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        汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子振動波動分析

        2021-03-30 14:57:08李嵩
        商品與質(zhì)量 2021年8期
        關(guān)鍵詞:油垢動靜碳化物

        李嵩

        哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司 黑龍江哈爾濱 150090

        1 振動現(xiàn)象

        汽輪機(jī)組機(jī)組在穩(wěn)定運(yùn)行四年以上時間后高壓轉(zhuǎn)子軸振動出現(xiàn)隨機(jī)同步波動現(xiàn)象,隨后振動波動的頻率和幅度都明顯增大,有時一天波動數(shù)次。其中1號軸承X/Y方向軸振由正常時的20μm/12μm左右增大到最大達(dá)75μm/70μm左右,2號軸承X/Y方向軸振由正常時的38μm/40μm左右增大到最大達(dá)135μm/105μm左右,如圖1。

        圖1汽輪機(jī)1、2號軸承軸振動

        2 故障診斷

        1、2號軸振動變化以1倍頻為主,振動幅值變化的同時,相位也出現(xiàn)一定的變化。常見的1倍頻振動有轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,轉(zhuǎn)子安裝部件松動,轉(zhuǎn)子裂紋,軸系不對中,基礎(chǔ)松動,軸承磨損,軸承松動,動靜碰磨,傳感器支架松動等。

        振動波動呈現(xiàn)出很強(qiáng)的隨機(jī)性,與負(fù)荷、蒸汽參數(shù)、軸承金屬溫度、汽封供汽溫度、高中壓內(nèi)壁溫差、高壓缸脹差、左右熱膨脹、潤滑油參數(shù)的變化無關(guān)。振動首先爬升到一定的高位,又在未進(jìn)行參數(shù)調(diào)整的情況下能自然回落到正常水平。

        從振動波動隨機(jī)性可以排除汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子本身的動不平衡及轉(zhuǎn)子彎曲,也可以排除軸系不對中及基礎(chǔ)松動、軸承磨損,軸承松動等原因;從振動時大時小現(xiàn)象可以排除轉(zhuǎn)子裂紋的可能性;從振動1、2號軸承四個傳感器均出現(xiàn)該現(xiàn)象可排除傳感器支架松動原因;從多次波動的相位變化關(guān)系可排除轉(zhuǎn)子安裝部件松動的可能性。故障原因可集中在動靜碰磨。

        機(jī)組動靜碰磨是指轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)過程中,轉(zhuǎn)動部件與靜止部件之間的間隙小時,發(fā)生接觸、碰撞的現(xiàn)象[1]。汽輪機(jī)動靜碰磨原因有動靜間隙過小、轉(zhuǎn)軸振動過大、轉(zhuǎn)子與軸承不對中、汽缸和軸承座的跑偏變形、缸體內(nèi)有活動部件等[2]。汽輪機(jī)組機(jī)組動靜碰磨常發(fā)生的轉(zhuǎn)子和固定油擋、汽封、浮動油擋、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子密封瓦這些部位。本機(jī)組未采用浮動油擋;機(jī)組已平穩(wěn)運(yùn)行四年,且振動波動時所有運(yùn)行參數(shù)正常,轉(zhuǎn)子和汽封碰磨的概率?。徽駝硬▌影l(fā)生在高壓1、2號軸承,不符合發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和密封瓦的碰磨的特征。動靜碰磨應(yīng)為轉(zhuǎn)子和固定油擋發(fā)生了積碳碰磨。

        3 積碳碰磨

        機(jī)組運(yùn)行時,高中壓缸周圍尤其是兩端軸封處溫度較高。當(dāng)現(xiàn)場環(huán)境較差,大量灰塵進(jìn)入廠房,油擋中的積油與抽油煙機(jī)風(fēng)機(jī)作用下吸入油擋的灰塵混合后形成油垢,油垢在高溫作用下產(chǎn)生的較為堅硬的碳化物。當(dāng)碳化物生長到一定的高度,轉(zhuǎn)子與靜子部分間的間隙消失,出現(xiàn)動靜碰磨,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱彎曲,振動增大。但相對于金屬,碳化物硬度稍弱,摩擦到一定程度后,碳化物堅硬部分磨掉,同時碰磨也將碳化物擠向油擋底部,動靜間隙出現(xiàn)后碰磨振動消失,轉(zhuǎn)子變直、振動恢復(fù)。當(dāng)產(chǎn)生的油垢及碳化物由生長又到一定的高度,再次與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生動靜碰磨,振動又會爬升,周而復(fù)始。

        4 故障處理

        要消除高壓轉(zhuǎn)子與油擋碳化物發(fā)生動靜碰磨,就必須阻止碳化物在油擋中生成。油垢碳化是灰塵、油煙和高溫的共同作用,因此,可采取防止高溫蒸汽泄露、建立隔熱、阻止油垢堆積等措施。針對積碳碰磨的現(xiàn)象,在保持運(yùn)行和停機(jī)檢修時可采取以下措施。

        運(yùn)行方面:

        (1)適當(dāng)降低軸承箱的負(fù)壓。通過降低軸承箱內(nèi)的負(fù)壓值,可以緩解對油擋外空氣的吸入量,即減小進(jìn)入油擋的灰塵量。

        (2)試驗(yàn)加大潤滑油進(jìn)油量。試驗(yàn)提高潤滑油壓,試驗(yàn)是否能夠稀釋油泥,通過卸油口排除,阻止其形成碳化物。

        檢修方面:

        (1)檢查氣封,對積碳進(jìn)行清理。

        (2)降低1、2號軸承油擋處溫度。通過增設(shè)隔熱板,降低油擋處溫度,使油泥無法進(jìn)一步形成碳化物。

        (3)適當(dāng)增大軸承下油擋的泄油孔數(shù)目和直徑。通過泄油面積的增大,保證噴射到油擋上的潤滑油能及時沖走油垢混合物,并順利通過油擋泄油孔排出。

        5 結(jié)果

        首先進(jìn)行降低軸承箱負(fù)壓和加大潤滑油進(jìn)油量試驗(yàn),兩種措施對振動波動的影響并不明顯。為保證設(shè)備正常生產(chǎn),同時也因振動最大值未達(dá)到停機(jī)值,決定觀察機(jī)組運(yùn)行,等合適機(jī)會停機(jī)檢修。在今年的例行檢修中,發(fā)現(xiàn)1號軸承油擋處有明顯的積炭。對積碳進(jìn)行清理后再次運(yùn)行四個月至今,1、2號振動值在20um,未再出現(xiàn)振動波動情況,運(yùn)行平穩(wěn)。

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