梁肖杰
(西山煤電東曲礦選煤廠, 山西 古交 030200)
東曲選煤廠目前采用脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器+粗煤泥TBS 干擾床+細(xì)煤泥浮選的聯(lián)合工藝。入洗原煤以東曲礦4 號煤、8 號煤為主。原煤中含有大量泥化頁巖,-0.5 mm 級的煤泥可浮性差,屬極難浮煤泥[1]。浮選機(jī)采用2 臺長沙開通科技有限公司出品的WPF-Z5000 型微泡浮選機(jī)和4 臺中國礦大生產(chǎn)的FCMC4000 型旋流微泡浮選柱,浮選精煤進(jìn)入浮精桶后打入快開壓濾機(jī)回收。2 臺WPF-Z5000型微泡浮選機(jī)和4 臺FCMC4000 型微泡浮選柱的入料均通過各自配套的礦漿預(yù)處理器處理。礦漿預(yù)處理器主要用于浮選前的礦漿準(zhǔn)備,可改善浮選性能,減少藥劑消耗[2]。浮選加藥工藝如圖1 所示。共有加藥點 6 個:即 507 預(yù)處理器、508 預(yù)處理器、509 預(yù)處理器、511 預(yù)處理器、510 礦漿準(zhǔn)備桶和512 礦漿準(zhǔn)備桶6 個加藥點。在高于預(yù)處理器的上方安裝浮選藥劑桶,并搭建單獨房間將藥劑桶隔離,煤油和仲辛醇則以自由流體的方式經(jīng)由4 分管路分流到各預(yù)處理器的加藥點,在各加藥點則安裝手動閥門用以調(diào)節(jié)加藥量。
圖1 浮選加藥工藝圖
我廠在建廠初期至今一直采用手動閥門調(diào)節(jié)浮選機(jī)的加藥量。但是在現(xiàn)實生產(chǎn)中浮選藥劑(煤油和仲辛醇)的添加量、添加比例十分難掌握,每次添加藥劑需30~40 min 后才能得到想要的效果并且達(dá)到穩(wěn)定,這與在崗操作人員的主觀因素(技術(shù)能力、責(zé)任性等)密切相關(guān)。藥劑添加量不合適,造成藥劑浪費和成本增加[3]。輸送藥劑的管道堵塞后導(dǎo)致藥劑斷流不能被及時發(fā)現(xiàn),浮選的可靠性差,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,造成大量精煤損失。手動調(diào)節(jié)的加藥點繁多,調(diào)節(jié)加藥量的閥門易損壞,導(dǎo)致職工勞動效率低、勞動強(qiáng)度大,藥劑揮發(fā)以及長時間接觸對職工身體健康造成一定的損害,且浮選的重要參數(shù)不能自動采集,對浮選技術(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及今后智能化建設(shè)極為不利。為此,我廠開展了浮選自動加藥裝置改造工藝項目的研究。
實現(xiàn)浮選自動定量加藥,解決人工調(diào)節(jié)的缺點,降低浮選藥劑的消耗;實現(xiàn)浮選藥劑(煤油和仲辛醇)的添加量、添加比例以及累計量控制;實現(xiàn)浮選加藥遠(yuǎn)程控制數(shù)據(jù)上位顯示;實現(xiàn)浮選自動加藥。
為了實現(xiàn)上述目標(biāo),計量泵(作為流體精密計量與投加的理想設(shè)備)的選擇與控制成為關(guān)鍵。計量泵主要由動力驅(qū)動部分、流體輸送泵頭和電子控制系統(tǒng)三部分組成,如下頁圖2 所示。精密的加工精度保證了每次泵出量的穩(wěn)定,進(jìn)而實現(xiàn)被輸送介質(zhì)的精密計量。
經(jīng)一段時間的考察和對比,我廠選用了由德國普羅名特流體控制(中國)有限公司提供的Sigma 系列電機(jī)驅(qū)動計量泵。
圖2 計量泵
煤油加藥泵的選擇:根據(jù)加藥過程中煤油的流量為0~100 L/h,對壓力無要求,顯示加藥量和累計量,有輸出接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上位最好等特點,我廠選擇了S1CbH04120PVTS000 型計量泵,如圖3 所示。
圖3 Sigma 系列電機(jī)驅(qū)動計量泵(單位:mm)
由于加藥過程中仲辛醇的流量為0~50 L/h,對壓力無要求,有一定的黏度、防爆、變頻等特點,我廠選用了S1CbH04120PVTS100 型計量泵。相比煤油加藥泵,仲辛醇加藥泵液力端帶有2 個閥彈簧,材質(zhì)為哈氏合金C4,承壓為0.1 bar。
其共同特點是:隔膜PTFE,帶隔膜破損報警儀就地指示儀;沖程長度0~100%可調(diào)節(jié),在30%~100%之間保證計量精度±2%;帶內(nèi)置控制器和HMI 顯示,可顯示計量泵加藥量;接受 4~20 mA 信號自動調(diào)節(jié)計量泵的工作頻率,來調(diào)節(jié)計量泵的加藥量;沖程長度0~100%可調(diào),在30%~100%之間,保證±2%精度;輸出4~20 mA 瞬時流量輸出+故障信號輸出(24 V 100 mA)。
自動加藥裝置的安裝。我廠先在507 礦漿預(yù)處理器上進(jìn)行單機(jī)實驗,如圖4 所示。該自動加藥裝置由Y 型過濾器、精密計量泵、流量監(jiān)視器、背壓閥和若干球閥構(gòu)成。Y 型過濾器安裝在計量泵吸液口,防止大顆粒雜質(zhì)進(jìn)入計量泵中。流量監(jiān)視器安裝在計量泵出口,監(jiān)視計量泵出口是否有流量輸出,當(dāng)計量泵工作8 次,流量監(jiān)測未檢測到,則計量泵停泵,并有故障輸出。背壓閥能保證計量泵的精度并且能防止發(fā)生虹吸效應(yīng)。
圖4 自動加藥裝置的安裝位置圖
洗煤廠浮選自動加藥裝置自安裝用于生產(chǎn)后,效果顯著。
1)浮選加藥崗位操作人員直接根據(jù)來煤的煤種以及日常生產(chǎn)中總結(jié)的經(jīng)驗確定藥劑添加量,在上位機(jī)直接設(shè)定加藥量,并通過PLC 控制輸出信號控制計量泵定量的輸出藥劑,實現(xiàn)藥劑使用的精確計量,后期亦可精確到每臺預(yù)處理器每天添加藥劑的總量以及每天消耗藥劑的累計量。
2)實現(xiàn)浮選加藥遠(yuǎn)程控制,大大提高了勞動效率,工人的勞動強(qiáng)度也相應(yīng)減輕。
3)在計量泵出口安裝流量監(jiān)視器,監(jiān)視計量泵出口是否有流量輸出,當(dāng)計量泵工作8 次,流量監(jiān)測未檢測到,則計量泵停泵,并有故障輸出,發(fā)出報警。操作人員可以及時得到反饋,并處理減少精煤的損失。
由計量泵流量= 最大流量×沖程百分?jǐn)?shù)(0~100%)×單位時間工作的頻率百分?jǐn)?shù)??捎嬎愠雒河团c仲辛醇在生產(chǎn)中的消耗?!皢挝粫r間工作的頻率百分?jǐn)?shù)”可以理解為計量泵實際工作頻率占其最大工作頻率的百分?jǐn)?shù)。
計量泵的最大流量為120 L/h,最大工作頻率為205 沖程/min。實際生產(chǎn)中,煤油與仲辛醇計量泵的沖程百分?jǐn)?shù)為26%,煤油計量泵的實際工作頻率為118 沖程/min,仲辛醇計量泵的實際工作頻率為48沖程/min。則:
507 預(yù)處理器煤油的流量為120 L/h×26%×(118/205)=18 L/h;
507 預(yù)處理器仲辛醇的流量為120 L/h×26%×(48/205)=7.3 L/h。
由 m=ρv,ρ煤油=0.8 kg/L,ρ仲辛醇=0.835 kg/L得:
m煤油=0.8×18=14.4 kg/h;
m仲辛醇=0.835×7.3=6.1 kg/h。
手動調(diào)節(jié)藥劑時,按每天生產(chǎn)10 h,煤油的使用總量在918 kg/d,仲辛醇的使用量在544 kg/d。
所有6 個加藥點都安裝計量泵后,煤油的使用總量為14.4×10×6=864 kg/d,仲辛醇的使用總量為6.1×10×6=366 kg/d。
綜上所述,六臺預(yù)處理器節(jié)約煤油918-864=54 kg/d,節(jié)約仲辛醇544-366=178 kg/d。
煤油按15 元/kg,仲辛醇按8 元/kg 計算,一年節(jié)約藥劑費 54×365×15+178×365×8=295 650+519 760=815 410 元。
浮選自動加藥裝置的安裝實現(xiàn)了藥劑添加自動化,提高了浮選精煤回收率。浮選精煤灰分、水分等各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合生產(chǎn)要求,效果良好,對我廠今后其他藥劑添加工藝有較好的推廣應(yīng)用價值。