徐鴻偉
(湖南華菱漣源鋼鐵有限公司,湖南婁底,417000)
隨著工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展,其應(yīng)用變得越來越廣泛,尤其是在切割、搬運(yùn)、碼垛、焊接、噴涂等方面應(yīng)用較多[1-3]。在中國制造2025方針引導(dǎo)下[4-6],積極縮短我國鋼鐵企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用上存在的差距,尤其是提升惡劣環(huán)境下工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)代替人工工作的自動化系統(tǒng)。例如:劉華鋒等[7]研發(fā)了自動化生產(chǎn)線分揀站,工業(yè)機(jī)器人引入到自動化生產(chǎn)系統(tǒng)后,能夠進(jìn)一步提高工廠自動化水平、提高生產(chǎn)效率,減小勞動強(qiáng)度,降低人工成本。
本文針對熱軋鋼卷出口人工噴號標(biāo)識,存在勞動強(qiáng)度大、出錯率高、效率低以及危害風(fēng)險高等問題。在滿足鋼卷噴號標(biāo)識工藝的前提下,采用工業(yè)機(jī)器人設(shè)計集成技術(shù)研發(fā)一套工業(yè)機(jī)器人自動噴號標(biāo)識系統(tǒng)代替人工從事鋼卷噴號標(biāo)識工作,整套系統(tǒng)各結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計合理、功能齊全,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,通過現(xiàn)場投運(yùn)表明,該系統(tǒng)能夠自動對鋼卷進(jìn)行噴號標(biāo)識,故障率低,穩(wěn)定性優(yōu)良,不僅降低了工人勞動強(qiáng)度、出錯率極低,提高了工作效率,工人零危害風(fēng)險。
熱軋平整機(jī)為單機(jī)架四輥熱軋平整,安裝位置位于出口步進(jìn)梁3#鞍座,鋼卷卷芯與步進(jìn)梁運(yùn)輸方向一致,鋼卷外徑為Φ900mm~Φ1950mm,寬度為800mm~2100mm,厚度為1.0mm~6.0mm,開卷速度≥5min/卷。鋼卷參數(shù)如表1所示。鋼卷如圖1所示。
表1 鋼卷參數(shù)
圖1 現(xiàn)場鋼卷
工業(yè)機(jī)器人自動噴號系統(tǒng)能自動或手動提取稱重數(shù)據(jù)并將數(shù)據(jù)噴到鋼卷上。部分噴號參數(shù)如下:
打捆帶數(shù): 3條,間距 300mm;
噴印形式:連續(xù)書寫式。(可以避開打包帶位置);
噴印位置:鋼卷端面和鋼卷外圈;
字符數(shù)量:任意;
字符類型:
數(shù)字:0~9,26個英文字符
特殊字符: *、#、$、&、(、)、%、+、-、.、;、:、<、>、=、?、@、/、kg、【、】、、等
字符高度尺寸:60mm、80mm、100mm可選;
寬度:字符高度的2/3;
噴印字符模式選擇: 4種模式選擇(其中一種模式為按照大小卷自動選擇字體;另外三種為三種字高(60mm、80mm、100mm)的噴印模式;
對齊方式:左對齊;
噴號行數(shù)和周期:弧面最大四行,端面一行弧面四行和端面一行時,周期≤90s,弧面三行和端面一行時,周期≤75s;
噴印介質(zhì):環(huán)保油漆。
該機(jī)器人系統(tǒng)仿真如圖2所示,自動噴號機(jī)器人設(shè)備安裝出口步進(jìn)梁3#鞍座旁,其中機(jī)械手、泵柜系統(tǒng)、噴頭系統(tǒng)、回收裝置以及控制柜安裝在安全護(hù)欄內(nèi),機(jī)旁操作箱安裝在安全防護(hù)欄外。該系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場布局如圖3所示。
圖2 機(jī)器人系統(tǒng)仿真圖
圖3 現(xiàn)場設(shè)備布局圖
該系統(tǒng)主要包括以下設(shè)備:(1)工業(yè)機(jī)器人(含控制柜及示教器);(2)泵柜與噴頭系統(tǒng)。
3.2.1 工業(yè)機(jī)器人
根據(jù)表一參數(shù)和噴頭系統(tǒng)等條件,采用ABB六軸工業(yè)機(jī)械手,型號:IRB6700-150/3.2。
擬選擇的機(jī)械手的額定負(fù)載為150Kg,機(jī)械手末端安裝的噴頭重量約為17Kg,噴頭重心相對于末端法蘭的坐標(biāo)為(0mm,0mm,220mm),機(jī)械手額定負(fù)載校核結(jié)果如圖4所示。由圖4可知該機(jī)械手各軸承受的靜負(fù)荷在其能力范圍內(nèi),而且該機(jī)械手的J6軸和J5軸的轉(zhuǎn)動慣量I分別為其最大轉(zhuǎn)動慣量的37%和21%,均低于其實(shí)際負(fù)荷的80%,因此,該機(jī)械手固有的設(shè)計使用壽命能夠滿足工況要求。
圖4 機(jī)械手額定負(fù)載圖
3.2.2 泵柜與噴頭系統(tǒng)
噴頭系統(tǒng)安裝在機(jī)器人末端法蘭,采用單噴頭連續(xù)書寫方式,具有位置檢測,和碰撞保護(hù)檢測功能,噴頭內(nèi)部通冷卻風(fēng)管,有效保證內(nèi)部元器件的長期穩(wěn)定工作,三維示意圖如圖5所示。泵柜系統(tǒng)為噴號涂料加壓、控制設(shè)備,主要包含過濾器、薄膜泵、控制閥、稱量檢測、清洗劑和涂料管路等元器件,泵柜系統(tǒng)如圖6所示。
圖5 噴頭三維示意圖
圖6 泵柜系統(tǒng)
3.3.1 電氣控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)集成在電氣控制柜內(nèi),是機(jī)器人噴號系統(tǒng)的電氣和控制核心,包含三相電源的控制和分配,控制機(jī)器人運(yùn)動的IRC5機(jī)器人控制柜,以及配套的西門子 PLC 控制系統(tǒng),PLC 控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)控制泵柜系統(tǒng)和噴頭系統(tǒng)內(nèi)各種閥門動作和信號處理,包括產(chǎn)生電氣自動化連鎖信號。
3.3.2 上位監(jiān)控系統(tǒng)
上位監(jiān)控用于監(jiān)控機(jī)器人噴號系統(tǒng)噴號狀態(tài)、各系統(tǒng)相關(guān)狀態(tài)、通訊狀態(tài)和相關(guān)設(shè)備報警狀態(tài)等信息,以及與外界系統(tǒng)的通訊處理,主要包括以下功能:
(1)噴印數(shù)據(jù)選擇來源:手動輸入或接收L2數(shù)據(jù);(2)上位機(jī)模式選擇:分為全自動和半自動,結(jié)合機(jī)旁操作三種控制方式;(3)參數(shù)設(shè)置:包括弧面邊沿距離,側(cè)面邊沿距離,弧面噴印距離,側(cè)面噴印距離;(4)與機(jī)器人交流信號及噴印狀態(tài)顯示;(5)報警指示:包括機(jī)器人報警,撞擊報警,探測無卷,清洗劑報警,涂料不夠報警,氣壓報警,重號報警;(6)噴涂記錄顯示:可記錄當(dāng)前機(jī)器人噴號的所有數(shù)據(jù),可以進(jìn)行查詢或插入數(shù)據(jù)記錄。
3.3.3 機(jī)旁操作盒
機(jī)旁操作盒用于就地手動控制,主要用于對機(jī)器人噴號系統(tǒng)前期調(diào)試和更換涂料時方便現(xiàn)場作業(yè),也可用于在噴號系統(tǒng)非嚴(yán)重故障狀態(tài)時的純手工操作。按鈕布置如圖7所示。
圖7 操作盒按鈕布置圖
3.3.4 安全護(hù)欄
機(jī)器人噴號系統(tǒng)整個工作區(qū)域用安全護(hù)欄隔離,并裝有安全門鎖(含安全門鎖及報警燈)。在機(jī)器人動作過程中,按下操作面板上“暫停”按鈕或打開防護(hù)門,機(jī)器人立即停止,不再執(zhí)行任何動作和指令,直至按下“暫停復(fù)位”按鈕,機(jī)器人繼續(xù)當(dāng)前動作指令和軌跡,直至完成預(yù)設(shè)動作。維護(hù)人員通過安全門進(jìn)入護(hù)欄內(nèi),只要防護(hù)門未關(guān)閉好,且未按“ 暫停復(fù)位”按鈕復(fù)位,機(jī)器人無法再次動作。
3.3.5 系統(tǒng)控制原理與流程
機(jī)器人噴號系統(tǒng)控制拓?fù)淙鐖D8所示。噴號系統(tǒng) PLC 系統(tǒng)采用硬接線 I/O 的方式與操作箱、機(jī)器人控制柜、泵柜、各種限位和連鎖開關(guān)等信號進(jìn)行通訊聯(lián)鎖控制。同時監(jiān)控平臺通過以太網(wǎng)與機(jī)器人噴號PLC、平整L1、L2進(jìn)行通訊,獲取機(jī)器人噴號系統(tǒng)狀態(tài)和報警信息,以及相關(guān)鋼卷、平整步進(jìn)梁和打包機(jī)捆帶信息,信息和控制指令發(fā)送噴號PLC系統(tǒng),噴號PLC通過PN與機(jī)器人進(jìn)行通訊。機(jī)器人和泵柜執(zhí)行噴號動作。
圖8 機(jī)器人噴號系統(tǒng)控制拓?fù)鋱D
噴印系統(tǒng)分機(jī)旁手動和遠(yuǎn)程控制兩種方式,其中遠(yuǎn)程控制又分為全自動和遠(yuǎn)程手動,機(jī)旁手動為在現(xiàn)場操作盒直接進(jìn)行手動噴號操作,遠(yuǎn)程手動為人工在噴號監(jiān)控畫面上手動輸入需噴印內(nèi)容,發(fā)送噴號系統(tǒng)手動執(zhí)行,全自動為從平整L1、L2系統(tǒng)中獲取噴印信號及數(shù)據(jù)自動執(zhí)行噴號操作,無需人為干預(yù)。以全自動方式為例。噴號流程如圖9所示。
圖9 噴號作業(yè)流程圖
該機(jī)器人自動噴號系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用,現(xiàn)場投運(yùn)表明,所設(shè)計的噴頭系統(tǒng)、泵柜系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)能夠滿足該機(jī)器人自動噴號工作,實(shí)現(xiàn)了對鋼卷的自動噴號標(biāo)識,出錯率為0,文字清洗美觀,噴號效果如圖10所示。能夠滿足生產(chǎn)節(jié)奏需求,達(dá)到了預(yù)期的效果。
圖10 噴號效果圖
采用工業(yè)機(jī)器人集成設(shè)計技術(shù),所研發(fā)的工業(yè)機(jī)器人自動噴號系統(tǒng)替代人工從事鋼卷噴號標(biāo)識工作,該系統(tǒng)設(shè)計合理,可自動噴號,噴號穩(wěn)定可靠,文字清晰,從而降低了工人的勞動強(qiáng)度、提高了噴號效率,出錯率接近零為以及降低了工人的危害風(fēng)險。該機(jī)器人自動噴號系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于板材、型材等噴號標(biāo)識工序上,能夠?qū)I(yè)機(jī)器人的開發(fā)與應(yīng)用起指導(dǎo)和參考作用。