云高杰 ,楊麗英 ,王 蕾,云獻立
(1.常州百朋紡織有限公司,江蘇常州 213165;2.江南大學紡織科學與工程學院,江蘇無錫 214122)
隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和煤炭、石油等能源的不斷消耗,工業(yè)集聚地的持續(xù)增多以及化肥農(nóng)藥的廣泛施用,污染物不斷排放到環(huán)境中。根據(jù)國家生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局和國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2020年6月發(fā)布的《第二次全國污染普查公報》顯示,2017年,全國大氣污染物排放量為二氧化硫6.96×106t,氮氧化物17.85×106t,顆粒物16.84×106t[1],其中,工業(yè)污染源排放量占比最大。大氣污染物威脅著農(nóng)產(chǎn)品的安全和人類的健康。
現(xiàn)階段,主要依靠多孔過濾材料從氣固兩相流中捕集大氣污染物,達到凈化空氣的效果,提高空氣的潔凈程度[2]。靜電棉是用靜電纖維制備而成的非織造過濾材料,它利用靜電荷對空氣中的微小灰塵進行捕捉和吸附[3],不但具有針刺棉的超低風阻,亦具有靜電荷吸附微細顆粒[4],從而具有較好的空氣過濾效果。周全考慮過濾效率與風阻二者的矛盾十分重要,靜電棉主要用于口罩及室內(nèi)空氣凈化器等,尤其作為防疫口罩的原材料,已受到人們的普遍關(guān)注。
本研究針對靜電棉過濾效率和阻力的性能,設(shè)置不同針刺工藝參數(shù),如改變針刺頻率、針刺深度和輸出速度,研究針刺工藝參數(shù)對靜電棉過濾效率和阻力的影響,以及過濾效率和阻力之間的關(guān)系,試為高過濾效率、低阻力靜電棉的制備提供理論參考。
靜電棉針刺生產(chǎn)工藝流程主要包括開包、初開松、混棉、精開松、梳理、鋪網(wǎng)、預(yù)刺、主刺、修面針刺、收卷。
首先,將特種化學靜電纖維定重,進行初步松解,使大的纖維團開松,纖維均勻混合;然后進行精開松,進一步使纖維松解,整個過程應(yīng)避免對纖維造成損傷。再將經(jīng)過開松與充分混合的纖維放入氣壓棉箱,做好梳理前的準備。當纖維進入梳理機,剝輥與錫林對纖維進行梳理,然后通過道夫輸出形成輕薄的纖維網(wǎng)。進入鋪網(wǎng)工序,齒形帶傳動纖維網(wǎng)進行折疊形成多層纖網(wǎng),進而多層纖網(wǎng)進入針刺工序。在針刺工序中,采用預(yù)刺、主刺和成型刺3道工序,通過大量帶有刺鉤的刺針對多層纖網(wǎng)反復(fù)穿刺,增加纖維之間的摩擦力,使原本蓬松的多層纖網(wǎng)逐步產(chǎn)生擠壓,達到提高強力的效果[5]。最終通過卷取工序制成非織造卷裝材料。
試樣平方米克重選用90g/m2,由常州百朋紡織有限公司生產(chǎn)。
針刺工藝參數(shù)主要包括預(yù)刺頻率、主刺頻率、成型刺頻率、預(yù)刺深度、主刺深度、成型刺深度、預(yù)刺輸出速度、主刺輸出速度和成型刺輸出速度,實驗設(shè)計如表1所示。
為了達到提高棉網(wǎng)強力的目的,從預(yù)刺、主刺到成型刺的頻率逐漸加快;成型刺的深度也較前兩道針刺工序的深;各道針刺輸出速度逐漸變大,有利于形成輕薄型針刺材料,降低平方米克重。
本研究采用YG141型厚度儀,依據(jù)GB/T24218.2-2009測量試樣厚度;采用圓型取樣器,依據(jù)GB/T 24218.1-2009測量試樣平方米克重;采用TSI8130自動濾料測試儀,依據(jù)GB 19083測量試樣過濾效率和阻力。
表1 針刺工藝參數(shù)設(shè)計
對試樣進行過濾性能測試,其過濾效率和阻力的測試數(shù)據(jù)如表2所示。
表2 實驗結(jié)果
表2數(shù)據(jù)通過TSI 8130型自動濾料檢測儀測得,用0.3μm作為檢測過濾效率的顆粒物的粒徑指標[5],在32L/min濃度和流量條件下,試樣大小為100cm2,實驗結(jié)果為4次重復(fù)實驗的平均值。從表2可以看出,針刺頻率、針刺深度和輸出速度對靜電棉過濾效率和阻力有一定影響,8組實驗結(jié)果的過濾效率與阻力之間相關(guān)系數(shù)達到0.87,說明過濾效率與阻力的變化趨勢一致。
表1中,序號1~4的實驗結(jié)果可以用于分析針刺頻率對靜電棉性能的影響,序號2試樣各道針刺工序的針刺頻率依次比序號1試樣的高200刺/min,序號3試樣的針刺頻率比序號2的高200刺/min,序號4試樣的針刺頻率比序號3的高200刺/min。從表2的過濾效率結(jié)果可以看出,序號2試樣的過濾效率比序號1試樣提高6.6%,序號3試樣的過濾效率比序號2試樣降低9.8%,序號4試樣的過濾效率比序號3的降低18.7%。從阻力的測試結(jié)果可以看出,序號2試樣的阻力比序號1試樣高0.8 Pa,序號3試樣的阻力比序號2試樣低0.9 Pa,序號4試樣的阻力比序號3試樣低0.5 Pa,證明了當采用序號2的針刺工藝時,過濾效率可顯著提高,相應(yīng)阻力提升程度較低。
因此,當預(yù)刺頻率為600刺/min、主刺頻率為730刺/min、成型刺頻率為780刺/min時,所制備靜電棉的過濾效率較好,相應(yīng)阻力也較大。在實驗過程中發(fā)現(xiàn),當針刺頻率達到900刺/min以上時,被刺斷的短纖維逐漸增多,隨著短纖維的積累,碎屑比例增多,導致粉塵產(chǎn)生,這樣不但不會提高過濾效率,反而使之過濾效果變差,針刺頻率工藝變化對阻力的影響與對過濾效率影響的規(guī)律一致。
序號1、5和6的實驗結(jié)果反映了針刺深度對靜電棉性能的影響規(guī)律。序號1、5和6的預(yù)刺深度、主刺深度和成型刺深度依次增加1mm,從表2中可以看出,3種工藝條件下的過濾效率依次為89.1%、90.5%和90.6%,呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢;3種工藝條件下的阻力分別為1.1 Pa、1.3 Pa和1.4 Pa,所呈現(xiàn)的規(guī)律與過濾效率一致。說明了針刺深度越深,加強了纖維與纖維之間的摩擦效果,使纖維網(wǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)固,密度更大。但針刺深度過大,其過濾性能沒有改善,其單位面積上的刺針密度與針刺力度急劇增大,其布面針痕的程度會加大,外觀效果不佳。
序號1、7和8的實驗結(jié)果反映了棉網(wǎng)輸出速度對靜電棉性能的影響規(guī)律。序號1、7和8的預(yù)刺輸出速度、主刺輸出速度、成型刺輸出速度依次增加1mm,從表2中可以看出,3種工藝條件下的過濾效率依次為89.1%、88.6%和88.3%,呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢;3種工藝條件下的阻力分別為1.1 Pa、1.1Pa和1.0Pa,呈現(xiàn)出先不變后減小的趨勢。說明了棉網(wǎng)輸出速度越快,針刺作用使纖維間摩擦越不充分,降低了纖維網(wǎng)的強力,使纖維網(wǎng)不夠致密。值得注意的是,當棉網(wǎng)輸出速度過小,棉網(wǎng)收到針刺作用程度越大,會造成棉網(wǎng)堵積在針刺板上,導致刺針過度,不利于過濾效率的提升;當棉網(wǎng)輸出速度過大,則容易因拉扯導致刺針彎曲,從而產(chǎn)生斷針。
在新冠肺炎疫情防控工作絲毫不松懈的當下,應(yīng)用于防護口罩生產(chǎn)的靜電棉的質(zhì)量和性能受到了高度關(guān)注,通過研究不同針刺工藝對靜電棉過濾效率和阻力影響的因素,將有利于提升過濾材料的質(zhì)量,更有效地保護人們的生命安全。研究結(jié)果表明,在一定范圍內(nèi),過濾效率隨著針刺頻率變大呈現(xiàn)先升高后下降的趨勢,隨著針刺深度加深而提升,隨著棉網(wǎng)輸出速度降低而提升;此外,過濾效率與阻力變化規(guī)律一致。