文_謝慶亮
福建龍凈環(huán)保股份有限公司
目前我國(guó)燃煤電廠90%以上機(jī)組的脫硫設(shè)施采用濕法脫硫工藝,濕法脫硫后的濕煙氣在煙囪口排入大氣的過(guò)程中受冷空氣作用形成霧狀水汽和明顯的白色煙羽。如何有效減少濕法脫硫后煙氣水蒸汽排放,是燃煤電廠節(jié)水降耗的重點(diǎn)研究方向之一。
由于濕法脫硫后煙氣中水分及潛熱的耦合效應(yīng),采用煙氣冷凝除濕技術(shù)可回收煙氣中的水分及協(xié)同脫除煙氣中的污染物,降低電廠水耗及污染物排放量,從而緩解煙囪腐蝕及白色煙羽現(xiàn)象。
本文將圍繞間接冷凝技術(shù),對(duì)燃煤機(jī)組濕煙氣開(kāi)展水回收應(yīng)用研究。
華北某1000MW 燃煤機(jī)組,鍋爐型式為超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐,一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、半露天布置、全鋼構(gòu)架、單爐膛雙切圓燃燒方式,Π 型布置。循環(huán)冷卻水采用自然通風(fēng)冷卻塔冷卻,冷卻水水質(zhì)為海水。
鍋爐尾部煙氣處理中除塵系統(tǒng)采用低低溫靜電除塵器,脫硫系統(tǒng)采用濕法脫硫,濕法脫硫塔出口煙溫在52℃左右,煙囪出口外排大量水蒸氣,造成水資源浪費(fèi)的同時(shí)在煙囪口形成“白色煙羽”。
煙囪排放的濕煙氣中所攜帶水分主要來(lái)源于兩個(gè)方面,一是鍋爐中煤燃燒形成的水分,與煤種密切相關(guān);二是濕法脫硫系統(tǒng),煙氣與石膏漿液在接觸過(guò)程中,由于煙氣溫度較高,使得漿液中的水蒸發(fā)帶入煙氣中,煙氣含濕量增加,煙氣中水蒸氣體積分?jǐn)?shù)由6%~8%升至11%~13%,出口煙氣中每千克干煙氣含濕量可達(dá)到80 ~100g。
對(duì)于1 臺(tái)1000MW 燃煤機(jī)組,脫硫后煙氣攜帶水分可達(dá)到300t/h 以上。煙氣中含有SO3/H2SO4等可凝結(jié)顆粒物,以及離子態(tài)硫酸鹽、亞硫酸鹽、氯鹽等可溶解性固形物,再加上煙氣中水分的存在,使得煙氣具有一定的腐蝕性。因此,若將煙氣中的水分進(jìn)行回收,能夠產(chǎn)生良好的環(huán)境效益。
針對(duì)飽和濕煙氣,煙氣的含濕量?jī)H取決于煙氣溫度,系統(tǒng)進(jìn)出口煙氣溫差的大小直接影響到冷凝水的回收效果。由于脫硫后的濕飽和煙氣,冷凝前后的干煙氣量基本不變,因此可以將干煙氣量作為煙氣水回收率、冷凝水回收率的計(jì)算基準(zhǔn)。
根據(jù)Antoine 方程飽和水蒸氣分壓力為:
式中Pw—水蒸氣分壓,MPa;T—熱力學(xué)溫度,K;T在290 ~500K 時(shí)該式適用。
飽和煙氣的含濕量可通過(guò)將伯努利方程和道爾頓分壓定律聯(lián)立得:
式中d—飽和煙氣的含濕量,kg/kg;0.1—代表吸收塔出口濕煙氣壓力為0.1MPa。
煙氣含水量:
式中qm,H2O—煙氣的含水質(zhì)量流量,kg/h;qm,gy—干煙氣的質(zhì)量流量,kg/h。
煙氣水回收率:
式中qm,t—系統(tǒng)實(shí)際回收的冷凝水質(zhì)量流量,kg/h;qm,H2O,in—系統(tǒng)入口處煙氣的含水質(zhì)量流量,kg/h。
煙氣冷凝技術(shù)主要有直接接觸式冷凝相變技術(shù)和間接換熱式冷凝相變技術(shù)兩種工藝路線。直接接觸式是通過(guò)大流量低溫循環(huán)水對(duì)濕煙氣持續(xù)噴淋,低溫循環(huán)水與凈煙氣直接接觸實(shí)現(xiàn)煙氣降溫冷凝除濕,換熱效率高,阻力小,系統(tǒng)維護(hù)工作量也較小。但回收的冷凝水與冷媒水無(wú)法區(qū)分,需要對(duì)循環(huán)水進(jìn)行連續(xù)的加藥處理,同時(shí)對(duì)管路及再冷卻系統(tǒng)的材質(zhì)要求也相對(duì)較高。
間接換熱式則是通過(guò)大流量低溫循環(huán)水流經(jīng)耐腐蝕材質(zhì)的換熱管對(duì)濕煙氣進(jìn)行降溫。煙氣與冷卻水間接接觸換熱,水蒸汽在換熱管表面冷凝,實(shí)現(xiàn)了煙氣降溫冷凝除濕。該系統(tǒng)較簡(jiǎn)單,只需要對(duì)收集的冷凝水進(jìn)行單獨(dú)處理。管材可以選用鈦管、氟塑料、超級(jí)雙相不銹鋼等。
本項(xiàng)目采用煙氣間接冷凝技術(shù)對(duì)濕法脫硫后的煙氣進(jìn)行冷凝收水,在脫硫吸收塔和煙囪之間的水平煙道上布置冷凝器,冷凝器采用間接接觸式換熱結(jié)構(gòu),采用海水作為冷卻水源,將濕法脫硫后煙氣溫度從52℃降低至45℃(夏季)/43℃(冬季),冷凝器后設(shè)置有除霧器,盡可能地收集煙氣冷凝出來(lái)的液滴。經(jīng)理論計(jì)算,夏季和冬季分別可回收冷凝水114t/h和140t/h。
本工藝采用間接接觸式換熱形式,一方面海水與煙氣無(wú)接觸,對(duì)海水無(wú)污染;另一方面被加熱后的海水溫度較低,也不存在熱污染問(wèn)題。
具體核算如下:夏季工況時(shí),加熱后的海水溫度為35℃;冬季工況時(shí),為避免-1.2℃的海水直接進(jìn)入冷凝器中造成換熱管凍裂等,采用熱水再循環(huán)工藝,將30℃的冷凝器出口水(5000t/h)引出一部分(2600t/h)為再循環(huán)水,與溫度較低的海水(2400t/h)摻混至15℃作為冷凝器進(jìn)口水。
另外,冷凝器冷凝回收的冷凝水經(jīng)處理后可用于脫硫工藝補(bǔ)水,可以有效節(jié)約脫硫補(bǔ)水。煙氣冷凝收水工藝如圖1所示。
圖1 煙氣冷凝收水工藝圖
由于海水的強(qiáng)腐蝕性(海水中影響金屬腐蝕速度的因素主要有海水溫度、溶解氧含量、鹽度、pH 值、生物活性等),間接冷凝器的換熱管要兼顧換熱性能和使用壽命,故選取合適的換熱管材質(zhì)變得極為關(guān)鍵。
鈦是一種耐腐蝕的金屬,鈦在酸性、堿性、中性鹽水溶液和氧化性介質(zhì)之中具有較好的穩(wěn)定性,其在25℃的海水中穩(wěn)定電位偏向正值,約為+0.09V。鈦表面在煙氣中會(huì)發(fā)生鈍化,生成一種致密、附著力極強(qiáng)、惰性大的氧化膜,從而將煙氣中或者附著在鈦管表面的腐蝕物質(zhì)與鈦隔離,保護(hù)鈦基不被腐蝕。即使鈦的氧化膜在發(fā)生機(jī)械磨損情況下,也會(huì)很快自愈或重生。此外,鈦材還具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、機(jī)械性能優(yōu)越等優(yōu)點(diǎn)。工業(yè)中廣泛應(yīng)用的TA2材質(zhì),其耐蝕性能優(yōu)異、綜合力學(xué)性能適中,經(jīng)綜合比較,本項(xiàng)目的煙氣冷凝器換熱管采用TA2材質(zhì)。
一般來(lái)說(shuō),濕法脫硫系統(tǒng)中對(duì)水質(zhì)要求最高的是設(shè)備冷卻水和機(jī)封水,其次是真空泵密封水,再次是除霧器沖洗水與濾餅沖洗水(一般要求較低的氯離子濃度),濾布沖洗水與管道沖洗水對(duì)水質(zhì)要求也相對(duì)較低,要求最低的則是石灰石制漿用水。對(duì)于實(shí)現(xiàn)超低排放的燃煤機(jī)組,其脫硫后濕煙氣冷凝水呈酸性,溶解固體濃度一般為100 ~200mg/L。經(jīng)綜合比較,煙氣冷凝回收的水可以直接作為機(jī)組制漿用水和吸收塔補(bǔ)水;在經(jīng)過(guò)加藥中和以后,也可以作為煙道除霧器沖洗水、管道沖洗水、濾布以及濾餅沖洗水。參考機(jī)組冷卻循環(huán)水水質(zhì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),冷凝水除了pH 值為酸性外,其他項(xiàng)均能滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于循環(huán)水質(zhì)的要求,因此煙氣冷凝水經(jīng)過(guò)處理后還可以作為循環(huán)冷卻水補(bǔ)水使用。
對(duì)于本項(xiàng)目濕法脫硫后煙氣的回收水,設(shè)置有一套冷凝水收集及處理系統(tǒng)。煙氣中的水冷凝回收后進(jìn)入冷凝水集水箱,通過(guò)加藥系統(tǒng)將冷凝水中和處理達(dá)到循環(huán)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后,由冷凝水泵將冷凝水集水箱中的水輸送至脫硫工藝補(bǔ)水系統(tǒng),可大大節(jié)約電廠脫硫工藝水補(bǔ)水量,降低機(jī)組的運(yùn)行水耗。
本項(xiàng)目實(shí)施后,為了獲取冷凝器的實(shí)際降溫效果,測(cè)量了煙氣進(jìn)出口溫度,將進(jìn)口測(cè)試位置布置在冷凝器前的水平煙道上,在煙道頂部布置6 個(gè)測(cè)孔,每個(gè)測(cè)孔布置6 個(gè)測(cè)點(diǎn);出口同進(jìn)口一樣取點(diǎn)測(cè)量。如圖2 所示為不同測(cè)孔上6 個(gè)測(cè)點(diǎn)平均溫度曲線圖。
圖2 脫硫前后煙氣參數(shù)的變化
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量:機(jī)組負(fù)荷約1000MW,冷凝器進(jìn)口平均溫度為53.43℃,出口平均溫度為44.87℃,冷凝回收水量約128t/h。從表1 中可以看出水質(zhì)總體呈酸性,水中的陰離子主要為 SO42-和Cl-,其中SO42-濃度較高,達(dá)到1.76×103mg/L,氨氮濃度達(dá)到670mg/L。煙氣冷凝水總體呈強(qiáng)酸性主要是HCl和SO3等酸性物質(zhì)的溶入,水中氨氮溶度較高說(shuō)明溶解的NH3和NH4+較多。因此,從回收水的水質(zhì)分析得出,濕煙氣冷凝技術(shù)對(duì)煙氣中的多種污染物有協(xié)同脫除作用,如SO3、Hg、As 以及逃逸NH3等。
冷凝水經(jīng)處理后主要用于機(jī)組脫硫系統(tǒng)工藝用水,實(shí)現(xiàn)了淡化海水補(bǔ)水零消耗。對(duì)于部分超過(guò)脫硫系統(tǒng)所需的多余冷凝水,日常通過(guò)排至爐后工業(yè)水管道用于煤水處理間用水和廠區(qū)雜用水,以保持脫硫系統(tǒng)水平衡。
表1 冷凝水水質(zhì)測(cè)試表
通過(guò)在1000MW 燃煤機(jī)組上實(shí)施濕煙氣間接冷凝水回收技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)脫硫系統(tǒng)淡化海水補(bǔ)水零消耗,對(duì)于節(jié)水起到了良好的效果。同時(shí),冷凝收水后煙氣中的含水量大大降低,有助于減小煙囪腐蝕及白色煙羽現(xiàn)象,回收水質(zhì)分析也表明了間接冷凝技術(shù)能夠協(xié)同脫除濕煙氣中的多種污染物,因此該項(xiàng)目具有較好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。
間接冷凝技術(shù)在1000MW 燃煤機(jī)組的濕煙氣水回收的成功應(yīng)用對(duì)于燃煤電廠節(jié)水及污染物協(xié)同治理具有示范效應(yīng),為缺水地區(qū)濕煙氣水回收及污染物協(xié)同治理提供有益借鑒。