劉 榮
(中車株洲電力機車有限公司 湖南 株洲 412001)
武漢六號線所用地鐵車輛由中車株洲電力機車有限公司設(shè)計生產(chǎn),是武漢第一條采用A型車的線路,每列采用6節(jié)編組:4節(jié)動車、2節(jié)拖車。A型車相對于B型車能夠在客流高峰時期體現(xiàn)出更加快速的疏散運送功能。
然而武漢六號線地鐵首件整體構(gòu)架加工和編程耗時5天,后續(xù)構(gòu)架加工平均耗時也達23 h左右一架,這種情況嚴重影響了構(gòu)架總成落車。因此加工工藝優(yōu)化、生產(chǎn)效率的提升勢在必行。針對生產(chǎn)中遇到的這些問題,通過分析和查找原因,最終發(fā)現(xiàn)以下幾個加工難點需要解決和改善:(1)一系簧座板底面加工耗時時間最長,僅加工4個一系簧座板底面就需要耗時2~2.5 h左右;(2)粗精銑電機懸掛內(nèi)側(cè)面時,加工刀具容易折斷,且加工表面平面度很難達到加工工藝要求,會出現(xiàn)較明顯的接刀痕;(3)構(gòu)架側(cè)梁端部16 mm×?30 mm的沉臺,采用刮刀片手動操作刮平,效率極低。
一系簧座板加工如此耗時與其構(gòu)造有關(guān),它的結(jié)構(gòu)如同一個裝水的桶,加工面如同桶底,因為是在圓桶型面加工,加工出來的鐵屑不能及時排出,造成鐵屑的二次加工,整個刀具的加工環(huán)境差。
由于起吊座的干涉,致使刀具必須裝在長徑比大的接桿上,刀具懸伸長度達到360 mm。原本采用?125 mm套式可轉(zhuǎn)位機夾刀盤加工,因為刀片只是采用螺釘頂部夾緊方式,作用在刀片上的夾緊力小,刀片容易產(chǎn)生位移,致使刀片在刀具軸向和徑向上的跳動精度誤差大,切削不平穩(wěn),加工中振動大,刀片容易損壞,且加工效率低,加工出來的尺寸也不穩(wěn)定,如圖1、圖2所示。
圖1 起吊座板干涉
圖2 刀具加工環(huán)境
加工動車構(gòu)架電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面時,由于Z向待加工面深度長,橫向加工量也大,原加工方法是先采用?32 mm×80 mm合金立銑刀粗加工,再用?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀精銑,加工完后電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面時常有明顯的接刀痕跡,而且兩種立銑刀都容易損壞,刀具使用壽命短,無形中也增加了刀具成本。通過分析,找到了造成上述現(xiàn)象的原因。
(1)內(nèi)側(cè)面加工深度。內(nèi)側(cè)面加工深度長達100 mm左右,由于?32 mm×80 mm合金立銑刀長度限制,粗加工時深度方向不能完全加工到位,Z向留有25 mm左右加工余量粗加工無法去除;精加工時?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀刀長雖然能保證Z向深度加工到位,但是由于粗加工后所留余量不均勻,精加工時刀具受到的切削力大小不一樣,所以造成加工面產(chǎn)生接刀痕跡,粗糙度低(見圖3、圖4)。
圖3 合金立銑刀粗銑長度受限
圖4 精銑時加工面產(chǎn)生接刀痕跡
(2)刀具的徑向吃刀量。?32 mm×80 mm合金立銑刀容易損壞原因是刀具在粗加工時徑向吃刀量一般大于5 mm,而軸向吃刀幾乎是滿刃75 mm左右,刀具銑削時(特別是法向進刀方向)切削抗力大,切削溫度高,合金立銑刀上焊接的合金刀刃容易脫焊崩刃(見圖5)。
圖5 刀刃容易脫焊崩刃
(3)粗銑刀具長度受限。?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀容易損壞原因,主要是粗銑刀具長度受限,在軸向留有25 mm欠切的余量,因此高速鋼立銑刀刀具精銑時,因為粗銑后所留余量不均,特別是刀具前端所受切削抗力大,致使刀具前端容易磨損,甚至容易損壞刀尖。
綜上,刀具損壞的原因主要是因為法向進刀產(chǎn)生較大切削抗力和振動造成的。故必須尋找更好的加工方法。
構(gòu)架側(cè)梁端部16 mm×?30 mm沉臺孔采用手動刮平,效率低下。對構(gòu)架側(cè)梁端部的沉臺進行加工時,每一個孔都要經(jīng)過圖6所示的復雜而繁瑣的步驟,致使加工效率低下,費時耗力。
圖6 刮沉臺工序
對于上述問題,從工藝難點著手進行了具體分析,通過改善工藝、刀具等諸多措施,針對每一個難點都逐個有效突破解決。
(1)通過更換可轉(zhuǎn)位?160 mm×R10 mm數(shù)控圓刀片端面銑刀提升一系簧座板加工效率。
經(jīng)過分析和反復對現(xiàn)有多種端面銑刀刀具進行選擇試驗發(fā)現(xiàn),圓形刀片切削刃強度高,沒有尖角,可承受更大的刀具偏轉(zhuǎn)和振動,允許加工中提高轉(zhuǎn)速并增大進給,同時可減少崩刃危險等,由于以上諸多優(yōu)點,最終采用?160 mm×R10 mm數(shù)控圓刀片端面銑刀盤替代原有刀具,切削速度Vc可以達到300~350 m/min,進給速度Vf可以達到360~500 mm/min,極大地提升了一系簧座板加工效率,改進前、后的刀具如圖7、圖8所示。
圖7 改善前套式機夾刀盤
圖8 改善后使用圓形刀片刀盤
(2)電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面粗銑采用插銑方式,先去除大部分加工余量,再進行精銑加工。
粗銑電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面采用?32 mm鉆銑刀來替代?32 mm×80 mm合金立銑刀,先用鉆銑刀直接插銑到深度以去除大部分加工余量,插銑時的垂向進刀方式消除了刀具徑向切削抗力,比?32 mm×80 mm合金立銑刀粗銑時的法向進刀具有更高的加工穩(wěn)定性,如圖9、圖10所示。
圖9 ?32 mm鉆銑刀
圖10 刀具插銑過程
鉆銑刀插銑去除大部分加工余量后再用?32 mm×110 mm高速鋼立銑刀進行半精銑和精銑加工,這樣就可以在保證產(chǎn)品加工質(zhì)量的前提下同時降低刀具成本,如圖11所示。
圖11 插銑后高速鋼立銑刀的半精銑和精銑加工
(3)側(cè)梁端部沉臺“刮平”改“銑平”,并在程序中加入變量,采用自動進刀方式代替手動刮沉臺。
沉臺工藝“反向刮平”改用?16 mm×35 mm合金立銑刀“銑平”,這樣使工藝變得簡單化,也同樣滿足了裝配要求。程序中加入變量的目的是操作者可以根據(jù)沉臺的毛坯厚度任意調(diào)整背吃刀量(徑向吃刀深度)等,以消除焊接變形余量不均達到自動進刀的目的。這種工藝的改進在提高效率的同時減輕了操作者的勞動強度,操作起來的安全性也更高(見圖12)。
圖12 立銑刀自動進刀方式
實踐證明,圓形刀片擁有更多可用的切削刃,能做到4~8次有效轉(zhuǎn)位,進而提高了其經(jīng)濟性;同時圓形刀片由于強度高,可達到較直角銑刀更大的進給率,具有很高的金屬切削率,單獨加工4個一系簧座板底面由原來的2~2.5 h左右,提高到1~1.2 h左右。
加工武漢六號線地鐵車輛整體構(gòu)架電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面時,在提高加工質(zhì)量和效率的前提下大幅降低了刀具成本,并且這種加工方法,可以在所有具有相同設(shè)計接口的B型地鐵“電機懸掛下座內(nèi)側(cè)面”加工中使用,因此經(jīng)濟價值可觀(見表1)。
表1 刀具成本的改善
側(cè)梁端部16 mm×?32 mm×80 mm沉臺工藝“反向刮平”改“銑平”,并在程序中加入變量,采用自動進刀方式代替手動刮沉臺。使加工時間縮短至原來的三分之一,真正體現(xiàn)了安全、高效。
針對以上主要加工工藝難點攻關(guān)后,再對其他工步以及程序進行優(yōu)化,使武漢六號線地鐵車輛構(gòu)架的加工時間由原來的23 h左右一架縮短至目前的16 h左右一架,且攻關(guān)中并沒有新購刀具,而是采用已有刀具,因此,生產(chǎn)效率的提升和刀具成本的降低也產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟效益?!?/p>