奧星越秀汽車職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 任賀新
任賀新,汽車免拆診斷技術(shù)專家,現(xiàn)任奧星越秀汽車職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校高級培訓(xùn)講師,曾任奧迪4S店及中鑫之寶技術(shù)經(jīng)理;2013年通過一汽-大眾技術(shù)培訓(xùn)師認(rèn)證;2013年獲得奧迪十佳技術(shù)培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號;2017年被聘為第三屆汽車診斷師大賽星至寶賽區(qū)專家評委。
故障現(xiàn)象 一輛2010款奧迪A6L車,搭載CCE發(fā)動機(jī),累計行駛里程約為20萬km。該車在其他維修廠大修發(fā)動機(jī)后,在著車磨合過程中發(fā)動機(jī)故障燈異常點(diǎn)亮,偶爾伴隨有起動時間長和發(fā)動機(jī)怠速抖動的現(xiàn)象。用故障檢測儀檢測,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)控制單元中存儲有凸輪軸位置與曲軸位置分配不正確的故障代碼,接著維修人員做了以下檢測及部件調(diào)換,但故障依舊,于是請求筆者進(jìn)行技術(shù)支持。
(1)按照維修手冊的步驟,用正時工具檢查凸輪軸和曲軸的相對位置。
(2)對調(diào)了氣缸列1和氣缸列2的VVT(可變凸輪軸正時)電磁閥、VVT鏈輪及凸輪軸位置傳感器。
(3)大修過程中發(fā)現(xiàn)氣缸列2的凸輪軸軸瓦輕微磨損,擔(dān)心此處泄壓引起機(jī)油壓力不足,導(dǎo)致凸輪軸鏈輪調(diào)節(jié)異常。剛好店內(nèi)還有一臺正在大修的同款發(fā)動機(jī),于是替換了氣缸列2的凸輪軸安裝支架。
(4)測量機(jī)油壓力,在正常范圍。
(5)更換機(jī)油泵。
(6)檢查進(jìn)氣和排氣側(cè)VVT電磁閥導(dǎo)線連接器,沒有插反。
故障診斷 接車后試車,起動發(fā)動機(jī),起動時間偏長,發(fā)動機(jī)怠速運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。用故障檢測儀檢測,發(fā)動機(jī)控制單元中存儲有故障代碼“P0019 氣缸列2,凸輪軸位置/曲軸位置傳感器 分配不正確 主動的/靜態(tài)的”(圖1)。查詢OBD(車載診斷)標(biāo)準(zhǔn)故障代碼,得知P0019指向氣缸列2的排氣凸輪軸。
圖1 發(fā)動機(jī)控制單元中存儲的故障代碼(截屏)
該車倒換的部件較多,常見的故障點(diǎn)都已做過排查,決定用pico示波器測量凸輪軸位置傳感器和曲軸位置傳感器信號,對比氣缸列1和氣缸列2的正時波形。pico示波器可以呈現(xiàn)出發(fā)動機(jī)控制單元“看到”的內(nèi)容,讓維修人員能夠從發(fā)動機(jī)控制單元的視角分析故障。
圖2所示為發(fā)動機(jī)怠速時氣缸列1的正時波形(局部放大視角),圖3所示為發(fā)動機(jī)怠速時氣缸列2的正時波形(局部放大視角),對比可知,以凸輪軸靶輪第2寬齒的上升沿相對于曲軸靶輪缺齒位置的角度來看,兩側(cè)進(jìn)氣凸輪軸相對曲軸的位置基本一致,相差約4°(20°-16°=4°)曲軸轉(zhuǎn)角;而兩側(cè)排氣凸輪軸相對曲軸的位置差別較大,相差約37°(63°-26°=37°)曲軸轉(zhuǎn)角,這與故障代碼P0019相符,說明氣缸列2排氣凸輪軸的位置信號確實(shí)異常。
圖2 故障車發(fā)動機(jī)怠速時氣缸列1的正時波形(截屏)
圖3 故障車發(fā)動機(jī)怠速時氣缸列2的正時波形(截屏)
這里介紹一下分析正時波形的基礎(chǔ)知識??s放故障車氣缸列2的正時波形(圖4),分析可知,該車曲軸位置傳感器為磁電式傳感器,電壓信號為正弦波形式的交流電;曲軸靶輪是“58+2”結(jié)構(gòu),即58個齒加上2個缺齒;曲軸旋轉(zhuǎn)1圈為360°,可計算出每個齒對應(yīng)6°(360°÷60=6°)曲軸轉(zhuǎn)角。凸輪軸位置傳感器為霍爾式傳感器,電壓信號為5 V或0 V;靶輪上有4個齒,包括2個窄齒和2個寬齒。圖4中2條虛線之間的距離表示曲軸旋轉(zhuǎn)2圈,即720°曲軸轉(zhuǎn)角,正好對應(yīng)凸輪軸旋轉(zhuǎn)1圈。
圖4 縮放后氣缸列2的正時波形(截屏)
之前的維修人員已反復(fù)檢查過發(fā)動機(jī)的機(jī)械正時,怎么沒有發(fā)現(xiàn)氣缸列2排氣凸輪軸的位置錯誤呢?帶著疑問,筆者拆下了兩側(cè)的氣缸蓋罩,然后用正時工具重新檢查發(fā)動機(jī)機(jī)械正時,檢測結(jié)果符合維修手冊標(biāo)準(zhǔn)。對比兩側(cè)排氣凸輪軸靶輪的角度,發(fā)現(xiàn)兩者完全一致。這就奇怪了,為什么正時波形顯示不一致呢?
進(jìn)一步思考,決定重新測量凸輪軸位置傳感器的信號波形。為了簡化工序,裝回幾顆螺栓固定氣缸蓋罩(以免凸輪軸旋轉(zhuǎn)時甩出機(jī)油),不安裝點(diǎn)火線圈,利用起動機(jī)帶動發(fā)動機(jī)旋轉(zhuǎn)幾圈,對比兩側(cè)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器的信號波形,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器的信號波形基本重合,說明此時氣缸列2排氣凸輪軸的位置正常。為什么氣缸列2排氣凸輪軸的位置怠速時不正常,起動工況又恢復(fù)正常了?分析認(rèn)為,這可能與VVT系統(tǒng)有關(guān),由于起動工況沒有建立機(jī)油壓力,因此VVT系統(tǒng)不參與調(diào)節(jié)。
將車輛復(fù)原,脫開兩側(cè)VVT電磁閥導(dǎo)線連接器,不讓VVT系統(tǒng)參與工作。起動發(fā)動機(jī),用pico示波器記錄整個過程中兩側(cè)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器的信號波形(圖5),發(fā)現(xiàn)剛起動發(fā)動機(jī)時,兩側(cè)進(jìn)、排氣凸輪軸位置傳感器的信號波形基本一致,持續(xù)大約2 s;隨后氣缸列2的排氣凸輪軸開始調(diào)整,此時能看到靶輪齒信號的寬度發(fā)生變化(波形是電壓隨時間變化的圖像,靶輪齒信號的寬度取決于凸輪軸的轉(zhuǎn)速和靶輪齒的實(shí)際寬度),這個階段也持續(xù)大約2 s;調(diào)整過程結(jié)束后,氣缸列2的排氣凸輪軸保持在錯誤位置。
圖5 故障出現(xiàn)時的相關(guān)波形(截屏)
已經(jīng)脫開了VVT電磁閥導(dǎo)線連接器,為什么排氣凸輪軸還能調(diào)整?懷疑VVT電磁閥卡滯,導(dǎo)致內(nèi)部的機(jī)油回路錯誤。決定對調(diào)氣缸列2的進(jìn)、排氣VVT電磁閥,觀察故障是否轉(zhuǎn)移。在安裝時發(fā)現(xiàn)VVT電磁閥安裝不到位,閥芯總是露出一段。經(jīng)過仔細(xì)對比,發(fā)現(xiàn)氣缸列1和氣缸列2的凸輪軸支架不一樣(圖6),氣缸列2的凸輪軸支架上有安裝臺階,而氣缸列1的凸輪軸支架上沒有安裝臺階。聯(lián)想到維修人員之前與其他車上的發(fā)動機(jī)調(diào)換過氣缸列2的凸輪軸支架,立即找來原車配件進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)2輛車的發(fā)動機(jī)凸輪軸支架和VVT電磁閥都不一樣(圖7)。維修人員只調(diào)換了氣缸列2的凸輪軸支架,VVT電磁閥仍然是原車配件,以致氣缸列2的凸輪軸支架與VVT電磁閥不匹配。如圖8所示,當(dāng)2輛車的VVT電磁閥安裝支架處于同一平面時,閥芯的位置不同,這會影響VVT系統(tǒng)的控制油路。
圖6 對比氣缸列1和氣缸列2的凸輪軸支架
圖7 對比2輛車的發(fā)動機(jī)凸輪軸支架和VVT電磁閥
圖8 2輛車的VVT電磁閥安裝后的區(qū)別
VVT電磁閥是一個3位4通閥,閥芯在彈簧力和電磁力的作用下有3個調(diào)節(jié)位置(滯后、提前和保持),用于控制4個通道(供油孔、回油孔、提前腔和滯后腔)。
(1)如圖9a所示,VVT電磁閥的控制占空比為0%,VVT電磁閥通電電流較小,閥芯位于最右側(cè),供油孔連通滯后腔,回油孔連通提前腔,轉(zhuǎn)子相對于鏈輪逆時針旋轉(zhuǎn),處于“滯后“位置。
(2)如圖9b所示,VVT電磁閥的控制占空比為50%,VVT電磁閥通電電流中等,閥芯位于中間,封閉滯后腔和提前腔,轉(zhuǎn)子保持原位置不動。如果達(dá)到了最佳的凸輪軸位置,就會通過電磁閥使兩側(cè)調(diào)節(jié)腔的機(jī)油量保持不變,從而使凸輪軸保持在相應(yīng)位置。
(3)如圖9c所示,VVT控制電磁閥的控制占空比為100%,VVT電磁閥通電電流較大,閥芯位于最左側(cè),供油孔連通提前腔,回油孔連通滯后腔,轉(zhuǎn)子相對于鏈輪順時針旋轉(zhuǎn),處于“提前“位置。
圖9 VVT電磁閥控制原理
正常情況下,發(fā)動機(jī)熄火后,VVT電磁閥斷電,閥芯在彈簧力的作用處于極限位置。為了確保起動及怠速時氣門重疊角最小,進(jìn)氣凸輪軸處于“延遲”位置,排氣凸輪軸處于“提前”位置。由于氣缸列2的VVT電磁閥和凸輪軸支架的型號不匹配,發(fā)動機(jī)熄火后,VVT鏈輪內(nèi)的機(jī)油緩慢泄壓,在排氣鏈輪內(nèi)彈簧的作用下,排氣鏈輪逐漸恢復(fù)到“提前”位置;起動發(fā)動機(jī)后,機(jī)油壓力迅速建立起來,排氣鏈輪又被調(diào)節(jié)到“滯后”位置,進(jìn)而引起一系列的故障現(xiàn)象。
故障排除 將氣缸列2的凸輪軸支架換回原車型號后試車,正時波形恢復(fù)正常,經(jīng)長時間試車,故障現(xiàn)象未再出現(xiàn),故障排除。
故障總結(jié) (1)根據(jù)維修人員的描述,在調(diào)換凸輪軸支架之前發(fā)動機(jī)控制單元也存儲有凸輪軸位置與曲軸位置分配不正確的故障代碼,這是為什么呢?經(jīng)過進(jìn)一步與維修人員交流,筆者認(rèn)為,由于是晚上加班修車,維修人員注意力不集中,把進(jìn)、排氣VVT電磁閥導(dǎo)線連接器(圖10)裝反了,從而使發(fā)動機(jī)控制單元存儲凸輪軸位置與曲軸位置分配不正確的故障代碼,接著又沒有認(rèn)真檢查,就開始一系列的倒件過程。雖然后來將進(jìn)、排氣VVT電磁閥導(dǎo)線連接器復(fù)原了,但此時的故障原因已經(jīng)變成了凸輪軸支架型號不對。
圖10 進(jìn)、排氣VVT電磁閥導(dǎo)線連接器
(2)驗(yàn)證VVT電磁閥、VVT鏈輪及油道是否正常,可將VVT電磁閥控制端接搭鐵,同時用pico示波器測量凸輪軸相對于曲軸的調(diào)整角度,如果角度沒變化或變化量太小,說明調(diào)整回路工作不正常。
(3)通過讀取發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù)流也可以發(fā)現(xiàn)異常。如圖11所示,氣缸列2的排氣凸輪軸相位規(guī)定調(diào)整值為0°,而實(shí)際調(diào)整值為36.75°。
圖11 故障車的發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù)流(截屏)