劉佩青,姚 青,沈 華,皇甫新星
(蘇州工業(yè)園區(qū)清源華衍水務(wù)有限公司,江蘇蘇州 215000)
目前,很多水廠的水源污染較嚴(yán)重,原水中有機物濃度和藻類密度較高。常規(guī)的混凝-沉淀-砂濾-加氯消毒工藝不能滿足出廠水水質(zhì)安全,因此,臭氧-生物活性炭深度處理工藝開始廣泛應(yīng)用到水廠。
水廠運行水質(zhì)安全是第一要素,其次,能耗和運行成本控制也很關(guān)鍵,深度處理工藝在運行過程中實現(xiàn)精細(xì)化管理有待提升[1]。在制水過程中,臭氧投加不足,會導(dǎo)致出廠水高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)和嗅味物質(zhì)(2-甲基異莰醇)超標(biāo),水質(zhì)有異味,影響感官。投加過量易產(chǎn)生溴酸鹽等致癌性消毒副產(chǎn)物問題,還會導(dǎo)致能耗和運行成本的增加[2]。以蘇州某水廠的臭氧發(fā)生器為例,研究其經(jīng)濟運行,進一步降低深度處理工藝能耗。
該試驗研究時間為2019年5月—10月,預(yù)臭氧投加量為0.6 mg/L,后臭氧投加量為0.8 mg/L,試驗期間日均供水量變化平穩(wěn)。本文考察內(nèi)容包括:①不同臭氧發(fā)生濃度下,CODMn的去除率;②確定不同臭氧發(fā)生濃度下臭氧發(fā)生器的能耗,即電能消耗和液氧消耗之和。
該水廠設(shè)計規(guī)模為20萬m3/d,于2014年7月投產(chǎn)運行。工藝為混凝沉淀、過濾、臭氧-生物活性炭濾池、消毒。深度處理工藝具有物理化學(xué)吸附、臭氧化學(xué)氧化、生物氧化降解和臭氧滅菌消毒的功能,其中,臭氧氧化水中2-甲基異莰醇(2-MIB)的效果明顯優(yōu)于KMnO4、NaClO等氧化劑[3]。同時,臭氧還能氧化水中的鐵、錳等無機物,使用臭氧消毒產(chǎn)生的化學(xué)物質(zhì)污染較少,不會產(chǎn)生三鹵甲烷等消毒副產(chǎn)物[4]。
生物活性炭濾池采用向下流工藝,預(yù)臭氧接觸池臭氧曝氣采用射流擴散器,不易堵塞,預(yù)臭氧設(shè)計投加量為0.5 mg/L,最大投加能力為1.0 mg/L。后臭氧投加采用微孔曝氣器投加,設(shè)計投加量為1.5 mg/L,最大投加能力為2.0 mg/L,接觸時間13 min,后臭氧為3點投加,各級投加比例為2∶1∶1。
臭氧發(fā)生系統(tǒng)由氣源系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、補氮系統(tǒng)、臭氧發(fā)生器、擴散系統(tǒng)以及尾氣破壞系統(tǒng)裝置組成[5],工藝流程如圖1所示。氣源系統(tǒng)主要由液氧儲罐和氣化器組成,液氧儲罐和氣化器采用租賃方式。補氮系統(tǒng)由空壓機、冷干機等組成,臭氧發(fā)生器進氣時會投加0.1%~1%濃度的空氣,空氣中的氮氣能起到催化反應(yīng)的作用,可降低電耗[6]。冷卻水系統(tǒng)主要是帶走臭氧發(fā)生器高壓放電產(chǎn)生的熱量,要求冷卻水溫控制在35 ℃以下。尾氣破壞裝置采用加熱觸媒催化分解法,經(jīng)尾氣破壞器分解后的氣體其臭氧濃度應(yīng)該小于0.1 mg/L。
圖1 臭氧發(fā)生系統(tǒng)工藝流程圖Fig.1 Process Flow Diagram of Ozone Generation System
該水廠臭氧發(fā)生器選用某進口品牌CFV20型號,放電室裝有288個電介質(zhì)單元,制備臭氧質(zhì)量濃度可達(dá)6%~12%,額定臭氧產(chǎn)量15.8 kg/h,額定進氣壓力0.12 MPa,裝機功率151 kW。臭氧發(fā)生器的工作原理基于無聲放電,當(dāng)高壓電極上帶有變化的高電壓時,電極之間的放電間隙處會產(chǎn)生微放電,氧氣分子被分解為自由態(tài)的氧原子,部分自由態(tài)的氧原子與未分解的氧氣分子重新結(jié)合生產(chǎn)臭氧[7-8],即O + O2=O3。
圖2為2017年—2019年水廠供水量的年日均值變化情況,2018年和2019年2月為春節(jié)假期,供水量較低,7月—9月為夏季高峰供水,日均供水量為18萬m3左右。由圖2可知,2019年5月—9月日均供水量在17.75萬~18.07萬m3,水量較平穩(wěn)。
圖2 2017年—2019年水廠日均供水量變化情況Fig.2 Variation of Average Daily Water Supply Capacity in WTP during 2017—2019
冷卻水系統(tǒng)是臭氧發(fā)生系統(tǒng)的輔助系統(tǒng),它在提高臭氧的產(chǎn)量及節(jié)省電耗方面起到至關(guān)重要的作用[9]。該冷卻水系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)采用純水,在臭氧發(fā)生器、循環(huán)水泵及熱交換器之間流動,外循環(huán)采用自用水,通過熱交換器帶走內(nèi)循環(huán)水產(chǎn)生的熱量,使臭氧發(fā)生器在一個恒定的溫度范圍內(nèi)工作。有研究表明,16 ℃為最佳冷卻水進口溫度,進口溫度在8~16 ℃時,電耗隨冷卻水進口溫度升高而降低[10]。該水廠臭氧發(fā)生器間安裝了兩臺功率為5 kW的空調(diào),夏季室內(nèi)溫度保持在26 ℃,試驗期間冷卻水進口溫度為12.2~16.5 ℃。
結(jié)合臭氧-活性炭濾池深度處理工藝實際運行功能,選擇原水CODMn、藻類、2-MIB 3項水質(zhì)指標(biāo)作為研究對象。圖3(a)為2017年—2019年原水CODMn月均值的變化,由圖3(a)可知,2019年原水CODMn平均濃度低于前兩年,逐年呈遞減趨勢。2017年—2019年原水CODMn最低值為3.81 mg/L,最高值為7.22 mg/L,每年CODMn的月均值變化趨勢具有相似性,從每年5月開始濃度逐漸升高,8月達(dá)到最高。
由圖3(b)可知,2019年原水藻類數(shù)量比前兩年有大幅上升,2019年最高值1 790萬個/L比2018年最高值1 064萬個/L上漲68.2%,比2017年最高值3 367萬個/L下降46.8%。藻類月均值變化趨勢跟CODMn具有相似性,從每年5月開始藻類數(shù)量逐漸明顯升高,夏季高峰供水期間,藻類數(shù)量明顯大幅升高,8月、9月達(dá)到最高值。
由圖3(c)可知,2-MIB峰值的時間與CODMn、藻類并不同步,每年4月—6月2-MIB濃度明顯升高,6月開始下降。根據(jù)數(shù)據(jù)記錄,2017年5月原水2-MIB全年最高為0.711 μg/L,2018年5月原水2-MIB最高為0.160 μg/L,2019年4月原水2-MIB最高為0.330 μg/L,原水2-MIB峰值呈提前趨勢。
圖3 2017年—2019年原水中3項水質(zhì)指標(biāo)變化 (a) CODMn; (b) 藻類; (c) 2-MIBFig.3 Variation of Three Water Quality Indexes of Raw Water during 2017—2019 (a) CODMn; (b) Algae; (c) 2-MIB
研究表明,水廠常規(guī)工藝對CODMn的去除率平均值為20%~38.13%[11-12]。由圖4(a)可知,2017年—2019年CODMn的月平均去除率為62%~77%,出廠水CODMn控制在1.31~1.82 mg/L,遠(yuǎn)低于內(nèi)控的3 mg/L限值,深度處理工藝對水體中的有機物去除效果遠(yuǎn)優(yōu)于常規(guī)工藝。
2019年該水廠出廠水CODMn比2017年、2018年低,可能跟原水CODMn逐年降低有關(guān)。CODMn的去除率還跟原水的CODMn有關(guān),原水CODMn高,去除率也高,并呈現(xiàn)每年5月去除率逐漸升高,9月逐漸下降的規(guī)律。
由圖4(b)可知,試驗期間,投加不同發(fā)生濃度臭氧情況下,原水CODMn經(jīng)過臭氧-生物活性炭濾池工藝去除率在64%~70%,比較穩(wěn)定。
圖4 (a) 2017年—2019年出廠水CODMn月平均值及其去除率; (b) CODMn的去除率隨不同臭氧投加濃度的變化Fig.4 (a) Monthly Average Values and Removal Efficiency of CODMn in Finished Water during 2017—2019; (b)Variation of CODMn Removal Efficiency with Different Ozone Dosages
試驗期間該水廠供水量穩(wěn)定,后臭氧接觸池中余臭氧的濃度控制在0.2 mg/L以內(nèi)。臭氧發(fā)生器的臭氧產(chǎn)率從6%調(diào)到12%,臭氧投加量不變,預(yù)臭氧投加量為0.6 mg/L,后臭氧投加量為0.8 mg/L。液氧費用為900元/t,電費為0.635 8元/(kW·h)。一般情況下,適當(dāng)提高臭氧發(fā)生濃度可降低氧耗,降低臭氧發(fā)生濃度可降低電耗,因此,以電能消耗和液氧消耗之和最小為目標(biāo)。試驗結(jié)果表明,臭氧發(fā)生濃度<10 wt%時,液氧消耗占生產(chǎn)成本的比重更大。隨著臭氧發(fā)生濃度的上升,液氧消耗與電能消耗的差值逐漸縮小,到12 wt%時,差值基本持平。
研究表明,臭氧發(fā)生器設(shè)備的電氣運行工況點,臭氧濃度應(yīng)≤10%。由圖5可知,供水量變化趨勢比較平穩(wěn)的情況下,9%臭氧發(fā)生濃度下液氧消耗和電能消耗的之和最小,運行成本最低為11.3 × 10-3元/m3,此時氧耗為7.44 g/m3,電耗為7.26 × 10-3kW·h/m3,因此,臭氧發(fā)生濃度9%是臭氧發(fā)生器的能耗最低點。
圖5 不同臭氧發(fā)生濃度與氧耗和電耗的變化關(guān)系Fig.5 Relationship between Different Ozone Concentrations and Oxygen and Electricity Consumption in Generator
在供水量較平穩(wěn)狀態(tài)下,臭氧投加量恒定,預(yù)臭氧投加0.6 mg/L,后臭氧投加0.8 mg/L的情況下,水廠的臭氧發(fā)生器的臭氧發(fā)生濃度依次調(diào)整為6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%,后臭氧接觸池內(nèi)余臭氧濃度小于0.2 mg/L。試驗表明,不同臭氧發(fā)生濃度,臭氧-生物活性炭濾池工藝對CODMn的去除率較穩(wěn)定,控制在64%~70%,深度處理工藝對水體中有機物的去除效果遠(yuǎn)優(yōu)于常規(guī)工藝。
根據(jù)試驗結(jié)果,臭氧發(fā)生濃度9%是水廠臭氧發(fā)生器液氧消耗與電能消耗之和的最低點,氧耗為7.44 g/m3,電耗為7.26 × 10-3kW·h/m3,運行成本最低為11.3 × 10-3元/m3。發(fā)生濃度為6%時,成本單價最高為15.86 × 10-3元/m3,以該水廠供水量18萬m3/d運行為例,運行年費可節(jié)約29.89萬元。該水廠實際生產(chǎn)中以臭氧發(fā)生濃度7%進行投加,若調(diào)整為臭氧發(fā)生濃度9%,則運行年費可節(jié)約5.85萬元。