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        600MW超臨界直流鍋爐35%負(fù)荷深度調(diào)峰適應(yīng)性實踐

        2021-04-14 02:51:48華陽電業(yè)有限公司郭錦鵬
        電力設(shè)備管理 2021年3期
        關(guān)鍵詞:濕態(tài)煙溫水流量

        華陽電業(yè)有限公司 郭錦鵬

        隨著國家能源政策加大力度推進可再生能源消納,福建省水、風(fēng)、光清潔能源裝機容量及消納電量占比不斷上升,輔助服務(wù)市場調(diào)峰需求及電價補貼對燃煤發(fā)電機組是挑戰(zhàn)也是機遇,火電機組深度調(diào)峰能力對輔助服務(wù)收益貢獻巨大,電廠#1~4機組鍋爐為三菱重工設(shè)計,最低技術(shù)出力可達210MW,然而#5~7機組最低技術(shù)出力僅240MW,損失最為可觀的第五檔深度調(diào)峰收益,亟需改善。

        電廠#5~7機組鍋爐由ALSTOM-CE 設(shè)計,韓國釜山重工株式會社制造的變壓運行、輻射、一次中間再熱、全燃煤或煤油混燒、露天布置、平衡通風(fēng)、單爐膛超臨界直流鍋爐。在低于240MW負(fù)荷時主要存在鍋爐火檢不穩(wěn)、機組進入濕態(tài)運行干濕態(tài)頻繁切換及SCR 入口煙溫不足等問題,同時有可能對給水泵流量、加熱器疏水、汽輪機脹差及末級溫度等造成一定影響[1]。

        1 主要問題

        低負(fù)荷鍋爐火檢不穩(wěn)。CE 鍋爐燃燒系統(tǒng)采用TFS2000四角布置擺動式直流燃燒器,爐膛中心形成假想切圓,燃燒器分上、中、下三組布置。每組燃燒器由兩層煤粉燃燒器和一層重油燃燒器組成,組間布置輔助風(fēng)噴口。鍋爐采用HP-1003中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),有兩臺密封風(fēng)機、二臺離心式一次風(fēng)機和六臺中速磨煤機,燃用設(shè)計煤種時五臺磨煤機運行即可帶滿負(fù)荷。鍋爐設(shè)計按6層燃燒器共布置24只火焰檢測器,每層4只,火檢探測器采用ABB 生產(chǎn)的Uvisor SF810,當(dāng)所有煤層火檢均≤1只檢測出火焰時,鍋爐火焰失去MFT 保護動作。鍋爐在270MW 以下一般僅投用3臺磨煤機,低負(fù)荷時火檢不穩(wěn)定主要反映在:剩余3層火檢每層檢出數(shù)量經(jīng)常性低于3只;檢查不穩(wěn)定火檢時發(fā)現(xiàn)部分探頭存在積灰現(xiàn)象,清理后可持續(xù)穩(wěn)定一段時間。

        低于240MW 時進入濕態(tài)運行。CE 鍋爐在原運行參數(shù)下,低于240MW時將進入濕態(tài)運行,汽水分離器出現(xiàn)液位。機組在濕態(tài)下長時間運行,不僅大量高品質(zhì)工質(zhì)流失使鍋爐效率降低,且因高壓流體沖刷汽水分離器液位控制閥門組,易導(dǎo)致閥門損傷內(nèi)漏引發(fā)其他問題。在升降載過程中,機組頻繁干/濕態(tài)轉(zhuǎn)換將引起受熱面的金屬疲勞和氧化皮脫落,增加鍋爐爆管風(fēng)險。

        低負(fù)荷時脫硝入口煙溫低。CE 機組在負(fù)荷低于240MW 時SCR 脫硝入口煙溫處于觸媒廠商給定噴氨最低投入溫度(MIT)290℃左右,當(dāng)繼續(xù)降低負(fù)荷時將降至284℃左右;此時若繼續(xù)噴氨,將使觸媒高溫活性恢復(fù)率降低,造成壽命縮短、脫硝效率下降、氨逃逸率無法控制從而引發(fā)SCR、AH 堵塞等。

        2 改善措施

        2.1 火檢不穩(wěn)改善

        利用機組檢修機會入爐檢查時,發(fā)現(xiàn)火檢主要存在以下問題:探頭積灰;冷卻不足探頭燒毀;原設(shè)計安裝尺寸不滿足低氮燃燒改造后穩(wěn)定看火要求;信號傳輸光纖斷線、支架或其附著噴嘴變形等問題;探頭安裝質(zhì)量不佳;支架或其附著噴嘴變形。

        針對以上問題,提出來相應(yīng)的解決對策:探頭積灰及冷卻探頭燒毀主要由于冷卻風(fēng)量不足,采用升級火檢冷卻風(fēng)機方式解決,將火檢冷卻風(fēng)機馬達功率3.7kW 提升至11kW,風(fēng)壓2500Pa 提升至9000Pa;鍋爐低氮燃燒改造后爐內(nèi)燃燒狀況改變,原廠設(shè)計的光纖探頭距套管出口收縮量150mm 偏大,火檢有效觀測范圍無法滿足穩(wěn)定檢知火焰的需求,經(jīng)廠家建議調(diào)整為50~80mm;火檢安裝在燃燒器噴嘴或輔助風(fēng)噴嘴上,火檢套管依靠支架固定。在機組運行中,燃燒器、輔助風(fēng)噴嘴在爐內(nèi)燃燒工況變動時局部或部分時間可能受到高溫侵蝕而造成變形,火檢方向容易因此偏斜,所以需在各級檢修中加強檢修質(zhì)量管理,及時修復(fù)變形破損的噴嘴,并保證火檢安裝尺寸及安裝質(zhì)量符合要求,在日常維護時及時消除火檢缺陷。

        火檢冷卻風(fēng)機升級前后參數(shù)對比:流量(m3/min)39.65、30,轉(zhuǎn)速(rpm)2895、2915,出口風(fēng)壓(Pa)2500、9000;火檢冷卻風(fēng)機電機升級前后參數(shù)對比:功率(kW)3.7、11,電壓(V)380、380,電流(A)6.5、21.5,轉(zhuǎn)速(rpm)420、2935。

        2.2 干濕態(tài)頻繁切換及SCR 入口煙溫控制改善

        低負(fù)荷為保證水冷壁的冷卻和水動力穩(wěn)定、防止超溫,鍋爐實際蒸發(fā)量小于給水量,水冷壁出來的汽水混合物通過汽水分離器,疏水回收到除氧器或疏水?dāng)U容器,此為濕態(tài)運行,是一種不穩(wěn)定不節(jié)能的狀態(tài)。當(dāng)負(fù)荷升高后蒸發(fā)量等于給水量,汽水分離器內(nèi)全部為蒸汽,轉(zhuǎn)為干態(tài)運行。

        鍋爐的干濕態(tài)運行主要取決于燃水比,當(dāng)鍋爐燃料不變、減少給水時,鍋爐總輸入熱量不變,蒸汽參數(shù)將相應(yīng)提高,此時鍋爐汽水分離器出口蒸汽過熱度上升,即可由濕態(tài)轉(zhuǎn)為干態(tài)運行。但隨著給水流量減少,工質(zhì)熱量攜帶能力減小,鍋爐的總吸熱量有所下降,機組若要穩(wěn)定輸出負(fù)荷則需適當(dāng)增加燃料量,使燃料量與給水流量達到一定的協(xié)調(diào)。在增加燃料及減少給水的同時,鍋爐的排煙溫度將隨之上升。因此鍋爐的低負(fù)荷干態(tài)運行問題及SCR 脫硝入口煙溫不足問題可通過調(diào)整燃水比的方法來解決。

        ECO 中間聯(lián)箱入口溫度評估:CE 鍋爐省煤器為非沸騰式省煤器,通過簡單水旁路方式控制排煙溫度,若為提升SCR 入口煙溫開大旁路給水,210MW 時一級省煤器水量減少過多有沸騰風(fēng)險。依ECO 管排面積,一/二級吸熱比按2:1、主/旁路流量比按1:1預(yù)估,210MW 負(fù)荷時ECO 給水壓力為11MPa、給水溫度230℃、出口給水溫度280℃,參考吸熱量公式Q=CMΔT,通過簡易模型估算中間聯(lián)箱入口水溫270℃,距離相應(yīng)飽和水溫318℃有較大裕度,不存在沸騰風(fēng)險。

        鍋爐水動力特性評估:超臨界直流鍋爐在低負(fù)荷工況下應(yīng)關(guān)注其水動力安全性。低負(fù)荷下受熱面管內(nèi)流量可能存在分配不均的問題,若鍋爐水動力特性較差,則在各受熱面管內(nèi)給水流量會出現(xiàn)非周期性的變化,導(dǎo)致管內(nèi)蒸發(fā)點波動,從而引起金屬的疲勞破壞,還易引發(fā)爐管過熱損壞[2]。當(dāng)前運行給水流量參數(shù)曲線為鍋爐原廠提供,在降低240MW以下設(shè)定值之前需對給水流量降低幅度進行預(yù)估。通過對國內(nèi)部分同等容量機組運行參數(shù)的調(diào)研比較,CE 鍋爐原設(shè)定最低運行流量685t/h,相比國內(nèi)部分電廠鍋爐明顯較高,因受限于爐膛熱負(fù)荷試驗條件及受熱面理論計算參數(shù)的不足,電廠最終決定通過35%負(fù)荷不投油穩(wěn)燃試驗實際測試給水流量降低后鍋爐水動力特性的穩(wěn)定性,目標(biāo)給水流量600t/h。

        圖1 CE 鍋爐ECO 及給水旁路示意圖

        同類機組的爐型、最低運行流量(t/h)、保護跳閘流量(t/h)分別為:華能某電廠600MW 單爐膛對沖爐399、240,華電某電廠630MW 單爐膛切圓爐574、350,本廠三菱600MW 雙爐膛(雙火球切圓)380、280,本廠CE600MW 單爐膛685、424。結(jié)論:CE 鍋爐最低流量較保守,有調(diào)降空間。

        35%負(fù)荷干態(tài)不投油穩(wěn)燃試驗。依據(jù)試驗方案,機組在40%負(fù)荷不退SCR 脫硝裝置、不投助燃油狀態(tài)下,給水流量逐步降低,同步配合調(diào)整燃料及主汽壓設(shè)定值,保持鍋爐干態(tài)運行,并降低汽水參數(shù)使負(fù)荷緩慢下降至35%負(fù)荷保持穩(wěn)定運行,同時觀察SCR 入口煙溫變化程度。試驗結(jié)果表明:給水流量設(shè)定610~620t/h,主蒸汽壓力設(shè)定與原設(shè)計值相近,W/S 出口蒸汽過熱度保持5℃左右,機組干態(tài)運行、參數(shù)穩(wěn)定,SCR 入口平均煙溫288℃;爐膛四周水冷壁溫度測點DCS 數(shù)值顯示298~314℃,距報警449℃和跳閘值463℃尚有較大裕量;分析機組最小給水流量由原設(shè)計685t/h 降至610t/h 左右運行,鍋爐水動力不會破壞,水冷壁不會超溫,鍋爐能安全穩(wěn)定運行。

        2.3 參數(shù)修改及實際運行狀況確認(rèn)

        基于上述評估及試驗結(jié)果,對機組DCS 控制參數(shù)進行相應(yīng)修改及優(yōu)化,并使機組進入35%負(fù)荷試運行,觀察鍋爐火焰檢測穩(wěn)定、汽水分離器干態(tài)運行、SCR 入口煙溫滿足要求,純?nèi)济簳r機組運行控制狀況穩(wěn)定良好。#5~7機組鍋爐水冷壁68支金屬溫度測點測溫均勻,最大偏差小于30℃;對#5機組水冷壁中間聯(lián)箱入口爐管以熱成像儀實測,610t/h 給水流量時管壁溫度較為均衡,確認(rèn)水冷壁無超溫或偏差大現(xiàn)象。

        表1 DCS 控制參數(shù)修改前后各機組實際運行數(shù)據(jù)對比

        2.4 結(jié)論

        通過升級、調(diào)整火檢,解決了機組火檢不穩(wěn)定的問題,并通過評估及試驗得出可使機組穩(wěn)定運行于35%負(fù)荷的控制參數(shù),實際運行中機組無超溫現(xiàn)象、鍋爐水動力特性穩(wěn)定,蒸汽參數(shù)控制良好、SCR 脫硝裝置入口煙溫符合噴氨最低投運溫度要求;在實際運行中,汽輪機低壓缸排汽未見明顯升高、加熱器疏水穩(wěn)定,汽缸、轉(zhuǎn)子脹差正常,汽輪機振動穩(wěn)定無升高,汽動給水泵流量穩(wěn)定、距低流量保護定值裕量充足,汽機側(cè)未受影響。

        3 其他保障手段及展望

        機組在給水、燃料參數(shù)進行調(diào)整后,風(fēng)煙系統(tǒng)控制同樣需進行相應(yīng)調(diào)整,因此在以上工作完成后,電廠委托熱工院對機組進行燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,對鍋爐的制粉系統(tǒng)、燃燒工況全面評估,并重點對低負(fù)荷下風(fēng)煙系統(tǒng)控制方式進行試驗,得出最優(yōu)化的運行方式;春、冬季低負(fù)荷時SCR 脫硝裝置入口煙溫可能偏低,必要時需通過以下方式進行調(diào)整:投入暖風(fēng)器、值班員手動調(diào)整(如盡量投上層磨,燃燒器擺角盡量上擺等)以及燃用低硫煤(SCR 允許投運溫度可降低);雖然電廠通過最低成本的方式實現(xiàn)了省調(diào)度的深度調(diào)峰要求,但國內(nèi)不少電廠已可實現(xiàn)30%負(fù)荷深度調(diào)峰,部分電廠甚至已開始研究25%、20%負(fù)荷穩(wěn)定運行的課題,在火電機組調(diào)峰任務(wù)日益加重的趨勢下,提前著手以應(yīng)對未來可能面對的形勢則顯得尤為重要。

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