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        環(huán)保節(jié)能型醇基燃料小型燃燒器設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-03-15 06:00:50李全文梁翔周順吳思楊
        企業(yè)科技與發(fā)展 2021年1期
        關(guān)鍵詞:控制系統(tǒng)燃燒器氣化

        李全文 梁翔 周順 吳思楊

        【摘 要】文章通過對燃燒器的聚熱板材質(zhì)、控制系統(tǒng)、爐膛、熱反應(yīng)蓋、自加熱氣化系統(tǒng)等方面進(jìn)行優(yōu)化試驗(yàn),設(shè)計(jì)了一種適合醇基燃料的小型燃燒器,綜合熱利用率達(dá)65%以上,可作為餐飲行業(yè)燃?xì)庠钐娲桨浮?/p>

        【關(guān)鍵詞】醇基;燃燒器;控制系統(tǒng);氣化

        【中圖分類號(hào)】TK411.71 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2021)01-0052-03

        目前,餐飲業(yè)廚房的普通炒灶很容易實(shí)現(xiàn)采用醇基燃料加熱烹飪,但存在單頭小火爐、多頭煲仔爐由于其單個(gè)燃燒器所需的燃料供給量范圍小,所以產(chǎn)生熱燃燒效率低等問題。我國醇基燃料事業(yè)起步于20世紀(jì)80年代末,在能源消耗行業(yè)中雖然起步晚,但是發(fā)展勢頭迅猛。醇基燃料主要集中應(yīng)用于餐飲行業(yè)和環(huán)保型工業(yè)中,近幾年產(chǎn)品覆蓋面逐漸擴(kuò)大,醇基燃料行業(yè)中企業(yè)之間的競爭越來越激烈。醇基燃料作為清潔能源推廣應(yīng)用在餐飲業(yè),除了能改善廚房的環(huán)境,實(shí)現(xiàn)清潔醇基燃料作為新能源替代化石燃料的使用,最大限度地提高能源供給能力,改善能源結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)能源使用多樣化,也實(shí)現(xiàn)了真正意義的環(huán)保減排[1]。

        1 醇基燃料燃燒器的分類

        廣西區(qū)內(nèi)從事該領(lǐng)域研究的主要是桂林市淦隆環(huán)??萍加邢薰荆摴緦W⑶鍧嵈蓟剂系拈_發(fā)與應(yīng)用,屬于醇基燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游。目前,醇基燃燒器主要有液面直燃式、打氣加壓式、氣體燒料加壓式、自增壓式4類[2](見表1)。

        2 餐飲醇基燃燒器的設(shè)計(jì)

        2.1 總體設(shè)計(jì)思路

        設(shè)計(jì)的民用燃燒器如圖1所示,主要思路是利用碳化硅性能穩(wěn)定、導(dǎo)熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、耐磨性能好的特點(diǎn),通過在爐底座上設(shè)置由碳化硅壓制成型熱量集聚板,結(jié)合由碳化硅壓制成型的耐火圈,熱量傳導(dǎo)迅速,爐膛的溫度很快均勻,從而達(dá)到燃燒爐在剛開始工作時(shí)爐膛快速升溫的目的。碳化硅性能穩(wěn)定、導(dǎo)熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、耐磨性能好,用碳化硅壓制成型的爐底座、耐火圈,以不銹鋼制作燃燒器,可有效延長本新型燃燒爐的使用壽命,降低維護(hù)費(fèi)用。在23 ℃室溫下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測試,燃燒爐點(diǎn)火開始的15 min,爐膛內(nèi)的溫度達(dá)到680 ℃;使用30 min后,熄火,熄火1 h后測爐膛內(nèi)的溫度為202.6 ℃。該燃燒器可快速升溫至1 200 ℃以上,高溫更加有利于醇基燃料完全分解燃燒,從而產(chǎn)生更多的熱量,提高熱效率,節(jié)省燃料,同時(shí)熄火后的爐膛具有更長的保溫時(shí)間。

        2.2 燃燒控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        普通的液體燃料燃燒器、燃燒機(jī)等燃燒設(shè)備,其燃燒工作原理是采取將液體燃料直接噴射出,霧化或者汽化后與空氣混合燃燒,沒有獲得最佳的燃燒效果,同時(shí)尾氣中的有害物質(zhì)含量超出排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定量[4]。本文通過控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)控制鼓風(fēng)機(jī)與電磁泵實(shí)現(xiàn)燃燒器內(nèi)風(fēng)和燃料的自動(dòng)配比獲得最佳燃燒效果,減少廢棄物排放。智能化燃燒控制系統(tǒng)的核心部件包括風(fēng)機(jī)控制模塊、電磁泵控制模塊、點(diǎn)火器模塊和MCU模塊幾個(gè)部分,MCU模塊與風(fēng)機(jī)控制模塊、電磁泵控制模塊和點(diǎn)火器模塊電連接。MCU模塊可以分別控制風(fēng)機(jī)控制模塊和電磁泵模塊,從而分別實(shí)時(shí)控制鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與電磁泵的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)燃燒器內(nèi)風(fēng)和燃料的自動(dòng)配比。通過實(shí)時(shí)控制鼓風(fēng)機(jī)與電磁泵實(shí)現(xiàn)燃燒器內(nèi)風(fēng)和燃料的自動(dòng)配比,促進(jìn)燃料燃燒完全,一方面降低燃料的消耗,另一方面減少燃燒尾氣中的有害氣體排放,有利于環(huán)境保護(hù)。燃燒控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)思路如圖2所示。

        燃燒控制系統(tǒng)包括風(fēng)壓檢測模塊、燃料流量檢測模塊、輸入模塊、狀態(tài)顯示模塊、火焰離子檢測模塊和聲光報(bào)警模塊等輔助模塊。在燃燒的過程中,用戶可以通過按鍵輸入模塊實(shí)現(xiàn)按鍵控制燃燒火力的大小,整個(gè)過程中風(fēng)與燃料根據(jù)過量空氣系數(shù)自動(dòng)配比;狀態(tài)顯示模塊實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)狀態(tài);當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障,可通過以太網(wǎng)通信接口模塊輸入或者輸出數(shù)據(jù),維修人員通過通信接口模塊進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試與維修;風(fēng)壓檢測則模塊實(shí)時(shí)檢測鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)路中風(fēng)的壓力;燃料流量檢測模塊實(shí)時(shí)檢測電磁泵內(nèi)液體的流速;火焰離子檢測模塊檢測燃燒器內(nèi)的火焰;聲光報(bào)警模塊可以通過MCU模塊的檢測結(jié)果發(fā)出聲光報(bào)警。

        2.3 爐膛燃燒效率對比試驗(yàn)

        通過對成形爐膛和無成形爐膛的家用燃燒器進(jìn)行自來水加熱(固定時(shí)間),計(jì)算2種爐膛的熱效率,測試環(huán)境溫度為25 ℃,測試對象為各加熱自來水3.0 kg,自來水的溫度為23 ℃。試驗(yàn)結(jié)果表明:采用無成形爐膛加熱3.0 kg自來水116 s,消耗醇基燃料0.145 kg,熱利用效率為38%;采用成形爐膛加熱3.0 kg自來水114 s,消耗醇基燃料0.107 kg,熱利用效率為44%,通過對比試驗(yàn)確定該家用醇基燃燒器采用成形爐膛結(jié)構(gòu)。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,采用成形爐膛方式作為本設(shè)計(jì)的優(yōu)選方案。爐膛熱利用效率對比見表2。

        2.4 熱反應(yīng)蓋優(yōu)選試驗(yàn)

        熱反應(yīng)蓋的設(shè)計(jì)思路是提供高溫的環(huán)境,醇基燃料按最佳的分解方式燃燒,從而提升燃燒率和熱利用率,能充分保證螺旋狀火焰對碳化硅爐膛座加熱,防止敞口式的耐火圈導(dǎo)致少部分來不及分解燃燒的醇基燃料被甩到爐膛外。本文初步優(yōu)選了5種市場上常見的熱反應(yīng)蓋進(jìn)行燃燒試驗(yàn),通過對空白照組無熱反應(yīng)蓋進(jìn)行綜合對比后確定最佳的熱反應(yīng)蓋類型。試驗(yàn)環(huán)境條件如下(見表3):實(shí)驗(yàn)室空氣溫度為26 ℃,加熱的自來水量為3 kg,水溫為22 ℃。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,5號(hào)底部有8個(gè)凹槽中心無孔的熱反應(yīng)蓋結(jié)構(gòu)類型為當(dāng)前最佳的醇基燃料熱反應(yīng)蓋,3 kg自來水從22 ℃升溫到100 ℃僅需103 s,熱利用效率達(dá)44.12%,也無燒焦鍋底現(xiàn)象。

        2.5 醇基燃料自加熱汽化系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        目前,國內(nèi)的液體醇基燃料以醇基燃料為主,它是公認(rèn)的清潔燃料。醇基燃料的密度為0.791,熔點(diǎn)為-97.8 ℃,沸點(diǎn)為64.7 ℃,燃點(diǎn)為475 ℃,比熱容為2.51 kJ/kg·K,蒸發(fā)熱為35.32 kJ/mol。利用醇基燃料沸點(diǎn)低、容易加熱汽化的特點(diǎn),設(shè)計(jì)一種小型醇基燃料自加熱汽化燃燒系統(tǒng),利用醇基燃料汽化燃燒產(chǎn)生的熱量加熱液體醇基燃料獲得汽化輸出,不需要另外的醇基燃料汽化熱源。自加熱汽化裝置安裝于火焰根部,即利用內(nèi)焰加熱自加熱汽化裝置,保證了液體醇基燃料汽化輸出效果,同時(shí)保護(hù)自加熱汽化裝置免受高溫氧化,延長自加熱汽化裝置的使用壽命,其核心思路是根據(jù)醇基燃料的特性,通過溫度傳感探針設(shè)定內(nèi)膽中的安全點(diǎn)火溫度T 1=65~75 ℃、加速點(diǎn)火溫度T 2=160~170 ℃和運(yùn)行溫度T 3=250~280 ℃之間的轉(zhuǎn)換和控制來調(diào)整。

        如圖3所示,首先智能化燃燒控制器1通過電磁泵控制線18控制電磁泵16工作,同時(shí)通過分閥輸出控制線25控制供油分配閥17的點(diǎn)火通道即連接點(diǎn)火油管2的第一個(gè)出口打開,將油箱15中的液體醇基燃料通過點(diǎn)火油管2送到下錐室6側(cè)壁外表面的上部并被擴(kuò)大展薄。然后智能化燃燒控制器1通過點(diǎn)火控制線21控制脈沖發(fā)生器22工作,并通過點(diǎn)火針23對下錐室6側(cè)壁外表面上擴(kuò)大展薄的液體醇基燃料進(jìn)行點(diǎn)火。點(diǎn)火成功后,智能化燃燒控制器1通過分閥輸出控制線25控制供油分配閥17的點(diǎn)火通道關(guān)閉,汽化通道即連接汽化油管3的第二個(gè)出口打開,將油箱15中的液體醇基燃料通過汽化油管3送到自加熱汽化裝置的上環(huán)形管4中并被點(diǎn)火過程產(chǎn)生的熱量第一次加熱汽化,氣液混合態(tài)的醇基燃料在上環(huán)形管4中經(jīng)過渡管5進(jìn)入下錐形室6中,在下錐形室6中再被點(diǎn)火過程產(chǎn)生的熱量第二次加熱汽化,保證醇基燃料完全汽化以促進(jìn)燃燒。完全汽化的醇基燃料從下錐形室6側(cè)壁上的氣孔7中噴出燃燒,實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行。在此之后,通過汽化油管3送到自加熱汽化裝置中的液體醇基燃料,在上環(huán)形管4和下錐形室6中分別被燃燒過程產(chǎn)生的熱量進(jìn)行兩次加熱汽化。小油量輸入時(shí)避免油管中混入空氣,點(diǎn)火油管2和汽化油管3優(yōu)先采用不銹鋼毛細(xì)管(內(nèi)徑≤1.5 mm),耐高溫氧化、防腐蝕,延長使用壽命。

        3 結(jié)果與討論

        (1)該新型醇基燃料旋流霧化燃燒器應(yīng)用于廚房小灶中,委托廣西壯族自治區(qū)分析測試研究中心檢驗(yàn)(檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào):WL1501165A),其尾氣排放濃度均符合《醇基民用燃料灶具》(NY312—1997)要求,詳細(xì)結(jié)果見表4。

        (2)該小型醇基燃料自加熱汽化燃燒裝置應(yīng)用于火鍋灶中,2020年委托桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所檢驗(yàn)該智能醇基燃料灶的技術(shù)要求,最終檢驗(yàn)結(jié)果為熱效率達(dá)67%(檢測報(bào)告編號(hào):J20-WW0019)。

        綜上所述,通過自主研發(fā)的醇基燃料燃燒器,獲得高燃燒效率及轉(zhuǎn)變成有效熱利用率,應(yīng)用于餐飲業(yè)灶具和爐具中,既為用戶節(jié)約了成本,又達(dá)到了減排效果。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]莫敏,粟健林,梁翔,等.清潔醇基燃料微流量供給安全系統(tǒng)在餐飲業(yè)小火爐的應(yīng)用[J].大眾科技,2019(6):43-44.

        [2]黃篤之,許朝暉,蔣紹堅(jiān).醇基燃料燃燒器技術(shù)進(jìn)展概述[J].能源工程,2003(5):53-55.

        [3]任剛毅,任可明.醇基燃料技術(shù)及其市場研究[J].新能源,1999(5):36-45.

        [4]胡艷花,何宏舟,侯懿寧.醇基燃料燃燒器優(yōu)化設(shè)計(jì)概述[J].能源與環(huán)境,2020(4):35-38.

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