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        基于Aspen Plus的Shell氣流床工業(yè)氣化爐模擬

        2021-04-20 10:30:48鄭志行李謙張家元周浩宇
        化工進展 2021年4期
        關鍵詞:熱值氣化爐煤氣

        鄭志行,李謙,張家元,周浩宇

        (1 中南大學能源科學與工程學院,湖南長沙410083;2 中冶長天國際工程有限責任公司國家燒結球團裝備系統(tǒng)工程技術研究中心,湖南長沙410205)

        煤氣化是一種高效、清潔、便捷的煤炭利用方式,與傳統(tǒng)的直接燃燒相比,可以提高煤炭的利用率,減小污染物的排放,同時氣化氣更方便人們的使用[1-3]。近年來,很多研究者建立了煤炭熱解氣化的平衡模型,旨在優(yōu)化氣化爐系統(tǒng)的效率和運行條件,以提高煤炭的轉化效率。Ni等[4]利用非線性規(guī)劃方法,在平衡、質量平衡和能量平衡的基礎上,建立了氣化爐的多變量模型,并與Shell 氣化爐的實際生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行了對比驗證,并在此基礎上研究了氣化溫度、氣化壓力、氧煤比、蒸汽煤比對煤氣組成及氣化效率的影響。Li 等[5]建立了循環(huán)流化床的氣化平衡模型,并通過引入碳轉化實驗,對產(chǎn)物的氣體組成進行了預測,模擬結果與實驗結果誤差很小。Kong 等[6]基于Aspen Plus 軟件建立了Texaco煤氣化爐煤氣化三級平衡模型,在不同的操作工況下預測了氣體組成和碳轉化率,并通過實驗結果對模型進行了對比驗證。Sanchez 等[7]基于Aspen Plus 軟件對加壓鼓泡流化床建立了煤氣化模型,模擬結果與實驗結果吻合良好,在此基礎上預測并分析了溫度、壓力、蒸汽煤比和空氣煤比對煤氣組成和煤氣熱值的影響。

        此前的研究大多是考慮單一因素對氣化結果的影響,未考慮多種因素共同作用下的結果,且針對煤粉富氧氣化的研究較少[8-11]。實際氣化生產(chǎn)中,氧氣體積分數(shù)的增加可有效地提升煤氣效率和氣化氣品質,但增加了氣化成本,因此根據(jù)不同的生產(chǎn)需求可選擇不同體積分數(shù)的氧氣作為氣化劑[12]。本文基于Aspen Plus 化工仿真平臺,建立了煤粉在Shell 氣流床中的氣化模型,利用靈敏度分析模擬了氧煤比、氧氣體積分數(shù)及氧氣預熱溫度對氣化指標及氣化特性的影響,并進行了正交模擬計算,研究了以上3種因素共同作用的結果。本文以探索富氧氣化規(guī)律、提高煤粉氣化效率和降低氣化成本為目標,期望為煤粉氣流床氣化的工業(yè)化方案制定和反應器設計提供理論支持和技術參考。

        1 煤粉在氣化爐中的氣化模型

        1.1 氣化過程

        煤炭氣化指在一定溫度、壓力下,用氣化劑對煤進行熱化學加工,將煤中有機質轉變?yōu)槊簹獾倪^程[13],氣化劑可以是氧氣、水蒸氣、CO2等。Shell煤氣化過程是在高溫高壓下進行的,干煤粉、氧氣及少量水蒸氣在高壓下并流入氣化爐,在很短的時間內即可完成干燥、裂解、燃燒、氣化等一系列物理化學過程,1500℃左右的高溫煤氣在氣化爐頂部與激冷氣混合,溫度降至約900℃排出并進行進一步處理,爐渣則以熔融態(tài)從爐底排出,Shell 氣流床的煤氣化工藝流程如圖1所示。氣化過程中發(fā)生的主要反應見表1[14]。

        1.2 氣化指標

        本文采用煤氣熱值、有效氣體積分數(shù)、煤氣產(chǎn)率、碳轉化率、氣化效率等指標對氣化過程進行評價。

        煤氣熱值(QLHV,kcal/m3,1kcal=4.18kJ)見式(1)。

        式中,yi為各氣體化合物(H2、CO、CH4)在合成氣中的體積分數(shù)。

        有效氣體積分數(shù)(φ,%)見式(2)。

        圖1 Shell氣流床系統(tǒng)流程示意圖

        表1 氣化過程中發(fā)生的主要反應

        式中,VH2、VCO分別為煤氣中H2和CO的體積,m3/h;V為煤氣總體積,m3/h。

        煤氣產(chǎn)率(Vg,m3/kg)的計算見式(3)。

        式中,V為煤氣總體積,m3/h;G為入爐煤量,kg/h。

        冷煤氣效率(η,%)的計算見式(4)。

        式中,QLHV為煤氣低位熱值,kcal/m3;Vg為煤氣產(chǎn)率,m3/kg;Qcoal為入爐煤低位發(fā)熱量,kcal/kg。

        碳轉化率(ηC,%)的計算見式(5)。

        式中,Cash為氣化殘渣中的含碳量,kg;Cash入爐煤的含碳量,kg。

        對于氣化過程中發(fā)生的主要反應R1~R9(表1),影響其平衡移動的主要因素為反應物體積分數(shù)及反應溫度。反應物濃度越高,分子間碰撞的概率越大,使得反應正向移動。為了更好地解釋氣化反應中氧煤比、氧氣體積分數(shù)和氧氣預熱溫度變化對氣化結果的影響,引入范特荷夫方程式對反應R1~R9進行分析[15],從反應溫度的角度來解釋氣化反應平衡的移動,范特荷夫方程式見式(6)。由式(6)可知,對于吸熱反應R3、R4、R9,隨著氣化溫度升高,化學平衡常數(shù)K逐漸升高,反應正向移動;對于放熱反應R1、R2、R5、R6、R7、R8,隨著氣化溫度升高,化學平衡常數(shù)K逐漸減小,反應逆向移動。

        式中,K為化學平衡常數(shù),表征反應進行的程度,其單位與反應的化學計量系數(shù)有關;ΔH為反應熱,kJ/mol;R為摩爾氣體常數(shù),8.314J/(mol·K)。

        2 模型構建及驗證

        2.1 模型構建

        利用Aspen Plus 建立煤粉在Shell 氣化爐中的熱解氣化流程圖需進行以下假設[16]:①氣化爐處于穩(wěn)定運行狀態(tài),爐內溫度及壓力保持恒定;②煤中的灰分為惰性物質,不參與氣化反應;③爐內氣相反應速度很快,且處于平衡態(tài)。

        根據(jù)以上假設,針對Shell氣流床煤氣化實際過程,利用Aspen Plus 建立煤粉的熱解氣化模型。模擬采用的煤種為神華煤,其工業(yè)分析、元素分析見表2,熱值為29.88MJ/kg。氣化爐的操作條件見表3[17]。

        表2 神華煤的工業(yè)分析和元素分析(干燥基)

        表3 氣化爐操作條件

        本文建立的煤粉熱解氣化模型由干燥、熱解、氣化和除塵這4部分組成,如圖2所示。由化學計量反應器RSTOIC 模擬煤粉的干燥,收率反應器RYIELD 模擬熱解過程,吉布斯反應器RGIBBS 模擬氣化過程,分流器SEP1模擬粗煤氣的除塵[18]。

        圖2 煤氣化模型示意圖

        煤粉在Aspen Plus 中被定義為非常規(guī)組分。RSTOIC 反應器中通過熱氮氣對煤粉進行干燥,并通過分離器FLASH將干煤粉、干燥劑及水分分離;RYIELD 反應器中使用CALCULATOR 模塊,根據(jù)煤粉的工業(yè)分析和元素分析,將煤粉分解為C、H2、O2、N2、S 和灰分,并將其作為熱解產(chǎn)物通入到RGIBBS 反應器,與O2、水蒸氣發(fā)生氣化反應;氣化反應后的產(chǎn)物通過分流器SEP1 將灰與未反應的殘?zhí)糠蛛x出去。裂解熱由氣化過程提供,并考慮氣化過程中的熱量損失。

        2.2 模型驗證

        本文利用文獻[17]中Shell氣化爐的實際運行數(shù)據(jù)對模型進行驗證。文獻試驗結果與模擬結果的對比情況見表4。從表4 可以看出,實際氣化過程中產(chǎn)生的氣體主要為CO 和H2,而H2S 和CH4的濃度很小,模擬結果與試驗結果的誤差很小。除此之外,模型對比了文獻[19]中的Illinois No.6、Wyodak、SRC(-Ⅱ)、Exxon DSP、Western和Eastern這6種煤種,煤種的元素分析和氣化爐操作條件如表5 所示[19],模擬結果與文獻試驗結果吻合良好,如圖3 所示。通過以上對比驗證,本文建立的Aspen Plus 氣化模型可以很好地模擬煤粉在氣流床中的氣化。

        表4 文獻值與模擬值的對比結果

        圖3 模擬值與文獻值的煤氣組成及碳轉化率對比

        3 單因素分析

        3.1 氧煤比

        表5 煤種的元素分析和氣化爐操作條件

        在保持其他操作參數(shù)不變的情況下,本節(jié)利用靈敏度分析模擬了氧煤比對氣化結果的影響。其中,氧氣體積分數(shù)為21%,氧氣預熱溫度為180℃。

        氧煤比對氣化溫度及氣體組成的影響如圖4所示。隨著氧煤比的增加,氣化溫度逐漸升高[20],當氧煤比從0.2kg/kg 升高到1.2kg/kg 時,氣化溫度由765℃升高到1448℃。這是由于入爐氧氣量增加,放熱反應R1、R2、R6正向移動,使得氣化爐內溫度迅速升高。反應R6 正向移動造成H2的濃度降低;溫度升高使反應R9 正向移動,因此CH4的濃度降低;當氧煤比小于0.9kg/kg 時,反應R2 和R4占主導,CO 的濃度逐漸升高,CO2濃度逐漸降低,當氧煤比大于0.9kg/kg 時,反應R1 和R7 占主導,CO 的濃度逐漸降低,CO2濃度逐漸升高。綜合H2和CO 的變化,有效氣體積分數(shù)先增加后減小,當氧煤比在0.9kg/kg時達到最大值41%。

        圖4 氧煤比對氣化溫度及氣體組成的影響

        氧煤比對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響如圖5所示。隨著氧煤比的增加,煤氣熱值逐漸降低,當氧煤比從0.2kg/kg增加到1.2kg/kg時,煤氣熱值從1702kcal/m3降低到870kcal/m3,主要是由于H2、CH4的濃度降低造成的;碳轉化率逐漸增加,冷煤氣效率先增加后降低,當氧煤比為0.9kg/kg時,碳轉化率達到最大值100%,冷煤氣效率達到最大值77.72%,但此時產(chǎn)氣熱值僅為1303kcal/m3。

        3.2 氧氣濃度

        由于空氣氣化時的冷煤氣效率和煤氣熱值較低,實際氣化生產(chǎn)中均采用富氧或者純氧氣化。在保持其他操作參數(shù)不變的情況下,本節(jié)利用靈敏度分析模擬了氧氣濃度對氣化結果的影響。其中,氧煤比為0.8kg/kg,氧氣預熱溫度為180℃。

        氧氣濃度對氣化溫度及氣體組成的影響如圖6所示。隨著氧氣濃度的增加,氣化溫度逐漸升高,當氧氣體積分數(shù)從21%增加到100%時,氣化溫度由1003℃升高到1480℃。這是由于氧氣濃度增加,氣化爐中O2活化分子數(shù)目增加,從而增加了O2與C、CO、H2的碰撞,使得放熱反應R1、R2、R6、R7 正向移動,氣化爐內溫度逐漸升高。溫度升高使反應R3、R4 正向移動,因此CO2濃度降低、H2和CO 濃度升高,而CH4濃度變化很小。有效氣的體積分數(shù)大幅度升高,從空氣氣化時的42%升高到純氧氣化時的97%。

        圖5 氧煤比對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響

        圖6 氧氣濃度對氣化溫度及氣體組成的影響

        氧氣濃度對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響如圖7所示。隨著氧氣濃度的增加,煤氣熱值逐漸升高,當氧氣體積分數(shù)從21%增加到100%時,煤氣熱值從1316kcal/m3升高到2950kcal/m3,這是由H2和CO的體積分數(shù)升高造成的。氧氣濃度的增加使固相碳和氣相間的反應速率和反應活性大大增加,使得碳轉化率和冷煤氣效率升高,氧氣體積分數(shù)為50%時,碳轉化率達到最大值100%,冷煤氣效率達到最大值82.6%。

        圖7 氧氣濃度對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響

        3.3 氧氣預熱溫度

        氣化生產(chǎn)的粗煤氣具有一定的顯熱,可利用這部分熱量對氧氣進行預熱,增加氧氣分子的氣化活性,提升氣化效果,從而實現(xiàn)對氣化過程中熱量的全面、高效利用。在保持其他操作參數(shù)不變的情況下,本節(jié)利用靈敏度分析模擬了空氣預熱溫度對氣化結果的影響。其中,氧煤比為0.8kg/kg,氧氣體積分數(shù)為21%。

        氧氣預熱溫度對氣化溫度及氣體組成的影響如圖8所示。隨著氧氣預熱溫度的增加,氣化溫度逐漸升高[21],當空氣預熱溫度從25℃增加到600℃時,氣化溫度由967℃升高到1119℃。同時,吸熱反應R3、R4 正向移動,使得H2、CO 升高,CO2降低,而CH4變化很小。有效氣的體積分數(shù)逐漸升高,在600℃預熱時達到46%,相比于常溫氣化有7%的增長。

        圖8 氧氣預熱溫度對氣化溫度及氣體組成的影響

        氧氣預熱溫度對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響如圖9 所示。隨著氧氣預熱溫度的增加,煤氣熱值、碳轉化率和冷煤氣效率小幅升高,當空氣預熱溫度從25℃增加到600℃時,煤氣熱值從1247kcal/m3升高到1407kcal/m3,碳轉化率從93.5%升高到99.7%,冷煤氣效率從68%升高到82%,增長量分別為160kcal/m3、6.2%、14%。這是因為預熱增加了氣化溫度,使得固相碳與氣相間的反應活性和反應速率增加。

        圖9 氧氣預熱溫度對產(chǎn)氣熱值、碳轉化率及冷煤氣效率的影響

        4 正交模擬計算

        通過對單因素變量的分析,得到了氧煤比、氧氣和氧氣預熱溫度對氣化結果的影響。實際氣化過程中,幾種因素之間是互相干擾、互相影響的,通常多種因素都在一定范圍內變化[22]。因此本節(jié)研究了氧煤比(A)、氧氣體積分數(shù)(B)和氧氣預熱溫度(C)對煤氣熱值、有效氣體積分數(shù)、煤氣產(chǎn)率、冷煤氣效率、碳轉化率的影響大小,進行了五水平三因素正交模擬計算。工程實際中各參數(shù)運行值分別為氧煤比0.81kg/kg、氧氣體積分數(shù)100%、氧氣預熱溫度180℃。氧煤比、氧氣和氧氣預熱溫度都是以工程實際為基準,在工程運行實際變化范圍內選取,具體因素水平選取值見表6,正交模擬計算方案設計及結果如表7所示。

        表6 因素水平表

        表8為正交模擬計算結果的極差分析表,獲得了氧煤比、氧氣體積分數(shù)和氧氣預熱溫度對不同氣化指標的影響大小及相應的最優(yōu)水平,分析如下。

        表7 正交模擬方案及結果表

        表8 極差分析表

        (1)氧煤比對冷煤氣效率和碳轉化率的影響作用占首位。在模擬研究范圍內,隨著氧煤比的增加,煤氣產(chǎn)率和碳轉化率逐漸增加,煤氣熱值、有效氣逐漸減小,冷煤氣效率先增加后減小。因此在工程實際中增大氧煤比旨在快速升高冷煤氣效率,根據(jù)冷煤氣效率、煤氣熱值和有效氣的正交分析結果,氧煤比的最優(yōu)指標為2水平,即0.8kg/kg。

        (2)氧氣對煤氣熱值、有效氣、煤氣產(chǎn)率的影響作用占首位。在模擬研究范圍內,隨著氧氣的增加,煤氣熱值、有效氣、冷煤氣效率、碳轉化率逐漸增加,煤氣產(chǎn)率逐漸減小。由于空氣氣化時的冷煤氣效率和煤氣熱值較低,實際氣化生產(chǎn)中均采用富氧或者純氧氣化,旨在獲得高熱值、高有效氣的氣化氣,同時相比于空氣氣化可進一步提升冷煤氣效率的上限,但過高的氧氣又會增加氣化成本,因此應根據(jù)實際需求選擇合適的富氧。根據(jù)煤氣熱值和有效氣的正交分析結果,氧氣體積分數(shù)的最優(yōu)指標為5 水平,即100%;根據(jù)冷煤氣效率和碳轉化率的正交分析結果,氧氣體積分數(shù)的最優(yōu)指標為3、4、5水平,最優(yōu)指標區(qū)間為60%~100%。

        (3)氧氣預熱溫度在模擬研究范圍內對煤氣化指標影響較小。氣化爐生產(chǎn)的煤氣具有一定的顯熱,將這部分熱量進行回收利用,對氧氣進行預熱可以提高氣化溫度,可以增強入爐O2分子的氣化活性,從而使得碳轉化率和冷煤氣效率有所增加。根據(jù)煤氣熱值和有效氣的正交分析結果,氧氣預熱溫度的最優(yōu)指標為3 水平,即300℃;根據(jù)冷煤氣效率和碳轉化率的正交分析結果,氧氣預熱溫度的最優(yōu)指標為3、4、5 水平,最優(yōu)指標區(qū)間為300~500℃。

        (4)通過分析以上3種因素對不同氣化指標的影響效果,根據(jù)實際氣化生產(chǎn)需求,如果是為了生產(chǎn)高熱值的氣化氣,最優(yōu)組合為A2B5C3,即氧煤比為0.8kg/kg,氧氣體積分數(shù)為100%,氣化劑預熱溫度為300℃,此時煤氣熱值為3011kcal/m3;如果氣化生產(chǎn)旨在高冷煤氣效率,最優(yōu)組合為A2B3~5C3~5,即氧煤比為0.8kg/kg,氧氣體積分數(shù)為60%~100%,氣化劑預熱溫度為300~500℃,此時氣化過程中的冷煤氣效率可達83.46%,在實際生產(chǎn)中,可以根據(jù)生產(chǎn)的經(jīng)濟性、安全性、有效氣純度等要求,在一定范圍內選擇最佳的運行參數(shù)。

        5 結論

        本文利用Aspen Plus建立了煤粉在Shell氣流床中的氣化模型,將模擬結果與工程數(shù)據(jù)進行了對比驗證。在保持其他操作參數(shù)不變的前提下,研究了氧煤比、氧氣和氧氣預熱溫度對氣化結果的影響,并進行了正交模擬計算,研究了以上3種因素共同作用的結果??紤]到工程實際,將煤氣熱值和冷煤氣效率作為主要的氣化目標,得出以下結論。

        (1)空氣氣化時,研究了氧煤比對氣化結果的影響。氧煤比的增加使碳轉化率逐漸升高、煤氣熱值降低、有效氣及煤氣熱值先升高后降低。氧煤比為0.9kg/kg 時,碳轉化率達到最大值100%,但冷煤氣效率、有效氣體積分數(shù)及煤氣熱值較低,分別為77.72%、41%和1303kcal/m3。

        (2)保持氧煤比為0.8kg/kg,研究了氧氣對氣化結果的影響。相比于空氣氣化,提升氧氣可增加冷煤氣效率、有效氣體積分數(shù)及煤氣熱值的峰值:氧氣體積分數(shù)為50%時,冷煤氣效率可達82.6%;氧氣體積分數(shù)為100%時,有效氣體積分數(shù)和煤氣熱值可達97%和2950kcal/m3。

        (3)保持氧煤比為0.8kg/kg、氧氣體積分數(shù)為21%,研究了氧氣預熱溫度對氣化結果的影響。氧氣預熱溫度的升高使冷煤氣效率和有效氣體積分數(shù)升高。氧氣預熱溫度為600℃時,冷煤氣效率可達82%、有效氣體積分數(shù)可達46%,相比于常溫氣化,增長量分別為14%、7%。

        (4)通過正交模擬計算研究了氧煤比、氧氣及氧氣預熱溫度對氣化指標的影響。氧煤比對冷煤氣效率和碳轉化率的影響作用占首位,氧氣對煤氣熱值、有效氣、煤氣產(chǎn)率的影響作用占首位,而氧氣預熱溫度在模擬研究范圍內對煤氣化指標影響較小。根據(jù)實際氣化生產(chǎn)需求,如果是為了生產(chǎn)高熱值的氣化氣,最優(yōu)工藝參數(shù)為氧煤比0.8kg/kg、氧氣體積分數(shù)100%、氣化劑預熱溫度300℃,此時煤氣熱值可達3011kcal/m3;如果氣化生產(chǎn)旨在高冷煤氣效率,最優(yōu)工藝參數(shù)為氧煤比0.8kg/kg、氧氣體積分數(shù)60%~100%、氣化劑預熱溫度300~500℃,此時氣化過程中的冷煤氣效率可達83.46%。

        (5)氣化過程中存在多種因素的互相影響,結合工程實際進行正交模擬計算,可為氣化過程的操作參數(shù)的優(yōu)化提供一定的理論指導。

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