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        大直徑多分支長(zhǎng)距離高位鉆孔抽采技術(shù)研究

        2021-03-13 03:03:14張軍義王露
        山東煤炭科技 2021年2期
        關(guān)鍵詞:鉆場(chǎng)分支定向

        張軍義 王露

        (1.河南能源集團(tuán)鶴壁煤電股份有限公司,河南 鶴壁 458000)(2.河南能源集團(tuán)鶴壁中泰礦業(yè)有限公司,河南 鶴壁 458020)

        隨著煤礦逐漸向深部開(kāi)采,煤層的瓦斯含量和壓力也逐漸增大,瓦斯治理難度隨之增加,因而瓦斯事故時(shí)有發(fā)生。高突礦井在開(kāi)采過(guò)程中,雖然利用底板抽采巷施工穿層鉆孔和本煤層抽采鉆孔提前預(yù)抽煤層瓦斯取得了一定的效果,但是在煤層受到采動(dòng)影響后,綜放工作面采空區(qū)瓦斯治理不到位,出現(xiàn)回風(fēng)隅角和回風(fēng)巷的瓦斯超限現(xiàn)象,因此對(duì)采空區(qū)瓦斯抽采開(kāi)展技術(shù)研究有利于從源頭上治理上隅角局部瓦斯超限的難題。

        1 概況

        中泰礦業(yè)有限公司屬煤與瓦斯突出礦井,開(kāi)采的二1 煤層最大瓦斯含量19.58 m3/t,最大瓦斯壓力2.11 MPa,煤層透氣性系數(shù)0.021 3~0.181 9 m2/MPa2·d。該項(xiàng)目在33072 工作面實(shí)施,以大直徑高位裂隙鉆孔治理采空區(qū)瓦斯的工程背景為研究對(duì)象,提出使用定向長(zhǎng)鉆孔替代高位裂隙鉆孔的瓦斯抽采技術(shù)。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)資料收集和調(diào)研,確定了頂板定向長(zhǎng)鉆孔治理采空區(qū)瓦斯的布孔方法,研究了定向長(zhǎng)鉆孔的最佳抽采負(fù)壓和布置層位,確定頂板定向長(zhǎng)鉆孔的最佳布置參數(shù)。

        2 施工技術(shù)方案

        2.1 鉆孔孔身結(jié)構(gòu)

        鉆孔采用兩開(kāi)式孔身結(jié)構(gòu),下一層套管,主要目的為穩(wěn)定孔口地層,方便鉆孔瓦斯抽采。

        2.2 鉆場(chǎng)設(shè)計(jì)

        在33072 工作面上順槽內(nèi)側(cè)布置耳朵鉆場(chǎng),鉆場(chǎng)位于上順槽巷道口。鉆場(chǎng)尺寸10 m×5 m×3 m(長(zhǎng)寬高),在鉆場(chǎng)外面施工一個(gè)長(zhǎng)1.5 m、寬1 m、深1.5 m 沉淀池。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的考察及實(shí)際需要,在33072工作面回風(fēng)巷設(shè)計(jì)4 個(gè)主孔和4 個(gè)長(zhǎng)分支孔,主孔孔徑為153 mm,分支孔孔徑為96 mm。

        2.3 鉆孔及軌跡設(shè)計(jì)

        本次工程設(shè)計(jì)施工4 個(gè)主孔,4 個(gè)長(zhǎng)分支孔,主孔孔徑為153 mm,主孔深度為430 m,主孔累計(jì)總進(jìn)尺約1720 m;分支孔孔徑為98 mm,分支孔深度360~400 m,分支孔累計(jì)總進(jìn)尺約為1520 m。根據(jù)冒裂帶高度及鉆孔抽采實(shí)踐研究,結(jié)合采煤工作面巷道布置條件,鉆孔水平方向距33072 工作面回風(fēng)巷巷幫2~37 m,垂直方向距二1煤層頂板10~30 m。鉆孔布置參數(shù)見(jiàn)表1。

        鉆孔施工位置為33072 工作面回風(fēng)巷,具體參數(shù)如下。

        (1)1#鉆孔傾角7°,鉆孔水平段距離33072回風(fēng)巷2 m,距離二1 上煤頂板高度15 m,主孔深度430 m。

        (2)1-1#分支孔傾角7°,鉆孔水平段距離33072 回風(fēng)巷7 m,距離二1 上煤頂板高度15 m,主孔深度400 m。

        (3)2#鉆孔傾角8°,鉆孔水平段距離33072回風(fēng)巷12 m,距離二1 上煤頂板高度20 m,主孔深度430 m。

        (4)2-1#分支孔傾角8°,鉆孔水平段距離33072 回風(fēng)巷17 m,距離二1 上煤頂板高度20 m,主孔深度390 m。

        (5)3#鉆孔傾角8.5°,鉆孔水平段距離33072 回風(fēng)巷22 m,距離二1 上煤頂板高度25 m,主孔深度430 m。

        (6)3-1#分支孔傾角8.5°,鉆孔水平段距離33072 回風(fēng)巷27 m,距離二1 上煤頂板高度25 m,主孔深度370 m。

        (7)4#鉆孔傾角9°,鉆孔水平段距離33072回風(fēng)巷32 m,距離二1 上煤頂板高度30 m,主孔深度430 m。

        (8)4-1#分支孔傾角9°,鉆孔水平段距離33072 回風(fēng)巷37 m,距離二1 上煤頂板高度30 m,主孔深度360 m。

        3 施工情況及效果分析

        3.1 施工情況

        該工程于2019 年4 月20 日開(kāi)始施工,截至2019年6月24日施工結(jié)束,施工鉆孔有1#、1-1#分支、2#、2-1#分支、3#、4#、4-1#分支,孔徑153 mm,累計(jì)進(jìn)尺3183 m(定向施工2484 m,擴(kuò)孔699 m),具體情況如下。

        1#主孔:4 月19 日四點(diǎn)班開(kāi)始定向鉆進(jìn),4 月29 日八點(diǎn)班鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)孔深432 m,退鉆驗(yàn)收。

        1-1#分支孔:4 月29 日四點(diǎn)班在1#主孔66 m處開(kāi)分支施工1-1#分支,5 月5 日四點(diǎn)班正常鉆進(jìn)至423 m 處遇見(jiàn)堅(jiān)硬的巖石無(wú)法正常鉆進(jìn),退鉆驗(yàn)收。1-1#分支始孔深度66 m,終孔深度423 m,累計(jì)進(jìn)尺357 m。

        1#主孔(擴(kuò)孔):5 月6 日零點(diǎn)班開(kāi)始用直徑為153 mm 鉆頭擴(kuò)孔,5 月10 日四點(diǎn)班擴(kuò)孔至426 m,終孔退鉆驗(yàn)收,1 主孔擴(kuò)孔深度426 m。

        2-1#分支孔:5 月11 日八點(diǎn)班開(kāi)始定向鉆進(jìn),5 月20 日四點(diǎn)班鉆進(jìn)至387 m 處遇見(jiàn)堅(jiān)硬的巖石無(wú)法鉆進(jìn),退鉆驗(yàn)收,降低層位施工2#分支,終孔深度387 m。

        2#主孔:5 月20 日四點(diǎn)班開(kāi)始定向鉆進(jìn),5 月26 日八點(diǎn)班正常鉆進(jìn)至429 m 處,鉆孔內(nèi)出現(xiàn)不返水現(xiàn)象,退鉆驗(yàn)收。2#主孔深度429 m。

        2#主孔(擴(kuò)孔):5 月27 日零點(diǎn)班開(kāi)始用直徑為153 mm 鉆頭擴(kuò)孔,5 月29 日零點(diǎn)班擴(kuò)孔至271 m 處,鉆孔內(nèi)出現(xiàn)不返水現(xiàn)象,退鉆驗(yàn)收,2#主孔擴(kuò)孔深度271 m。

        3#主孔:6 月1 日八點(diǎn)班開(kāi)始定向鉆進(jìn),6 月7日四點(diǎn)班鉆進(jìn)至315 m 出現(xiàn)了嚴(yán)重的塌孔,退鉆驗(yàn)收。3#主孔深度315 m。

        4#主孔:6 月8 日八點(diǎn)班開(kāi)始定向鉆進(jìn),6 月20 日四點(diǎn)班鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)孔深372 m,退鉆驗(yàn)收,施工4-1#分支孔,4#主孔深度372 m。

        定向鉆孔實(shí)測(cè)平面圖、剖面圖如圖1、圖2。

        圖1 33072 工作面定向長(zhǎng)鉆孔實(shí)測(cè)剖面圖

        圖2 33072 工作面定向鉆孔實(shí)測(cè)平面圖

        3.2 效果分析

        3.2.1 定向長(zhǎng)鉆孔抽采效果分析

        (1)濃度變化分析

        自定向鉆孔施工帶抽后,鉆場(chǎng)及單孔濃度隨工作面推進(jìn)變化見(jiàn)表2。

        表2 鉆場(chǎng)及單孔濃度隨工作面推進(jìn)變化表

        ①自定向鉆孔帶抽后,單孔濃度隨工作面回采,其最大值9%,最小值2%,帶抽至6 個(gè)月后,鉆孔濃度最大值21%,最小值10%。單孔濃度隨工作面切眼推進(jìn)整體呈逐漸增大趨勢(shì),其中1 號(hào)鉆孔濃度增幅400%,2 號(hào)鉆孔濃度增幅225%,3 號(hào)鉆孔濃度增幅250%,4 號(hào)鉆孔濃度增幅133%。

        ②根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析,自定向鉆孔帶抽后,鉆場(chǎng)帶抽濃度隨工作面回采,從開(kāi)始回采25 m 時(shí),定向長(zhǎng)鉆孔開(kāi)始起作用,濃度達(dá)到4%,隨著工作面推進(jìn),整體呈逐漸增大趨勢(shì),鉆場(chǎng)濃度從4%上升至14%并且持續(xù)穩(wěn)定,鉆場(chǎng)濃度增幅250%。

        ③自定向鉆孔帶抽后,隨著工作面推進(jìn),上隅角平均瓦斯?jié)舛茸畲鬄?.33%,最小為0.28%,未出現(xiàn)過(guò)上隅角瓦斯?jié)舛瘸^(guò)0.5%的現(xiàn)象。

        (2)抽采量變化分析

        采用SPSS17.0統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,用(±s)表示計(jì)量資料,行t檢驗(yàn),用%表示計(jì)數(shù)資料,行卡方檢驗(yàn),p<0.05,差異比較具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

        自定向鉆孔帶抽后,鉆場(chǎng)抽采瓦斯純量見(jiàn)表3。

        表3 鉆場(chǎng)抽采純量隨抽采時(shí)間變化

        自定向鉆場(chǎng)帶抽后,平均抽采純量在3.6 m3/min,鉆場(chǎng)抽采純量隨帶抽時(shí)間的增加呈逐漸增加趨勢(shì),在帶抽3 個(gè)月后抽采純量穩(wěn)定在4.2 m3/min。

        3.2.2 經(jīng)濟(jì)和安全效益分析

        (1)施工定向長(zhǎng)鉆孔只需施工一個(gè)鉆場(chǎng),但是如采取高位頂板裂隙鉆場(chǎng)方案,則需施工6 個(gè)鉆場(chǎng),巷道平均長(zhǎng)度35 m 左右,約210 m,每個(gè)鉆場(chǎng)施工18 個(gè)孔,共108 個(gè)鉆孔,累計(jì)進(jìn)尺12 960 m,可節(jié)約鉆場(chǎng)工程、鉆孔工程和人工投入,節(jié)約資金346.72 萬(wàn)元。

        (2)通過(guò)在33072 上順槽施工頂板高位定向鉆孔,節(jié)約了鉆孔施工時(shí)間,緩解了生產(chǎn)接替緊張局面,治理了33072 工作面上隅角瓦斯,每月提高產(chǎn)量2.2 萬(wàn)t,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。

        4 結(jié)論

        33072 工作面頂板高位定向鉆孔成孔工程項(xiàng)目在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了施工,鉆孔軌跡符合設(shè)計(jì)要求,通過(guò)實(shí)施情況來(lái)看,可得出以下結(jié)論:

        (1)定向鉆機(jī)性能穩(wěn)定,鉆孔實(shí)際軌跡與設(shè)計(jì)軌跡相吻合,能夠滿足設(shè)計(jì)和瓦斯治理需求;

        (2)通過(guò)定向鉆孔抽采數(shù)據(jù)分析,確定了回采過(guò)程中所形成的頂板裂隙帶位于煤層頂板垂直方向20~30 m 左右,采空區(qū)抽采效果提升5 倍以上。

        (3)千米鉆機(jī)定向鉆孔大直徑多分支長(zhǎng)距離高位裂隙抽采技術(shù)的應(yīng)用,節(jié)約了鉆孔施工時(shí)間,緩解了生產(chǎn)接替緊張局面,形成了一套適用的頂板裂隙高位定向長(zhǎng)鉆孔安全高效抽采技術(shù),創(chuàng)新了采空區(qū)瓦斯治理技術(shù),對(duì)類似條件礦井采空區(qū)瓦斯治理具有較好的借鑒和指導(dǎo)意義。

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