梁 郡
(同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院<集團(tuán)>有限公司,上海 200092)
浙江某制藥產(chǎn)業(yè)園的廢水主要來自于醫(yī)藥化工企業(yè)、PU合成革等,其中來自醫(yī)藥化工企業(yè)的制藥廢水水量占70%以上。一方面,該園區(qū)原有污水處理廠處理規(guī)模為1.0萬m3/d,采用CASS工藝,2007年開始運(yùn)行至今,出水可達(dá)到原有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),但水量已達(dá)到飽和。另一方面,原排放標(biāo)準(zhǔn)為《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn),僅要求CODCr≤150 mg/L,但近年來環(huán)保對工業(yè)污水處理廠的出水水質(zhì)提出了更嚴(yán)格的要求。兩方面的因素要求污水廠進(jìn)行擴(kuò)容,同時(shí)整體提高出水水質(zhì)。
制藥生產(chǎn)廢水中含有大量化學(xué)藥品和制藥原料的殘留物,是一種成分復(fù)雜、污染物種類多、濃度高、毒性大、可生化性差、難生物降解的有機(jī)廢水[1-2]。產(chǎn)業(yè)園區(qū)的廢水往往已經(jīng)過廠內(nèi)污水處理設(shè)施處理,使得進(jìn)入污水廠的污水可生化性進(jìn)一步降低。目前,工程上對于制藥廢水的處理多采用物化+生物的組合工藝,關(guān)鍵在于找到可明顯提高生化性的預(yù)處理方法,為后續(xù)生化處理系統(tǒng)創(chuàng)造良好條件[3]。羅曉通等[4]采用水解-ABR-前置缺氧-兩級AO-混凝處理重慶某藥廠的生產(chǎn)廢水,達(dá)到園區(qū)納管標(biāo)準(zhǔn);袁建梅等[5]采用芬頓氧化+水解酸化+接觸氧化+臭氧-曝氣生物濾池聯(lián)合處理制藥廢水,達(dá)到《化學(xué)合成類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 21904—2008)。
根據(jù)工程要求和水質(zhì)特點(diǎn),本工程設(shè)計(jì)采用物化預(yù)處理→可生化性提高→生物處理→組合深度處理的的技術(shù)工藝路線。
原有設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)COD執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)中的三級標(biāo)準(zhǔn),B/C較低,因此,設(shè)計(jì)進(jìn)水BOD低于三級標(biāo)準(zhǔn),取300 mg/L。SS考慮排水已經(jīng)過各企業(yè)的預(yù)處理,取200 mg/L。外運(yùn)污泥含水率指標(biāo)由低于80%提高到低于60%。
出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)表4中的二級標(biāo)準(zhǔn),CODCr≤150 mg/L、NH3-N≤25 mg/L、TP≤1.0 mg/L、SS≤30 mg/L。提標(biāo)后CODCr指標(biāo)提高至≤100 mg/L,NH3-N指標(biāo)提高至≤15 mg/L。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表 1所示。
表 1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Design Specifications of Influent and Effluent Quality
本工程需擴(kuò)容及提標(biāo),處理水量從1.0萬m3/d 擴(kuò)大至2.5萬m3/d,同時(shí)出水水質(zhì)整體提升。由于可用地面積受限,考慮充分利用現(xiàn)有的構(gòu)筑物。制藥廢水中的有機(jī)物成分復(fù)雜,存在相當(dāng)程度難以被生物降解的復(fù)雜有機(jī)物。原有的污水處理工藝僅含有預(yù)處理和二級生物處理,為保證出水有機(jī)物達(dá)標(biāo),針對二級生物處理未能去除的有機(jī)物增加物化類的深度處理工藝,選擇氧化能力強(qiáng)的芬頓工藝。污水廠現(xiàn)有的反應(yīng)沉淀+水解酸化前處理工藝運(yùn)行良好,因此,保留其土建部分并改造設(shè)備,同時(shí)新建1組平行的1.5萬m3/d構(gòu)筑物完成前處理段的擴(kuò)容。合流后的2.5萬m3/d污水進(jìn)入二級生物處理,對現(xiàn)有二級處理構(gòu)筑物進(jìn)行改造,同時(shí)新建。最后新建2.5萬m3/d的Fenton流化床+高效澄清池+曝氣生物濾池,完成深度處理。
污泥處理因外運(yùn)含水率要求從80%提高至60%,原有脫水機(jī)房保留土建改為鼓風(fēng)機(jī)房,新建板框污泥脫水系統(tǒng),工藝流程如圖1所示。
工藝設(shè)計(jì)分為保留、改造與新建3個(gè)部分?,F(xiàn)有的一級反應(yīng)沉淀池、出水泵房、污泥濃縮池以及綜合樓保留使用。充分利用現(xiàn)有1萬m3/d前處理段的處理構(gòu)筑物的土建及設(shè)備,合理改造,調(diào)整工藝管線走向。新建的構(gòu)筑物一部分為與現(xiàn)有前處理工藝段平行的1.5萬m3/d的前處理段,另一部分為合流后后續(xù)工段的2.5萬m3/d的處理構(gòu)筑物。
3.1.1 調(diào)節(jié)池改造
直接利用現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池池體,擴(kuò)容后在2.5萬m3/d規(guī)模下,pH調(diào)節(jié)段水力停留時(shí)間為1.8 h,調(diào)節(jié)部分水力停留時(shí)間為6.9 h。出水泵按照1.0萬m3/d和1.5萬m3/d改造為2組。
3.1.2 水解酸化池改造
直接利用現(xiàn)有1.0萬m3/d的完全混合氧化溝跑道式水解酸化池池體,1.0萬m3/d設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間為16.6 h,改造僅增加軟性組合填料,以增加池體內(nèi)的生物量。
3.1.3 中沉池改造
現(xiàn)有1.0萬m3/d中間進(jìn)水、周邊出水的中間沉淀池改造為周邊進(jìn)水、周邊出水,增設(shè)進(jìn)水槽,以進(jìn)一步提高沉淀效果,表面負(fù)荷為0.85 m3/(m2·h)。
3.1.4 污泥脫水機(jī)房改造
現(xiàn)有污泥脫水機(jī)房1座,尺寸為30 m×21 m×5.5 m,其中脫水機(jī)房為12 m×18 m×5.5 m,加藥間為24 m×9 m×5.5 m,其余為污泥堆場、值班室、機(jī)修間等。脫水機(jī)房內(nèi)安裝1臺帶式污泥脫水機(jī)及附屬設(shè)備,加藥間內(nèi)布置PAM、NaOH、聚合氯化鐵及粉末活性炭加藥設(shè)備,目前運(yùn)行狀況良好。提標(biāo)后污泥外運(yùn)含水率指標(biāo)由低于80%提高到低于60%,目前的脫水系統(tǒng)無法滿足要求。利用現(xiàn)有脫水機(jī)房的土建部分改造為鼓風(fēng)機(jī)房,放置生化曝氣風(fēng)機(jī)及膜擦洗風(fēng)機(jī)。污泥脫水系統(tǒng)另外新建脫水機(jī)房。
3.2.1 一沉池、水解酸化池、中沉池
按照1.5萬m3/d規(guī)模新建一沉池、水解酸化池、中沉池,主要設(shè)計(jì)參數(shù)取值與現(xiàn)有保留及改造的1.0萬m3/d的3座構(gòu)筑物相同,即一沉池表面負(fù)荷為1.09 m3/(m2·h),水解酸化池水力停留時(shí)間為16.6 h,中沉池表面負(fù)荷為0.85 m3/(m2·h)。一沉池配套半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)及反應(yīng)攪拌機(jī)等;水解酸化池配套潛水推流器及軟性組合填料;中沉池配套半橋式周邊傳動(dòng)刮泥機(jī)及污泥回流泵等。
3.2.2 膜格柵池
新建2.5萬m3/d的膜格柵池1座,用于對MBR膜設(shè)備的保護(hù),1.0萬m3/d與1.5萬m3/d兩路進(jìn)水在此匯合。膜格柵池尺寸為15.8 m×4.2 m×1.5 m,分2格并聯(lián)運(yùn)行,過濾空隙為1 mm,安裝2臺板式膜格柵。
3.2.3 生化池
2.5萬m3/d的生化池由現(xiàn)有CASS池的改造與新建部分合并而成,新建厭氧、缺氧、后缺氧,充分利用現(xiàn)有CASS池改造為好氧池和一小部分后缺氧池,合并為完整的厭氧+缺氧+好氧+后缺氧的模式?,F(xiàn)有CASS池生物選擇區(qū)尺寸為6 m×60 m×6 m,改造為后缺氧區(qū);主反應(yīng)區(qū)尺寸為47.5 m×60 m×6 m,改造為好氧區(qū)。污水經(jīng)膜格柵后,先后進(jìn)入新建生化池中的厭氧池和缺氧池。在缺氧池末端的出水區(qū)內(nèi),缺氧池出水與膜池回流的高濃度混合液混合后,一起進(jìn)入原CASS池出水端。將原CASS池的進(jìn)出水方向倒轉(zhuǎn),污水從原CASS池出水端進(jìn)入原CASS池的主反應(yīng)區(qū),即新系統(tǒng)的好氧區(qū),然后進(jìn)入原CASS池始端的生物選擇區(qū),即新系統(tǒng)后缺氧池的一部分,污水經(jīng)此匯合后,流回新建生化池的后缺氧段,之后經(jīng)配水渠流入膜池。生化池工藝流程如圖 2所示。
圖2 MBR生化池工藝流程Fig.2 Process Flow Diagram of MBR
生化池設(shè)計(jì)總水力停留時(shí)間為14.9 h(厭氧區(qū)1.0 h、缺氧區(qū)4.5 h、好氧區(qū)6.4 h、后缺氧區(qū)3 h)。COD負(fù)荷為0.14 kg COD/(kg MLSS);BOD負(fù)荷為0.05 kg BOD/(kg MLSS);反硝化速率為0.02 kg NO-N/(kg MLSS·d);硝化速率為0.05 kg NH3-N/(kg MLSS·d);污泥產(chǎn)率為0.7 kg MLSS/(kg BOD);厭氧MLSS為3 g/L;缺氧MLSS為5 g/L;好氧MLSS為7.5 g/L。安裝微孔曝氣管、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、穿墻回流泵、潛水推流器、剩余污泥泵等。
3.2.4 MBR池及膜設(shè)備間
2.5萬m3/d的MBR系統(tǒng)中的膜池的尺寸為50.2 m×18.1 m×5 m,含8格膜池和1格膜清洗池。膜車間為框架結(jié)構(gòu)建筑。膜組件采用PVDF浸沒式中空纖維膜,設(shè)計(jì)膜通量為15 L/(m2·h),膜表面平均過濾孔徑為0.1 μm。膜設(shè)備間內(nèi)配套抽吸泵,清洗污泥回流系統(tǒng)、反洗系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等。
3.2.5 Fenton處理單元
Fenton處理單元由pH調(diào)節(jié)池、Fenton流化床及高效澄清池組成,設(shè)置于MBR系統(tǒng)之后,功能為對生化系統(tǒng)的出水進(jìn)行高級氧化深度處理,去除殘留的難生物降解的有機(jī)物。MBR系統(tǒng)出水,先調(diào)節(jié)pH為酸性,然后進(jìn)入流化床進(jìn)行Fenton氧化反應(yīng),再進(jìn)入高效澄清池進(jìn)行泥水分離。新建規(guī)模2.5萬m3/d的pH調(diào)節(jié)池、Fenton流化床及高效澄清池各1座。pH調(diào)節(jié)池尺寸為11.7 m×8.6 m×4.5 m,設(shè)計(jì)調(diào)節(jié)時(shí)間為16 min,配套耐酸液下泵。Fenton流化床為成套不銹鋼塔體設(shè)備,共3座并聯(lián)運(yùn)行,單座尺寸為Φ3.6 m×12.9 m。高效澄清池分2格并聯(lián)運(yùn)行,設(shè)計(jì)沉淀表面負(fù)荷為6.6 m3/(m2·h),在高效澄清池進(jìn)水端加PAM進(jìn)行絮凝,配套絮凝攪拌器、刮泥機(jī)、污泥循環(huán)泵及污泥排放泵。
3.2.6 曝氣生物濾池
于出水泵房之前設(shè)置曝氣生物濾池,利用活性炭的吸附能力為出水水質(zhì)進(jìn)行最后的保證。新建曝氣生物濾池1座,分8格并聯(lián)運(yùn)行,總平面尺寸為49.4 m×23.4 m,單格尺寸為10 m×7 m×6.3 m,設(shè)計(jì)濾速為1.86 m3/(m2·h)。反沖水洗強(qiáng)度為4.3 L/(m2·s),氣洗強(qiáng)度為12.9 L/(m2·s)。采用Φ4~6 mm燒結(jié)陶粒濾料,濾層厚度為2 m。配套曝氣風(fēng)機(jī)、反沖洗風(fēng)機(jī)及反沖洗干式泵等。
3.2.7 污泥濃縮池
增設(shè)污泥濃縮池2座(合建),單座尺寸為7.00 m×4.50 m×6.8 m。該池與一期項(xiàng)目污泥濃縮池規(guī)格相同。
3.2.8 輔助建筑物
輔助建筑物為Fenton加藥間、脫水機(jī)房、出水監(jiān)測房。Fenton加藥間總尺寸為27 m×20 m×8 m,放置雙氧水、硫酸亞鐵、濃硫酸及氫氧化鈉的儲罐和加藥裝置。
3.2.9 污泥脫水機(jī)房
本項(xiàng)目新建污泥脫水機(jī)房1座,總尺寸為18.0 m×16.0 m×13.0 m + 28.4 m×9.0 m×5.0 m。一次反應(yīng)沉淀池污泥量為3 700 kg/d;AAO系統(tǒng)剩余污泥量為1 700 kg/d;MBR系統(tǒng)剩余污泥量為2 550 kg/d;反應(yīng)沉淀池污泥量為5 000 kg/d。其中,一次反應(yīng)沉淀池污泥屬危險(xiǎn)廢物,共3.7 t/d;其他普通污泥共9.25 t/d。兩部分污泥分2路分別調(diào)理、壓濾、存儲外運(yùn),配置板框壓濾機(jī)、進(jìn)泥螺桿泵、壓榨螺桿泵、污泥料倉及螺旋輸送機(jī)等。污泥添加石灰、PAM和FeCl3進(jìn)行調(diào)理,配置石灰料倉、絮凝劑自動(dòng)泡藥機(jī)、加藥計(jì)量泵、藥劑儲罐等。
原有構(gòu)筑物為一路自流入出水泵房排放,出水泵房的土建已按照2.5萬m3/d建成,因此,保留原有出水泵房。新建構(gòu)筑物的高程設(shè)計(jì)則從出水泵房的現(xiàn)設(shè)計(jì)水面高程倒推得出,按照自流設(shè)計(jì)。保留的構(gòu)筑物與出水泵房之間增設(shè)的深度處理構(gòu)筑物帶來的額外水頭損失則通過增加中間提升來補(bǔ)償。提升設(shè)置于膜格柵前端,即來自1.0萬m3/d原有前處理段的出水在此提升后,與1.5萬m3/d新建前處理段的出水在高程上匯合,設(shè)計(jì)提升高度為0.6 m。
工程完成調(diào)試后于2017年投入生產(chǎn)運(yùn)行。2019年各月的平均進(jìn)出水主要污染物濃度及去除率如圖3所示。
圖3 2019年月平均進(jìn)出水主要污染物濃度及去除率Fig.3 Monthly Average Effluent and Influent Concentrations of Contaminants and Removal Rates in 2019
由圖3可知,在一年的運(yùn)行中,CODCr、NH3-N、TP、TN這4項(xiàng)指標(biāo)的進(jìn)水濃度波動(dòng)均較大,出水濃度均穩(wěn)定達(dá)到設(shè)計(jì)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)水CODCr質(zhì)量濃度為200~500 mg/L,出水CODCr質(zhì)量濃度為69~85 mg/L,去除率為67.9%。NH3-N進(jìn)水質(zhì)量濃度為6~16 mg/L,出水NH3-N質(zhì)量濃度為0.36~1.54 mg/L,去除率為92.4%;進(jìn)水TP質(zhì)量濃度為0.7~1.2 mg/L,出水TP質(zhì)量濃度為0.07~0.18 mg/L,去除率為86.0%;進(jìn)水TN質(zhì)量濃度為18~30 mg/L,出水TN質(zhì)量濃度為9.3~18.3 mg/L,去除率為45.6%。MBR工藝對NH3-N的去除效果較好,較長的泥齡促進(jìn)了完全的硝化作用,出水NH3-N可穩(wěn)定低于2 mg/L。深度處理的加藥保證了TP的去除。
為進(jìn)一步了解CODCr、NH3-N、TP在不同工段的去除情況,分析評估各工段的運(yùn)行性能,檢測了各構(gòu)筑物出水中的污染物濃度,并與進(jìn)水濃度進(jìn)行對比,結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,CODCr濃度從缺氧段出水至MBR出水后大幅降低,CODCr的去除主要發(fā)生在MBR系統(tǒng)好氧段,去除率約70%。高效澄清池的出水經(jīng)過Fenton單元,進(jìn)一步去除了經(jīng)生化系統(tǒng)后水中殘留的難降解有機(jī)物,去除率為20%~30%。曝氣生物濾池最后對CODCr的去除作用有限,作為流程末端的構(gòu)筑物,在進(jìn)水負(fù)荷低于設(shè)計(jì)值的系統(tǒng)運(yùn)行中難以發(fā)揮正常效果是常見現(xiàn)象。經(jīng)過水解酸化和厭氧段后,CODCr的濃度反而上升約40%,這是由于水解酸化和厭氧的過程中,水解細(xì)菌、酸化菌、厭氧菌將廢水中的不溶性有機(jī)物水解為溶解性有機(jī)物,將制藥廢水中成分復(fù)雜的難降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易降解的小分子物質(zhì),將長鏈有機(jī)物轉(zhuǎn)化為短鏈有機(jī)物,為后續(xù)好氧處理創(chuàng)造了條件[6]。這一過程同時(shí)使一些無法被CODCr的檢測試劑氧化的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為能與之反應(yīng),從而造成表觀上CODCr的濃度較進(jìn)水反而升高。在設(shè)置前置水解酸化的生化工藝中,這種現(xiàn)象的出現(xiàn)并非孤例[7]。
圖4 各構(gòu)筑物出水CODCr、NH3-N、TP濃度變化Fig.4 Variation of CODCr、NH3-N and TP Concentrations of Effluents in Each Treatment Unit
水中的NH3-N濃度在經(jīng)過水解酸化后也出現(xiàn)了約58%的上升,原因可能類似于CODCr,水解過程將水中的難降解有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為能檢測到的NH3-N形式并釋放出來。后續(xù)經(jīng)過好氧段及膜分離后,水中平均NH3-N質(zhì)量濃度從14.2 mg/L降至1.4 mg/L,去除率為89.6%,MBR系統(tǒng)對NH3-N去除性能良好,是主要的去除工段。
前處理段的一次反應(yīng)沉淀池對TP的初步去除率約29%。在經(jīng)過厭氧段后TP濃度顯著上升,應(yīng)為厭氧釋磷的結(jié)果。MBR系統(tǒng)出水中的平均TP質(zhì)量濃度從厭氧段出水的1.76 mg/L降低至0.38 mg/L,去除率為78.4%。高效沉淀池和曝氣生物濾池的出水中TP濃度繼續(xù)降低,平均去除率分別為57.8%和31.25%??梢姳竟こ讨蠺P的去除為生化工段和深度處理工段共同作用。
各工藝單體對CODCr、NH3-N、TP的去除率如表2所示。
表 2 各工藝單體的CODCr、NH3-N、TP出水濃度及去除率Tab.2 Effluent Concentrations and Removal Rates of CODCr、NH3-N and TP in Each Treatment Unit
由表2可知,一級反應(yīng)沉淀池對CODCr無去除率,對NH3-N有一定預(yù)處理去除效果,加藥反應(yīng)沉淀對TP進(jìn)行了28.9%的初步去除。水解酸化中沉池對CODCr、NH3-N及TP的去除率均呈現(xiàn)負(fù)值,說明水解酸化的主要作用表現(xiàn)為改性,將難以降解甚至難以檢測的CODCr、NH3-N、TP轉(zhuǎn)化為了易降解形態(tài)。MBR生化系統(tǒng)對CODCr、NH3-N及TP的去除率分別達(dá)到69.5%、79.0%及78.8%,說明MBR生化系統(tǒng)是核心的污染物去除單體,起到關(guān)鍵所用。經(jīng)過Fenton反應(yīng)及高效澄清池沉淀后,CODCr去除率為19%,保證了出水達(dá)標(biāo);NH3-N為10.6%;而TP得到了進(jìn)一步較明顯的去除,去除率為56.3%,說明后置加藥沉淀對TP的去除起到重要作用。曝氣生物濾池位于工藝流程的最后,對濃度接近達(dá)標(biāo)的CODCr、NH3-N及TP有一定程度的去除。
綜合來看,本工程設(shè)置工藝中的各工段構(gòu)筑物運(yùn)行良好,前處理段有效發(fā)揮了對制藥廢水中的復(fù)雜有機(jī)物、難降解有機(jī)氮等進(jìn)行改性的功能,提高了廢水的可生化性,為后續(xù)生化工藝的運(yùn)行創(chuàng)造了有利條件。由于水解及釋磷作用,在前處理段及生化系統(tǒng)厭氧段的CODCr、NH3-N、TP的表觀濃度出現(xiàn)了上升。生化系統(tǒng)后段的MBR系統(tǒng)對于改性后的CODCr、NH3-N、TP具有良好的去除效果,出水濃度明顯下降,生化系統(tǒng)對于改性后的廢水中主要污染物的去除發(fā)揮了主要作用。深度處理段的Fenton進(jìn)一步徹底氧化未被生化系統(tǒng)降低的有機(jī)物,對最后出水的CODCr達(dá)標(biāo)排放起到把關(guān)和穩(wěn)定作用。
本工程總投資為14 285.66萬元,單位處理成本為5.27元/m3。
采用水解酸化+MBR+Fenton流化床工藝處理工業(yè)園區(qū)制藥廢水,平均出水CODCr濃度低于100 mg/L,NH3-N濃度低于2 mg/L,TP濃度低于0.2 mg/L,平均CODCr總?cè)コ蕿?7.9%,NH3-N總?cè)コ蕿?2.4%,TP總?cè)コ蕿?6.0%。水解酸化主要發(fā)揮污染物改性的功能,MBR為污染物去除的主要核心工段,F(xiàn)enton流化床對難降解CODCr的去除率在20%~30%,保證出水達(dá)標(biāo)。