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        某汽輪發(fā)電機組碰摩振動故障分析與處理

        2021-03-05 04:06:42劉文廣倪秋華
        設(shè)備管理與維修 2021年1期
        關(guān)鍵詞:汽輪軸封動靜

        劉文廣,倪秋華

        (1.南山集團有限公司,山東龍口 265706;2.蘇州熱工研究院有限公司,江蘇蘇州 215004)

        0 引言

        在我國的北方地區(qū),電力系統(tǒng)不僅保障了城市經(jīng)濟的快速發(fā)展和居民日常生活用電,而且關(guān)系到冬季供暖的民生問題。因此,加強汽輪發(fā)電機組的日常保養(yǎng)與檢修維護,保障城市供電,為經(jīng)濟和民生發(fā)展保駕護航,已經(jīng)成為發(fā)電廠運維部門的重要工作。作為高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備,汽輪發(fā)電機組的振動是不可避免的,但是振動超過限值一定程度后,會對電站安全、穩(wěn)定、連續(xù)、經(jīng)濟生產(chǎn)構(gòu)成較大的威脅,嚴重威脅電力安全生產(chǎn)活動[1]。

        1 振動產(chǎn)生的主要原因

        引起汽輪發(fā)電機組振動的原因有很多,主要原因有汽輪發(fā)電機組本體結(jié)構(gòu)的動力學(xué)設(shè)計、機械加工、安裝檢修、設(shè)備運行和電網(wǎng)技術(shù)問題等,這些原因之間又是相互影響的[2-4]。汽輪發(fā)電機組的振動類型可分為強迫振動和自激振動:強迫振動指彈性系統(tǒng)在受到外界控制的激勵作用下發(fā)生的振動;自激振動則是指彈性系統(tǒng)在受系統(tǒng)振動本身控制的激勵作用下發(fā)生的振動。強迫振動的振源主要包括:轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,轉(zhuǎn)軸不對中和聯(lián)軸器本身缺陷,汽輪機膨脹受阻,電磁干擾,支承剛度不夠或軸承裝配不良,動靜碰磨等。自激振動則主要是由油膜失穩(wěn)、汽流激振等原因造成。

        除上述原因和發(fā)電機缺陷引起的振動外,汽輪機運行工況的異常變化也會引起振動問題:①新汽溫度過高會引起汽輪機高壓段膨脹加大,若金屬部件(轉(zhuǎn)子)膨脹超過預(yù)留間隙,將引起個別部件或整臺機組的振動,前軸承易受熱而變形增大,新汽管道膨脹過量將推動軸承座等,從而改變公共軸線,軸承將受彎矩而發(fā)生振動;②新蒸汽溫度驟然降低,汽輪機轉(zhuǎn)子和汽缸將發(fā)生不均勻變形,從而降低前軸承穩(wěn)定性,蒸汽帶水會發(fā)生水沖擊,增大轉(zhuǎn)軸軸向推力,磨損工作面推力瓦塊,通流部分軸向間隙消失,引起機組劇烈振動;③真空和排汽溫度變化,會使剛度弱的排汽缸發(fā)生變形,軸承座標高發(fā)生變化,影響軸承載荷和轉(zhuǎn)子支承狀態(tài),從而造成轉(zhuǎn)子中心軸線改變,軸端汽封和軸承座油擋徑向間隙消失,引起機組摩擦振動;④軸承入口潤滑油溫度過高,會改變油的黏度,潤滑油的黏度隨油溫的升高而下降,從而使油膜減薄,承載能力下降,導(dǎo)致軸承的潤滑工況惡化,最終引起振動;⑤汽缸膨脹受阻或加熱不均勻,將造成機組膨脹不暢,導(dǎo)致動靜間隙減小或消失、軸承位置和標高變化導(dǎo)致軸承載荷和轉(zhuǎn)子中心偏移、脹差增加導(dǎo)致軸承受到推力而拱起等。

        2 汽輪機振動產(chǎn)生的危害

        汽輪發(fā)電機組是發(fā)電廠的核心設(shè)備,衡量機組安全可靠性最重要的指標就是振動水平。劇烈振動容易導(dǎo)致設(shè)備部件的疲勞損壞,一些重大的跳機事故直接或間接地與振動有關(guān)。機組的異常振動對機組產(chǎn)生以下危害:

        (1)部件疲勞損壞。過大和強烈的振動會造成機組靜止部件承受大幅交變應(yīng)力,促使轉(zhuǎn)子、連接螺栓、管道等部件發(fā)生材料疲勞或損壞。如基礎(chǔ)臺板和廠房出現(xiàn)裂縫,軸瓦烏金脫落,軸承座固定螺栓松動或斷裂,嚴重的甚至導(dǎo)致軸系斷裂等惡性事故。

        (2)發(fā)電機故障。振動大會使發(fā)電機轉(zhuǎn)子護環(huán)及線槽內(nèi)的絕緣填充材料松弛磨損,電氣絕緣磨破以致造成電氣短路,勵磁機整流子及其碳刷磨損加劇。

        (3)動靜部分摩擦。動靜部件發(fā)生摩擦時將加劇軸承磨損,振動過大則磨損軸封及隔板汽封,嚴重時甚至導(dǎo)致大軸彎曲。另外,摩擦加大了通流部分和軸端的汽封徑向間隙,增加漏汽損失,降低機組經(jīng)濟性。

        (4)事故停機。機組振動過大或強烈振動時,機組跳機。

        3 故障案例

        3.1 概述

        某電廠4#機組為濟南發(fā)電設(shè)備廠有限公司采用阿爾斯通公司(ALSTOM)技術(shù)許可生產(chǎn)的,超高壓、單軸、反動式、一次中間再熱、雙抽凝汽式的150 MW 機組,型號為N150/CC110—13.24/535/535/0.981/0.245。機組軸系共有5 個支撐軸承,由高壓轉(zhuǎn)子、中低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子和勵磁機轉(zhuǎn)子組成,并且各轉(zhuǎn)子之間剛性聯(lián)接。該機組于2014 年11 月份投產(chǎn)。但在2016 年3 月份,多次出現(xiàn)1#瓦X/Y 向相對軸振不規(guī)律振動且大幅波動現(xiàn)象。振動量值突然間由正常值40 μm 上升至最大值202 μm,大約在30 min 左右恢復(fù)到正常值,最大振動值接近停機值240 μm,嚴重影響機組安全運行。機組運行參數(shù),見表1;1#瓦軸振大幅度波動趨勢,如圖1 所示;1#瓦X/Y 向轉(zhuǎn)軸振動的軸心軌跡,如圖2 所示。通過振動檢測儀進行振動檢測與故障診斷。

        3.2 振動分析

        振動數(shù)據(jù)檢測和分析,顯示該機組振動頻率一直以工頻分量為主,屬于普通強迫振動,認為同時又具有間歇性和偶發(fā)性,主要是動靜部件之間存在碰摩現(xiàn)象。造成油擋與轉(zhuǎn)子動靜碰摩的因素主要有:汽輪機軸瓦油擋間隙調(diào)整過小,汽輪機軸瓦油擋定位螺絲失效,汽輪機軸瓦油擋積碳,發(fā)電機密封瓦內(nèi)油擋間隙過小或卡澀等。這些因素引起轉(zhuǎn)子與油擋密封之間的間隙消失,從而誘發(fā)動靜碰摩故障。

        表1 機組運行參數(shù)

        圖1 1#軸振變化趨勢

        圖2 1#軸心軌跡

        由于在機組連續(xù)運行過程中熱輻射的原因,油擋積碳是持續(xù)的,隨著運行時間的延長,油擋積炭積累到一定程度后,動靜間隙消失,從而導(dǎo)致動靜碰摩的發(fā)生,表現(xiàn)為轉(zhuǎn)子軸振幅值的增大[5-6]。經(jīng)過一段時間的磨合之后,油擋和轉(zhuǎn)子脫離了動靜接觸,轉(zhuǎn)子軸振幅值漸漸回落。機組在繼續(xù)運行一定時間后,油擋處積碳繼續(xù)累積變多,動靜間隙再次消失,再次表現(xiàn)碰摩振動的特征。如此反復(fù)循環(huán),導(dǎo)致油擋積碳誘發(fā)的動靜碰摩故障,除具有其他因素誘發(fā)的動靜碰摩故障的所有特征以外,還具有頻發(fā)性和持續(xù)性的特點。

        分析判斷該機組摩擦點在1#軸瓦油擋,由于油擋和轉(zhuǎn)子之間的潤滑油受高溫影響后碳化積垢,導(dǎo)致間隙變小,誘發(fā)動靜碰磨,當積碳被摩擦脫落后,振動恢復(fù)原始狀態(tài)。

        3.3 故障處理方案

        根據(jù)振動故障的分析和診斷,做出如下處理方案:①停機后對1#瓦油擋進行檢查;②減少高壓軸封端部漏氣量,對軸封系統(tǒng)進行全面檢查;③系統(tǒng)管道進行灌水查漏,重新校核軸封系統(tǒng)管道軸封壓力測點;④調(diào)節(jié)軸封風機抽汽量。

        3.4 檢查結(jié)果及處理措施

        ①對1#軸瓦進行檢查,發(fā)現(xiàn)油擋內(nèi)存在油灰高溫碳化現(xiàn)象(圖3);②檢修期間對油擋進行徹底清理,重新調(diào)整油擋間隙;③檢查下油擋處軸瓦回油的泄油口,確保泄油順暢,避免少量潤滑油不能及時回油導(dǎo)致積碳;④做好高壓汽缸軸端部位置和靠近軸承箱等部位的保溫,增加保溫棉隔熱;⑤加大對軸封風機抽氣量的調(diào)整,減少軸封漏汽;⑥降低熱輻射強度和油擋溫度,減緩油泥碳化概率與速率;⑦對軸承箱油擋外側(cè)增加擋汽板,降低熱輻射水平,減少高溫軸封汽誘發(fā)油擋積碳的可能。

        3.5 處理效果

        經(jīng)過采取上述處理措施后,機組再次啟動。沖轉(zhuǎn)及帶負荷過程中機組軸系振動平穩(wěn),各測點幅值優(yōu)良,持續(xù)運行3 個月中,未再出現(xiàn)振動大幅波動現(xiàn)象。

        4 總結(jié)

        圖3 1#油擋積碳情況

        近些年來油擋積碳誘發(fā)的動靜碰摩振動故障問題較為突出。由于高(中)壓汽缸保溫工藝不良、軸封漏氣因素引起的熱輻射和轉(zhuǎn)子導(dǎo)熱因素的影響,往往使得高(中)壓轉(zhuǎn)子支撐軸瓦處油擋的溫度過高。同時,油泥積累在油擋不能及時排走,在高溫下逐漸碳化,是引起油擋積炭的主要原因。從而誘發(fā)動靜部件產(chǎn)生碰摩現(xiàn)象,最終導(dǎo)致了汽輪發(fā)電機組的間歇性振動問題。

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