文_吳壽山 李兵 何甫 耿軍娜
1.中國電建甘肅能源投資有限公司 2.中電建甘肅能源崇信發(fā)電有限責(zé)任公司
在火電行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)峻形勢下,某電廠積極響應(yīng)國家政策,積極適應(yīng)電力市場改革,深入研究“兩個(gè)細(xì)則”和《調(diào)峰輔助服務(wù)規(guī)則》等相關(guān)文件,以“新”思維帶動(dòng)“新”發(fā)展,從之前的“搶電量”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皳屟a(bǔ)償”,于2017 年3月主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)西北電網(wǎng)公司660MW 超臨界直接空冷機(jī)組開始深度調(diào)峰,將負(fù)荷深調(diào)至300MW,成為西北電網(wǎng)第一家開展深度調(diào)峰的火電機(jī)組。該電廠通過寬負(fù)荷脫硝、爐水在線監(jiān)測、AGC 優(yōu)化等改造,逐步將機(jī)組深調(diào)負(fù)荷降至260MW、230MW、 198MW,2019 年成實(shí)現(xiàn)30%額定負(fù)荷深調(diào)能力。同年深調(diào)收益突破2 億元大關(guān),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。但是,經(jīng)過幾年的深度調(diào)峰、啟停調(diào)峰,該電廠出現(xiàn)了鍋爐“四管”泄漏、給水泵電機(jī)損壞等情況,給機(jī)組的安全性與經(jīng)濟(jì)性也帶來了一系列問題。
為確保鍋爐水循環(huán)回路的安全可靠,每根回路管都必須有一定的質(zhì)量流速ρω,以使回路管得到充分冷卻,每根受熱面管的流速都必須大于最小質(zhì)量流速。最小質(zhì)量流速要以最大局部熱負(fù)荷不發(fā)生DNB(偏離核態(tài)沸騰)為條件。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降至30%,則給水流量已接近保護(hù)動(dòng)作定值,勢必會(huì)造成鍋爐受熱面屏間流量分配不均,個(gè)別受熱面管流量下降,引起爐內(nèi)水動(dòng)力惡化,造成“四管”過熱爆管可能性急劇增大。另外,機(jī)組在深調(diào)時(shí),由于給水流量低,在發(fā)生燃燒擾動(dòng)或水燃比不匹配時(shí)容易出現(xiàn)鍋爐水冷壁、屏過壁溫大面積超溫現(xiàn)象,給運(yùn)行調(diào)整帶來一定困難。
為此,某電廠進(jìn)行了爐水在線監(jiān)測改造,增加水冷壁、屏過、高過、高再壁溫測點(diǎn)1000 多個(gè),運(yùn)行中采取加強(qiáng)壁溫監(jiān)視、及時(shí)調(diào)整控制、防止超溫爆管;嚴(yán)格控制機(jī)組變負(fù)荷速率、主汽壓力、主、再汽溫度變化速率;加強(qiáng)分離器過熱度控制,注意給水泵與磨煤機(jī)之間需協(xié)調(diào)密切,確保煤水比合理;加強(qiáng)燃燒調(diào)整,防止鍋爐熱偏差大,造成水冷壁超溫爆管等一系列措施,但是仍然出現(xiàn)了屏過長期超溫爆管、水冷壁泄漏停機(jī)的情況。
分析屏過長期超溫爆管主要原因是機(jī)組在深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí)由于屏間流量分配不均,造成該根管子蒸汽流量偏小,引起管道長期超溫并產(chǎn)生氧化皮,在頻繁啟停調(diào)峰、深度調(diào)峰情況下,溫度、壓力頻繁變化,使得內(nèi)壁氧化皮大量脫落并在下部堆積,導(dǎo)致通流截面變小,蒸汽流量進(jìn)一步減小,使出口處管壁溫度大幅升高,在短期內(nèi)超溫幅度較大導(dǎo)致材料強(qiáng)度下降引發(fā)爆管。
水冷壁泄漏停機(jī)主要原因是由于水冷壁穿爐膛頂棚密封板、水冷壁出口聯(lián)箱管座、鰭片焊接邊緣等結(jié)構(gòu)突變的應(yīng)力集中部位,在機(jī)組深度調(diào)峰、特別是啟停調(diào)峰情況下,溫度、壓力頻繁變化,造成各結(jié)構(gòu)性應(yīng)力集中部位在交變應(yīng)力作用下產(chǎn)生裂紋,裂紋由外壁向內(nèi)壁疲勞擴(kuò)展,最終導(dǎo)致裂紋貫穿管壁引起泄漏。某電廠多次在停爐檢修和水壓試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)水冷壁各聯(lián)箱部分管座、管道彎頭、焊縫等結(jié)構(gòu)性應(yīng)力集中部位有裂紋或泄漏情況。
大多數(shù)電廠為提高可靠性,給水泵按照兩臺(tái)50%額定流量配置,在深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí),如果采用兩臺(tái)給水泵并列運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷降低,給水流量也隨之降低;當(dāng)給水流量降低至接近給水泵再循環(huán)閥保護(hù)開啟值時(shí),需打開給水泵再循環(huán)閥,否則極易發(fā)生兩臺(tái)給水泵搶水現(xiàn)象;而再循環(huán)閥的開啟會(huì)造成給水流量波動(dòng),對(duì)給水流量的控制帶來較大影響,特別是給水流量接近鍋爐給水流量保護(hù)動(dòng)作值時(shí),可能引起機(jī)組跳閘的事故。另外,給水泵再循環(huán)閥的頻繁開關(guān),還會(huì)造成再循環(huán)閥閥芯的沖刷,引起再循環(huán)閥內(nèi)漏,嚴(yán)重影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性。如果是汽動(dòng)給水泵,則還需考慮小汽輪機(jī)汽源頻繁切換問題,運(yùn)行操作稍有不當(dāng),就可能發(fā)生小汽輪機(jī)進(jìn)汽管路暖管不充分,進(jìn)汽溫度突降問題,甚至小汽輪機(jī)進(jìn)水等惡性事故。某電廠由于再循環(huán)閥的頻繁開關(guān),多次造成給水泵再循環(huán)閥盤根泄漏的事件發(fā)生。
部分電廠采用停一臺(tái)給水泵方式來保證給水流量的穩(wěn)定,給水泵將頻繁啟停,給水泵停運(yùn)后,在泵體內(nèi)部產(chǎn)生一定的溫差,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱彎曲,特別是近年來許多給水泵未設(shè)置倒暖管路,該問題尤為突出,此時(shí)啟動(dòng)給水泵,可能會(huì)造成給水泵振動(dòng)大、機(jī)封漏水、動(dòng)靜碰磨等問題。某電廠因頻繁啟停給水泵,曾多次出現(xiàn)機(jī)封損壞漏水、振動(dòng)超標(biāo)等問題。因此,建議如給水泵未設(shè)置倒暖管路的機(jī)組,盡量兩臺(tái)給水泵并列運(yùn)行,定期檢查處理給水泵再循環(huán)閥;如采用停運(yùn)給水泵的機(jī)組也應(yīng)充分考慮深度調(diào)峰持續(xù)時(shí)間,短時(shí)間深度調(diào)峰的,可以采用給水泵旋轉(zhuǎn)備用運(yùn)行方式。
火力發(fā)電廠機(jī)組在設(shè)計(jì)時(shí)為提高運(yùn)行的可靠性和靈活性,大多采用雙輔機(jī)設(shè)計(jì),在機(jī)組負(fù)荷低于50% 額定負(fù)荷深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí),為保證輔機(jī)的安全性,提高經(jīng)濟(jì)性,通常采用停運(yùn)一臺(tái)輔機(jī)的運(yùn)行方式。受所在省2018 年底清潔能源和新能源裝機(jī)量影響,由于新能源負(fù)荷的特殊性和不確定性,造成某電廠機(jī)組頻繁大幅度調(diào)整負(fù)荷,統(tǒng)計(jì)該電廠主要輔機(jī)如:給水泵、磨煤機(jī)每日次數(shù)達(dá)1.2 ~1.5 次/a,每月啟停達(dá)40余次。而這些輔機(jī)都是大功率電機(jī),如給水泵達(dá)10000kW,且這些輔機(jī)電機(jī)設(shè)計(jì)為連續(xù)工作制,頻繁的工頻啟動(dòng)使電動(dòng)機(jī)承受大電流的沖擊,多重應(yīng)力疊加造成電機(jī)絕緣不斷劣化,在運(yùn)行中該電廠發(fā)生過輔機(jī)電機(jī)燒損問題,并且在檢修中多次發(fā)現(xiàn)頻繁啟動(dòng)電機(jī)線圈有放電現(xiàn)象。同時(shí),發(fā)現(xiàn)電機(jī)啟動(dòng)達(dá)1000 ~1300 次及以上時(shí)絕緣損壞等問題頻繁。因此,建議鍋爐六大風(fēng)機(jī)深度調(diào)峰期間并列運(yùn)行不停運(yùn);給水泵盡量采用并列運(yùn)行或旋轉(zhuǎn)備用運(yùn)行方式;磨煤機(jī)應(yīng)盡量采用輪流停運(yùn)方式,或充分考慮深度調(diào)峰持續(xù)時(shí)間,短時(shí)間深度調(diào)峰的,可以采用旋轉(zhuǎn)備用運(yùn)行方式,盡量減少輔機(jī)啟動(dòng)次數(shù),防止重要風(fēng)機(jī)電機(jī)燒損。
鍋爐脫硝投運(yùn)后,勢必會(huì)有部分為未反應(yīng)的氨氣NH3逃逸,燃煤鍋爐爐膛燃燒過程中的SO2約有0.5%~1.0%被氧化成SO3。加裝SCR 系統(tǒng)后,催化劑在把NOx還原成N2的同時(shí),將約1.0%的SO2氧化成SO3。SCR 反應(yīng)器出口煙氣中存在的未反應(yīng)的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸氣反應(yīng)生成硫酸氫氨或硫酸氨:
由于硫酸氫銨的分散凝聚溫度在140 ~290℃之間,因此脫硝后至空預(yù)器區(qū)域必然會(huì)有硫酸氫銨沉積。特別是在超低排放改造后,由于NOx 排放濃度要求更低,氨逃逸濃度會(huì)增加,這一現(xiàn)象會(huì)更加突出。
鍋爐深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí),爐膛的空氣的過剩系數(shù)較大,易產(chǎn)生較多的SO3,加劇了硫酸氫銨的生成。同時(shí),脫硝反應(yīng)器SCR煙氣溫度降低,脫硝反應(yīng)器效率下降,脫硝氨逃逸會(huì)增加,大量的逃逸氨(NH3)與SO3反應(yīng),加劇硫酸氫氨生成。另外,深調(diào)時(shí)鍋爐排煙溫度會(huì)大大低于硫酸氫銨的露點(diǎn)溫度,會(huì)造成更多硫酸氫氨蒸汽在空預(yù)器冷端凝結(jié),堵塞鍋爐空預(yù)器。某電廠超低排放改造后,在入爐煤平均硫份0.5%,鍋爐深度調(diào)峰運(yùn)行僅一年半時(shí)間就造成空預(yù)器嚴(yán)重堵塞,高負(fù)荷時(shí)空預(yù)器壓差達(dá)到2.6kPa 以上。
汽輪機(jī)低壓缸末級(jí)葉片在極高的離心力和濕蒸汽腐蝕的環(huán)境中工作,承受了很大的蒸汽作用力。機(jī)組在深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí),由于汽輪機(jī)蒸汽量減小,當(dāng)其降低至某個(gè)數(shù)值,導(dǎo)致機(jī)組乏汽不能充滿整個(gè)流動(dòng)汽道時(shí),濕蒸汽在動(dòng)葉根部和靜葉柵出口頂部出現(xiàn)汽流脫離,在葉片根部就會(huì)逆向流動(dòng),形成回流,對(duì)葉片的出汽側(cè)形成水沖蝕。機(jī)組排汽容積流量越小,回流發(fā)生的范圍越大,在葉片出汽側(cè)的回流沖蝕就越嚴(yán)重,回流范圍甚至?xí)U(kuò)大到機(jī)組的次末級(jí)葉片。同時(shí),還會(huì)引起動(dòng)葉負(fù)的反動(dòng)度,形成所謂的“卡門渦街”現(xiàn)象,造成末級(jí)葉片周期性顫振?;亓魉疀_蝕會(huì)造成葉柵的氣動(dòng)性能惡化,水沖蝕葉片留下的凹凸不平的邊緣易形成應(yīng)力集中,縮短葉片的使用壽命,降低汽輪機(jī)末級(jí)葉片效率,降低機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性;顫振會(huì)引起動(dòng)葉片產(chǎn)生交變壓力,長期運(yùn)行可能造成葉片開焊、裂紋,嚴(yán)重時(shí)甚至造成葉片斷裂、飛脫。
某電廠在深度調(diào)峰運(yùn)行2 年多停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn):汽輪機(jī)末級(jí)葉片在出汽側(cè)出現(xiàn)了大范圍的水沖蝕損傷,這通常是受到回流的濕蒸汽中水滴的沖刷及化學(xué)物質(zhì)的腐蝕共同作用所致;個(gè)別葉片根部出現(xiàn)了少部分開焊現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)葉片裂紋,說明末級(jí)葉片顫振不嚴(yán)重。水沖蝕損傷一般不會(huì)危及葉片本身安全,會(huì)適當(dāng)降低機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。因此,說明該廠汽輪機(jī)末級(jí)葉片自身強(qiáng)度滿足30%額定負(fù)荷深度調(diào)峰的要求。但還是建議機(jī)組在深度調(diào)峰運(yùn)行期間,應(yīng)該適當(dāng)提高機(jī)組背壓,減少排汽濕度,減小回流范圍,盡量縮短機(jī)組低、空負(fù)荷的運(yùn)行時(shí)間,減輕葉片顫振。
汽輪機(jī)壽命一般是指從首次投運(yùn)指轉(zhuǎn)子出現(xiàn)第一條宏觀裂紋期間的總工作時(shí)間。影響汽輪機(jī)壽命的因素主要可分為兩大類:一是轉(zhuǎn)子材料收到高溫和工作應(yīng)力產(chǎn)生的蠕變損耗;二是轉(zhuǎn)子材料受到交變應(yīng)力引起的低周疲勞損耗,有啟動(dòng)、停機(jī)、變負(fù)荷等不穩(wěn)定變工況引起。轉(zhuǎn)子總的壽命損耗為這兩類損耗之和。汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子在啟停機(jī)變負(fù)荷工況下運(yùn)行,內(nèi)部溫度場處于非穩(wěn)定狀態(tài),是轉(zhuǎn)子內(nèi)部承受熱應(yīng)力、負(fù)荷波動(dòng)越頻繁,這種熱應(yīng)力沖擊次數(shù)就越多,對(duì)轉(zhuǎn)子壽命損耗就越大,這就是低周疲勞損傷。低周疲勞損傷約占轉(zhuǎn)子總壽命損傷的80%,是研究汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子壽命損傷的主要考慮對(duì)象。某電廠汽輪機(jī)廠家提供的壽命管理方案中,在各種啟動(dòng)方式和負(fù)荷變化下,機(jī)組的循環(huán)壽命消耗值見表1。
表1 各種啟動(dòng)方式下機(jī)組的循環(huán)壽命消耗值
該機(jī)組在30 年的壽命期內(nèi)的總循環(huán)壽命消耗為:
200×0.035+700×0.008+3000×0.004+300×0.002+12000×0.001×100%=37.2%(小于75%)。
按照每天機(jī)組負(fù)荷大幅波動(dòng)2 次,每年運(yùn)行300 天計(jì)算30年壽命損壞為:
2×300×30×0.001×100%=18%。
由此可見,深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí)負(fù)荷頻繁波動(dòng)造成的汽輪機(jī)壽命損耗遠(yuǎn)小于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子保證壽命,說明深度調(diào)峰對(duì)汽輪機(jī)壽命影響有限,無需采取特別控制措施,可以保證機(jī)組在設(shè)計(jì)使用壽命期內(nèi)安全可靠運(yùn)行。
機(jī)組深度調(diào)峰時(shí),機(jī)組和各個(gè)輔機(jī)的運(yùn)行工況均大幅度偏離設(shè)計(jì)值,供電煤耗率、廠用電率、汽輪機(jī)熱耗率、鍋爐效率等經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)將會(huì)大幅度降低。某電廠由于給水泵和引風(fēng)機(jī)為變頻調(diào)節(jié),變頻器在低負(fù)荷工況下節(jié)能效果明顯,造成機(jī)組廠用電率隨負(fù)荷降低而降低,可以彌補(bǔ)部分機(jī)組負(fù)荷降低而引起的效率下降問題,該廠有全天24h 深度調(diào)峰運(yùn)行時(shí)段,但實(shí)際計(jì)算機(jī)組供電煤耗還是隨著負(fù)荷降低而大幅增加。600MW 機(jī)組當(dāng)負(fù)荷在額定負(fù)荷的100%至50%之間變化時(shí),機(jī)組經(jīng)濟(jì)性緩慢變差,供電煤耗由306g/kWh上升到325 g/kWh,上升幅度為19g/kWh,廠用電率由8.9%下降到7.9%;但當(dāng)負(fù)荷從50%降低至30%時(shí),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)變化速率突增,供電煤耗由325g/kW 迅速上升到373g/kWh,上升幅度為48g/kWh,廠用電率由7.9%上升到8.4%,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性明顯降低。
大型火力發(fā)電機(jī)組參與電網(wǎng)深度調(diào)峰已成為常態(tài),綜合考慮火電機(jī)組設(shè)備在深度調(diào)峰時(shí)的運(yùn)行特點(diǎn),在大多數(shù)情況下,機(jī)組及輔助系統(tǒng)不存在限制機(jī)組降負(fù)荷的制約因素,短期內(nèi)也給火電廠帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益,但長期深度調(diào)峰、啟停調(diào)峰給機(jī)組帶來的四管泄漏、輔機(jī)損壞、空預(yù)器堵塞等安全性問題不容忽視。各電廠在靈活性改造路線上應(yīng)充分論證,采取相對(duì)穩(wěn)妥的技術(shù)路線;運(yùn)行中盡量減少機(jī)組啟停調(diào)峰次數(shù),嚴(yán)格控制機(jī)組主汽壓力、溫度升降速率,盡量避免主要輔機(jī)頻繁啟停;加強(qiáng)檢修管理,做到逢停必檢、逢停必修,保障機(jī)組的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。
機(jī)組深度調(diào)峰運(yùn)行期間,機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)工況,供電煤耗率、汽輪機(jī)熱耗率、鍋爐效率等經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)將會(huì)大幅度降低?;痣姀S應(yīng)充分考慮靈活性改造費(fèi)用、對(duì)機(jī)組安全性影響、檢修材料費(fèi)用增加以及供電煤耗大幅上升等因素,并以此為依據(jù)積極爭取電網(wǎng)調(diào)峰電價(jià)補(bǔ)償,避免惡性競爭。