控制源頭排放廢水的水質(zhì),檢修等特殊時(shí)期采取有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施,以保障污水處理系統(tǒng)的正常運(yùn)行,保證出水達(dá)標(biāo)率。