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        轉(zhuǎn)爐煉鋼控制軸承鋼氧含量的工藝實(shí)踐

        2021-03-16 06:54:36于洪波朱保全
        山東冶金 2021年1期
        關(guān)鍵詞:軸承鋼連鑄堿度

        于洪波,劉 潔,朱保全

        (山東壽光巨能特鋼有限公司技術(shù)部,山東 壽光262711)

        1 前 言

        經(jīng)統(tǒng)計,山東壽光巨能特鋼有限公司某一時間段內(nèi)生產(chǎn)的軸承鋼氧含量大部分都集中在(6~10)×10-6,但>12×10-6的爐次也會占相當(dāng)比例,控制住這種異常爐次,是解決公司軸承鋼氧含量問題的關(guān)鍵。對氧含量數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析,對中包爐次與氧含量的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行調(diào)查,檢驗(yàn)氧含量較高的樣品與高倍評級對比,同時分析主要的高倍夾雜物類型,再對生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)認(rèn)真梳理后,進(jìn)行工藝優(yōu)化改進(jìn),旨在降低鋼中氧含量和各類氧化物夾雜。經(jīng)過優(yōu)化工藝后,鋼材的氧含量和夾雜物級別均得到了降低,效果明顯。

        2 現(xiàn)狀分析

        2.1 氧含量與中包爐次的關(guān)系

        轉(zhuǎn)爐連澆的第1爐,軸承鋼的氧含量明顯高于其他爐次,而且差距比較大,在開澆第1爐中,有大量爐次的軸承鋼氧含量高于12×10-6,說明開澆時保護(hù)澆鑄不良,導(dǎo)致鋼水中大量吸氧。

        2.2 軸承鋼夾雜物檢測

        1)對不同氧含量的4個試樣進(jìn)行了檢測,發(fā)現(xiàn)鋼中夾雜物與全氧含量呈對應(yīng)關(guān)系,如表1所示。

        表1 鋼中夾雜物與全氧含量的關(guān)系

        2)夾雜物高倍分析。經(jīng)檢測,全氧含量較高的試樣內(nèi)存在較多的硅酸鹽類夾雜物,這與精煉渣脫氧不夠或中間包覆蓋劑堿度過低有關(guān)。此外,還檢測出高鋁類夾雜、高鈣類夾雜、氮化鈦類夾雜,具體檢驗(yàn)情況見圖1~4。

        圖1 硅酸鹽類夾雜

        圖2 高鋁類夾雜

        圖3 高鈣類夾雜

        圖4 氮化鈦類夾雜

        3 工藝流程和工藝優(yōu)化措施

        工藝流程為:采用80%高爐鐵水熱裝→80 t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐→70 tLF 爐外精煉→VD 真空脫氣→R12 m五機(jī)五流連鑄機(jī)連鑄產(chǎn)180 mm×220 mm連鑄坯→冷送→三段連續(xù)式推鋼加熱爐加熱→高壓水除鱗→Φ650 mm 三輥可逆開坯機(jī)→Φ550 mm×4/Φ450 mm×2機(jī)列連軋→熱鋸鋸切→冷床收集→入坑緩冷→出表面檢查→內(nèi)部超探→包裝→計量、標(biāo)識、入庫。

        工藝優(yōu)化措施。根據(jù)現(xiàn)場工藝調(diào)研、夾渣物檢測結(jié)果及大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,對原軸承鋼的冶煉操作工藝規(guī)程進(jìn)行了調(diào)整,主要調(diào)整如下:1)為了降低鋼水的氧化性,嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)爐出鋼下渣,如無把握控制擋渣效果,主張留鋼操作;2)改變鋁脫氧制度,轉(zhuǎn)爐爐后加鋁脫氧,進(jìn)LF 前補(bǔ)加鋁錢,在LF爐開始精煉后及VD 不得對鋁進(jìn)行調(diào)整,給予夾渣物充分上浮時間;3)精煉渣堿度控制在5~6.5,同時強(qiáng)化精煉渣渣面脫氧,分批均勻加入碳化硅,總量不少于150 kg,勤觀察爐況,始終保持還原性氣氛;4)在化渣完畢后,底吹氬禁止大流量操作,防止鋼液與空氣大面積接觸;5)精煉渣料及合金在中前期加入,出鋼前15 min禁止加任何物料;6)VD結(jié)束后軟吹時間要求≥30 min;7)連鑄大包開澆前,中包充氬排空時間調(diào)整為>5 min。

        4 工藝優(yōu)化措施的實(shí)施及效果分析

        4.1 過程各工位全氧和氮含量變化情況

        從LF 進(jìn)站到LF 出站,平均氧氮含量略有升高。一是電弧加熱使一部分空氣電離,產(chǎn)生的一部分氧氮進(jìn)入鋼中;二是鋼包底吹氬過大使鋼水裸露,與空氣直接接觸從而增氣。經(jīng)過VD真空處理,鋼中平均氧含量由14.44×10-6降低到9.05×10-6,鋼中平均氮含量由50.36×10-6降低到35.66×10-6,真空效果明顯。經(jīng)過大于30 min的軟吹處理,后續(xù)平均氧含量整體下降。但根據(jù)氮含量的后續(xù)變化趨勢,說明依然存在過程二次氧化現(xiàn)象。進(jìn)而分析平均氮含量變化情況,軟吹后稍稍升高1.28×10-6。且從軟吹后到成品材,鋼中平均氮含量由36.94×10-6激增到54.49×10-6,這說明在連鑄過程中,保護(hù)澆鑄仍然不夠到位,鋼水與空氣接觸較多,使鋼中氮含量大幅升高。過程全氧和氮含量變化規(guī)律見圖5和圖6。

        4.2 鋼中鈦含量的控制

        轉(zhuǎn)爐出鋼后到LF 爐進(jìn)站,由于加入含有鈦元素的大量鉻鐵,鋼中鈦含量急劇上升。LF 爐進(jìn)站到VD出站,鋼中鈦含量略有波動,這可能與合金微調(diào)及化驗(yàn)精度有關(guān),但大體呈平衡趨勢,具體趨勢見圖7。合金中鈦含量的控制,是軸承鋼鈦元素含量控制的關(guān)鍵。

        圖5 過程全氧變化規(guī)律

        圖6 氮含量變化情況

        圖7 取樣工序鈦含量控制情況

        4.3 鋼中酸溶鋁的變化規(guī)律

        在LF精煉過程中,由于電弧加熱、渣鋼反應(yīng)及強(qiáng)底攪鋼水劇烈翻騰,鋼中平均酸溶鋁含量由0.049 7%降為0.035 6%。在VD 真空精煉過程中,在真空環(huán)境下鋁氧平衡的變小,鋼中鋁進(jìn)一步與溶解氧反應(yīng),一部分的鋁會與精煉渣及耐火材料發(fā)生反應(yīng),鋼中的酸溶鋁含量降為0.020 1%。由VD 出站到中包,鋼中酸溶鋁略有下降,這是由于長水口及中包密封不夠,一部分鋼水與空氣接觸。還有一個原因是鋼中的鋁與低堿度的中包覆蓋劑發(fā)生了反應(yīng)。鋼中酸溶鋁的變化規(guī)律見圖8。

        圖8 鋼中酸溶鋁的變化規(guī)律

        4.4 精煉渣變化情況

        精煉渣堿度整體控制基本在工藝要求的5~6.5,精煉渣變化規(guī)律見圖9。

        圖9 精煉渣平均堿度變化情況

        4.5 中間包渣變化情況

        相對于第1爐,第2爐隨著澆鑄時間的延長,中間包渣中FeO 的含量升高,說明渣中的氧化性增加。渣中SiO2含量降低,表明渣中的SiO2與鋼中的酸溶鋁發(fā)生了反應(yīng)。從澆鑄的第2 爐到第6 爐,渣的成分變化不大,說明渣中SiO2與鋼反應(yīng)主要發(fā)生在澆鑄的第1 爐,如果采用中高堿度精煉渣,可以進(jìn)一步降低軸承鋼氧含量。中間包渣變化規(guī)律如表2所示。

        表2 中間包渣變化規(guī)律

        4.6 氧含量及高倍夾雜物評級效果

        經(jīng)過工藝試驗(yàn)后,對9爐軋材進(jìn)行取樣檢驗(yàn)氧含量,其中8爐成品氧含量均在8×10-6以下,只有1爐因過程控制脫氧不良導(dǎo)致氧含量達(dá)到11×10-6,總體平均氧含量7.41×10-6,較改進(jìn)前得到明顯降低。

        鋼材低倍檢驗(yàn)四類夾雜物評級均沒有超0.5級的情況,較改進(jìn)前低倍級別降低明顯,說明較工藝優(yōu)化前檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的硅酸鹽類、高鋁類、高鈣類等氧化物均得到了控制。但由于過程氮含量的成品含量偏高,氮化鈦夾雜沒有得到有效改善,從進(jìn)一步的高倍檢驗(yàn)視場分析情況也說明了這點(diǎn)。

        5 結(jié) 語

        通過改進(jìn)工藝的實(shí)施,使軸承鋼平均氧含量由原來的成品9.16×10-6降低到7.41×10-6,夾雜物級別也得到明顯降低,證明所采取的措施有效。在改進(jìn)后的試驗(yàn)工藝的基礎(chǔ)上,還應(yīng)從以下方面做進(jìn)一步的優(yōu)化:強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)爐高拉碳操作,主張轉(zhuǎn)爐拉碳控制在0.2%以上;采用中高堿度中間包覆蓋劑;為了控制鋼中的Ti 含量,應(yīng)使用低鈦鉻鐵;連鑄加強(qiáng)保護(hù)澆注或使用整體侵入式水口,會達(dá)到更好的效果。

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