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        煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的改造研究

        2021-04-13 09:39:56
        當(dāng)代化工研究 2021年6期
        關(guān)鍵詞:警戒積水水泵

        (晉能控股煤業(yè)集團(tuán)永定莊煤業(yè)有限責(zé)任公司水暖區(qū) 山西 037003)

        由于人們對煤炭需求量的不斷上漲,便使得煤炭開采量越來越大,這不僅使開采技術(shù)越來越先進(jìn),而且還使礦井的開采深度越來越深,為此各個煤礦企業(yè)在井下安裝了大量的排水設(shè)備,以保證井下作業(yè)的安全、穩(wěn)定和可靠。不過,現(xiàn)階段煤礦井下排水設(shè)備的控制效果都不是很好,這主要是因為還沒有健全的聯(lián)動運(yùn)行體系,所以維修以及控制方面均需要人工進(jìn)行,在運(yùn)行過程中,如果同時開關(guān)機(jī),不僅會消耗掉大量的能源,而且還對應(yīng)急事故的反應(yīng)速度有影響,根本滿足不了自動化、智能化的發(fā)展需求,所以必須建立一個自動化水平極強(qiáng)的煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng),以達(dá)到對各個排水系統(tǒng)的聯(lián)動控制,并對控制方案實施良好的完善,這樣既能夠有效減少排水設(shè)備的耗電量,又能顯著增強(qiáng)排水設(shè)備的使用時間,以保證煤礦井下排水設(shè)備更加安全、穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行。

        1.煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的構(gòu)造

        通常煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的組成部分有兩個,分別為:井下泵房自動控制單元以及地面監(jiān)測控制中心。對于井下泵房自動控制單元來說,是由控制箱、離心泵和傳感器構(gòu)成的,其作用是監(jiān)督和控制煤礦井下的排水設(shè)備。對于地面監(jiān)測控制中心來說,是由計算機(jī)、顯示器及操作設(shè)備所構(gòu)成的,可隨時體現(xiàn)排水設(shè)備的運(yùn)行狀況以及積水情況,其作用是收集設(shè)備監(jiān)測、控制與終端數(shù)據(jù)的。一般煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的中央控制處理器都應(yīng)用的是PLC,通信協(xié)議應(yīng)用的是IP/TCP網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),能夠有效的傳送井下控制單元與地面監(jiān)測控制中心的信息,煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)詳見圖1所示。

        圖1 煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        在煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)當(dāng)中,主要是借助PLC中央控制處理器來檢測和收集各個排水系統(tǒng)的信息與數(shù)據(jù)。通常煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)的運(yùn)行流程為:首先借助液位傳感器對井下積水區(qū)域的水位狀況實施有效的監(jiān)測,之后把監(jiān)測的信息借助變送器將其轉(zhuǎn)變成電信號,然后通過模擬量數(shù)字信號以及開關(guān)量數(shù)字信號的形式傳輸給PLC,其他信息也是以類似的方式進(jìn)行傳輸?shù)?,其中電流傳感器、電壓傳感器以及溫度傳感器等等,都是將排水設(shè)備的溫度變化、電流變化以及電壓變化通過模擬量的形式傳輸給PLC;而流量傳感器是將水泵監(jiān)測到的排出水量通過數(shù)據(jù)通訊形式將信息傳輸給PLC。由此可見,各個傳感器的監(jiān)測準(zhǔn)確程度是保障控制系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要部分,所以必須采用效率高、精度大、壽命長的傳感器,以保證信息的準(zhǔn)確程度與可靠程度。據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),要想保障信息的精確性,就必須把系統(tǒng)刷新期設(shè)在1s以內(nèi)。一般系統(tǒng)對水泵的控制形式有四種,即遠(yuǎn)程自動控制、遠(yuǎn)程手動控制、就地自動控制與就地手動控制。

        (1)遠(yuǎn)程自動控制形式。其形式是按照已經(jīng)設(shè)置完的控制程序自動的控制水泵開啟與關(guān)閉,所以在此形式中必須良好的設(shè)置水泵運(yùn)行時間,依據(jù)液位傳感器所收集到的積水區(qū)的水位狀況,自動決定需不需要開啟排水以及需要開啟的水泵個數(shù)與相應(yīng)的水泵編號。如果水位忽然上漲,并大于了限制標(biāo)準(zhǔn)時,排水設(shè)備控制系統(tǒng)就會開啟強(qiáng)排水功能。應(yīng)用PLC控制系統(tǒng)監(jiān)測水泵運(yùn)行狀況,只要發(fā)生故障就能立即發(fā)出警報,并根據(jù)邏輯程序?qū)嵤┙鉀Q。

        (2)遠(yuǎn)程手動控制形式。其形式只是對排水設(shè)備電機(jī)的開啟與關(guān)閉進(jìn)行管控,其電機(jī)的開啟與關(guān)閉是由操作人員進(jìn)行控制的,主要依據(jù)井下積水區(qū)域的水位狀況來決定開啟的個數(shù)及編號。

        (3)就地自動控制形式。其在控制過程中,操作人員會先對積水區(qū)的水位狀況實施觀察,然后借助控制箱上的水泵啟停按鈕對排水設(shè)備展開控制。

        (4)就地手動控制形式。其在控制過程中,操作人員會先對積水區(qū)的水位具體狀況展開監(jiān)測,然后運(yùn)用控制箱上的啟停按鈕對排水設(shè)備展開控制,在此形式當(dāng)中,會具有一定的排水流程,因此控制也會按照一定的順序展開,其中閘閥和水泵電機(jī)需要手動控制,以良好排水。

        2.煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的改造研究

        為保證煤礦井下排水設(shè)備安全穩(wěn)定的運(yùn)行,并全面實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的,便在排水設(shè)備控制系統(tǒng)當(dāng)中引用了“避峰就谷”的設(shè)計內(nèi)容,以更加完善煤礦井下排水設(shè)備,使其全面實現(xiàn)自動化運(yùn)行,跟上時代的發(fā)展步伐,充分滿足現(xiàn)階段煤礦井下安全、節(jié)能的作業(yè)要求。在對此控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計的時候,我們在積水區(qū)的水位上設(shè)置了六個警戒點,將其分成了七個區(qū)段,最低點是1號警戒點,最高限制點是6號警戒點。通常設(shè)備正常運(yùn)行時,其積水區(qū)的水位應(yīng)當(dāng)處于1-5號警戒點,并且水位處于不同的警戒點時,其排水設(shè)備的開啟個數(shù)也是不同的。按照排水設(shè)備控制系統(tǒng)的規(guī)定,應(yīng)先算出每個水位段水位上漲的平均速度,之后再算出這七個區(qū)段水位的平均上升速度,并把該數(shù)據(jù)保存在寄存器里,以用作積水區(qū)水位上漲的判斷依據(jù)。

        另外,還應(yīng)在該控制系統(tǒng)中設(shè)置出涌水速率的信息庫,既應(yīng)設(shè)置出最大涌水速度,又應(yīng)設(shè)置出正常的排水速度區(qū)間,隨后記錄好每個區(qū)間水位的上升速率,并設(shè)計對應(yīng)的響應(yīng)限制,以自動決定開不開啟排水以及需要開啟的數(shù)量。要想使控制系統(tǒng)全面實現(xiàn)“避峰就谷”的目的,就必須借助PLC來完成,在PLC的寄存器上對應(yīng)著時鐘的時和分,然后在控制系統(tǒng)里分別制定出“峰段”“谷段”和“平段”,并把各個區(qū)段的時間均輸入到寄存器里,以使每個區(qū)段都有具體的時間,這樣在生產(chǎn)過程當(dāng)中,排水設(shè)備控制系統(tǒng)就能自動的控制排水設(shè)備,并在相應(yīng)的時間點內(nèi)實施排水工作。為保證煤礦井下工作順利、安全、穩(wěn)定的運(yùn)行,只要積水區(qū)的水位高于6號警戒點的時候,無論其處于什么狀態(tài),排水控制系統(tǒng)均會采取強(qiáng)制排水工作。

        3.煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)改造的應(yīng)用效果

        為清楚了解此排水設(shè)備控制系統(tǒng)的改造效果,便對某煤礦井下控制系統(tǒng)的不同機(jī)組在同種情況下的能源消耗情況展開了比較以及分析,經(jīng)過比較能夠發(fā)現(xiàn)改造之后的水泵機(jī)組耗能明顯減少,原始水泵機(jī)組的能耗每條大概是37440W,而運(yùn)用改造之后的排水設(shè)備控制系統(tǒng),其水泵機(jī)組的能耗每臺大概是17720W,改造后比改造前節(jié)省了52.7%左右的能源,其效果非常的明顯。

        4.總結(jié)

        通過上述內(nèi)容我們可知:隨著全球?qū)γ禾啃枰康牟粩嗌蠞q,使得煤炭開采變得越來越多,就要求開采技術(shù)變得越來越先進(jìn),同時礦井的開采深度也越來越深,由此各個煤礦企業(yè)就都在井下安裝了大量的排水設(shè)備,以保證井下安全、高效、可靠的作業(yè)。不過,現(xiàn)階段煤礦井下排水系統(tǒng)仍存在很大的問題,尤其是監(jiān)測、控制和節(jié)能方面均具有嚴(yán)重的不足之處,所以必須對煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行改造和優(yōu)化,以全面實現(xiàn)自動化和節(jié)能化的發(fā)展目標(biāo),并滿足現(xiàn)代化的發(fā)展要求。

        因此,本文就對煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)展開了良好的改造,先詳細(xì)的研究了煤礦排水設(shè)備控制系統(tǒng)的構(gòu)造,然后結(jié)合“避峰就谷”的設(shè)計目標(biāo),以全面實現(xiàn)了煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的優(yōu)化目的。經(jīng)過監(jiān)測能夠發(fā)現(xiàn)應(yīng)用煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)既能很大程度的實現(xiàn)排水設(shè)備自動化與智能化的發(fā)展要求,又能很大程度的保證井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)的準(zhǔn)確程度與可靠程度。并且結(jié)合“避峰就谷”的控制形式以后,為保證煤礦井下工作順利、穩(wěn)定的運(yùn)行,只要積水區(qū)的水位高于6號警戒點,則無論其處于什么狀態(tài),排水控制系統(tǒng)均會采取強(qiáng)制排水工作,這不僅使煤礦井下排水設(shè)備控制系統(tǒng)變得更加節(jié)能,而且還給煤炭生產(chǎn)企業(yè)帶來了極好的經(jīng)濟(jì)利益,可見煤礦井下自動排水設(shè)備控制系統(tǒng)的未來發(fā)展非常可觀。

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