肖 鵬
(中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司安徽杜達(dá)分公司)
切割天井在采切工程中是一個(gè)相當(dāng)重要的環(huán)節(jié),主要是為中深孔爆破提供一個(gè)自由面和補(bǔ)償空間,而深孔槽區(qū)則是為后期大規(guī)模深孔采礦提供一個(gè)自由面[1]。以往是分開(kāi)工序進(jìn)行施工,采用人工返掘法進(jìn)行切割井的施工,然后深孔槽區(qū)則采用深孔進(jìn)行分層分段爆破,而且上下位置也不對(duì)應(yīng)[2-3];同時(shí)以往采用反掘法進(jìn)行切割天井,需要施工作業(yè)人員進(jìn)入切割天井內(nèi),經(jīng)過(guò)多道繁瑣而辛苦的工序,工作環(huán)境惡劣,安全性差,成本高,效率低等;與深孔槽區(qū)分開(kāi)進(jìn)行施工,就無(wú)形地拖延了施工進(jìn)度,中間工序也會(huì)增多,伴隨著工序的增多,危險(xiǎn)因素也會(huì)增多。針對(duì)上述問(wèn)題,草樓鐵礦在回采時(shí)候,提出了在設(shè)計(jì)時(shí),就將上下中段2個(gè)槽區(qū)對(duì)應(yīng)起來(lái),采用T-150潛孔鉆機(jī)一次性施工深孔,然后采用深孔一次性爆破成井[4-5]。
草樓鐵礦深部礦房回采(-350~-395 m)階段高度為45 m,盤區(qū)長(zhǎng)度為1 200 m;礦體傾向西,傾角為45°~50°,礦石堅(jiān)固系數(shù)f=8~10,礦石密度3.3 t/m3,松散系數(shù)為1.5;屬低硫低磷單磁鐵礦,可選性好。
礦體所在地層地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單,地下涌水量小,礦體附存在黑云角閃斜長(zhǎng)片麻巖。
根據(jù)實(shí)際情況,在-395 m水平沿走向方向布置脈外出礦水平,并沿礦體走向每36 m為1個(gè)礦塊,每個(gè)礦塊按照18 m又分為一房一柱[6],上盤脈外布置回風(fēng)巷,前期已將礦房開(kāi)采完畢并封閉充填,在前期采礦過(guò)程中,在礦柱內(nèi)布置出礦巷,在礦房下布置受礦巷,利用出礦進(jìn)路將二者連通進(jìn)路出礦,在受礦巷內(nèi)布置切割天井和中深孔爆破區(qū)。
在-350 m水平布置與礦房對(duì)應(yīng)的鑿巖硐室,并在下盤脈外布置運(yùn)輸巷,在上盤布置回風(fēng)巷,鑿巖硐室與上下盤采用聯(lián)巷貫通,在鑿巖硐室內(nèi)施工深孔。
本次只針對(duì)深孔一次性爆破切割天井與深孔槽區(qū)進(jìn)行研究。
具體施工步驟及參數(shù)如下。
(1)布孔與鑿巖。根據(jù)設(shè)計(jì),共布置13個(gè)孔,1個(gè)中心孔,1圈4個(gè)孔,2圈4個(gè)孔,3圈4個(gè)孔。鑿巖采用T-150型環(huán)形潛孔鉆機(jī)垂直向下施工,施工深度42 m,成孔φ160 mm,傾斜率不得超過(guò)1%。根據(jù)具體施工參數(shù)布置如圖1~圖4所示。
圖1 礦房深孔孔位平面布置
圖2 中深孔及切割井與深孔槽區(qū)剖面
圖3 底部結(jié)構(gòu)及切割井平面布置
(2)爆破。炸藥采用膏狀巖石乳化炸藥,藥卷規(guī)格φ140 mm×500 mm,單卷質(zhì)量為9 kg;雷管選用半秒非電導(dǎo)爆管雷管,爆破網(wǎng)絡(luò)連接采用2#塑料導(dǎo)爆索、塑料導(dǎo)爆管以及四通。裝藥采用人工裝藥,首先人員進(jìn)入工作面進(jìn)行清孔,清孔完畢后利用5#鐵絲下放水泥塞進(jìn)行掉塞堵孔,掉塞完畢后向孔內(nèi)裝入0.5 m的渣土進(jìn)行填孔。填孔完畢后將膏狀巖石乳化炸藥利用2#塑料導(dǎo)爆索綁扎后下放至孔底,然后再裝入5卷膏狀巖石乳化炸藥,最后再向炮孔內(nèi)利用鐵鍬填入約1 m左右的沙土堵孔,再在孔口將半秒非電導(dǎo)爆管雷管與2#塑料導(dǎo)爆索連接;依次剩余其他孔依次裝藥,注意中心孔內(nèi)不裝藥。拉網(wǎng)主線采用2#塑料導(dǎo)爆索,然后將雷管腳線與主線采用膠帶連接,主線上連接2發(fā)起爆雷管,雷管腳線與塑料導(dǎo)爆管采用四通進(jìn)行連接,然后將塑料導(dǎo)爆管拉至安全抵達(dá)后連接起爆器進(jìn)行起爆。每次爆破高度約為3.5 m。一次分層進(jìn)行爆破,預(yù)計(jì)4個(gè)班可以成井。
(3)通風(fēng)。利用原有通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng),局部可采用增加局扇進(jìn)行通風(fēng)。
(4)支護(hù)。根據(jù)草樓鐵礦地質(zhì)條件及巖石的硬度系數(shù),局部破碎地點(diǎn)可采用錨網(wǎng)噴聯(lián)合支護(hù)。
(5)出碴。采用Atlas鏟運(yùn)機(jī)平底出碴,根據(jù)具體情況將礦石導(dǎo)入脈外礦石溜井;廢石倒入脈外廢石溜井,然后利用電機(jī)車將礦石拉至主溜破系統(tǒng),廢石拉至附近車場(chǎng),提升至地表。
根據(jù)回采情況,選取-350~-395 m水平7P采場(chǎng)進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)階段高度45 m,巷道高度3.6 m。
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)可知以往切割天井采用反掘法進(jìn)行施工,高度為15 m高的切割天井,2名工人施工需要8個(gè)作業(yè)班,深孔槽區(qū)施工鑿巖每個(gè)孔30 m×13個(gè)孔,合計(jì)390 m;每個(gè)臺(tái)班施工120 m,共需3.25個(gè)臺(tái)班。爆破需要3個(gè)班。
采用現(xiàn)有方法進(jìn)行施工后,省略了人工反掘天井,深孔鑿巖增加了195 m,鑿巖增加了1.3個(gè)臺(tái)班;深孔爆破增加了1個(gè)臺(tái)班。根據(jù)施工過(guò)程收集的主要材料的消耗,人工反掘消耗見(jiàn)表1;并將人工反掘與深孔一次成井對(duì)比見(jiàn)表2。
圖4 槽區(qū)深孔平面、裝藥結(jié)構(gòu)及橫剖面
表1 人工反掘一循環(huán)主材消耗
表2 成井后有反掘與無(wú)反掘?qū)Ρ?/p>
草樓鐵礦采用此方法進(jìn)行切割天井與深孔槽區(qū)施工,試驗(yàn)表明:該方法具有施工速度快,安全性高,施工工序減少,施工成本降低,施工作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度降低,回采效率提高,有一定的實(shí)用和推廣價(jià)值。