王海港
(山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 長治 046600)
霍爾辛赫選煤廠屬于型煉焦煤選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5.0 Mt/a,主選采用無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選+尾煤濃縮浮選的聯(lián)合工藝,入選原煤全部來自于霍爾辛赫礦井。主要分選設(shè)備采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進(jìn)行洗選。重介質(zhì)密控系統(tǒng)主要用于測量重介質(zhì)的洗選密度,通過PLC 的PID 調(diào)節(jié)來控制清水閥的開度,保證重介質(zhì)懸浮液的密度趨近于設(shè)定密度。重介質(zhì)懸浮液的密度是否穩(wěn)定將直接影響原煤的分選,決定產(chǎn)品的灰分和生產(chǎn)率。
目前,霍爾辛赫選煤廠測量重介質(zhì)懸浮液的密度采用的是同位素密度計(jì)。同位素密度計(jì)是利用γ射線穿過被測物體后,其強(qiáng)度的變化而相應(yīng)地變化的規(guī)律,來測定密度。但是在實(shí)際的生產(chǎn)過程中由于密度計(jì)考支架固定在管道上,如果周圍環(huán)境震動(dòng)大,就會(huì)造成支架松動(dòng),接收器位置變化,導(dǎo)致測量的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,另一個(gè)原因是同位素密度計(jì)本身具有輻射,如果操作不當(dāng)會(huì)造成工作人員受到輻射和污染周圍環(huán)境。
壓差式密度計(jì)沒有輻射源,它可以直接測量和顯示實(shí)時(shí)的密度值,具有抗震動(dòng)、測量誤差小、維護(hù)簡單等特點(diǎn)。傳統(tǒng)的壓差式密度計(jì)利用阿基米德原理,其工作原理是一定高度的液柱產(chǎn)生的壓力與該液體的密度成正比,即:
式中:P 為一定高度的液柱產(chǎn)生的壓力;ρ 為該液體的密度;g 為測量地重力加速度;h 為液柱的高度。
差壓密度計(jì)的壓力部分主要由兩個(gè)膜盒密封裝置和壓力差壓變送器組成,來自管道不同高度的膜盒密封裝置經(jīng)導(dǎo)壓管直接作用于壓力變送器,通過變送器上的傳感元件將壓力差轉(zhuǎn)為電壓信號,電壓信號經(jīng)終端設(shè)備根據(jù)截至在一定垂直距離上的差壓值計(jì)算出介質(zhì)的密度,然后轉(zhuǎn)化為4~20 mA 電流信號接入到PLC 中。
霍爾辛赫選煤廠重介密度檢測裝置仍采用I 代阿姆德爾數(shù)字密度計(jì)。一方面,該密度計(jì)內(nèi)部零部件老化嚴(yán)重、性能下降,有的部件無法購買;另一方面,該密度計(jì)攜帶放射源Cs-173,輻射強(qiáng),危害大,容易泄露,存在巨大的安全隱患。針對這一情況,經(jīng)研究分析,為了提高密度檢測、控制水平,減少對人身危害,選用FMD78-MBA7F21B51AS 型差壓變送器取代阿姆德爾數(shù)字密度計(jì)。選煤廠重介質(zhì)懸浮液上料管的流速一般都很快,會(huì)造成大的測量誤差和測量的不穩(wěn)定性,甚至無法測量,所以需要控制好流速,才能穩(wěn)定測量??刂屏魉?,考慮旁通安裝,這樣便于選擇小管徑的密度計(jì),節(jié)約材料成本。密度計(jì)測量室與膜片之間有足夠?qū)挼木嚯x,喇叭狀弧形焊接,這種結(jié)構(gòu)的好處除了介質(zhì)不會(huì)直接沖刷膜片保證產(chǎn)品的壽命外,也能防止顆粒介質(zhì)或起泡集聚所帶來的誤差(見圖1)。改造期間,為保證生產(chǎn)秩序的正常進(jìn)行,在不影響現(xiàn)有密度計(jì)的使用前提下,將原有測量磁性物含量的管道拆除,經(jīng)測量、制作、安裝新管道,把差壓變送器安裝于其上。
圖1 差壓密度計(jì)安裝示意圖
差壓變送器就是測量被測介質(zhì)的壓強(qiáng)差,即△P=ρg△h,經(jīng)信號轉(zhuǎn)換器運(yùn)算,被轉(zhuǎn)化為 4~20 mA信號輸出到PLC。利用PLC 內(nèi)部PID 運(yùn)算進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),通過接收現(xiàn)場密度計(jì)返回的4~20 mA 電流信號與外部設(shè)定密度值進(jìn)行比較,通過模擬量模塊輸出4~20 mA 信號,驅(qū)動(dòng)步進(jìn)閥門電氣執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作控制閥門的開度,當(dāng)測量密度高于設(shè)定密度時(shí),控制步進(jìn)閥打開,清水進(jìn)入313 桶,密度降低;當(dāng)測量密度低于設(shè)定密度時(shí),步進(jìn)閥動(dòng)作,閥門關(guān)閉,密度升高至設(shè)定密度,達(dá)到自動(dòng)平衡。(見圖2)通過PLC 的自動(dòng)功能實(shí)現(xiàn)了密度的自動(dòng)跟蹤無需干預(yù),保證了生產(chǎn)所需的合格重介質(zhì)懸浮液[1-3]。
圖2 密度控制原理圖
方案實(shí)施后,經(jīng)過一段時(shí)間的數(shù)據(jù)分析,壓差式密度計(jì)的測量精度達(dá)到了0.007 g/cm3,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定、波動(dòng)小,測量的準(zhǔn)確度不受周圍磁選機(jī)、脫介篩、離心機(jī)等設(shè)備帶來震動(dòng)的影響;線路通過加裝信號隔離模塊,杜絕了其他電磁信號的干擾,保證了密度計(jì)和PLC 模塊正常運(yùn)行,通過一系列的改造,確保了產(chǎn)品的各個(gè)指標(biāo),為客戶提供了合格的煉焦煤,最大限度地保證了霍爾辛赫選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益,如表1 所示。
表1 運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與人工采樣對比圖
密度控制系統(tǒng)檢測裝置投入運(yùn)用以來,運(yùn)行正常,既減少了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,又有效地降低了材料配件的消耗,減少材料配件的費(fèi)用30 萬元。目前,317ABC密度自動(dòng)控制系統(tǒng)檢測裝置成功運(yùn)用,霍爾辛赫選煤廠所有密度檢測裝置也可以做同樣的改造,從而徹底杜絕密度控制水平低、安全隱患大的現(xiàn)象。