普云偉,方瑞萍,肖智斌,馬加平,張興禮,田德興
(紅云紅河煙草集團(tuán)會(huì)澤卷煙廠,云南 會(huì)澤 654200)
在卷煙生產(chǎn)的制絲線中,干燥和回潮設(shè)備在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量含塵埃、雜質(zhì)和水汽的工藝尾氣。為滿足工藝除塵、除異味及環(huán)保節(jié)能的要求,近年來,制絲排潮尾氣處理技術(shù)的改進(jìn)、異味處理系統(tǒng)的研發(fā)、除塵除異味設(shè)備優(yōu)化、除塵系統(tǒng)節(jié)能降耗等成為研究的熱點(diǎn)。增配風(fēng)機(jī)是卷煙生產(chǎn)過程中排潮除異味系統(tǒng)的中段增壓設(shè)備,在生產(chǎn)過程中,隨著使用時(shí)間的推移,增配風(fēng)機(jī)電機(jī)短路燒毀問題逐漸突顯,由于卷煙生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化程度較高,除塵系統(tǒng)和除異味系統(tǒng)均實(shí)行集中統(tǒng)一管理、聯(lián)鎖控制,往往造成制絲設(shè)備整線停機(jī),極大地影響了車間生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。本文對(duì)××卷煙廠制絲線異味處理系統(tǒng)增配風(fēng)機(jī)燒毀的原因進(jìn)行探究,尋求問題根源,為從根本上解決電機(jī)燒毀問題提供有力依據(jù)。
××卷煙廠增配風(fēng)機(jī)的啟動(dòng)與停止由主機(jī)設(shè)備控制,一經(jīng)運(yùn)行起來,就按設(shè)定頻率運(yùn)行直至制絲主機(jī)設(shè)備停止運(yùn)行。相應(yīng)的變頻器控制相應(yīng)的電機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)動(dòng),電機(jī)通過機(jī)械傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),廢汽通過風(fēng)機(jī)送入異味處理靜壓箱。當(dāng)相應(yīng)增配風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障而停止運(yùn)行時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)將會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)報(bào)警信息,一旦增配風(fēng)機(jī)出現(xiàn)報(bào)警而停止運(yùn)行時(shí),由于連鎖控制的原因,相應(yīng)的主機(jī)設(shè)備隨之也會(huì)停止運(yùn)行,導(dǎo)致停機(jī)斷料。
對(duì)2019 年3 ~10 月增配風(fēng)機(jī)故障的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如表1。增配風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障的原因主要有三種:電機(jī)燒毀故障、風(fēng)機(jī)機(jī)械故障、信號(hào)聯(lián)鎖故障,其中電機(jī)燒毀故障出現(xiàn)次數(shù)較多,占比85.7%,由此判斷電機(jī)燒毀是主要癥結(jié)。
表1 2019 年3 ~10 月增配風(fēng)機(jī)故障情況調(diào)查
電機(jī)工作環(huán)境的溫濕度可能會(huì)影響電機(jī)的工作情況,通常電機(jī)工作的額定環(huán)境溫度不能超過45℃,不能低于-10℃,環(huán)境濕度不能高于90%,環(huán)境濕度過高會(huì)使水汽浸入電機(jī)內(nèi)部凝結(jié)成水,降低絕緣性能,造成短路、燒毀。多次監(jiān)測(cè)了排潮風(fēng)機(jī)室環(huán)境溫度和濕度,結(jié)果表明,生產(chǎn)過程中排潮風(fēng)機(jī)室最高環(huán)境溫度(29℃)均低于增配風(fēng)機(jī)電機(jī)工作的額定環(huán)境溫度(45℃),最高環(huán)境濕度(68%)低于增配風(fēng)機(jī)電機(jī)的額定環(huán)境濕度(90%),且電機(jī)冷卻風(fēng)扇運(yùn)行正常,確保了電機(jī)工作環(huán)境溫濕度的符合性,說明環(huán)境溫濕度不是導(dǎo)致電機(jī)燒毀的直接原因。
正常情況下,運(yùn)行過程中的負(fù)載不會(huì)超過電機(jī)的額定負(fù)載,但當(dāng)軸承損壞,或葉輪與電機(jī)不匹配,或管道電動(dòng)閥門運(yùn)行不正常的情況下,就會(huì)給電機(jī)產(chǎn)生額外負(fù)載,使得電機(jī)負(fù)載過大,甚至導(dǎo)致電機(jī)燒毀,本研究對(duì)這一因素進(jìn)行深入探索。首先檢查軸承是否損壞,根據(jù)《GB/T 1184-1996》,電機(jī)軸軸向同軸度>0.2mm,分別對(duì)9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)軸的軸向同軸度進(jìn)行了測(cè)量,結(jié)果如表2,可以發(fā)現(xiàn)9 臺(tái)電機(jī)軸的同軸度均小于0.2mm,通過排查,增配風(fēng)機(jī)工作時(shí)均無明顯異響,說明軸承沒有損壞,且運(yùn)行狀態(tài)良好,不會(huì)給電機(jī)帶來額外的負(fù)載。
表2 電機(jī)軸軸向同軸度統(tǒng)計(jì)表
如果增配風(fēng)機(jī)的葉輪與電機(jī)不匹配,可能使得電機(jī)運(yùn)行時(shí)的電流大于電機(jī)的額定電流,導(dǎo)致電機(jī)燒毀。分別對(duì)9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行時(shí)電流大小進(jìn)行了測(cè)量及統(tǒng)計(jì),結(jié)果表明,9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行時(shí)電流均小于其額定電流,說明葉輪與電機(jī)是匹配的,運(yùn)行過程中不會(huì)產(chǎn)生額外負(fù)載。
管道電動(dòng)閥門運(yùn)行不正常也可能給電機(jī)帶來額外的負(fù)載。依次對(duì)9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)進(jìn)入靜壓箱的管道電動(dòng)閥門進(jìn)行了單機(jī)開啟與關(guān)閉實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)過程中仔細(xì)觀察閥門動(dòng)作的情況,結(jié)果表明,閥門動(dòng)作順暢,不存在卡塞現(xiàn)象,且增配風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)管道電動(dòng)閥門實(shí)際狀態(tài)與上位控制狀態(tài)是一致的,說明管道電動(dòng)閥門運(yùn)行正常。
通過探究,電機(jī)軸承完好,葉輪與電機(jī)匹配,電動(dòng)閥門運(yùn)行正常,電機(jī)沒有超負(fù)載運(yùn)行,所以,電機(jī)負(fù)載不是導(dǎo)致電機(jī)燒毀的原因。
電機(jī)缺相運(yùn)行時(shí),電機(jī)不能獲得較好的穩(wěn)態(tài)輸出,甚至存在較大的瞬態(tài)扭矩。若輸出轉(zhuǎn)矩仍達(dá)到全相運(yùn)行時(shí)的額定值,相電流必然大于額定電流,將導(dǎo)致電機(jī)過熱或過流,進(jìn)而引起系統(tǒng)故障,甚至導(dǎo)致電機(jī)燒毀。在用的電機(jī)均為三相電機(jī),根據(jù)電氣原理圖分別依次對(duì)9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)線電壓進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)9 臺(tái)電機(jī)的線電壓均≥380V。通過查看變頻器歷史報(bào)警信息,均沒有發(fā)現(xiàn)有關(guān)電機(jī)缺相報(bào)警的故障代碼。綜上兩項(xiàng)驗(yàn)證,說明9 臺(tái)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)運(yùn)行時(shí)沒有發(fā)生過缺相的現(xiàn)象。
煙草制絲過程中回潮和干燥工序產(chǎn)生的尾氣含有雜質(zhì)和水汽,尾氣通過增配風(fēng)機(jī)送入異味處理機(jī),電機(jī)與葉輪的連接方式以及電機(jī)的密封性能會(huì)直接影響尾氣中的水汽是否進(jìn)入電機(jī),導(dǎo)致電機(jī)受潮腐蝕。
根據(jù)以往故障率最高的松散回潮增配風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)密封性能極差,電機(jī)前段法蘭與輸出軸處僅安裝有一個(gè)環(huán)形密封圈,且該密封圈無任何沉槽進(jìn)行固定,金屬密封圈已銹蝕,如圖1。同時(shí),對(duì)電機(jī)繞組情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)繞組中有水汽,更嚴(yán)重的是,部分區(qū)域已經(jīng)形成了冷凝水,一些冷凝水已經(jīng)滲透到了電機(jī)線圈內(nèi)部,如圖2。
通過理論分析和實(shí)踐探究,電機(jī)與葉輪的連接方式是導(dǎo)致增配風(fēng)機(jī)電機(jī)內(nèi)部銹蝕的主要原因,異味處理系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,水汽和雜質(zhì)很容易通過葉輪流竄到電機(jī)內(nèi)部,煙草制絲尾氣帶有一定的腐蝕性,加速了電機(jī)金屬密封圈的銹蝕和電機(jī)繞組的老化。
圖1 銹蝕的金屬密封圈
圖2 電機(jī)繞組
針對(duì)增配風(fēng)機(jī)電機(jī)燒毀問題,根據(jù)探究,最主要的原因是增配風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)上的缺陷,導(dǎo)致尾氣中的水汽從葉輪流竄到電機(jī)內(nèi)部,要從根本上解決電機(jī)與葉輪的串氣問題,初步探究可以從三方面入手制定對(duì)策:一是將各工序產(chǎn)生的尾氣進(jìn)入異味處理系統(tǒng)之前進(jìn)行去濕氣處理;二是定期預(yù)防性更換增配風(fēng)機(jī)電機(jī);三是從改變?nèi)~輪與電機(jī)的連接方式上入手,對(duì)原有風(fēng)機(jī)進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造。具體采取哪種對(duì)策,需要從改造難度、改造費(fèi)用、改造耗時(shí)、裝配安裝要求及后期維護(hù)等因素進(jìn)行綜合考慮。
卷煙生產(chǎn)過程中,通過除塵除異味系統(tǒng)、排潮除異味系統(tǒng)等將雜質(zhì)及有害物質(zhì)過濾、分解,可以有效降低廢氣排放濃度。增配風(fēng)機(jī)在異味處理系統(tǒng)中起著提供傳輸動(dòng)能的作用,其工作性能的好壞會(huì)直接影響制絲整個(gè)生產(chǎn)線,本研究從環(huán)境因素、電機(jī)負(fù)載、缺相運(yùn)行、風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)等方面深入探究了增配風(fēng)機(jī)電機(jī)頻繁燒毀的原因,并提出了幾種解決問題的對(duì)策,有望為異味處理系統(tǒng)設(shè)備優(yōu)化提供思路啟發(fā)和有效借鑒。