陳洪奎 劉建忠 封玉蓉 崔 潔 劉文國(guó)
(1.吳忠德悅紡織科技有限公司,寧夏吳忠,751100;2.德州恒豐紡織有限公司,山東德州,253517)
USTER 自調(diào)勻整系統(tǒng)中對(duì)粗節(jié)的定義包含兩類:TP-N 粗節(jié)和大節(jié)[1]。
TP-N 粗節(jié)的界限范圍是人為設(shè)定的。TPN 粗節(jié)設(shè)定后,一般顯示在TP 柱狀圖上。粗節(jié)柱狀圖記錄了最小長(zhǎng)度2 cm 棉條質(zhì)量的增加,并且變化超出了TP-N 粗節(jié)的設(shè)定界限范圍,但是低于大節(jié)的門限設(shè)定。記錄每2 h 粗節(jié)數(shù),每隔100 m 更新一次。
在USTER 質(zhì)量界限中大節(jié)設(shè)定是25%。大節(jié)和TP-N 粗節(jié)的區(qū)別是:質(zhì)量門限不同,TP-N粗節(jié)的質(zhì)量門限小,為15%~17%,大節(jié)的質(zhì)量門限大,一般在25%~30%之間;勻整系統(tǒng)的處理方式不同,TP-N 粗節(jié)僅僅顯示粗節(jié)數(shù),但是不停車;在質(zhì)量門限中,如果產(chǎn)生的大節(jié)超過設(shè)定的門限設(shè)定,勻整并條機(jī)會(huì)馬上停機(jī)。擋車工必須用手找到大節(jié)并去掉,以保證大節(jié)不流入粗紗工序,減少成紗中的短粗節(jié)。
由于理解的差異,紡織廠管理和技術(shù)人員對(duì)TP-N 粗節(jié)和大節(jié)具體門限設(shè)定不盡相同。有的工廠將TP-N 粗節(jié)門限設(shè)定為20%,大節(jié)門限設(shè)定為25%。理由是較小的大節(jié)門限設(shè)定,有時(shí)在熟條上找不到,有時(shí)即使找到,由于過小,也沒必要去掉,因此采用25%的大節(jié)設(shè)定。大部分工廠將TP-N 粗節(jié)設(shè)定為15%或者17%,這樣的設(shè)定敏感度高,每2 h 顯示的TP-N 粗節(jié)數(shù)較多。
TMFD81l 型并條機(jī)在顯示面板上顯示大節(jié)的粗度百分?jǐn)?shù)。據(jù)并條保全工或者操作技術(shù)人員介紹,小于25%的大節(jié),有時(shí)在棉條筒中根本找不到,只有超過25%的大節(jié)才能找到并去掉。因此,并條大節(jié)的設(shè)定粗度按不能低于25%進(jìn)行設(shè)定較合適。大部分工廠將自調(diào)勻整并條機(jī)大節(jié)的門限設(shè)定為25%,或者30%。
紡普梳棉的大節(jié)多于紡精梳棉。紡精梳棉的大節(jié)多于紡化纖。大節(jié)表現(xiàn)不穩(wěn)定的,夜班大節(jié)比白班大節(jié)多一些?;旒徏喆蠊?jié)比純紡紗多一些。
上工序和本工序的掛花、積花,如并條機(jī)上下清潔裝置清潔不良,各部通道掛花,凹凸羅拉掛花;上工序積花、掛花;梳棉機(jī)夾花條等;精梳機(jī)的積花、掛花問題;并條機(jī)本身的牽伸不開等問題都會(huì)產(chǎn)生大節(jié)。
要觀察和分析大節(jié)的形態(tài),看形成大節(jié)的纖維狀態(tài)是否伸直平行,大節(jié)纖維狀態(tài)是集聚的還是散亂的。如果是伸直平行的,就要考慮是否是牽伸不開造成;如果是積聚的纖維,就要考慮是否積花掛花造成的;如果是散亂的纖維,而且長(zhǎng)度較長(zhǎng),可能是毛條造成的。前道工序如梳棉機(jī)、精梳機(jī)、頭道并條機(jī)所有的通道不光潔、有毛刺、積聚短絨會(huì)造成大節(jié)。末道并條機(jī)凹凸羅拉、牽伸部分、上下清潔積花、掛花會(huì)造成大節(jié)。牽伸區(qū)隔距不當(dāng),牽伸不開會(huì)造成粗節(jié)或大節(jié)。
(1)梳棉機(jī)大壓輥位置不準(zhǔn)確,前移或者后移造成加壓過重或者過輕,輸出的生條產(chǎn)生硬條子,在后道并條機(jī)造成大節(jié)。 我們?cè)?jīng)發(fā)現(xiàn),F(xiàn)A227A 型梳棉機(jī)條子中間夾有硬條子,非常嚴(yán)重,應(yīng)該是牽伸不開。發(fā)現(xiàn)大壓輥壓力過大,將大壓輥加壓調(diào)小,雖然條子粗了,但是牽伸開了。
(2)末道并條機(jī)凹凸羅拉積花造成TP-N 粗節(jié)。我們?cè)?jīng)發(fā)現(xiàn)并條末道自調(diào)勻整并條機(jī)TPN 粗節(jié)很多,每2 h 有90 多個(gè)。經(jīng)過檢查是并條機(jī)凹凸羅拉積花造成的。清潔凹凸羅拉后,問題得到解決。
(3)梳棉機(jī)給棉板和刺輥隔距大小不一致造成生條大節(jié),最終在并條機(jī)末道形成大節(jié)。曾經(jīng)有3 臺(tái)梳棉機(jī)蓋板花出現(xiàn)部分或者全部雙層蓋板花,蓋板花的頭部出現(xiàn)明顯的小疙瘩,而且不勻。基本判定梳理不好,檢查梳棉機(jī)后部工藝,發(fā)現(xiàn)刺輥隔距差異大,將刺輥磨礪后,再調(diào)整刺輥和給棉板隔距,問題得到解決。
(4)梳棉機(jī)上下軋輥隔距左右不一致造成TP-N 粗節(jié)。某臺(tái)并條機(jī)每2 h 產(chǎn)生100 個(gè)~200個(gè)TP-N 粗節(jié)。經(jīng)查本臺(tái)并條機(jī)和頭道并條機(jī)沒有問題。進(jìn)一步分析是梳棉機(jī)出了問題,該梳棉機(jī)上下軋輥?zhàn)笥腋艟嘁贿叴笠贿呅?,差異較大。隔距小的地方,軋輥肯定帶花,纏壓輥。
(5)梳棉機(jī)前下罩板帶花造成夾花條。梳棉機(jī)開車后到車上實(shí)際檢查。用手電照著,檢查道夫三角區(qū),觀察此處的氣流情況和轉(zhuǎn)移情況,發(fā)現(xiàn)道夫間歇性帶花,發(fā)現(xiàn)梳棉機(jī)右側(cè)罩板下面明顯掛花。拆下罩板,對(duì)罩板內(nèi)側(cè)面進(jìn)行上下打磨,切忌左右打磨,否則可能造成氣流的紊亂。FA227A 型梳棉機(jī)道夫上罩板前部抬起部分有一個(gè)開口,由于道夫的轉(zhuǎn)動(dòng)在這里形成負(fù)壓,導(dǎo)致經(jīng)常有浮花。浮花被帶入棉網(wǎng),生條就會(huì)產(chǎn)生夾花條。
(6)道夫傳動(dòng)側(cè)齒輪缺油。從梳棉機(jī)正面看,機(jī)右側(cè)齒輪軸承缺油異響,轉(zhuǎn)移羅拉轉(zhuǎn)動(dòng)不穩(wěn),造成大節(jié)。將3 臺(tái)梳棉機(jī)道夫齒輪加油后,并條大節(jié)報(bào)警現(xiàn)象明顯減少。
(7)并條機(jī)上下清潔器積花后搓轉(zhuǎn)造成大節(jié)。自調(diào)勻整并條機(jī)上發(fā)現(xiàn)一個(gè)大節(jié),粗度91%,分析原因,可能是上清潔絨布或者下清潔膠圈搓轉(zhuǎn)造成的。
(8)夜班并條機(jī)清潔不良造成的TP-N 粗節(jié)。圖1 為FA1322 型并條機(jī)上的一個(gè)粗節(jié)圖,很顯然頭一個(gè)紅色的豎條顯示在兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)為76 個(gè)TP-N 粗節(jié)。按時(shí)間推算,是夜班4 h~6 h 之間粗節(jié)最多,此時(shí)擋車工最疲乏,清潔不到位。所以要特別注意夜班的清潔工作,做好必要的檢查考核工作。
(9)并條工序回潮率低,造成靜電產(chǎn)生的滌綸TP-N 粗節(jié)。滌綸回潮率低,靜電現(xiàn)象嚴(yán)重,TPN 粗節(jié)相對(duì)比較多。最多的時(shí)候,甚至達(dá)到了200 個(gè)/2 h。
(10)梳棉機(jī)和并條機(jī)圈條通道掛花造成TPN 粗節(jié)。用包布長(zhǎng)條帶子擦拭梳棉和并條圈條通道,降低并條粗節(jié),效果非常好;各品種粗節(jié)大幅下降,基本控制到10 個(gè)/2 h 左右。
(11)并條機(jī)牽伸不開造成大節(jié)。牽伸不開造成的大節(jié)見圖2。純滌綸品種,兩道并條。發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)6 cm~8 cm、直徑4 mm~5 mm 的大節(jié),不是由短絨造成的,都是好纖維。大節(jié)出現(xiàn)多時(shí)100 個(gè),少時(shí)也有30 個(gè)~40 個(gè)。到現(xiàn)場(chǎng)分析判斷是牽伸不開造成。將前后道并條隔距均放大后,大節(jié)數(shù)量正常,在10 個(gè)左右。
圖2 并條牽伸不開造成的大節(jié)
(12)找不到原因的大節(jié)。如FP 喇叭口螺釘松動(dòng)造成大節(jié)誤報(bào)或者FP 喇叭口塞花造成誤報(bào)。
基于以上實(shí)例,可以對(duì)TP-N 粗節(jié)和大節(jié)有一些認(rèn)識(shí)。并條15%的TP-N 粗節(jié)是一種客觀存在,清潔工作做得好數(shù)量就降低,做不好數(shù)量就增多??梢詫⑵渥鳛樵u(píng)價(jià)梳棉和并條清潔工作的客觀指標(biāo)。清潔棉條通道是降低棉條TP-N 粗節(jié)和大節(jié)的一個(gè)關(guān)鍵措施。大節(jié)反映的是纖維伸直度、平行度和光潔度的狀況。棉條通道的光潔與否,對(duì)棉條表面光潔度的影響非常大,因此梳棉、精梳和并條的通道光潔工作非常重要。在牽伸區(qū)使纖維受控良好,可以減少TP-N 粗節(jié)和大節(jié)。
在TMFD81l 型并條機(jī)上大節(jié)門限設(shè)定為20%時(shí),摘出大節(jié)。將摘出的并條大節(jié)在粗紗機(jī)上做試驗(yàn)。圖3 為并條大節(jié)疵點(diǎn),圖4 為并條大節(jié)疵點(diǎn)紡出的粗紗疵點(diǎn),白紙顯示的數(shù)字是并條大節(jié)的粗度百分?jǐn)?shù)。
圖3 并條大節(jié)疵點(diǎn)
圖4 并條大節(jié)紡出的粗紗疵點(diǎn)
圖4 表明,并條20%以上的大節(jié)經(jīng)粗紗牽伸后會(huì)形成3 cm 以上的粗節(jié)疵點(diǎn)。棉條表面浮花造成的疵點(diǎn)經(jīng)過粗紗高架滾動(dòng)是可以掉落的。熟條里面包裹的大節(jié)對(duì)粗紗質(zhì)量影響很大。
安排并粗操作員在TMDL81l 型并條機(jī)后接頭,盡量不按工作法隨意接、自由法接頭,故意要求結(jié)頭質(zhì)量差些,然后用手再搓一下。看看并條機(jī)會(huì)出現(xiàn)什么大節(jié),粗度有多大。第一次,在并條機(jī)上竟然運(yùn)轉(zhuǎn)正常,沒有大節(jié)。不放心,又進(jìn)行了第二次。這一次,在接頭之前,將棉條接頭對(duì)應(yīng)部位系上紅繩,重新接了個(gè)質(zhì)量差的結(jié)頭,結(jié)果還是和前一次一樣;并條機(jī)停車后,只找到紅繩,沒有找到結(jié)頭。這說明停車是紅繩造成的,不是結(jié)頭造成的,也說明自調(diào)勻整并條機(jī)可以在勻整機(jī)后接頭。
自調(diào)勻整并條機(jī)可以勻整擋車工的結(jié)頭,即使是結(jié)頭質(zhì)量差的結(jié)頭,自調(diào)勻整并條機(jī)也可以勻整正常,保證熟條的質(zhì)量。紅繩造成的停車也好理解。紅繩有捻度,TG 羅拉可以檢測(cè)出來,但是無法勻整過來。自調(diào)勻整并條機(jī)對(duì)有捻度的纖維硬塊可以檢測(cè)出來,但是無法勻整。自調(diào)勻整的這個(gè)性能對(duì)車間的清潔工作很有意義。擋車工和保全工必須按照工作法清潔,勤清潔、早清潔,防止出現(xiàn)纖維硬塊。出現(xiàn)纖維硬塊,必然會(huì)出現(xiàn)大節(jié)。
可想而知,普通并條機(jī)末道熟條中的大節(jié)很多,結(jié)頭等一些可以勻整過來的大節(jié)沒有機(jī)會(huì)勻整,可能會(huì)出現(xiàn)幾倍的大節(jié),成為粗紗疵點(diǎn),在最終的成紗中成為短粗節(jié)。
TP-N 粗節(jié)的設(shè)定最好控制在15%,因?yàn)?5%設(shè)定靈敏度高。前道工序清潔上稍微出現(xiàn)問題,可及時(shí)發(fā)現(xiàn),前紡車間可以及時(shí)采取措施,解決清潔不良問題,以提升前紡車間的管理水平。
高靈敏度大節(jié)門限設(shè)定在20%,中靈敏度大節(jié)門限設(shè)定在25%,低靈敏度大節(jié)門限設(shè)定在30%。由于每個(gè)棉紡企業(yè)的綜合管理水平高低不同,對(duì)大節(jié)設(shè)定可以不同。
將并條大節(jié)門限設(shè)定在20%~30%,如果超出大節(jié)門限,并條就會(huì)出現(xiàn)報(bào)警停車,找出大節(jié),既影響效率,擋車工又要破壞熟條的纖維結(jié)構(gòu)。可能產(chǎn)生以下問題:擋車工在尋找這個(gè)大節(jié)時(shí),左手拿條子,右手輕輕地捋棉條,手捋的方向和圈條出條的方向相反,可能會(huì)造成至少1 m 的毛條,多時(shí)有2 m~3 m,嚴(yán)重影響熟條的纖維結(jié)構(gòu)和表面光潔度,直接影響粗紗的表面光潔度,而且是長(zhǎng)片段的?;谝陨袭a(chǎn)生的問題,可以取消大節(jié)的門限,遇大節(jié)只報(bào)警不停車。直接將大節(jié)報(bào)警門限設(shè)定為50%。因?yàn)轷r有50%的大節(jié),這樣就事實(shí)上取消了大節(jié)的勻整控制。并條工序?qū)a(chǎn)生的很多大節(jié),最終形成粗紗中的短粗節(jié)。如果在粗紗和細(xì)紗工序不產(chǎn)生斷頭,可以到自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)上被電子清紗器卡掉。用電子清紗器來把最后一關(guān),這也不失為一種可行的做法。但是對(duì)前紡車間的要求高,必須做好通道清潔工作、梳棉機(jī)并條機(jī)設(shè)備狀態(tài)、工藝,盡量減少并條大節(jié),以減少絡(luò)筒機(jī)的清紗負(fù)擔(dān),提高絡(luò)筒機(jī)的生產(chǎn)效率。仁者見仁,智者見智,各廠應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況權(quán)衡利弊后選擇最適合自己的大節(jié)設(shè)定。
擋車工在找大節(jié)的過程中,如果一只手拿著棉條,另一只手一點(diǎn)一點(diǎn)用手捋條子找大節(jié),這是極端錯(cuò)誤的操作方法,這樣至少會(huì)造成1 m 的毛條。如果粗紗8 倍牽伸,就會(huì)造成8 m 粗紗存在問題,如果細(xì)紗40倍~70倍牽伸,就會(huì)造成320 m~560 m 的管紗出現(xiàn)質(zhì)量問題。如果并條機(jī)擋車工摘大節(jié)動(dòng)作不好,就會(huì)造成熟條纖維結(jié)構(gòu)的破壞,影響粗紗質(zhì)量。并條擋車工必須改進(jìn)操作法,尋找大節(jié)時(shí),左手依然拿著棉條,右手大拇指和食指虛握,改捋法為捏法,按照順序依次輕輕捏熟條,依次尋找大節(jié);當(dāng)找出大節(jié)后,輕輕摘除大節(jié),避免產(chǎn)生毛條。
前紡車間要建立大節(jié)分析制度,隨時(shí)注意將尋找出的大節(jié)留下來進(jìn)行分析,查找原因,隨時(shí)解決,減少大節(jié)的產(chǎn)生。
TP-N 粗節(jié)和大節(jié)是并條工序常見的疵點(diǎn)。通過大量實(shí)例分析了TP-N 粗節(jié)和大節(jié)產(chǎn)生的具體原因,說明了大節(jié)對(duì)質(zhì)量的影響,提出了對(duì)自調(diào)勻整并條機(jī)的新看法。自調(diào)勻整并條機(jī)可以勻整擋車工的結(jié)頭,也可以勻整松散的或者整齊度高的條子粗細(xì)節(jié)。提出了大節(jié)門限設(shè)定的高、中、低靈敏度,可以根據(jù)使用廠家的管理實(shí)際,采用不同的大節(jié)門限設(shè)定。對(duì)于大節(jié)設(shè)定為50%,僅僅將大節(jié)作為報(bào)警門限,最終將疵點(diǎn)把關(guān)的任務(wù)交給電子清紗器的做法進(jìn)行了討論。棉紡廠要建立健全并條大節(jié)分析制度,更加充分地使用好自調(diào)勻整并條機(jī),以持續(xù)提高企業(yè)的質(zhì)量水平。