陳強
(中鋁山東工程技術(shù)有限公司,山東 淄博 255051)
托輪是回轉(zhuǎn)窯的主要零件,托輪工作時承受整個回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)動負荷,起支撐滾圈的作用,每個托輪承受幾百噸的轉(zhuǎn)動負荷,工況條件惡劣,切向摩擦受力很大,屬易損件。托輪和托輪軸為過盈配合,托輪受到托輪軸極大的撐脹力,要求托輪要有良好的綜合機械性能,內(nèi)部要有高的強度,良好的塑性,外表面要有足夠的硬度和耐磨性,不能有裂紋、縮孔、縮松、硬點等鑄造缺陷。
隨著回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)能、轉(zhuǎn)速的大幅提高,工況條件更為惡劣,對托輪的性能、材料和結(jié)構(gòu)提出更高的要求,托輪材料和結(jié)構(gòu)有了很大改進,托輪的連接部位大多改為圓滑連接,如圖1所示,使托輪更為耐用,但連接端部會產(chǎn)生很大的鑄造熱節(jié)。托輪材料大多由碳素鋼改為合金鋼,鑄件的剛性增大,鑄造應(yīng)力增大,鑄造難度增大,相應(yīng)需采取更多的措施,保證鑄件質(zhì)量。
托輪(如圖1)最大直徑1600mm,毛重約10000kg,主要端面厚160mm,材質(zhì)ZG42CrMo,化學成分為:C 0.38%~0.45%,Si 0.30%~0.60%,Mn 0.60%~1.00%,P≤0.035%,S≤0.035%,Cr0.80%~1.20%,Mo0.20%~0.30%,由于此材質(zhì)含碳量較高,合金元素多,故脆性大,易產(chǎn)生裂紋,焊接性能也較差,連接端部會產(chǎn)生很大的鑄造熱節(jié),鑄造難度大。
(1)工藝方案
工藝方案見圖1,兩個分型面,一次分型下部為刮板造型,上部為內(nèi)孔芯和外側(cè)芯,二次分型面以上為蓋芯和冒口。
(2)冒口設(shè)計
圖1 托輪新型結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 托輪主要缺陷
在鑄件熱節(jié)上設(shè)置冒口直接補縮,3個冒口,冒口尺寸為600×900×750,單個冒口充滿鋼液標準質(zhì)量為2360㎏,3個冒口總重7080kg。鑄件局部厚大,內(nèi)部凝固時間很長,冒口補縮不可能完全消除熱節(jié),需使用一定量的內(nèi)冷鐵。
近年來,采用在鑄造熱節(jié)上設(shè)置冒口直接補縮的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的新型托輪存在許多問題,最致命的是使用中表面裂紋、脫落嚴重,如圖2所示,極大地縮短使用壽命。
在鑄件熱節(jié)上設(shè)置冒口直接補縮的組芯傳統(tǒng)工藝,其優(yōu)點是操作簡便,工期較短,工裝投入小,不利之處是產(chǎn)生過大的工藝熱節(jié),使鑄件冷卻凝固條件變得惡劣,鑄件晶粒粗大,鑄造應(yīng)力大,需長時間的退火,消除應(yīng)力,細化晶粒,采用內(nèi)冷鐵時,冷鐵數(shù)量和重量受限,效果不明顯。
圖3 “砂型組芯”工藝示意圖
為保證托輪輪緣冷卻速度,使鑄件各部分組織致密,防止熱節(jié)處因補縮不足而形成的縮孔、縮松,并且減小澆冒口對鑄件冷卻的影響。針對傳統(tǒng)工藝的缺點,外側(cè)砂芯改為外冷鐵,外冷鐵做成整圓,稱為鐵模,鐵模掛砂就是在金屬型鐵模內(nèi)腔覆上一薄層砂而形成鑄型的一種鑄造工藝。金屬型本身起了間接冷鐵的作用,達到了節(jié)省大量冷鐵的目的;由于鐵模對鑄件外圓環(huán)的激冷作用,消除了外圓環(huán)與連接部產(chǎn)生的鑄造熱節(jié),并且由于鐵型的剛性好,能充分發(fā)揮鋼液的補縮,不產(chǎn)生鑄件鼓肚現(xiàn)象,防止縮孔縮松,覆砂成在冷鐵與鋼液之間起通氣作用與緩沖作用,防止了鑄件的表面氣孔,減弱了鐵型對鋼液的激冷作用。降低了鑄件表面硬度,并提高了鐵型的使用壽命,降低了制造成本,所以鐵模掛砂工藝可以從根本上解決原工藝產(chǎn)生的缺陷(見圖4)。
(1)鐵模設(shè)計
設(shè)計鐵模是鐵模刮砂工藝的一個重要環(huán)節(jié),設(shè)計時應(yīng)考慮刮砂層厚度及鑄件收縮等因素。鐵模設(shè)計公式用如下:
D內(nèi)=(D外+2a)×(1+b)
式中 D內(nèi)——鐵模直徑
D外——鑄件外徑(包括加工余量)
a——刮砂層厚度,一般為10~20mm
b——鑄件收縮率
鐵模厚度T=(0.9~1.1)×鑄件壁厚,經(jīng)計算T=200mm。鐵模高度與鑄件相同,為了便于操作,可將鐵模分上下兩段制作。鐵模采用普通灰鑄鐵制造即可。值得注意的時,掛砂層厚度是一個極敏感的因素,掛砂層太厚起不到激冷作用,太薄又容易引起其它缺陷,所以應(yīng)嚴格控制。雖然覆砂層使凝固時間增加,但由于鐵模的散熱條件較內(nèi)冷鐵好,所以其持續(xù)吸熱能力得到提高,鑄件徑向溫差縮小,有利于減小鑄造內(nèi)應(yīng)力,減小熱烈傾向。
鐵模厚度和覆砂層厚度將會對鑄件凝固速度起決定性影響。根據(jù)經(jīng)驗類比,鐵性的蓄熱能力不應(yīng)低于原工藝重的直接冷鐵,考慮到鐵性的散熱能力較好,取鐵型厚度為輪緣厚度的,覆砂層厚度選取原則是在達到直接粗加工目的的基礎(chǔ)上盡快冷卻。通過實驗,重量在10000Kg左右的托輪取15mm~20mm,為保證覆砂厚度均勻,覆砂使用專做的劈模木樣。做一個與鐵模間隔15mm~20mm的木型胎具,掛砂時,胎具先與鐵模配置好再往其中的間隔內(nèi)填入型砂進行手工搗擊,盡量使砂層結(jié)實均勻。根據(jù)托輪的結(jié)構(gòu)及尺寸,我們采用2500mm×2500mm砂箱,外圈鐵模掛砂,內(nèi)圈刮板刮出芯頭,中間下芯子,利于操作。
(2)冒口設(shè)計
在中間部位設(shè)置一個圓柱冒口,澆注系統(tǒng)均采用底注式,選取圓形明保溫冒口,規(guī)格為∮1000×1000,冒口充滿鋼液標準質(zhì)量為6500㎏。
冒口補縮量核算:圓柱形明冒口補縮效率為14%,鑄件的體收縮率5.12%,根據(jù)圓形明冒口表查得,該冒口最大補縮重量為13380㎏。1個冒口可以滿足鑄件補縮所需的鋼液。
(1)凝固模擬方案
模擬過程采用華鑄CAE鑄造模擬軟件,運用凝固傳熱模塊計算,開啟重力補縮功能,進行液相分布、鑄件色溫和縮孔形成3種數(shù)值計算。澆注溫度均設(shè)置為1560℃。
組芯工藝簡稱1方案,鐵模掛砂工藝簡稱2方案。
1方案凝固時間48360秒,2方案凝固時間46022秒。
(2)縮孔形成分析
1方案冒口下部產(chǎn)生了一定伸入鑄件的縮孔、縮松,如圖5所示,需在冒口下部設(shè)置內(nèi)冷鐵,生產(chǎn)中也是這么做的,2方案完全沒有深入鑄件的縮孔、縮松,如圖6所示,2個方案的冒口重量是一樣的,2方案優(yōu)于1方案。
圖4 “鐵模掛砂”工藝示意圖
圖5 1方案凝固結(jié)束時縮孔形成數(shù)值畫面
圖6 2方案凝固結(jié)束時縮孔形成數(shù)值畫面
圖7 1方案凝固7792秒時鑄件色溫數(shù)值畫面
圖8 2方案凝固7877秒時鑄件色溫數(shù)值畫面
圖9 1方案凝固10569秒時液相分布數(shù)值畫面
圖10 2方案凝固10685秒時液相分布數(shù)值畫面
(3)鑄件色溫分析
從連續(xù)凝固數(shù)值畫面中選取2個方案凝固時間一致的鑄件色溫畫面進行比較,見圖7、圖8,可以看出方案2外圓環(huán)有明顯的激冷層,激冷層往內(nèi)溫度梯度較為平坦,達到了既能細化晶粒,又不引起過大鑄造應(yīng)力的目的。
(4)液相分布分析
圖9、圖10中,當凝固時間一致,方案1的凝固順序明顯地從下往上,造成內(nèi)部組織明顯差異,冒口底部凝固時間太長,容易造成夾雜偏聚,應(yīng)力集中,晶粒粗大等缺陷。從鑄件使用過程中也得到驗證,見圖2,方案2的凝固順序合理,由外往里,最后是冒口,形成良好的冒口補縮順序凝固方式。
一個整體鐵模,造型時覆砂,優(yōu)點是鑄件凝固時表面激冷不太強烈,又能細化晶粒,其不利之處是:1)、工裝投入大,存放占用空間大;2)、鐵模覆砂操作復雜,覆砂層強度不均勻,鑄件部分表面粘砂嚴重,清理困難,常損壞鐵?;蜩T件;3)、生產(chǎn)周期長,使之使用嚴重受限。
通過結(jié)合2個方案的優(yōu)點,多次改進,設(shè)計出鐵芯工藝,其主要特點是把整體鐵模像砂芯一樣分成幾塊,這樣,工裝存放空間小,把順序生產(chǎn)方式改為并列方式,在造型的同時,進行鐵芯的生產(chǎn),縮短工期,操作方便,覆砂可把鐵芯平放進行,保證覆砂強度和均勻性,減少粘砂缺陷,鑄件清理時,整體鐵模與鑄件分離困難,尤其粘砂嚴重時,需很大的外力,容易損傷工裝,可能造成工裝報廢,損失很大,鐵芯與鑄件分離容易,單個工裝報廢損失較小。
鐵芯工藝的焦點和難點問題是覆砂層的厚度、覆砂層與鐵模的粘合度,為此,設(shè)計了專用掛砂框,按鐵芯研配,四周有木框固定,覆砂面有導軌,撞實覆砂層后沿導軌刮平,保證厚度,經(jīng)多次試驗,用砂芯粘膠和水玻璃按一定比例結(jié)合使用,分層涂掛,解決了覆砂與鐵模粘合的難點問題。
(1)鐵芯工藝穩(wěn)定,質(zhì)量可靠(尤其是鑄件內(nèi)部致密),可節(jié)省大量的內(nèi)、外冷鐵,降低了成本。、采用改進后工藝生產(chǎn)的托輪,鑄件外形尺寸完整,經(jīng)加工檢測未發(fā)現(xiàn)縮孔、縮松現(xiàn)象。
(2)鐵芯工藝,設(shè)計了專用掛砂框,運用專用粘合技術(shù),解決了鐵芯工藝中覆砂層的厚度、覆砂層與鐵模粘合度的焦點和難點問題。保留各個工藝方案的優(yōu)點,克服了工藝的缺點。
(3)采用此工藝生產(chǎn)的托輪,表面光滑,無粘砂或夾砂,并基本消除了鑄件氣孔及縮孔、縮松缺陷,超聲波探傷裂紋也大大減少,零件品質(zhì)滿足客戶要求,鐵模使用性能良好。提高回轉(zhuǎn)窯的運轉(zhuǎn)時間,大大減少檢修費用和停窯損失。