姚飛
(永濟優(yōu)耐特絕緣材料有限責任公司技術部,山西 永濟 044502)
隨著市場的發(fā)展,在勞動密集型企業(yè)操作人員的薪酬是很大的開支,造成企業(yè)的生產成本增加,這就會出現生產的產品在市場上沒有競爭力,導致企業(yè)逐步退出市場。因此就迫切地需要發(fā)展自動化設備進行制造,本次設計和制作的非標設備——槽楔自動送料機,可以有效解決槽楔磨削過程中人工送料的缺點:人員數量多,勞動強度大、易發(fā)職業(yè)病、生產效率低下、質量不穩(wěn)定等。它使用氣動推板代替人工送料,使用六個可旋轉的料倉進行儲料,實現一次操作后長期不用操作設備,達到自動送料的目的,逐步替代人工操作,且自動送料機操作簡單,現學現會,減少操作人員數量,降低人工成本,提高市場競爭力。
傳統(tǒng)的槽楔生產工藝不管是質量還是數量都是不能滿足的,因為傳統(tǒng)生產是靠操作人員一支一支送料,且不能間斷送料才能滿足需要,但是,實際生產中人員必須定時清理槽楔機,定期檢測尺寸,磨削槽楔頭部等,就會造成不能連續(xù)不斷的送料,而間斷送料就會導致質量問題頻發(fā),生產效率低下,因此,迫切需要設計制作自動化送料設備,替代人工送料,減少人工成本和提升生產效率。
(1)槽楔在磨削過程中為了防止因粉末堆積而發(fā)生火災,需每30min 清理一次粉末,若專人清理粉末則增加人工成本。若塞槽楔員工清理粉末就會出現槽楔送料中斷,造成槽楔表面質量差,生產效率低。(2)操作人員在手工送料時長期保持一個姿勢送料,就會出現一些職業(yè)病,如長期坐后腰椎出現問題,手心通紅,手指磨破等。(3)手工送料時用力不勻,用力太大,槽楔通過砂輪過快,表面光潔度差;用力太小,通過太慢則生產效率低下;不用力時在砂輪下的槽楔表面易出現砂輪印,槽楔報廢。
(1)總體方案。由于槽楔的種類有很多(約500 余種),其長度、寬度及厚度各不相同,因此,自動送料機在設計時必須考慮兼容性。本次設計根據不同槽楔尺寸和形狀,考慮實用性和可操作性,具體如下:①槽楔托盤采用多工位旋轉型式,一次儲料,長時使用,共設計6 個儲料倉位,待一個倉位槽楔毛坯使用完后自動旋轉至下一倉位;②使用氣缸和推板將儲料倉位最下層槽楔毛坯推進槽楔機,然后,推板退回,槽楔毛坯由于重力自動往下落;③在不同位置安裝檢測傳感器,檢測毛坯有無,推板前進、退回,工位旋轉等;④設定程序,可以根據槽楔尺寸長短設置推進速度和時間,保證可應用于所有槽楔生產。
(2)方案布局圖(見圖2)
圖1 傳統(tǒng)槽楔送料方式
圖2 自動送料機結構圖
(1)儲料機構設計在圓盤上,分為6 個料倉,每個料倉均采用固定光軸做槽楔毛坯的側邊基準,光軸組成一個尺寸可調的槽形空間,使用旋轉手柄調節(jié)槽形空間大小,滿足槽楔毛坯寬度尺寸不一致的兼容問題,保證槽楔毛坯在料倉內滑動順暢。
(2)每個料倉儲料約為100 ~120 件毛坯,一次可儲料600 ~720 件,由員工將毛坯填入料倉內,然后,毛坯通過重力和導板找正,進入推料槽內,等待推入槽楔機。
(3)增加空料檢測對射光電傳感器,保證設備穩(wěn)定運行,及時發(fā)出需往料倉填料的提示。
使用無桿氣缸推動槽楔毛坯,檢測到料倉內有毛坯時,推動推板前進,推進至槽楔機膠輪位置后推板和膠輪共同運動拖動毛坯進入槽楔機,這時,推板后退至原始位置,開始下一毛坯的推進。
旋轉機構是為了保證6 個料倉可以旋轉,且旋轉后保證料倉和槽楔機導軌對正,本次設計中使用分度輪和凸輪相配合,達到六等分要求,另外,電機驅動帶動凸輪旋轉,旋轉到位后用銷軸鎖定,保證毛坯通過推進機構被順利推進槽楔機。
自動化程序設計為手動調節(jié)和自動調節(jié),自動調節(jié)就是編制程序后自動循環(huán),不用人員進行操作。另外,送料速度和時間可根據槽楔不同長度尺寸隨意調節(jié),保證適用于任何槽楔的生產。
自動化工藝流程設計:(1)操作人員手工為多工位托盤式料倉裝槽楔毛坯物料;(2)儲料倉旋轉到位和槽楔機進料口對齊,并鎖死;(3)氣缸推進,槽楔毛坯被推進到槽楔機膠輪下方;(4)槽楔機膠輪和氣缸共同拖動槽楔毛坯前進;(5)傳感器檢測到氣缸送料到規(guī)定位置后,氣缸返回原位;(6)進行下一個送料循環(huán);(7)若傳感器檢測到此料倉沒有槽楔毛坯,料盤自動旋轉到下一個料倉并鎖定,然后開始送料;(8)若傳感器檢測到下一料倉沒有槽楔毛坯,則三色燈指示報警,提示操作人員裝料。
根據以上設計方案,制作出槽楔自動送料機,滿足了設計方案中提到的要求,達到了自動送料的需求,實現了自動化,節(jié)約了人工成本。通過長期使用并和傳統(tǒng)工藝進行對比,結果如下:
改進前槽楔生產操作人員共計12 人,人員需要不停地手工塞槽楔。安裝了槽楔自動送料機后,槽楔班員工減少至8 人,抽調4 名員工至其他需要人員的班組生產,減少人員需求,每年槽楔生產節(jié)約人工成本20 萬元以上。
改進前:人工操作時會因未進行連續(xù)送料造成加工脫節(jié),槽楔上表面、側面會有砂輪印現象,影響外觀質量,使槽楔報廢率偏高,原材料浪費大,成本增加。
改進后:自動送料頻率一致不會出現槽楔在加工中脫節(jié)現象,大幅度減少了槽楔上表面、側面砂輪印等現象,減少原材料浪費,經過計算,預計每年可節(jié)約原材料費用5.3 萬元。
改進前:人工手動進行送料,磨制槽楔時人員不能離開設備,勞動強度極大。12 名員工每天16h 倒班最多只能生產4 臺槽楔。
改進后:自動送料機投入使用后,以生產相同型號的槽楔對比,根據現場實際測驗,人工將料倉放滿時間為20min,可實現2h 無人操作,不間斷生產,8 名員工每天16h倒班最少可生產6 臺。根據以上對比,在人員減少4 人情況下,生產效率提高46%,滿足用戶的使用需求。
槽楔自動送料機投入使用后,操作人員的勞動強度大大降低,操作人員只需每隔2h 將槽楔毛坯裝入料倉即可,不用長時間坐在槽楔機邊送料,手心和手指也不會出現紅腫等現象,且此操作員工在給料倉裝完料后可以去幫扶本班組其他人員,降低整個班組所有人的勞動強度。
近年來,我國在工業(yè)發(fā)展的同時機械自動化也發(fā)展迅速。制造性企業(yè)在保證質量的前提條件下,想發(fā)展唯一的辦法就是降低生產成本,提高生產效率。因此,必須逐步實現自動化,減少人員數量,節(jié)約人工成本。從槽楔自動送料機的實施效果來看本次設計實現了既定目標,既能節(jié)約人工成本,降低人員勞動強度,又能提升槽楔生產效率和生產的質量,為公司發(fā)展創(chuàng)造了效益,提高了利潤,今后在其他生產環(huán)節(jié)也需逐步推廣自動化。