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        超低排放CEMS反吹后SO2跳變分析解決

        2021-04-05 06:39:12劉國棟羅志剛沈鵬
        節(jié)能與環(huán)保 2021年3期
        關(guān)鍵詞:循環(huán)泵冷凝水冷凝器

        文_劉國棟 羅志剛 沈鵬

        國能龍源環(huán)保有限公司

        煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS),是指對大氣污染源排放的氣態(tài)污染物和顆粒物進行濃度和排放總量連續(xù)監(jiān)測并將信息實時傳輸?shù)街鞴懿块T的裝置。在脫硫裝置運行可靠的情況下,SO2濃度能否準確測量,CEMS 系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)是否穩(wěn)定,與企業(yè)的經(jīng)濟效益和企業(yè)的形象直接相關(guān)。

        1 FGD裝置出口CEMS系統(tǒng)介紹

        華北某電廠采用濕法脫硫技術(shù),F(xiàn)GD 出口CEMS 安裝在濕式電除塵后。煙氣SO2采用抽取式紅外氣體光譜法測量。分析儀為SIEMENS 公司ULTRAMAT23。

        煙氣經(jīng)過取樣探頭、電加熱采樣管線和冷凝器由取樣泵抽取至分析儀。取樣探頭由過濾器(碳化硅陶瓷2um 孔隙)、加熱裝置組成。取樣探頭還設(shè)計有一個可復(fù)用的反吹清掃口(用清潔的壓縮空氣吹掃附在管筒過濾器外表面的浮塵,將其吹掃回?zé)煹溃?。為保證從取樣點到分析柜傳輸中樣氣不冷凝,避免SO2損失,保證樣氣管通暢,取樣探頭及取樣管線均采用加熱方式(溫度:120 ~140℃),樣氣進入分析柜后,通過兩級壓縮冷凝器對樣氣快速冷凝(溫度+5℃)以滿足分析儀要求。當(dāng)零點校準時,系統(tǒng)停止取樣,樣氣通路關(guān)閉,標零空氣接通,進行零點校準。

        2 脫硫出口CEMS反吹后SO2數(shù)據(jù)跳變問題

        1#機組脫硫運行一段時間后,出口CEMS 吹掃結(jié)束,數(shù)據(jù)釋放后SO2濃度會跳變,甚至出現(xiàn)超標的問題。但NO、O2濃度數(shù)據(jù)釋放后,無跳變。期間通過提高供漿量和增加漿液循環(huán)泵的運行調(diào)整,均不能降低出口SO2濃度。持續(xù)10 ~20 分鐘后,出口SO2數(shù)值會慢慢變?yōu)?mg/Nm3,然后調(diào)整供漿量和漿液循環(huán)泵運行數(shù)量至吹掃前工況,出口SO2數(shù)值會維持在5~10mg/Nm3之間。

        實例:11 月15 日17 時33 分,1#機組脫硫出口CEMS 自動反吹后,出口SO2濃度由2mg/Nm3突變至20mg/Nm3,然后慢慢升高至35mg/Nm3以上。調(diào)整及數(shù)值跳變詳見圖1 和表1(藍色:SO2濃度;粉紅:吹掃信號;綠色:標定信號)

        圖1 出口CEMS 吹掃后SO2 數(shù)值跳變曲線

        表1 CEMS吹掃后SO2數(shù)值跳變曲線說明

        期間機組負荷穩(wěn)定在315MW,入口SO2濃度2720±30mg/Nm3。

        3 SO2數(shù)據(jù)跳變分析

        3.1 取樣管線、伴熱系統(tǒng)異常因素影響分析

        現(xiàn)場檢查伴熱系統(tǒng)運行正常,伴熱溫度維持130℃;對所有接頭檢查后無脫落、破損情況;取樣系統(tǒng)氣密試驗無泄漏;SO2數(shù)據(jù)跳變發(fā)生在CEMS 反吹后,且NO、O2濃度值在反吹數(shù)據(jù)釋放后無跳變;因此,可排除系統(tǒng)取樣管線漏氣和伴熱系統(tǒng)異常的影響。

        3.2 分析儀測量準確性影響分析

        3.2.1 分析儀通標氣

        出口SO2量程為0 ~200mg/Nm3。通入89mg/Nm3的標氣,測量數(shù)值為88mg/Nm3,,測量誤差〈5%。

        3.2.2 第三方環(huán)保數(shù)據(jù)比對

        2016 年12 月03 日,對FGD 出口CEMS 進行第三方環(huán)保比對試驗,數(shù)據(jù)見表2。

        表2 CEMS環(huán)保比對數(shù)據(jù)

        通過標氣測量和第三方環(huán)保比對數(shù)據(jù),可排除分析儀測量不準確因素。

        3.3 冷凝器出力效果影響因素分析

        現(xiàn)場拔掉1 級冷凝器前管線,分析儀表的SO2測量值降低不到0;拔掉2 級冷凝器后管線,分析儀表的SO2測量值可降低至0;用水沖洗1 級、2 級冷凝器,恢復(fù)取樣煙氣測量。2 小時之后重復(fù)拔掉1 級冷凝器前管線與拔掉2 級冷凝器后管線,分析儀表的SO2測量值均可降低至0。

        分析:因冷凝器出力不好,樣氣中的水汽凝結(jié)后不能通過蠕動泵排走,水汽就會凝結(jié)在冷凝器中。隨著樣氣的持續(xù)通入,SO2逐漸溶于水,形成亞硫酸。由于亞硫酸不穩(wěn)定,當(dāng)取樣氣中的SO2含量較低時,亞硫酸分解出的SO2就會使分析儀測量值明顯高于樣氣中的SO2含量。

        冷凝器是樣氣進入分析儀前的必經(jīng)環(huán)節(jié),長期運行,冷凝器有污染物結(jié)晶和殘留含高濃度SO2的水份是正?,F(xiàn)象。向冷凝器通入潔凈空氣的零點校準和人工清理冷凝器,都使進入分析儀的管路更加干凈。CEMS 零點校準和反吹后數(shù)據(jù)變化曲線見圖2(藍色:SO2濃度;粉紅:吹掃信號;綠色:標定信號)

        圖2 出口CEMS 零點校準和反吹后數(shù)據(jù)變化曲線

        根據(jù)曲線可發(fā)現(xiàn)每次的零點校準標定后,CEMS 測量的SO2數(shù)值是變小的;而每次反吹掃后的,CEMS 測量的數(shù)值是突變增大的。因此,可排除冷凝器出力效果不好的因素影響。

        3.4 現(xiàn)場安裝影響因素分析

        圖3 脫硫出口CEMS 取樣測量循環(huán)泵啟/停敏感性試驗數(shù)據(jù)曲線

        FGD 出口煙氣溫度50℃左右,煙氣含水率基本飽和。為防止取樣套管內(nèi)冷凝水存積,取樣套管需向下傾斜5°安裝。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn):取樣探頭法蘭水平安裝,未按設(shè)計要求向下傾斜5°安裝。取樣探頭法蘭水平安裝,取樣探桿里的水不易自動回流到煙道內(nèi),當(dāng)探頭反吹時,會引起反吹前后測量值的變化。

        3.4.1 無影響分析

        現(xiàn)場取樣探桿水平安裝,無法保證全部的冷凝水回流至煙道,會存在少許冷凝水,冷凝水會吸收部分SO2。套管內(nèi)煙氣在上部,冷凝水在下部,煙氣和冷凝水不會充分接觸,因此對測量的影響有限。

        3.4.2 有影響分析

        部分冷凝水浸濕了取樣探頭側(cè)的過濾器,在過濾器間隙孔上形成水膜,吸收SO2,使測量數(shù)據(jù)變?。划?dāng)進行探頭反吹后,過濾器間隙孔上形成水膜被吹干凈,實際高濃度SO2的煙氣進入取樣管,進入分析儀,產(chǎn)生吹掃后出口SO2濃度升高。但這種情況,通過提高供漿量和增加漿液循環(huán)泵的運行調(diào)整,應(yīng)該可以將出口SO2濃度降低。

        3.4.3 循環(huán)泵敏感性試驗

        11月15日19 時,對1#機脫硫出口CEMS 取樣測量進行循環(huán)泵啟/停敏感性試驗。過程機組負荷穩(wěn)定在315MW,入口SO2濃度維持在2720±30mg/Nm3),詳見圖3 和表3(紅色:SO2濃度)

        表3 脫硫出口CEMS取樣測量循環(huán)泵啟/停敏感性試驗數(shù)據(jù)曲線說明

        試驗得出:起/停一臺循環(huán)泵對出口SO2濃度的影響在4分鐘左右體現(xiàn)。但吹掃后,出口SO2數(shù)值跳變,通過提高供漿量和增加漿液循環(huán)泵的運行調(diào)整,持續(xù)10 ~20 分鐘出口SO2數(shù)值都不受干預(yù)。因此,通過上述有影響、無影響及循環(huán)泵敏感性試驗數(shù)據(jù)可排除取樣探頭法蘭未向下傾斜5°安裝因素。

        3.5 取消吹掃運行數(shù)據(jù)分析

        12 月6 日CEMS 廠家將取樣探頭處壓縮空氣吹掃電磁閥電源斷開(只發(fā)吹掃指令,但無壓縮空氣吹掃)。負荷在175MW至315MW 之間運行一段時間,期間,出口CEMS 測量SO2濃度一直可以穩(wěn)定維持在10 mg/Nm3以內(nèi)。無數(shù)據(jù)跳變現(xiàn)象,見圖4(藍色:SO2濃度;粉紅:吹掃信號;綠色:標定信號)。

        圖4 取樣吹掃電磁閥電源后吹掃/校準變化曲線

        4 確定SO2數(shù)據(jù)跳變原因

        現(xiàn)場對取樣探頭過濾器后管線是否存在水汽凝結(jié)檢查時發(fā)現(xiàn):CEMS 取樣探頭后裸漏在外未絆熱取樣管線較長;與取樣探頭連接近段取樣管線內(nèi)有明顯的成股水。

        通過現(xiàn)場試驗、上述分析及對探頭處的排查,反吹后出口SO2濃度升高同CEMS 取樣探頭過濾器后側(cè)存在冷凝水有直接關(guān)系。分析如下:運行一段時間后,在取樣探頭過濾器后(內(nèi))側(cè)存在冷凝水,因吸收SO2變成高濃度SO2冷凝水。當(dāng)進行探頭反吹時,將此處的冷凝水吹回到過濾器上,但未能全部吹入煙道。當(dāng)?shù)蚐O2濃度的取樣煙氣通過時,吸附在過濾器上的高濃度SO2冷凝水逐漸揮發(fā),釋放出SO2,從而造成測量數(shù)值偏高,不受運行干預(yù)控制。

        5 優(yōu)化措施及效果

        5.1 優(yōu)化措施

        5.1.1 減少冷凝水積存

        縮短裸漏在外未絆熱取樣管線長度,保證所有取樣管線均被絆熱電纜包裹,減少取樣探頭過濾器后的冷凝水存量。

        根據(jù)設(shè)計要求,調(diào)整取樣探頭向下傾斜5 度安裝,減少過濾器上吸附的水份。

        5.1.2 優(yōu)化吹掃程序,提高濾芯吹掃效果

        通過優(yōu)化調(diào)整吹掃周期和時間,最大化保證將取樣探頭過濾器上的冷凝水吹掃干凈。參數(shù)調(diào)整見表4。

        表4 CEMS吹掃優(yōu)化前后時間參數(shù)表

        5.2 效果

        通過減少過濾器后側(cè)冷凝水積存和提高過濾器吹掃效果后,每次吹掃后出口SO2濃度波動數(shù)值在5mg/Nm3范圍內(nèi),運行穩(wěn)定性和準確性得到很好提升,基本消除反吹后SO2濃度跳變的問題。見圖5 (紅色:SO2濃度;藍色:吹掃信號;綠色:標定信號)。

        圖5 CEMS 吹掃參數(shù)優(yōu)化后,吹掃后出口SO2 濃度變化曲線

        6 結(jié)語

        脫硫超低排放,出口SO2濃度控制比較低,出口CEMS 測量SO2濃度穩(wěn)定性和準確性受取樣系統(tǒng)冷凝水的影響更加明顯突出。通過對整個取樣系統(tǒng)分析排查、改進和優(yōu)化,經(jīng)長時間連續(xù)投運,實踐證明優(yōu)化后該電廠脫硫出口CEMS 測量SO2濃度數(shù)值穩(wěn)定、準確,脫硫裝置可靠運行,企業(yè)順利拿到超低排放電價提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。另外建議CEMS系統(tǒng)測點位置嚴格按照《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣辦法》(GB/T16157-1996)執(zhí)行;現(xiàn)場嚴格按設(shè)計要求安裝,廠家規(guī)范取樣管路敷設(shè),做好接口處管道伴熱;CEMS 廠家需提升煙氣取樣系統(tǒng)的預(yù)處理能力,并根據(jù)實際情況優(yōu)化調(diào)自動吹掃程序。,

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