國家電投集團(tuán)河南發(fā)電有限公司沁陽分公司 李延偉 劉亞平 王霄霄 郝秉迎 邢旭光
上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 趙 旭
根據(jù)國家能源局/國家發(fā)改委的多項(xiàng)政策,深度挖掘火電調(diào)峰潛力、提高機(jī)組靈活性成為當(dāng)前火電機(jī)組的重要任務(wù),而燃料靈活性作為火電靈活性的重要組成部分,在當(dāng)前煤炭市場價(jià)格波動劇烈、電廠燃用煤源復(fù)雜的情況下,具有降低燃料成本、提高電廠收益的重要意義[1]。目前火電機(jī)組目前多采用配煤摻燒的方式摻燒低價(jià)劣質(zhì)煤,深度調(diào)峰下有效控制發(fā)電成本。但由于往往配煤的情況和設(shè)計(jì)煤種偏差較大、所摻燒低價(jià)煤的水分/灰分/硫分等較高,導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行時(shí)鍋爐穩(wěn)燃、結(jié)焦、SOx/NOx 排放等特性會發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)l(fā)生滅火、非停等嚴(yán)重事故[2]。因此通過配煤摻燒試驗(yàn),研究經(jīng)濟(jì)合理的摻燒方案以及摻燒煤種對制粉系統(tǒng)、鍋爐燃燒的影響,并通過調(diào)節(jié)配風(fēng)等燃燒優(yōu)化手段指導(dǎo)調(diào)節(jié)鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
以某1000MW燃煤發(fā)電機(jī)組作為配煤摻燒試驗(yàn)對象,鍋爐采用東方鍋爐股份有限公司設(shè)計(jì)的DG3063.81/29.3-Ⅱ1型高效超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,一次中間再熱、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、全鋼構(gòu)架,鍋爐采用∏型布置方式,前后墻對沖燃燒方式,采用微油點(diǎn)火系統(tǒng),燃燒器采用外濃內(nèi)淡型低NOx 旋流煤粉燃燒器,制粉系統(tǒng)采用采用6臺ZGM133-II 中速磨煤機(jī),鍋爐的主要參數(shù)如表1。
本次試驗(yàn)的電廠現(xiàn)階段配煤主要由人工計(jì)算完成,主要考慮煤中揮發(fā)分和硫含量,煤場對于堆放的現(xiàn)狀同樣也主要基于煤揮發(fā)分和硫含量,分四大類(高揮高硫、高揮低硫、低揮高硫、低揮低硫)進(jìn)行堆放以便取用。經(jīng)過工業(yè)分析、元素分析、發(fā)熱量檢測,得到6種原煤的煤質(zhì)信息分別為:收到基水分Mar(%)5.0/5.5/9.2/9.9/5.5/1.9、揮發(fā)分Var(%)11.19/11.20/22.35/20.65/12.04/16.54、灰分Aar(%)32.06/27.18/20.29/18.06/18.84/45.6 8、低位發(fā)熱量Qnet.ar20.24/21.80/21.42/22.15/25.8 8/15.95、硫Sar(%)0.46/1.51/0.81/1.20/0.95/0.71、碳Car(%)54.24/59.34/56.78/58.88/68.56/43.6 8、氫Har(%)2.73/2.79/3.42/3.26/3.28/2.57、氮Nar(%)0.83/0.85/0.75/0.81/0.88/0.65、氧Oar(%)4.68/2.83/8.75/7.89/1.99/4.81。
可以看出,1號煤屬于低揮低硫煤、2號煤屬于低揮高硫煤、3號煤屬于高揮低硫煤、4號煤屬于高揮高硫煤、5號煤屬于低揮中硫煤、6號煤屬于中揮低硫煤。基于這六種原煤制備混合煤樣,采用空氣干燥狀態(tài)下各原煤兩兩混合,質(zhì)量取1:1比例制備,制得15種混合煤樣(表2)。煤的灰熔點(diǎn)溫度是衡量煤質(zhì)好壞、影響鍋爐結(jié)焦的重要因素。為研究配煤摻燒對于鍋爐結(jié)渣特性的影響,對于所制備的21種煤樣進(jìn)行灰熔融特性試驗(yàn),試驗(yàn)選取粒徑小于0.2mm 的21種煤樣在815℃的溫度下分別進(jìn)行燃燒制灰(表3)。
表2 混合煤樣編號
按照ST 指數(shù)來看,6種原煤中2號煤、5號煤、6號煤屬于弱結(jié)渣傾向,1號煤、3號煤、4號煤為中等結(jié)渣傾向;混合煤樣中7~11號煤的軟化溫度相較于其未摻配時(shí)兩種原煤的軟化溫度都有所增加,特別是8、9號煤,未摻配時(shí)兩組原煤都是中等結(jié)渣傾向,摻配后變成弱結(jié)渣傾向,軟化溫度有較大的增加。14~17號煤和21號煤的軟化溫度相較于其未摻配時(shí)兩種原煤的軟化溫度有所降低。可見1號煤與其他五種煤摻配都有提高配煤的灰熔點(diǎn)的作用。
基于上述的21中混煤樣本選取粒徑小于0.1mm的煤粉,使用熱重分析儀分別進(jìn)行燃燒特性試驗(yàn),得到原煤與混煤的燃燒特性,包括平均燃燒速率、最大燃燒速率、著火溫度、燃盡溫度、綜合燃燒特性指數(shù)、穩(wěn)燃特性指數(shù)等。由試驗(yàn)結(jié)果可得,六種原煤中3號煤的綜合燃燒特性指數(shù)最高,其次為4號煤,這主要是因?yàn)?、4號煤揮發(fā)分產(chǎn)率高,導(dǎo)致其著火、燃盡溫度低,從而提高了綜合燃燒特性。2號煤的揮發(fā)分產(chǎn)率最低,其著火溫度、燃盡溫度高,導(dǎo)致其綜合燃燒特性較差。6號煤固定碳含量低,燃燒速率低導(dǎo)致綜合燃燒特性較差;六種原煤中穩(wěn)燃指數(shù)最高的是3號煤,其次為4號煤;穩(wěn)燃性能最差的為2號煤,其次為6號煤。
從綜合燃燒特性指數(shù)角度考慮,16號煤的綜合燃燒特性指數(shù)最高,其次為12號煤。16號煤由原煤中綜合燃燒特性最好的3、4混合后得到,然而其綜合燃燒指數(shù)有所降低,11號混煤也有類似結(jié)論。15號煤由原煤中綜合燃燒特性最差的2、6混合后得到,其綜合燃燒指數(shù)有所上升,同樣情況發(fā)生在14號煤樣。其余煤樣的綜合燃燒特性指數(shù)介于其組成原煤的綜合燃燒特性指數(shù)之間。
從穩(wěn)燃特性指數(shù)研究,混合煤樣中穩(wěn)燃性能最好的是12號煤和16號煤,最差的是7號煤和11號煤,15種混合煤樣中,10、11、17號煤的穩(wěn)燃性能比未摻配時(shí)的原煤都低,其他12種煤的穩(wěn)燃指數(shù)都介于未摻配時(shí)兩種原煤的穩(wěn)燃指數(shù)之間。
綜上可得出結(jié)論,配煤摻燒的燃燒性能并不是簡單的線性疊加,相對于原煤燃燒特性來說,配煤摻燒改變混煤燃燒特性多數(shù)情況下會使其燃燒特性介于二者之間,但也會出現(xiàn)性能綜合上升下降的情況,具體情況需要按試驗(yàn)判斷分析。
表3 灰熔融特性試驗(yàn)結(jié)果
制粉系統(tǒng)系統(tǒng)試驗(yàn)主要研究動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速、分離器出口溫度、磨煤機(jī)出力及通風(fēng)量對煤粉細(xì)度、均勻性和經(jīng)濟(jì)性的影響,試驗(yàn)結(jié)果顯示煤粉整體的R90低于國標(biāo)推薦值,高硫煤泥的R90高于其他煤,但細(xì)煤粉占比很大。煤粉平均含水率為0.22%,說明各煤種含水量較小且磨煤機(jī)干燥出力情況較好,其中煤泥煤粉的含水率最高,為0.51%。由于整體煤粉較細(xì),可以適當(dāng)降低動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速,經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)以下規(guī)律。
當(dāng)給煤量增加時(shí):當(dāng)風(fēng)煤比較高且分離器轉(zhuǎn)速較高,此時(shí)細(xì)煤粉少,增加給煤量填補(bǔ)了研磨空隙,煤粉整體會變細(xì)。當(dāng)風(fēng)煤比較低且分離器轉(zhuǎn)速較低時(shí),由于研磨出力不足,給煤量較大時(shí)煤粉會變粗;當(dāng)一次風(fēng)量的增加量較小時(shí)細(xì)煤粉會被更容易帶走,R90變化不明顯。當(dāng)一次風(fēng)量較大時(shí)較細(xì)的煤粉更容易被帶走,煤粉整體略有變粗,R90略有增加;隨著液壓加載力增加煤粉先變細(xì)后變粗,是因?yàn)楫?dāng)磨輥與磨盤的空間被逐漸填滿后更多的顆粒無法參與研磨,但較大的加載力會導(dǎo)致磨煤機(jī)振動,需要選取合適的液壓加載力值,保證磨煤機(jī)的安全。
表4 目前鍋爐配煤情況表
本次試驗(yàn)電廠采用配煤摻燒(表4),700~850MW 運(yùn)行1、2、3、5、6號磨,600~750MW 運(yùn)行2、3、5、6號磨,440~600MW 運(yùn)行2、3、6號磨??傊?,起磨優(yōu)先起前墻磨,停磨優(yōu)先停后墻磨。3號磨的象山煤與6號磨的高揮高硫煤為440~1000MW 全負(fù)荷穩(wěn)燃用;1號磨的市場煤、2號磨的混煤與5號磨的煤泥都屬于低價(jià)煤種,可考慮多摻燒;4號磨的高熱低揮低硫煤價(jià)格較高,為帶滿負(fù)荷用。
440MW以下負(fù)荷采用配煤摻燒,較為穩(wěn)定的方式為底層兩臺磨投用高揮、中層磨投用一臺中揮,該方法至400MW也能保證燃燒,但該方案燃用的煤價(jià)格較高,就燃煤的成本來說并不合理。同時(shí)采用配煤摻燒后,在高負(fù)荷和低負(fù)荷下均出現(xiàn)火檢不穩(wěn)定,爐膛溫度左右偏差等一系列問題,針對以上問題,結(jié)合對于煤質(zhì)、混煤、磨煤機(jī)運(yùn)行的相關(guān)規(guī)律,對于1000MW 超臨界機(jī)組進(jìn)行燃燒調(diào)整優(yōu)化。
低負(fù)荷下主要出現(xiàn)的問題在于2號磨火檢不穩(wěn)定的情況,靠近左側(cè),SCR 前NOx 值偏高。就地測量看火孔溫度,2層燃燒器左側(cè)溫度偏低,初步分析認(rèn)為與2號磨投用貧煤揮發(fā)分低有關(guān),爐膛溫度低使其著火延遲有關(guān),針對上述問題,就地加大內(nèi)二次風(fēng)開度、降低一次風(fēng)壓和風(fēng)量以加強(qiáng)中層燃燒器的卷吸,使煤粉能夠短時(shí)間內(nèi)得到充分的著火熱;同時(shí)減小磨煤機(jī)分離器轉(zhuǎn)速和減小分離器轉(zhuǎn)速加載壓,根據(jù)制粉系統(tǒng)試驗(yàn)的規(guī)律總結(jié),該措施能夠加大煤粉出力、提升煤粉細(xì)度,有利于著火。經(jīng)過多次驗(yàn)證,采用這樣的措施火檢明顯好轉(zhuǎn)。
在上述基礎(chǔ)上,調(diào)節(jié)外二次風(fēng),結(jié)合火檢變化以及就地測溫,爐膛左側(cè)NOx 高,爐膛左側(cè)溫度低,認(rèn)為與風(fēng)量有關(guān),猜測左側(cè)風(fēng)量較低,之后可進(jìn)行低負(fù)荷下風(fēng)量的標(biāo)定驗(yàn)證。針對2層燃燒器逐個(gè)調(diào)節(jié),最終火檢狀況好轉(zhuǎn)。
高負(fù)荷下出現(xiàn)了底層磨火檢變差的情況,通過嘗試,發(fā)現(xiàn)減小燃盡風(fēng)開度、加大底層磨外二次風(fēng)開度,火檢會有好轉(zhuǎn),結(jié)合二次風(fēng)風(fēng)箱的布置形式,結(jié)合以往相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)[3]認(rèn)為出現(xiàn)該情況為高負(fù)荷下出現(xiàn)搶風(fēng),致使底層燃燒器風(fēng)量不夠,尤其是6號磨,由觀火孔觀察爐膛也出現(xiàn)了明顯的黑色,通過降低磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速、減小煤粉出力,風(fēng)量與煤風(fēng)量相匹配,使得火檢有所好轉(zhuǎn),更加驗(yàn)證了出現(xiàn)搶風(fēng)的可能性。針對上述現(xiàn)象,可采用提風(fēng)箱壓力、加氧量偏置的措施。為驗(yàn)證高負(fù)荷下底層磨火檢不穩(wěn)定的原因,在950MW 負(fù)荷下就地測量風(fēng)量(表5)。
表5 實(shí)測二次風(fēng)風(fēng)量
950MW 穩(wěn)定工況下在上述開度進(jìn)行了就地風(fēng)量測試,發(fā)現(xiàn)對于燃燒器區(qū)域的二次風(fēng),即使在上層擋板開度關(guān)小的情況下,離大風(fēng)箱最近的1號磨及4號磨風(fēng)量最大,平均59t/h;而最下層由于開度最大故風(fēng)量也不小,平均44.3t/h;中層磨風(fēng)量最小,為34t/h,且前墻風(fēng)量大于后墻。下層燃盡風(fēng)風(fēng)量大于上層燃盡風(fēng)風(fēng)量。
高負(fù)荷下下層磨火檢不好的原因主要是中高揮發(fā)分的煤在燃燒初期需要消耗大量的氧氣,而底層磨的空氣量并不是最多的。擋板開度80~85%已接近最大流量,當(dāng)運(yùn)行過程中,如稍微開大1、2、4、5號磨或燃盡風(fēng)層的層操風(fēng)門擋板,就會將底層的風(fēng)搶走很多。
本文針對1000MW 超臨界鍋爐配煤摻燒試驗(yàn),從煤質(zhì)、制粉系統(tǒng)試驗(yàn)、燃燒優(yōu)化調(diào)整等方面進(jìn)行了相關(guān)研究和分析,得出以下結(jié)論:配煤摻燒多種煤摻混會對煤的煤質(zhì)、灰熔點(diǎn)、燃燒性質(zhì)等產(chǎn)生影響,應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體試驗(yàn)來采用合理的摻配方案;制粉系統(tǒng)對于不同煤種、不同混煤有著不同的出力規(guī)律,通過試驗(yàn)掌握煤粉出力和磨煤機(jī)運(yùn)行方式之間的聯(lián)系對于燃燒調(diào)整具有重要;由于入爐煤質(zhì)發(fā)生變化,對于燃燒的控制方式需要響應(yīng)的改變,本次燃燒優(yōu)化主要解決:低負(fù)荷下由于爐膛溫度低、一次風(fēng)量大導(dǎo)致煤粉點(diǎn)火延后造成2層磨火檢不穩(wěn)定,采用加強(qiáng)卷吸、加強(qiáng)點(diǎn)火的措施;高負(fù)荷下由于底層磨缺風(fēng)導(dǎo)致底層火檢不穩(wěn)定,采用減小燃盡風(fēng),加強(qiáng)底層磨二次風(fēng)等措施加強(qiáng)燃燒。