吳兆帥 婁來巖
(1.濟南藍天熱力有限公司,山東 濟南 250001; 2.北京華源泰盟節(jié)能設備有限公司,北京 100086)
某熱源廠現(xiàn)有4臺水煤漿鍋爐用來供熱,總負荷為280 MW,現(xiàn)在對4臺鍋爐排煙系統(tǒng)增設煙氣余熱回收系統(tǒng),余熱回收量按照實際供暖負荷計算考慮4臺鍋爐滿負荷運行計算,利用吸收式熱泵機組來回收煙氣余熱用于冬季供暖,將煙氣溫度降至25 ℃排至大氣。熱網(wǎng)水經(jīng)熱泵加熱后,再進鍋爐加熱至指定溫度送至用熱場所。
經(jīng)過計算,配置了2臺直燃型吸收式熱泵、2臺熱泵噴淋塔及2臺鍋爐噴淋塔用于余熱回收利用。系統(tǒng)全年回收煙氣余量33萬GJ,回收煙氣凝結水13.8萬t。系統(tǒng)新增電耗約958 kWh,系統(tǒng)設備及煙道改造引入阻力約350 Pa,年消耗30%液堿172.8 t,系統(tǒng)運行年運行成本295.3萬元,年節(jié)能收益1 709萬元,額定年純收益1 414萬元,靜態(tài)投資回收期 4.2年。
供暖燃煤鍋爐在運行時會排放大量的高溫煙氣,煙氣經(jīng)過除塵、脫硫、濕電除塵后排入大氣,濕電除塵后排煙溫度約為52 ℃,煙氣蘊含大量的潛熱,直接排放不僅帶來了能源的浪費,而且由于濕度較高,會形成煙囪冒“白煙”現(xiàn)象[1]。
煙氣消白-余熱回收技術在脫硫塔后新設置了1個直接接觸式噴淋換熱器,噴淋換熱器可以直接替代部分煙道與脫硫塔串聯(lián)布置。煙氣進入噴淋換熱器之后,與其中的低溫噴淋水直接接觸換熱降溫,溫度降低至露點以下,煙氣水蒸氣冷凝成水并釋放出大量的潛熱。升溫后的噴淋水進入蓄水池,進行沉淀過濾,過濾后的清水在主循環(huán)泵的作用下進入吸收式熱泵蒸發(fā)器作為低溫熱源。過濾產(chǎn)生的污水及大量的煙氣凝水則進入污水處理設備進行凈化處理,凈化合格的水作為脫硫塔的工藝補水或其他工藝補水。吸收式熱泵機組以燃氣驅動運轉,從噴淋水中提取熱量,將需要加熱的工藝循環(huán)水加熱,在熱泵機組中降溫的中介水再返回噴淋換熱器,完成一整套循環(huán)[2]。
濕法脫硫工藝的廣泛應用為低品位的煙氣余熱回收技術帶來了條件。經(jīng)過濕法脫硫處理后,高溫干煙氣轉變?yōu)榈蜏仫柡蜔煔猓瑫r硫含量大大降低,腐蝕問題得以緩解。針對濕法脫硫工藝后煙氣的低溫、高濕特點,利用清華大學提出的“基于噴淋換熱的煙氣余熱回收與減排消白一體化技術”,結合“空塔噴淋”、“吸收式換熱”、“煙氣再熱”,能夠實現(xiàn)徹底消除“濕煙雨”“石膏雨”,同時低溫煙氣的深度余熱回收利用可創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟價值。
煙氣中的水蒸氣隨著煙氣溫度降低不斷凝結,凝結的水分實際上都來自于脫硫塔噴淋漿液蒸發(fā)的水分,這部分凝結水在蓄水池經(jīng)過沉淀后進入脫硫塔補水系統(tǒng),作為補水返回脫硫塔,能夠有效緩解濕法脫硫工藝為電廠帶來的補水壓力。
在噴淋換熱器中,由于煙氣與低溫中介水直接接觸換熱,在降溫的同時,通過中介水對煙氣的洗滌作用,還能夠有效地降低煙氣中SO2、NOx以及粉塵濃度,減少最終排煙中污染物的排放。
采用上述余熱回收技術,能夠將濕煙氣溫度由脫硫塔出口的60 ℃降低至30 ℃左右,充分回收煙氣中的熱量,回收的熱量用于加熱熱網(wǎng)水;同時回收煙氣中的冷凝水,作為脫硫塔補水利用,減少濕法脫硫的失水量;而且通過對排煙進行再次洗滌處理,減少約55%以上的SO2,8%以上的NOx排放,并顯著降低了排煙粉塵的含量,從而同時達到節(jié)能、節(jié)水、消白減排的多重效果。
基于噴淋換熱的煙氣降溫消白余熱回收技術的優(yōu)勢有5點:1)回收余熱的同時減少污染物排放濃度,回收水分,實現(xiàn)節(jié)能、節(jié)水、消白減排多重功效。2)自動對中間循環(huán)水進行水處理,有效地避免對設備產(chǎn)生腐蝕。3)煙氣余熱深度回收,增加了燃料利用效率,減少了消耗,提高了經(jīng)濟效益。4)冷凝水經(jīng)過水處理后可以回收利用,減少了排煙中水蒸氣的含量,避免了冒“白煙”現(xiàn)象。5)可以在原工藝管道上安裝流量調(diào)節(jié)閥,將工藝水引入熱泵機組。通過調(diào)節(jié)閥門,實現(xiàn)原始運行模式與余熱回收模式之間的自由切換,對原系統(tǒng)并無影響。
整套煙氣余熱回收系統(tǒng)主要包括以下分系統(tǒng):煙氣系統(tǒng)、吸收系統(tǒng)、除霧系統(tǒng)、pH自控系統(tǒng)以及工藝水系統(tǒng)。
2.2.1 煙氣系統(tǒng)
煙氣余熱回收裝置設計為立式逆流噴淋塔。脫硫后煙氣從噴淋塔底部側面進入塔內(nèi),與噴淋的中介水液滴逆流接觸,進行換熱、除塵和脫硫反應。煙氣中的熱量和污染物被中介水吸收,經(jīng)過除霧器除去煙氣中的液滴。
2.2.2 吸收系統(tǒng)
吸收系統(tǒng)包括噴淋塔、噴淋裝置、中間循環(huán)泵及管路、中介水水箱回用水泵和過濾器等。
煙氣余熱回收裝置為立式逆流噴淋塔。噴淋塔內(nèi)設有噴淋霧化噴嘴。中介水在中間循環(huán)泵提供的壓力下,被噴嘴霧化為細小液滴,從而形成較大的比表面積,與煙氣充分接觸、換熱、吸收酸性物質(zhì)及煙塵。
中介水水箱設計有多種作用,既是中介水的儲存場所,又是煙塵的沉淀場所,還是pH調(diào)控場所。中介水水箱通過保持液位,防止循環(huán)泵出現(xiàn)汽蝕,同時將煙氣中大量凝結水的回用至制氧化鎂漿液工藝補水,系統(tǒng)自動保持循環(huán)水量的平衡。
噴淋塔為該系統(tǒng)的核心設備,經(jīng)過設計計算、模擬保證煙氣達到最佳換熱流速,煙氣阻力<300 Pa。中介水水箱采用玻璃鋼防腐材質(zhì),噴淋塔體采用碳鋼玻璃鱗片防腐結構,塔內(nèi)所有部件采用防腐材料制造。中介水水箱箱體采用密封設計,可以防止雜質(zhì)進入中介水造成熱泵系統(tǒng)和噴淋系統(tǒng)堵塞事故[3]。
2.2.3 除霧系統(tǒng)
除霧器經(jīng)過特別設計,設置了成屋脊式多層布置的葉片,并集成與噴淋塔內(nèi)部,除霧葉片通過控制煙氣流速和流場,使液滴與葉片碰撞,能夠有效地截留煙氣中所攜帶的液滴。
2.2.4 pH自控系統(tǒng)
pH自控系統(tǒng)包括堿罐、堿液泵、pH在線儀表和自動閥門等。
中介水噴淋吸收煙氣中的SO2等酸性氣體后,pH值下降。自動加藥系統(tǒng)的功能是中和溶解于中介水中的酸根,保證系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定。中介水pH值通過在線儀表連續(xù)檢測,并與自動加藥裝置做自控連鎖,當pH值低于設定值,自動加藥系統(tǒng)運行。
加藥罐采用碳鋼材質(zhì),圓柱形結構,設計容量滿足系統(tǒng)穩(wěn)定運行。加藥泵采用耐腐蝕隔膜式計量泵。
2.2.5 工藝沖洗水系統(tǒng)
工藝沖洗水系統(tǒng)主要通過沖洗水泵定時沖洗鍋爐噴淋塔的除霧器,將除霧器附著的污垢沖洗干凈,保持除霧器的除霧效果。沖洗水來源取自中介水箱,不單獨設置工藝水箱。
在煙道中新增加了噴淋換熱器,相對于原煙道來說,噴淋換熱器的設置會帶來部分額外的阻力,這部分阻力主要包括2類,一類是由于噴淋換熱器內(nèi)部的結構布置而出現(xiàn)的,主要包括除霧器部分阻力、噴淋管帶來的阻力以及噴水帶來的阻力;另一類是由于換熱導致煙氣溫度降低、密度增加,帶來的煙囪自拔力下降。
以處理煙氣流量為1 000 m3/h換熱器為例,分析其新增阻力情況,煙氣溫度降低后,煙氣中的水蒸氣體積占比由10%降至5.5%,由于水蒸氣的減少,因此煙氣體積流量也相應減少,減少量約為4.8%。同時,由于溫度的降低,煙氣密度增加了3.5%,因此,經(jīng)過噴淋換熱器前后,煙氣的總體積減小了8.3%。煙氣總體積減小,而在煙囪流通截面積不變的情況下,煙囪內(nèi)部流速同等比例降低,使煙囪部分沿程阻力減小,減小量與流速的平方成正比,約為15%,而由于密度增加帶來的自拔力下降,僅為3.5%,因此,煙囪沿程阻力的降低完全抵消了自拔力下降帶來的不利影響。
根據(jù)以往的經(jīng)驗,噴淋換熱器內(nèi)部煙氣流速維持在2 m/s~3 m/s,可以達到較好的換熱效果,煙氣流速為3 m/s時,新增噴淋換熱器帶來的阻力為221.8 Pa,考慮到20%的余量,則阻力為266 Pa。
余熱回收系統(tǒng)對原鍋爐煙風系統(tǒng)增加了266 Pa左右的阻力,帶來的影響極小,一般引風機余量可以克服。
經(jīng)過濕法脫硫工藝后,雖然煙氣中的硫含量大幅度下降,煙氣的腐蝕特性得到了很大程度的緩解,但是煙氣中仍然含有部分SO2,隨著煙氣中水分的凝結,勢必會溶解部分SO2,導致噴淋水呈現(xiàn)酸性,對余熱回收系統(tǒng)的關鍵設備(與噴淋循環(huán)水直接接觸的各設備)帶來一定的腐蝕性問題,因此,防腐設計也是余熱回收系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行不可或缺的一部分。
系統(tǒng)的防腐設計主要有3種方式:1)通過對噴淋循環(huán)水的處理,減少其本身的腐蝕性。2)使用耐腐蝕的材料作為設備制作材料。3)對設備進行內(nèi)襯、刮玻璃鱗片等防腐處理。
在該技術中,3類方式都有所采用。該技術采用了煙氣-水噴淋式換熱塔,內(nèi)部并不存在單獨的換熱面,這就很大程度地改善了煙氣-水換熱過程中出現(xiàn)腐蝕的情況。同時,噴淋水與煙氣換熱后匯入循環(huán)水箱,對循環(huán)水進行水質(zhì)處理,使系統(tǒng)整體的pH值保持穩(wěn)定。在該技術中,通過自動加堿系統(tǒng)對循環(huán)水進行調(diào)節(jié),將pH值控制在5~7,防止循環(huán)水酸性過大使管道以及熱泵設備損壞。
該技術對與噴淋循環(huán)水直接接觸的設備都進行了材料限制,噴淋換熱器內(nèi)部的除霧器,噴淋層都采用316 L不銹鋼制造,而噴嘴選擇為SIC材質(zhì)耐腐蝕噴嘴,循環(huán)水管道上安置的過濾器采用玻璃鋼或316 L不銹鋼制作,同時,吸收式熱泵機組的蒸發(fā)器換熱管采用鈦麻面管。
余熱回收系統(tǒng)采用了直接接觸式煙氣-水換熱器,在換熱的過程中,噴淋循環(huán)水還對煙氣進行洗滌,以此脫除了部分煙氣中殘留的SO2、NOx以及粉塵,帶來環(huán)保效益。
相比于NOx,SO2更易溶于水,因此噴淋換熱器對SO2有更高的脫除效率,根據(jù)以往的工程以及實驗測試結果,增加噴淋換熱器后,排煙中SO2濃度可降低55%以上,NOx濃度可以降低8%以上,按照這一比例,在余熱回收系統(tǒng)投運前后,按照之前排放水平達到超低排放標準,其排煙污染物濃度變化為:經(jīng)過余熱回收后,煙氣溫度也有所降低,溫度的降低會給污染物的擴散帶來不利的影響,但是余熱回收系統(tǒng)對污染物擴散帶來的影響,是綜合了煙氣溫度降低以及煙氣本身排放濃度減少兩方面。鍋爐房周圍地區(qū)污染物落地濃度在余熱回收系統(tǒng)運行前后的變化如圖1所示。
從圖1中可以看出,對于SO2的擴散來說,由于余熱回收系統(tǒng)顯著的減少了排放濃度,因此盡管煙氣溫度降低會影響擴散,但是余熱回收之后,SO2的下風向落地濃度均是明顯降低的,說明余熱回收系統(tǒng)的投運,能夠明顯減少鍋爐房周圍SO2的濃度,不會給擴散帶來不利影響。
圖1 余熱回收前后SO2、NOx落地濃度變化圖
NOx在余熱回收前后并沒有明顯的差距,溫度降低帶來的影響抵消了被濃度降低帶來的影響,鍋爐房周圍的NOx濃度雖然在一定程度上有所升高,但是排放的總量卻在減少。
由此可以看出,余熱回收系統(tǒng)雖然降低了排煙溫度,但是對于污染物的擴散卻有積極的作用。
某熱源廠現(xiàn)有4臺水煤漿鍋爐運行負荷情況及當?shù)厝細?、電、水價格如下:1)4鍋爐熱功率280 MW,單臺按70 MW計算,按4臺鍋爐滿負荷率考慮。2) 鍋爐效率90%,燃煤熱值17.45 MJ/kg。3) 熱網(wǎng)回水溫度46 ℃,熱網(wǎng)流量3 185 t/h。4)燃氣熱值:8 000 kcal/Nm3,氣價為1.71元/Nm3。5)電價:0.8元/度;熱價為26.7元/m2。
3.2.1 示意圖
某熱源廠4臺水煤漿鍋爐,利用吸收式熱泵機組回收煙氣余熱系統(tǒng)示意圖如圖2所示。
3.2.3 流程說明
煙氣自脫硫塔流出后進入噴淋式換熱塔內(nèi)放出顯熱和潛熱,使4×70MW燃煤鍋爐的煙氣溫度從52 ℃降至25 ℃,降溫后的煙氣回到濕式電除塵器入口,然后從煙囪排至大氣。降溫的過程隨著大量余熱被噴淋水吸收,且產(chǎn)生了大量煙氣的凝水。熱網(wǎng)回水46 ℃,3 185 t/h全部進入2臺熱泵加熱至67.3 ℃?;厥諢煔鈧戎薪樗臒崃?,中介水溫由35 ℃降低到20 ℃。整體系統(tǒng)實現(xiàn)煙氣余熱回收,對煙氣余熱充分利用,凝水回用至脫硫塔工藝補水,確保了整個系統(tǒng)污水零排放。
項目實施后,系統(tǒng)雖然消耗了一定量的電,但是回收了大量的煙氣余熱,總熱量全部轉移至熱網(wǎng)水中,燃煤消耗量減小,使整個供熱系統(tǒng)的熱效率大幅提高。
圖2 煙氣余熱回收系統(tǒng)示意圖
根據(jù)當?shù)毓醿r格,可以按照26.7元/m2的供熱價格計算收益,見表1。
表1 余熱系統(tǒng)收益計算表
煙氣凝結水量為48 t/h,運行時間120 d,回收利用總水量13.8萬t。
根據(jù)當?shù)仉?、液堿等物價價格,計算該系統(tǒng)每采暖季運行成本,見表2。
表2 余熱系統(tǒng)運行成本計算表
根據(jù)表1、表2收益及運行成本分析,計算該項目額定凈收益及回收年限,見表3。
表3 余熱系統(tǒng)經(jīng)濟性分析計算表
通過煙氣余熱回收系統(tǒng)對排煙進行再次洗滌處理,顯著減少SO2、NOx、粉塵的排放,從而同時達到節(jié)能、節(jié)水、消白減排的多重效果,減排數(shù)據(jù)見表4。
表4 節(jié)煤、SO2、NOx、粉塵減排估算表
通過技術經(jīng)濟分析對比得出以下3個結論:1)通過對燃煤鍋爐排煙的初步分析,脫硫后的排煙溫度約52 ℃,煙氣中仍存在大量的水蒸氣,水汽的汽化潛熱含量大,排煙熱損失大,因此該鍋爐具有巨大的余熱回收利用的空間。2)余熱回收系統(tǒng)2臺余熱回收量16 MW機組,采暖季對4×70 MW鍋爐進行煙氣余熱回收,使鍋爐煙氣溫度降至25 ℃。3)系統(tǒng)全年回收煙氣余量33萬GJ,回收煙氣凝結水13.8萬 t。系統(tǒng)新增電耗約958 kWh,系統(tǒng)設備及煙道改造引入阻力約350 Pa,年消耗30%液堿172.8 t,系統(tǒng)運行年運行成本295.3萬元,年節(jié)能收益1 709萬元,額定年純收益1 414萬元,靜態(tài)投資回收期 4.2年。該工程響應國家政策,積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),努力推進煙氣消白余熱回收利用,采用吸收式熱泵回收鍋爐的排煙損失熱量,將這部分余熱通過吸收式熱泵加以利用,降低了燃煤鍋爐能源消耗,提高鍋爐的熱效率,合理利用了能源。
綜上所述,水煤漿鍋爐煙氣存在大量潛熱,存在改造的必要性和條件,應進行煙氣深度余熱回收系統(tǒng)改造。