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        埕島油田高質(zhì)量濃度返排液量控制指標研究

        2021-04-05 12:44:54呂家興劉芳媛朱振宇王玉江
        關(guān)鍵詞:混合油酸液液量

        呂家興,侯 磊,劉芳媛,朱振宇,王玉江

        (1.中國石油大學(xué)(北京)機械與儲運工程學(xué)院,北京102249;2.中國石化勝利油田分公司工程技術(shù)管理中心,山東東營257000)

        埕島油田建成采用“衛(wèi)星平臺+中心平臺”半海半陸的開發(fā)模式,集輸處理流程如圖1所示,海三聯(lián)合站采用“熱化學(xué)+大罐沉降”原油脫水工藝[1?3]。隨著油田開發(fā)年限的增加,油井產(chǎn)量逐步下降,埕島油田采用酸化增產(chǎn)技術(shù),酸化返排出來的殘酸直接進入生產(chǎn)流程,引起陸上終端聯(lián)合站油水處理系統(tǒng)混亂,導(dǎo)致外輸原油含水超標[4?5]。目前埕島油田酸化后油井返排分為兩部分,通常需要數(shù)周時間,第一部分是在作業(yè)結(jié)束后,高質(zhì)量濃度返排液排到作業(yè)船廢液罐,返排液量每次在300~450 m3[6],返排采用輪船時由于其裝載能力有限,當返排量較大時需關(guān)井間歇返排,增加酸化作業(yè)成本;第二部分是高質(zhì)量濃度返排液排出后,低質(zhì)量濃度返排液直接進入地面集輸系統(tǒng)處理后外輸。返排液質(zhì)量濃度高低的區(qū)分主要依據(jù)pH,當pH在7~8屬于低質(zhì)量濃度返排液。由于返排控制指標單一且缺乏相關(guān)實驗支撐,因此有必要對高質(zhì)量濃度返排液量進行合理規(guī)定劃。

        圖1 埕島油田集輸處理流程Fig.1 Chengdao oilfield crude oil processing process

        針對油井酸化返排液對原油乳狀液破乳脫水的影響,研究人員開展了相關(guān)實驗和機理研究。馬躍等[7?9]分析酸化返排液在返排過程中物性參數(shù)變化,發(fā)現(xiàn)在高pH和高鐵離子質(zhì)量濃度的情況下,油水乳化非常嚴重。張銅耀等[10?11]通過原油乳狀液穩(wěn)定性實驗,考察各因素對破乳效果影響,對油井酸化后提高原油脫水率具有借鑒作用。酸化返排液中pH較低,會激發(fā)原油中天然活性物質(zhì)帶電,使其更易吸附在油水界面,導(dǎo)致油水界面張力下降,界面膜強度及原油乳狀液穩(wěn)定性增加[11?13]。酸化返排液中含有大量鐵離子,極大程度影響原油破乳,增加原油脫水的難度。鐵元素在原油中主要以油溶性石油酸鹽的形式存在,石油酸鹽易吸附在油水界面,提高界面膜強度[5,14?16]。

        綜上所述,確定埕島油田酸化返排液影響原油乳狀液脫水的主要因素為pH和鐵離子質(zhì)量濃度。關(guān)于控制油井高質(zhì)量濃度返排液量目前尚無相關(guān)標準及合理規(guī)定。本文通過對返排液與聯(lián)合站進站原油混合,進行熱沉降實驗,根據(jù)室內(nèi)實驗結(jié)果和聯(lián)合站外輸原油含水率情況,對高質(zhì)量濃度返排液的控制指標及返排液量進行量化,有助于降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟效益。

        1 酸化油井概況

        以埕島油田CACB26B?P3和CASHG1?1酸化油井現(xiàn)場返排液為研究對象。CACB26B?P3油井注入復(fù)合酸液50 m3、頂替液45 m3;CASHG1?1油井注入復(fù)合酸液30 m3,頂替液3 m3。所使用復(fù)合酸液配方(體積分數(shù)):10%鹽酸+2%黏土穩(wěn)定劑+2%酸化緩蝕劑(水溶性)+2%鐵離子穩(wěn)定劑+1%酸化膠。結(jié)合儲層巖性資料可知,酸液在整個酸化施工過程中發(fā)生的酸巖反應(yīng)和得到的酸化反應(yīng)產(chǎn)物成分如下:方解石反應(yīng)后的產(chǎn)物是CaCl2、MgCl2;灰?guī)r反應(yīng)后的產(chǎn)物是CaCl2;白云巖反應(yīng)后的產(chǎn)物是CaCl2、MgCl2;綠泥石反應(yīng)后的產(chǎn)物是FeCl2、FeCl3。

        2 材料與方法

        2.1 材料

        使用的對比試樣為海三聯(lián)合站三相分離器進口實液,綜合含水率達到70%,屬于中心三號平臺進站原油,50℃時運動黏度為212 mm2/s,20℃時密度為935.6 kg/m3,膠質(zhì)體積分數(shù)為26.8%,瀝青質(zhì)體積分數(shù)為0.62%,蠟體積分數(shù)為11.6%。

        2.2 方法

        2.2.1 破乳評價實驗 依據(jù)SY/T 5280?2018《原油破乳劑通用技術(shù)條件》,由于處理后酸化液最大量是400 m3/d,體積分數(shù)為聯(lián)合站每天來液量的2.85%。對于勝利埕島及類似油品性質(zhì)的油田,可按照理論分水量的0.5倍來確定分離器的分水量,混合比例根據(jù)日抽取酸化油最大量與聯(lián)合站來液量之比乘以2倍安全系數(shù),用100 mL具塞量筒分別取聯(lián)合站對比油樣90、85 mL,分別標記為1#、2#。將樣桶中酸化油樣充分攪勻后,取5 mL至2#具塞量筒中。根據(jù)聯(lián)合站原油脫水工藝熱沉降溫度,將恒溫水浴升溫至66℃。按時觀察記錄脫水情況,終止沉降時讀取脫水體積V1w、V2w和總體積V1、V2,記錄污水顏色和油水界面情況,水相清潔度按照表1進行分級判定。

        表1 水相清潔度分級Table 1 Water phase cleanliness classification

        2.2.2 水相測試實驗 采用280 mL玻璃量筒取進入聯(lián)合站的油樣,使用原油含水電脫分析儀進行含水率測試,依據(jù)SY/T 5402?2016《原油水含量的測定電脫法》,確定原油對比油樣體積含水率a和酸化油樣體積含水率b。依據(jù)SY/T 5523?2006《油田水分析方法》對分離后的水進行分析,采用玻璃電極法測試pH,采用分光光度法測試鐵離子質(zhì)量濃度。

        對比油樣相對脫水率

        混合油樣相對脫水率

        3 結(jié)果與分析

        在埕島油田海三聯(lián)合站進行實驗,取海上平臺酸化油樣及中心三號平臺進站原油。首先通過室內(nèi)實驗研究返排液進入集輸系統(tǒng)處理的破乳效果,為保證原油脫水系統(tǒng)的穩(wěn)定性,當熱沉降實驗相對脫水率與對比樣相近時,再將酸化油井接入集輸系統(tǒng),觀察聯(lián)合站外輸原油含水率變化,分析控制指標中的關(guān)鍵因素。

        3.1 實驗數(shù)據(jù)

        3.1.1 酸化油井電脫實驗數(shù)據(jù) 對2口酸化油井跟蹤取樣進行電脫測試,實驗數(shù)據(jù)見表2。測試發(fā)現(xiàn),隨著返排時間增長,CACB26B?P3水相pH由5.4增加至6.6,水相鐵離子質(zhì)量濃度下降幅度較大,由返排開始時1 200 mg/L降至250 mg/L。CASHG1?1水相pH維持在6.2左右,水相鐵離子質(zhì)量濃度下降幅度較大,由返排開始時400 mg/L降至25 mg/L。

        表2 電脫實驗數(shù)據(jù)Table 2 Electrical dehydration test data

        3.1.2 酸化油井熱沉降實驗數(shù)據(jù) 進行酸化油井和中心三號平臺進站原油混合熱沉降實驗,返排液與進站原油比例為1∶18,實驗數(shù)據(jù)見表3。

        表3 熱沉降實驗數(shù)據(jù)Table 3 Thermal sedimentation test data

        當CACB26B?P3酸化油井返排49.0 h時,相對脫水率為70%,存在掛壁現(xiàn)象;當CACB26B?P3酸化油井返排76.0 h時,相對脫水率為85%,油水界面不齊。當CASHG1?1混合油樣井返排12.0 h時,相對脫水率為82%,油水界面不齊;當CASHG1?1混合油樣酸化油井返排43.5 h時,相對脫水率為92%,油水界面整齊。

        3.2 結(jié)果分析

        3.2.1 CACB26B?P3酸化油井分析 觀察混合油樣和進站原油對比油樣的破乳效果,結(jié)果如圖2所示。由圖2可知,當CACB26B?P3酸化油井返排49.0 h時,混合油樣相對脫水率較對比油樣相差26%(120 min時),脫水效果較差,初期返排液鐵離子質(zhì)量濃度較高,pH較低導(dǎo)致;當CACB26B?P3酸化油井返排76.0 h時,混合油樣相對脫水率較對比油樣相差10%(120 min時),相較于返排初期有較大提高,混合熱沉降實驗實際上是對返排液進行稀釋處理,pH值和鐵離子都是通過影響界面膜強度增加原油乳狀液穩(wěn)定性,證明其為影響原油乳狀液破乳的主要因素。

        圖2 CACB26B?P3酸化油井不同返排時間沉降脫水效果Fig.2 Settlement and dewatering effect curves of CACB26B?P3 acidified oil wells with different backflow time

        CACB26B?P3油井酸化注入總酸量為50 m3,隨著返排液量增加到302 m3,返排液水相pH為6.6,鐵離子質(zhì)量濃度為250 mg/L,返排液量達到所用酸液量的6.0倍時,將CACB26B?P3酸化油井返排液接入地面集輸系統(tǒng)處理,對海三聯(lián)合站原油脫水產(chǎn)生較小影響,聯(lián)合站外輸原油含水率由5.4%升至5.8%。

        3.2.2 CASHG1?1酸化油井分析 觀察混合油樣和進站原油對比油樣的破乳效果,結(jié)果如圖3所示。當CASHG1?1酸化油井返排12.0 h時,混合油樣相對脫水率較對比油樣相差13%(120 min時);當CASHG1?1酸化油井返排43.5 h時,混合油樣相對脫水率與對比油樣基本相同,脫出水澄清,破乳明顯。CASHG1?1油井返排液pH低于CACB26B?P3油井,但脫水率提高明顯,當返排液水相pH在6~7時,影響乳狀液破乳的關(guān)鍵因素是殘酸污水中的鐵離子質(zhì)量濃度。

        圖3 CASHG1?1酸化油井不同返排時間沉降脫水效果Fig.3 Settlement and dewatering effect curves of CASHG 1?1 acidified oil wells with different backflow time

        CASHG1?1油井酸化注入總酸量為30 m3,隨著返排液量增加到185 m3,返排液水相pH為6.2,鐵離子質(zhì)量濃度為25 mg/L,返排液量達到所用酸液量的6.2倍時,將CASHG1?1酸化油井返排液接入地面集輸系統(tǒng)處理,對海三聯(lián)合站原油脫水無影響,聯(lián)合站外輸原油含水率為5.4%,無變化。

        通過測試2口不同酸化油井以及進入地面集輸系統(tǒng)時的各項指標,發(fā)現(xiàn)返排總液量與所用酸液量有關(guān),高質(zhì)量濃度返排量約為酸液6倍。酸化返排液接入集輸系統(tǒng)作業(yè)前仍有較大差別,但通過與各油井處理時,CASHG1?1油井酸化返排液對聯(lián)合站原油脫水無影響,而CACB26B?P3油井酸化返排液則對聯(lián)合站原油脫水產(chǎn)生了較小的影響,故以CACB26B?P3油井酸化返排液水相測試結(jié)果作為進入集輸流程的控制指標。不同油田酸化液的配方各異,影響原油乳狀液脫水的主要因素為pH和鐵離子質(zhì)量濃度,本文結(jié)論對其他油田返排液量控制具有一定指導(dǎo)性。

        4 結(jié)論

        (1)針對影響原油乳狀液脫水因素,設(shè)定返排液與進站原油質(zhì)量比例1∶18,進行混合熱沉降脫水實驗。對返排液進行稀釋,使脫水率明顯提高,當返排液水相pH在6~7時,鐵離子影響大于pH。

        (2)監(jiān)測2口酸化油井水相指標,根據(jù)破乳效果及聯(lián)合站外輸原油含水率,規(guī)定關(guān)鍵控制指標為:返排液水相pH高于6,鐵離子質(zhì)量濃度低于250 mg/L,可以進入地面集輸系統(tǒng),控制指標易于檢測,對工程實踐具有參考意義。

        (3)返排總液量與所用酸液量有關(guān),規(guī)定輔助控制指標為:高質(zhì)量濃度返排液量達酸液量6倍時可以進入地面集輸系統(tǒng),為完善埕島油田酸化返排液進集輸流程提供依據(jù)。

        (4)在不增加新的處理流程下適當縮短返排時間,通過對高質(zhì)量濃度返排液量進行合理規(guī)定,改進控制指標后可將返排時間縮短30%以上,有助于提高油井生產(chǎn)時率和經(jīng)濟效益。

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