陳憲彬,陳旻昊,高梟垚
中信重工機械股份有限公司 河南洛陽 471039
2A660鏜床是我公司重點機床之一,擔(dān)負著繁重的生產(chǎn)任務(wù)。由于常年連續(xù)工作,每天24h不停機,電氣元件、線路等嚴重老化,故障率高,不易維修,已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)需要,故決定對其進行電氣技術(shù)改造。
2A660鏜床原主軸電動機是一臺直流電動機,型號Z4-250-11,功率為100kW,驅(qū)動裝置采用的是老式KBB晶閘管整流系統(tǒng),由分立元件組成,線路板采用抽屜式插拔結(jié)構(gòu),故障率高,維修困難。
2A660鏜床有5個坐標(biāo)軸方向的運動,即主軸箱上下運動、主軸進出運動、立柱上滑座前后運動、立柱下滑座左右運動和偏心盤運動。這5個坐標(biāo)軸的運動靠齊齊哈爾機床電器傳動設(shè)備廠的一套V5系列晶閘管直流調(diào)速裝置驅(qū)動。在5個坐標(biāo)軸的運動中,主軸箱上下運動、主軸進出運動、立柱上滑座前后運動和立柱下滑座左右運動的驅(qū)動電動機都是一樣的,都是400V 、18.5kW的直流電動機;偏心盤運動的驅(qū)動電動機較小,是1臺400V、10kW的直流電動機。因為一套裝置配備的電動機大小不一樣,所以每次需要利用偏心盤工作時,都需要調(diào)整電流反饋電位器,偏心盤使用完畢,需要其他坐標(biāo)軸工作時,再次調(diào)整電流反饋電位器,設(shè)備才能正常工作。這樣不僅浪費時間、耽誤生產(chǎn),而且極易造成裝置故障。
2A660鏜床控制采用東芝EX40系列可編程控制器,這種系列可編程控制器已經(jīng)淘汰,備件購買不到;接觸器、繼電器等元件已經(jīng)老化,故障率高,需要經(jīng)常修理,耽誤生產(chǎn)。
(1)安裝直流調(diào)速裝置 英國歐陸590+直流調(diào)速器是用于工業(yè)控制領(lǐng)域的最廣泛的直流調(diào)速器之一,其優(yōu)點是功能強大,控制方式多樣,質(zhì)量可靠,通用性強,具有可視化面板,方便調(diào)試、維修,對直流電動機特別是大型機械加工設(shè)備主軸直流電動機的控制起到許多交流電動機無法替代的作用。英國歐陸590+直流調(diào)速器被廣泛用于車床、銑床、鏜床、磨床、刨床和鉆床的主電動機控制。
(2)主軸改造要求 要求如下。
1)主機外部控制必須有點動和連續(xù)切換,正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、升速、降速(按鈕升降)和停止功能。
2)590+直流調(diào)速器內(nèi)部設(shè)置必須具有速度反饋、電流反饋和弱磁功能,點動速度要求為主電動機額定轉(zhuǎn)速的10%,并能夠?qū)崿F(xiàn)外部控制功能。
3)具有合適的保護和起動電路。
(3)主軸電動機和測速發(fā)電機 主軸電動機銘牌參數(shù)見表1。
測速發(fā)電機的型號為Z Y S-3A,額定電壓為110V,額定轉(zhuǎn)速為1500r/min。
表1 主軸電動機銘牌參數(shù)
(4)改造后工作原理說明 主軸590+裝置接線如圖1所示,主軸正轉(zhuǎn)只需C3、C4接通就可以了,而反轉(zhuǎn)需要C3、C4 和C8同時接通才可實現(xiàn)。主軸運行速度的調(diào)節(jié)靠點動C6、C7來實現(xiàn)。主軸控制PLC輸入、輸出接線如圖2所示。
圖1 主軸590+裝置接線
圖2 主軸控制PLC輸入、輸出接線
(5)590+直流調(diào)速器參數(shù)設(shè)置 需設(shè)置以下參數(shù)。
1)設(shè)置電動機參數(shù)和速度反饋、電流反饋環(huán)節(jié)。合上輔助電源Q F0,M M I操作面板顯示DIGITAL DC DRIVES DC 4Q 400A,此時按M(模式)鍵,進入菜單,按UP鍵或DOWN鍵進入MENU LEVEL CONFIGURE DRIVE菜單(菜單層配置調(diào)速器),此時再按一下M鍵,進入此菜單,上行顯示CONFIGURE DRIVE(配置),下行顯示CONFIGURE ENABLE(組態(tài)有效)。再按一下M鍵,顯示DISABLE(禁止使能),此時按一下UP鍵,顯示改變?yōu)?ENABLE(組態(tài)有效),此時MMI操作面板上的LED燈將全部閃爍,表示可以修改配置參數(shù)了。此時按一下E鍵退出這一菜單,再按一下DOWN鍵,上行顯示CONFIGURE DRIVE(配置),下行顯示NOM MOTOR VOLTS(電動機額定電壓),按M鍵進入,此時按UP鍵或DOWN鍵或M鍵(M鍵用來跳位),把數(shù)值改為440,電動機的額定電壓就設(shè)置好了。按E鍵退出,再按一下DOWN鍵,進入ARMATURE CURRENT(電樞電流)設(shè)置,原始值為400,改為283。按E鍵返回,按DOWN鍵,進入FIELD CURRENT(勵磁電流)設(shè)置,把數(shù)值改為11.3,勵磁電流就設(shè)置好了。下面設(shè)置反饋和勵磁控制,按E鍵退出,按U P鍵或DOWN鍵直到找到上行顯示CONFIGURE DRIVE(配置),下行顯示FLD CTRL MODE(勵磁控制模式),按M鍵進入,默認顯示FLD VOLTR RATIO(勵磁電壓比),按U P鍵或D O W N鍵改為F L D CURRENT VARS(勵磁電流變量)。按E鍵退出,按UP鍵或DOWN鍵直到找到上行顯示CONFIGURE DRIVE(配置),下行顯示 SPEED FBK SELECT(速度反饋選擇),按M鍵進入,此時默認是ARM VOLTS FBK(電樞電壓),按UP鍵或DOWN鍵改為ANALOG TACH(測速反饋)。按M鍵進入SETUP PARAMETERS(設(shè)定參數(shù)),按UP或DOWN兩鍵找到JOG/SLACK(點動、微動),按M鍵進入,按DOWN鍵找到TAKE UP1(微動),再按M鍵進入,該參數(shù)改成10%即可。按E鍵退回,按UP鍵或DOWN鍵到CONFIGURE ENABLE(組態(tài)使能),按M鍵進入,按一下UP鍵或DOWN鍵,將ENABLE(使能)變?yōu)镈ISABLE(禁止使能),此時MMI操作面板上的LED燈不再閃爍。
2)改變端子功能參數(shù)。進入?yún)?shù)配置,找到MENUL LEVEL菜單層,按UP鍵或DWON鍵找到SYSTEM(系統(tǒng))菜單。再按M鍵進入,使用UP鍵或DOWN鍵找到CONFIGURE I/O(配置輸入/輸出)。再按M鍵進入,使用UP鍵或DOWN鍵找到BLOCK DIAGRAM(模塊圖)。按M鍵進入,使用DOWN鍵找到RAISE/LOWER DEST(上升下降目的)。再按M鍵進入,原值為0,改為309。按E鍵退回到CONFIGURE I/O(配置輸入/輸出),使用UP鍵或DOWN找到DIGITAL INPUTS(數(shù)字輸入),按M鍵進入,按U P鍵或D O W N鍵找到DIGITAL INPUTS C8(數(shù)字輸入C8)。按M鍵進入找到DESTINATION TAG(目的標(biāo)記值),原值為0,改為292。按E鍵退回到DIGITAL INPUTS(數(shù)字輸入),進入找到DIGIN(C6)(數(shù)字輸入C6),進入DESTINATION TAG(目的標(biāo)記值),原值為90,改為261。按E鍵退回到DIGITAL INPUTS(數(shù)字輸入),進入找到DIGIN(C7)(數(shù)字輸入C7),進入DESTINATION TAG(目的標(biāo)記值),原值為118,改為262。
3)設(shè)置升降速和弱磁。按E鍵退回到MENU菜單下,按UP鍵或DOWN鍵找到SETUP PARAMETERS(設(shè)定參數(shù)),進入找到RAISE/LOWER(上升/下降),進入此目錄下,第一個參數(shù)RESET VALUE(復(fù)位值),原值為0%,改為10%。按E鍵退出,找到INCREASE RATE(增加速度),原值為10,改為15,再按E鍵退出,找到DECREASE RATE(減少速度),原值為10,改為15。按E鍵退出,找到MIN VALUE(最小值),原值為-100%,改為0%,升降速設(shè)置完成。按E鍵退到SETUP PARAMETERS(設(shè)定參數(shù)),找到FIELD CONTROL(勵磁控制),進入找到FLD CURRENT VARS(勵磁電流變量),進入顯示第一個FLD WEAK ENABLE(勵磁弱磁使能),進入將DISABLED(禁止使能)改為ENABLE(使能),退回找到MIN FLD CURRENT(最小勵磁電流),將10%改為50%。到此全部參數(shù)設(shè)置完畢,按E鍵退回,按UP鍵或DOWN鍵到MENU LEVEL PA R A M E T E R S AV E(參數(shù)保存),按M鍵進入,顯示PARAMETER SAVE(參數(shù)儲存)UP TO ACTION(激活),按一下UP 鍵,參數(shù)進行保存,幾秒后恢復(fù),此時按E鍵退到初始界面菜單下就可以了。
4)設(shè)置測速板電壓。測速板電壓的簡單計算公式是:測速板電壓=(電動機額定轉(zhuǎn)速/測速機額定轉(zhuǎn)速)×測速機額定電壓,試驗需要設(shè)置的反饋模板測速電壓值為:(1000/1500)×110V≈73V。
此次改造的驅(qū)動裝置選用襄樊富門子電氣有限公司的寬調(diào)速晶閘管直流調(diào)速裝置,其中主軸箱上下運動、主軸進出運動、立柱上滑座前后運動及立柱下滑座左右運動這4個坐標(biāo)軸運動的驅(qū)動電動機相同,選擇一套100A裝置,型號為SZKK-100A,用接觸器切換,控制線路如圖3所示。
因偏心盤運動電動機較小,單獨選用一套80A裝置,這樣在使用偏心盤時,就不用再調(diào)整裝置參數(shù),保證了裝置的使用壽命,控制線路如圖4所示。
圖3 主軸箱、主軸、立柱上滑座及立柱下滑座電動機控制線路
圖4 偏心盤進給電動機控制線路
原配電柜電氣元件、線路老化,這次改造重新制作配電柜,所用電氣元件、接線端子、電線和電纜等全部更新,可編程控制器采用三菱FX2N-128MR,重新編制控制程序,PLC主要輸入、輸出接線如圖5所示。
圖5 PLC主要輸入、輸出接線
2A660鏜床電器改造完成后,經(jīng)過長時間使用,效果良好,機床很少出現(xiàn)故障,實踐證明改造成功。
1)由于主軸安裝了590+直流調(diào)速器驅(qū)動裝置,因此加工工件時主電動機運行穩(wěn)定,速度控制靈敏,操作便捷靈活,加工效益明顯提高,報警明顯,維修方便,主電動機的故障率大大降低。
2)偏心盤驅(qū)動裝置與其他幾個坐標(biāo)軸的裝置分開,這樣在使用偏心盤時,對其他幾個坐標(biāo)軸沒有影響,提高了設(shè)備的工作效率。
3)可編程控制器選用目前通用的三菱FX2N系列,應(yīng)用更靈活,控制方便,同時也為維修帶來了便利。