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        智能供液系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與系統(tǒng)應(yīng)用

        2021-04-08 12:25:50王硯鑫
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:配液供液乳化液

        王硯鑫

        (山西晉煤集團(tuán)沁秀公司岳城煤礦, 山西 晉城 048006)

        1 現(xiàn)場概況

        岳城煤礦13091 工作面為該礦東翼第九個(gè)工作面。工作面走向長度138 m,傾角2°,工作面平均采高3.8 m,共布置132 個(gè)液壓支架。乳化液泵站為兩泵一箱配置,配備兩臺(tái)無錫威順BRW400/31.5 乳化液泵(一用一備),采用人工控制和人工配比乳化液的運(yùn)行方式?,F(xiàn)在泵站運(yùn)行中存在無效工作時(shí)間長、設(shè)備加卸載頻繁、出口壓力脈動(dòng)大、人工配液準(zhǔn)確度低等缺點(diǎn)。為解決上述缺點(diǎn),有必要開發(fā)一套乳化液泵變頻調(diào)速智能供液控制系統(tǒng),使系統(tǒng)具備自動(dòng)配液、變頻調(diào)速、恒壓供液、流量自調(diào)節(jié)、遠(yuǎn)程控制、智能化自動(dòng)控制、故障在線監(jiān)測和運(yùn)行參數(shù)顯示等功能,實(shí)現(xiàn)乳化液泵站的智能化運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能的目的。

        2 主要研究內(nèi)容

        2.1 技術(shù)路線

        根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),采用如圖1 所示的技術(shù)路線。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況及礦方需求,建立系統(tǒng)總體架構(gòu),明確各個(gè)設(shè)備的連接關(guān)系以及相關(guān)功能,根據(jù)控制要求對傳感器以及變頻器進(jìn)行選型,同時(shí)對智能控制、變頻恒壓供液、數(shù)據(jù)監(jiān)測及報(bào)警、自動(dòng)配液等控制系統(tǒng)原理進(jìn)行設(shè)計(jì),最后根據(jù)系統(tǒng)設(shè)備連接圖進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試及試運(yùn)行,并針對試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行完善。

        2.2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        變頻調(diào)速智能供液控制系統(tǒng)是集控制、監(jiān)測、故障報(bào)警、智能化運(yùn)行于一體的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),其設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖2 所示,主要包括如下四個(gè)系統(tǒng):

        1)泵站系統(tǒng):泵站系統(tǒng)配置為二泵一箱,在乳化液泵和乳化液箱內(nèi)設(shè)置溫度、壓力、液位等多種傳感器,實(shí)現(xiàn)電機(jī)繞組和軸溫、潤滑油油溫和油位、泵輸出壓力、乳化液溫度、乳化液回液壓力等多種數(shù)據(jù)的監(jiān)測[1]。

        圖1 系統(tǒng)技術(shù)路線

        圖2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)圖

        2)變頻控制系統(tǒng):系統(tǒng)采用組合變頻器,可實(shí)現(xiàn)對乳化液泵電壓、電流等電量參數(shù)的監(jiān)測,具備重載軟啟動(dòng)、軟停車和調(diào)速控制,同時(shí)能夠根據(jù)乳化液泵輸出壓力信號調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)恒壓控制。

        3)自動(dòng)配液系統(tǒng):系統(tǒng)由配液箱、控制分站組成,同時(shí)設(shè)置壓力、溫度、流量、濃度傳感器實(shí)現(xiàn)進(jìn)水壓力、進(jìn)水流量、乳化液流量等多種數(shù)據(jù)的監(jiān)測,通過對乳化液濃度監(jiān)測實(shí)現(xiàn)自動(dòng)配液、自動(dòng)加水/補(bǔ)油。

        4)集控系統(tǒng):系統(tǒng)由控制主站和控制分站組成,控制器核心為PLC,通過標(biāo)準(zhǔn)4~20 mA 信號采集泵站各傳感器數(shù)據(jù),通過RS485/CAN 總線/以太網(wǎng)方式與控制分站和變頻器進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集和控制。

        圖3 自動(dòng)配液原理圖

        3 核心技術(shù)研究

        3.1 智能配液技術(shù)

        乳化液配比原理如圖3 所示。

        如圖,清水從工作面過濾設(shè)備進(jìn)入儲(chǔ)水箱,增壓泵將清水增壓后,進(jìn)入加水過濾器(加水過濾器過濾精度為100μm),之后壓力穩(wěn)定、清潔的中性清水進(jìn)入乳化液混合器。清水在通過乳化液混合器的同時(shí)驅(qū)動(dòng)葉輪,葉輪經(jīng)傳動(dòng)裝置帶動(dòng)混合器內(nèi)吸油泵轉(zhuǎn)動(dòng),吸油泵從儲(chǔ)油箱中吸入乳化油并與清水混合,實(shí)現(xiàn)乳化液配比[2]。配比后的乳化液進(jìn)入與泵站連接的乳化液箱。混合器出口的濃度傳感器實(shí)時(shí)讀取濃度數(shù)據(jù),通過調(diào)節(jié)智能型油流量調(diào)節(jié)閥,可根據(jù)濃度反饋信號,自動(dòng)精確地調(diào)節(jié)油流量大小,精準(zhǔn)控制配比,保持其濃度在設(shè)定值范圍內(nèi),使配液濃度趨近目標(biāo)濃度。

        當(dāng)停止配液時(shí),系統(tǒng)開始自動(dòng)檢測乳化液箱內(nèi)的乳化液濃度,具體過程為:循環(huán)泵將乳化液箱內(nèi)的乳化液抽出,經(jīng)濃度傳感器檢測后再輸回到乳化液箱,濃度傳感器檢測乳化液濃度,并與目標(biāo)濃度比較。如果濃度較低,則通過油流量調(diào)節(jié)閥門加大進(jìn)油量,提高乳化液濃度,使其按較高濃度配液,通過高濃度乳化液濃縮低濃度乳化液,從而達(dá)到調(diào)高濃度的要求。比如濃度過高,可通過油流量調(diào)節(jié)閥減少進(jìn)油量,降低乳化液濃度,使其按較低濃度配液,通過低濃度乳化液稀釋高濃度乳化液,從而達(dá)到調(diào)低濃度的要求。

        3.2 變頻恒壓供液技術(shù)

        變頻恒壓供液原理如圖4。

        圖4 恒壓供液系統(tǒng)的原理框圖

        如圖,在乳化泵站供液前,首先對管路恒定壓力值進(jìn)行設(shè)定(一般為30~32 MPa),并通過壓力傳感器對電機(jī)泵出的乳化液壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。當(dāng)泵出液體管路壓力低于設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)會(huì)通過壓力傳感器對比較單元形成負(fù)反饋信號,通過控制算法將壓力差值核算頻率差值,通過變頻器提高電機(jī)運(yùn)行頻率,使乳化液泵出的管道壓力值與設(shè)定值始終保持平衡[3]。

        4 現(xiàn)場應(yīng)用及結(jié)論

        2019 年4 月,該系統(tǒng)在岳城煤礦1309 工作面進(jìn)行了現(xiàn)場工業(yè)性實(shí)驗(yàn)。系統(tǒng)在穩(wěn)定使用時(shí),具備自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)配比、變頻控制、恒壓供液以及設(shè)備自動(dòng)輪換控制、故障報(bào)警、故障停機(jī)、自動(dòng)生成參數(shù)曲線和運(yùn)行報(bào)表等功能,并可以在上位機(jī)或泵站控制器上自由切換就地、遠(yuǎn)程、自動(dòng)等控制方式,乳化液泵工作壓力保持在30.2~31.5 MPa,噴霧泵工作壓力為8.4 MPa 左右,系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)吸油和乳化液智能配比,乳化液濃度為3.9%左右,實(shí)現(xiàn)了乳化液泵站的智能化運(yùn)行。

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