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        海水淡化多級離心高壓泵振動原因分析

        2021-03-18 03:12:06馬玉斐潘藝昌
        凈水技術(shù) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:高壓泵泵體葉輪

        馬玉斐,潘藝昌,唐 益

        (青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司,山東青島 266101)

        海水淡化裝置因其高壓力運行,所以要求所有設(shè)備必須具備長期高效穩(wěn)定運行的特性。因各種原因,在裝置中時常出現(xiàn)多級離心高壓泵振動超標(biāo),引發(fā)機組監(jiān)控儀表報警或聯(lián)鎖停車,對系統(tǒng)運行帶來隱患。

        振動是考核多級離心高壓泵可靠性的一個重要指標(biāo)[1],振動超標(biāo)將造成泵內(nèi)部件的損壞,機組不能正常運行,從而導(dǎo)致物料損失或環(huán)境污染,產(chǎn)生的噪音也會對操作人員和周邊環(huán)境造成次生危害。

        1 工程概況

        某電廠海水淡化系統(tǒng)反滲透高壓泵泵頭采用某進口品牌的8級臥式離心泵,額定流量為394 m3/h,額定揚程為3.7 MPa,額定轉(zhuǎn)速為2 802 r/min。高壓泵的功能是提供符合海水反滲透運行所需流量和壓力的給水,克服膜的滲透壓,保證反滲透產(chǎn)水的出力。高壓泵采用變頻控制,啟動時頻率緩慢升高,流量逐漸增大,以避免對反滲透膜組件的沖擊。

        高壓泵由多個單級泵軸串聯(lián)而成,通過增加泵級數(shù)和提高轉(zhuǎn)速來提高介質(zhì)壓力。泵與電機使用軟聯(lián)接,進出水口管與泵體通過卡箍聯(lián)接。泵頭和電機現(xiàn)場找正安裝,因電機本體質(zhì)量高達5 t,人工調(diào)整較為困難,因此,現(xiàn)場通過調(diào)整泵體6個支撐螺桿完成泵與電機的對中安裝,如圖1所示。

        圖1 泵整體結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Overall Structure of Pump

        該高壓泵屬于三類泵B等級,在出廠測試時,按照《泵的振動測量與評價方法》(GB/T 29513—2013)[2]進行振動驗收,性能和振動符合要求,振動烈度合格標(biāo)準(zhǔn)為<4.5 mm/s,試驗停車標(biāo)準(zhǔn)上限值為7.1 mm/s。

        在電廠進行首次啟動調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)泵的振動超標(biāo),然后通過對泵的設(shè)計、制造、安裝、管道配置、操作運行范圍等幾方面進行分析,最終確定了問題所在。但在對泵的拆解分析過程中,泵內(nèi)部機械件損傷嚴(yán)重,同時也導(dǎo)致該電廠的整個海水淡化系統(tǒng)調(diào)試嚴(yán)重滯后,帶來巨額經(jīng)濟損失。

        2 試驗過程

        為了查找振動超標(biāo)原因,該電廠高壓泵進行了7次試驗運行。

        第1次試運行,頻率在15 Hz時,泵體進口垂直于泵軸水平方向振動值高達9.5 mm/s,其他兩個方向、電機及泵各級振動正常;繼續(xù)運行2 min左右后,振動值降為1.8 mm/s,緩慢升頻,該振動值趨勢仍為先大后??;升至30 Hz時,振動值高達25.5 mm/s。初步懷疑泵對中存在問題。

        相關(guān)維修人員進行檢查時,發(fā)現(xiàn)對中滿足要求,但泵體支撐螺栓的個別螺母存在未完全緊固現(xiàn)象,對其緊固螺栓后,第2次試運行。電機頻率緩慢上升到32 Hz時,泵進口垂直于泵軸水平方向振動值為13.5 mm/s,超出標(biāo)準(zhǔn)立即停機,詳細運行參數(shù)如圖2所示。

        圖2 泵的振動值隨頻率變化曲線Fig.2 Vibration Curve of Pump with Frequency Change

        深入分析認(rèn)為,泵入口管道支架設(shè)計不足以消除管道重力對水泵產(chǎn)生應(yīng)力,現(xiàn)場在未脫開進口管道的情況下,對泵的進口增裝支架。

        第3次帶載試驗,頻率緩慢上升至34 Hz時,泵進口垂直于泵軸水平方向振動值為9.9 mm/s,仍超出標(biāo)準(zhǔn)值停機。對比第2次啟動,振動有所改善,但并未完全消除,可見管道支架非水泵振動超標(biāo)的根本原因。再次檢查水泵進出口與管道安裝的情況,發(fā)現(xiàn)泵的入口與管道卡箍連接處,存在較大應(yīng)力和錯口,如圖3所示。

        圖3 泵入口管道錯口Fig.3 Pipe Hi-Lo of Pump Inlet

        脫開進出口管道,重新進行對中并調(diào)整進出口管道。

        第4次進行啟泵試驗,在電機頻率升到34 Hz后,泵進口的X方向振動達到11.1 mm/s。相比第3次啟動,振動效果變差。具體數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 第4次啟動各點振動值Tab.1 Vibration Value of Each Point of the Fourth Startup

        第5次啟泵并進行觀察和數(shù)據(jù)測量,在電機頻率升到32 Hz后,泵的進口處振動值最大為5.3 mm/s;電機頻率升到35 Hz,振動陡增最大值超過20 mm/s,在機械密封處產(chǎn)生異響。

        對泵進行檢查,發(fā)現(xiàn)軸與機械密封壓蓋配合間隙上下存在偏差,且有明顯摩擦痕跡。重新對泵進行對中,并再次進行了2次啟泵試驗。

        第6次啟動至36 Hz后,泵各級葉輪處振動測量數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 第6次啟動泵在36HZ時各級振動值Tab.2 Vibration Values at All Levels of the Sixth Pump Startup at 36 Hz

        其中,水泵3、4兩級葉輪振動最高,調(diào)整3、4級葉輪處支撐螺桿后,第7次啟泵,測量了各級葉輪在不同頻率下的振動最大值,如表3所示。

        表3 第7次啟動泵各級葉輪在不同頻率下振動最大值Tab.3 Maximum Vibration Values of Impellers at All Levels of the Seventh Pump Startup at Different Frequencies

        頻率升至36 Hz時,水泵各級振動得到改善,但除第7、8級外其余均超停機標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場停止水泵試驗。

        3 泵的拆解

        廠家根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)和檢查結(jié)果,判斷泵軸已扭曲變形,并懷疑泵體內(nèi)葉輪和機械密封等部件有損壞,因此,決定對該泵進行拆解檢查。

        泵解體后,發(fā)現(xiàn)泵軸存在不同程度的磨損,各級葉輪靜環(huán)密封面、葉輪動環(huán)密封面及導(dǎo)流殼軸套等部件磨損嚴(yán)重,如圖4所示。

        圖4 水泵拆解后各零部件磨損痕跡 (a)動環(huán);(b)靜環(huán);(c)泵軸;(d)軸承Fig.4 Wear Marks of Parts after Disassembly of Water Pump (a)Moving Ring; (b)Stationary Ring; (c)Pump Shaft; (d) Bearing

        對軸的彎曲度進行了測量,最大變形量為1.42 mm,測量值如表4所示。數(shù)據(jù)表明,泵軸已發(fā)生嚴(yán)重扭曲變形。

        4 原因分析

        (1)在未進行泵的對中下,完成了泵的進出口管道的配管及安裝工作。按照《風(fēng)機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》(GB 50275—2010)[3]中4.1.5章節(jié)規(guī)定:管道與泵連接后,應(yīng)復(fù)檢泵的原找正精度;當(dāng)發(fā)現(xiàn)管道連接引起偏差時,應(yīng)調(diào)整管道。

        (2)在進口管道與泵未脫開的情況下,安裝人員強行通過泵體調(diào)整螺栓把泵體抬高進行找中;未遵從行業(yè)慣例,在泵的對中找正的過程中把進出口管道松開。

        (3)在完成泵與電機找中后,未按照廠家安裝指導(dǎo)文件進行泵體的水平找正。且按照GB 50275—2010中4.1.3章節(jié)規(guī)定:整體安裝的泵安裝水平,應(yīng)在泵的進、出口法蘭面或其他水平面上進行檢測,縱向安裝水平偏差不大于0.10/1 000,橫向安裝水平偏差不大于0.20/1 000。

        (4)泵的入口管道未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計支架,按照GB 50275—2010中4.1.5章節(jié)規(guī)定:泵的進出口管道應(yīng)有各自的支架,泵不得直接承受管道等的質(zhì)量。雖然在第3次啟動前在進口管道處安裝了支架,但是支架安裝時未把進口管道與泵體卡箍連接處脫開。

        (5)啟泵試驗中,在發(fā)現(xiàn)泵的振動異常情況下,未及時采取有效的措施檢查發(fā)現(xiàn)進口管道安裝問題,而是多次啟泵超標(biāo)運行。

        表4 軸變形量Tab.4 Axial Deformation

        基于以上原因及調(diào)試期間試驗數(shù)據(jù),初步分析認(rèn)為,此次高壓泵振動超標(biāo)致使泵軸及內(nèi)部零部件嚴(yán)重損壞的主要原因有以下幾點。

        (1)在進口管道與泵連接卡箍未脫開的情況下,進行泵與電機的找中,導(dǎo)致泵進口與管道連接處存在較大應(yīng)力和錯開,使泵處在管道應(yīng)力下運行,致使泵的入口處振動超標(biāo)。

        (2)在進行找中后,未對泵的水平進行檢查校正,因管道應(yīng)力所致使泵的6個支撐螺栓調(diào)整不均勻,泵體處于扭曲狀態(tài)下運行,導(dǎo)致泵軸多次運行發(fā)生扭曲。

        5 結(jié)論

        綜上分析,該8級臥式高壓離心泵由于對中安裝時,進口管道未脫開而將泵整體抬升20 mm,在泵的入口處形成較大應(yīng)力,且對中安裝后缺少對泵的水平進行校正,泵體處于扭曲狀體下,啟動振動超標(biāo)運行促使該泵內(nèi)部零件出現(xiàn)損傷。

        通過對該泵振動超標(biāo)問題的分析,對以后海水淡化系統(tǒng)多級臥式高壓離心泵的安裝和調(diào)試有諸多指導(dǎo)和借鑒意見。

        (1)多級臥式離心泵現(xiàn)場進出口管道配管結(jié)束后,要對泵的找正及水平進行校正。

        (2)對于多級臥式離心泵在現(xiàn)場施工和調(diào)試前,應(yīng)制定針對性合理的施工文件和調(diào)試程序,可以及早發(fā)現(xiàn)問題并妥善解決問題。

        (3)加強現(xiàn)場的施工和調(diào)試管理監(jiān)督,從管理制度上嚴(yán)格要求安裝和調(diào)試應(yīng)按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和廠家指導(dǎo)文件進行工作,杜絕盲目施工和調(diào)試。

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