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        氯堿焚燒裝置影響正常運行的因素及處理方法

        2021-04-12 16:57:47辛加國
        中國氯堿 2021年6期
        關(guān)鍵詞:噴淋塔沸物焚燒爐

        辛加國

        (中國石化齊魯分公司氯堿廠,山東 淄博255411)

        在乙烯法聚氯乙烯的生產(chǎn)過程中,乙烯、氯氣直接氯化反應(yīng)以及氯化氫、氧氣和乙烯的平衡氧氯化反應(yīng)生成粗二氯乙烷,精餾后的二氯乙烷經(jīng)過高溫裂解及精餾后得到氯乙烯。該工藝反應(yīng)復(fù)雜,副反應(yīng)較多,因此產(chǎn)生的精餾尾氣和二氯乙烷高低沸物廢液成分復(fù)雜。如何對其回收利用、減少環(huán)境污染成為企業(yè)環(huán)保管理的難題。

        目前普遍采用壓縮、冷卻等物理方法處理,尾氣和二氯乙烷廢液引入焚燒系統(tǒng)焚燒,同時副產(chǎn)鹽酸和蒸汽綜合利用。

        1 工藝流程

        焚燒系統(tǒng)主要由焚燒爐、急冷換熱器、石墨噴淋塔、三級鹽酸吸收裝置(含脫色)、SCR脫硝反應(yīng)器、煙囪等靜設(shè)備以及助燃風(fēng)機、引風(fēng)機、急冷循環(huán)泵、吸收塔循環(huán)泵等動設(shè)備組成。

        從主裝置產(chǎn)生的高沸物和低沸物通過緩沖罐后經(jīng)增壓泵進入焚燒爐燃燒器中部燒嘴,采用壓縮空氣為霧化介質(zhì),將廢液霧化成霧滴后進入焚燒爐的高溫段進行高溫焚燒。干廢氣、濕廢氣和罐區(qū)廢氣通過各自的管路送入焚燒爐上不同位置的燒嘴。每個燒嘴均通過助燃風(fēng)機單獨配風(fēng)。燃燒溫度控制在1 100℃以上,燃燒產(chǎn)生的煙氣主要成分是CO2、H2O、NOx和微量HCl、Cl2,并有大量的N2和部分過剩O2。

        焚燒爐正常運行時需要燃氣作為長明燈進行輔助燃燒,輔助燃料還在烘爐、升溫時使用,輔助燃料通過燃料控制系統(tǒng)分為燃料管路和點火管路(長明燈)。

        焚燒爐出來的高溫?zé)煔夂写罅繜崮?,高溫?zé)煔馐紫韧ㄟ^急冷換熱器回收煙氣中的大部分熱量,以達到節(jié)能的目的,可產(chǎn)生1.0 MPa的飽和蒸汽并入公用工程的蒸汽管網(wǎng)。急冷換熱器出口煙氣溫度設(shè)計為200℃,避開200~500℃二惡英再生成溫度區(qū)間,盡量減少二惡英的生成。急冷換熱器出來的高溫?zé)煔庵苯舆M入噴淋塔,通過噴淋使煙氣繼續(xù)降至100℃以下,為后續(xù)酸吸收系統(tǒng)吸收煙氣中的氯化氫創(chuàng)造溫度條件。通過采用先進的燃燒器和焚燒爐設(shè)計,合理配風(fēng)、提高湍流度,改善傳熱、傳質(zhì)效果,提高焚燒效率等措施,全方位地進行二惡英的防治,以保證煙氣中二惡英的排放濃度達標。

        急冷后的煙氣通過三級鹽酸吸收塔將煙氣中絕大部分的HCl進行吸收,經(jīng)樹脂脫色后產(chǎn)出較純凈的鹽酸。通過三級鹽酸吸收塔后的煙氣進入堿洗塔,以保證煙氣中HCl排放濃度在20 mg/m3以下,Cl2排放濃度在5 mg/m3以下。從堿洗塔出來的40℃煙氣需要通過管道內(nèi)置的加熱機加熱至200℃后進入SCR脫硝反應(yīng)器,確保異常情況下外排廢氣氮氧化物達標排放。

        2 影響正常運行的因素

        (1)廢氣焚燒入口阻火器堵塞。來自氯乙烯裝置和罐區(qū)的干濕廢氣夾帶少量液滴,在進入焚燒爐前會逐步凝結(jié)成液體,附著在廢氣焚燒入口阻火器上,長期運行造成結(jié)焦堵塞,導(dǎo)致廢氣總管壓力升高,進爐膛的廢氣量逐步降低,影響有機廢氣正常焚燒,需要停燒廢氣,并對阻火器進行清理。此時為滿足有機廢氣全部達標排放的要求,只能開備用爐處理焚燒廢氣,增加了頻繁開停爐等風(fēng)險作業(yè)。

        (2)焚燒尾氣堿洗塔堵塞。堿洗塔運行一段時間后,液相分布器噴嘴存在結(jié)垢現(xiàn)象,填料也因結(jié)垢減少了吸附面積,影響氯化氫去除效果,同時可能造成系統(tǒng)憋壓,產(chǎn)生安全隱患。在日常運行過程中,嚴重時會出現(xiàn)噴嘴嚴重結(jié)垢憋壓導(dǎo)致分布器管線斷裂,出現(xiàn)洗滌塔循環(huán)液偏流,氣相短路,導(dǎo)致外排尾氣氯化氫濃度升高,造成瞬時濃度超標,存在較大環(huán)保違法風(fēng)險。系統(tǒng)只能進行酸洗,去除結(jié)垢鹽分,緩解堿洗塔受到的影響。

        (3)高低沸物霧化壓縮風(fēng)壓力波動,影響焚燒質(zhì)量。霧化配風(fēng)直接影響液體物料氣化裂解過程,導(dǎo)致液體物料焚燒不徹底,形成顆粒物進入酸回收系統(tǒng),產(chǎn)生黑酸,煙氣冒黑煙。一旦發(fā)現(xiàn)立即停燒廢液,避免因焚燒不徹底導(dǎo)致黑酸產(chǎn)生。停止焚燒廢液過程中,極易造成短期氮氧化物等污染物超標。

        (4)酸洗石墨噴淋塔換熱管泄漏。因長期運行或非正常操作導(dǎo)致石墨噴淋塔內(nèi)列管損壞,造成循環(huán)水進入酸回收系統(tǒng),使鹽酸中鈣鎂離子超標。如無備用石墨換熱器,重新制作將導(dǎo)致停車周期延長,增加液體庫存,導(dǎo)致高庫存風(fēng)險,影響正常生產(chǎn)。無備用石墨換熱器短時間內(nèi)將無法停車,如遇另一套備用焚燒設(shè)施檢修無法投用,后果只能是帶病運行或裝置全部停車。

        (5)焚燒爐膛內(nèi)產(chǎn)生金屬鹽類結(jié)焦。焚燒進料中因工藝、腐蝕等因素導(dǎo)致鈉鹽、鐵鹽等進入爐膛,金屬鹽在爐膛、列管內(nèi)結(jié)焦導(dǎo)致爐壓不斷升高,影響焚燒爐運行周期。

        3 處理方法

        (1)為避免氣相帶料導(dǎo)致入口阻火器堵塞,采取的措施為:一是廢氣進爐前增加冷卻器和分離器,回收廢液,降低尾氣的溫度,減少環(huán)境溫度的影響;二是增加雙阻火器,一主一副,發(fā)現(xiàn)堵塞及時切出清理投用,有效避免焚燒爐頻繁啟停等安全風(fēng)險。

        (2)造成尾氣洗滌塔內(nèi)結(jié)垢的物質(zhì)主要是碳酸鈉和碳酸氫鈉等鹽類。通過對比碳酸鈉、碳酸氫鈉和氯化鈉的溶解度可以看出,在操作溫度20~30℃內(nèi),碳酸氫鈉極易結(jié)晶。在實際運行試驗中,當(dāng)配制5%濃度的氫氧化鈉溶液作為洗滌液時,結(jié)垢現(xiàn)象較輕,因此將洗滌液的配制濃度降低到5%,嚴格控制濃度,在洗滌液循環(huán)線上增加在線pH計,及時跟蹤洗滌液pH值,低于8即外送,避免碳酸氫鈉的生成,有效減少洗滌塔結(jié)垢現(xiàn)象。

        堿洗塔設(shè)置雙層填料塔,上層為水洗噴淋,下層為堿洗循環(huán),當(dāng)產(chǎn)生結(jié)垢堵塞現(xiàn)象時,下層循環(huán)降低pH值為酸洗循環(huán),消除碳酸鈉等鹽分結(jié)垢,同時保證了外排尾氣達標。

        (3)為避免廢液焚燒過程中霧化風(fēng)壓力波動,特別是供風(fēng)設(shè)備故障導(dǎo)致供風(fēng)管網(wǎng)壓力低等現(xiàn)象,配置專門的供風(fēng)系統(tǒng)或應(yīng)急供風(fēng)備用系統(tǒng)是十分必要的,可有效保證焚燒配風(fēng)壓力穩(wěn)定,使液體物料焚燒更加徹底。

        (4)如出現(xiàn)石墨噴淋塔列管泄漏,為保證裝置運行和焚燒副產(chǎn)鹽酸綜合利用,可利用高純水代替循環(huán)水對石墨噴淋塔進行降溫,泄漏的純水進入酸回收系統(tǒng),不影響酸的質(zhì)量,此時緊盯酸濃度,調(diào)整配酸補水的量。通過實踐證明,該方法不影響正常操作,延長了焚燒設(shè)施運行時間。

        (5)金屬鹽結(jié)焦不可避免,由于直接氯化單元產(chǎn)生的母液含有氯化鐵、氯化鈉等鹽類,排入高沸物中進入焚燒爐就會影響爐膛結(jié)焦。因此穩(wěn)定直接氯化單元運行,減少母液排放,可有效減少結(jié)鹽對爐膛的堵塞。如母液大量產(chǎn)生,必要時可考慮單獨外委作為危險廢物委托處置。

        4 改進效果

        通過工藝改進,焚燒爐噴嘴結(jié)焦堵塞情況減少,尾氣洗滌塔結(jié)垢現(xiàn)象減少,焚燒設(shè)施運行平穩(wěn),同時焚燒過程副產(chǎn)鹽酸質(zhì)量也有很大提高,基本滿足廠內(nèi)其他裝置工藝需要。焚燒設(shè)施運行檢修周期可延長2倍多。

        通過對有機廢氣和二氯乙烷高低沸物焚燒,副產(chǎn)蒸汽和鹽酸供廠內(nèi)裝置使用,從根本上消除了尾氣處理不達標排放的難題,緩解了危險廢物處置困境,且產(chǎn)生的副產(chǎn)物可以綜合利用,有效降低企業(yè)產(chǎn)品的綜合能耗,減少污染物排放。企業(yè)如果把清潔生產(chǎn)思路運用到實際生產(chǎn)中,通過過程控制消減污染物排放量,通過末端綜合治理重新賦予污染物使用價值,最終可達到環(huán)境效益和經(jīng)濟效益雙贏,實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

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