南昌航空大學(xué) 周 鎮(zhèn)
針對直流變壓器現(xiàn)有電磁干擾性能差、磁元件和驅(qū)動電路設(shè)計(jì)復(fù)雜等問題,提出一種三電平組合式LLC拓?fù)洌送負(fù)渚哂须妷旱燃壐?、功率密度高及?qū)動設(shè)計(jì)簡單等特點(diǎn),能很大程度上提高諧振變換器工作性能。本文首先對所提出的LLC諧振變換器的工作原理、電壓增益和軟開關(guān)操作進(jìn)行了全面分析,同時提出了一種適用于三電平組合式LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)方法,重點(diǎn)討論了勵磁電感的設(shè)計(jì)考慮。通過采用所提出的設(shè)計(jì)方法,可以實(shí)現(xiàn)初級開關(guān)的零電壓開關(guān)(ZVS)操作和次級整流器的零電流開關(guān)(ZCS)操作。最后,搭建了一個500W的實(shí)驗(yàn)裝置來驗(yàn)證理論分析。
隨著電動汽車充電以及新能源發(fā)電等領(lǐng)域?qū)Ω吣芰棵芏热找嬖鲩L的需求,具有軟開關(guān)功能和高頻特性的諧振變換器引起了各國學(xué)者的關(guān)注。LLC諧振變換器以其高效率、零電壓開關(guān)和高功率密度等特點(diǎn)受到廣泛應(yīng)用。然而,LLC諧振變換器在大電流應(yīng)用場合時,較大的諧振電流對變換器極其不利,且整流側(cè)二極管反向恢復(fù)將導(dǎo)致電壓尖峰大等問題。
國內(nèi)外學(xué)者就此問題展開了相關(guān)研究,以期改善LLC諧振變換器在大電流應(yīng)用場合下的工作性能。有關(guān)文獻(xiàn)中研究了一種使用全橋拓?fù)涞慕Y(jié)構(gòu),考察了拓?fù)涞目刂撇呗院土汶妷洪_關(guān)(ZVS),可以減少電磁干擾污染,提高轉(zhuǎn)換器的可靠性。有關(guān)文獻(xiàn)分析了三電平半橋DC-DC變換器的性能,并提出改進(jìn)控制策略用于縮小開關(guān)頻率范圍,然而低電壓輸入時的效率低,并且諧振元件的應(yīng)力大。
鑒于上述問題,本文提出了一種三電平組合式LLC諧振變換器拓?fù)洳ζ涔ぷ髟磉M(jìn)行了分析,更進(jìn)一步研究了電壓增益特性。該拓?fù)浣Y(jié)合了全橋拓?fù)渑c多電平拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn),且組合式結(jié)構(gòu)能緩解單個諧振腔的負(fù)擔(dān),從而減小磁性元器件體積,進(jìn)一步提高了能量密度。最后,通過搭建實(shí)驗(yàn)樣機(jī)驗(yàn)證了其可行性和合理性。
三電平組合式LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示,高壓側(cè)采用全橋三電平拓?fù)?、低壓?cè)采用組合式整流拓?fù)?,與中間級采用組合式LLC對稱設(shè)計(jì)。
圖2為三電平組合式LLC主要的理論工作波形,以下對前半周期的工作原理進(jìn)行分析。
圖1 三電平組合式LLC拓?fù)?/p>
電路工作過程具體描述如下:
模態(tài)1 [t0-t1]:t0時刻,Q1、Q2、Q5導(dǎo)通,高壓側(cè)諧振電流iLr1、iLr2經(jīng)其體二極管續(xù)流,兩端電壓為0,實(shí)現(xiàn)ZVS,iLr減小至0,高壓側(cè)勵磁電流iLm開始線性減小,低壓側(cè)諧振電流is從零按照正弦規(guī)律變化,副邊二極管實(shí)現(xiàn)零電流導(dǎo)通。
模態(tài)2 [t1-t2]:t1時刻,高壓側(cè)諧振電流iLr換向至正方向,iLr、is繼續(xù)以正弦規(guī)律增大,低壓側(cè)電壓鉗位變壓器勵磁電感,高壓側(cè)勵磁電流iLm線性增大。
模態(tài)3 [t2-t3]:t2時刻,Q1關(guān)斷,iQ1給Q1的結(jié)電容C1充電,iQ1電流值較小,Q1可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)零電流開關(guān)(ZCS),電路其它狀態(tài)與模態(tài)2相同。
模態(tài)4 [t3-t4]:t3時刻,諧振電流iLr等于勵磁電流iLm,副邊二極管電流下降為零,實(shí)現(xiàn)零電流關(guān)斷。此時勵磁電感Lm不被輸出電壓鉗位,諧振電容、諧振電感和勵磁電感發(fā)生串聯(lián)諧振,由于勵磁電感感抗大于諧振電感,因此諧振電流在此階段近似保持不變。
圖2 三電平組合式LLC工作波形圖
理想情況下,組合式對稱諧振腔參數(shù)完全一致,因此可將兩個諧振腔等效為一個諧振腔來分析,在基波分析法假設(shè)條件下,對單諧振腔基波等效電路分析可得電路的增益G為:
對式(1)進(jìn)行分析計(jì)算并繪制圖像,得到在Q=0.15時,增益G隨參數(shù)k變化曲線如圖3所示。分析圖3可知,k值越大,直流增益G的歸一化度越低,但更容易利用諧振變換器的漏感作為諧振電感。綜上分析可知,較大的k值和合適的Q值是必須的。
變換器的工作性能非常依賴于諧振參數(shù)的設(shè)計(jì),而變換器的性能主要體現(xiàn)于正常運(yùn)行下的電流回路損耗與軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)。由圖1中的諧振電流iLr和勵磁電流iLm波形可得高壓側(cè)諧振電流有效值為:
由式(2)可知,勵磁電感Lm的選取對電流回路損耗影響較大,Lm應(yīng)在滿足諧振變換器工作條件下取大值。
為實(shí)現(xiàn)高效率轉(zhuǎn)換,應(yīng)保證LLC諧振轉(zhuǎn)換器的軟開關(guān)操作,因此有必要使用三電平組合式LLC諧振變換器的軟開關(guān)操作。等效單諧振腔原邊要實(shí)現(xiàn)零電壓導(dǎo)通,即要使得勵磁電流峰值ipk在死區(qū)內(nèi),能讓對應(yīng)開關(guān)管充放電完全,其關(guān)系式為:
式(3)中,Vin為輸入電源電壓,Cx為開關(guān)管的DS結(jié)電容,td為死區(qū)時間。
綜合上述分析可知,勵磁電感Lm的選取同時影響諧振變換器的電流回路損耗以及軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn),且二者關(guān)系矛盾。故折中處理選取Lm為:
圖3 直流增益G隨ωn變化曲線
在這一部分,搭建了一個500W實(shí)驗(yàn)樣機(jī)來驗(yàn)證理論分析。主功率MOSFET采用IPW65R080CFD,開關(guān)頻率98kHz,諧振電感Lr1/Lr212uH,諧振電容Cr220nF,勵磁電感Lm1/Lm280uH,二極管采用C4D05120E。
圖4為三電平組合式LLC諧振變換器開關(guān)頻率為80kHz時的實(shí)驗(yàn)波形圖。圖4(a)示出了諧振電感器電流iLr1與iLr2以及Q1開關(guān)管的驅(qū)動電壓波形,圖4(b)示出了次級側(cè)電流is和輸出電壓Vo的實(shí)驗(yàn)波形。從諧振電感電流波形可以看出,諧振電感電流iLr滯后于諧振電壓VAB,因此實(shí)現(xiàn)了主開關(guān)的ZVS操作。同時,iLr1與iLr2近似相等,組合式諧振腔實(shí)現(xiàn)了良好的均流效果。此外,在整流器的相應(yīng)關(guān)斷信號到來之前,次級側(cè)電流is減小到零,因此次級整流器沒有反向恢復(fù)問題,并且實(shí)現(xiàn)了ZCS操作,且輸出電壓穩(wěn)定。
圖4 三電平組合式LLC實(shí)驗(yàn)波形
結(jié)論:傳統(tǒng)的LLC諧振變換器采用頻率控制或相移控制來調(diào)節(jié)輸出電壓,其開關(guān)頻率工作范圍寬、電磁干擾性能差、磁元件和驅(qū)動電路設(shè)計(jì)復(fù)雜。本文提出的三電平組合式LLC諧振變換器可以解決上述問題。本文對三電平組合式LLC諧振變換器進(jìn)行了分析,包括系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、運(yùn)行分析、電壓增益和軟開關(guān)操作,在此基礎(chǔ)上提出了三電平組合式LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)方法。通過采用所提出的方法,可以分別實(shí)現(xiàn)初級開關(guān)和次級整流器的ZVS操作和零電流操作以及通過組合式分流實(shí)現(xiàn)功率提升。最后,給出實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的有效性與實(shí)用性。