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        馬蘭礦選煤廠洗選工藝系統(tǒng)優(yōu)化改造

        2021-03-01 03:05:02劉俊芳
        山西焦煤科技 2021年12期
        關(guān)鍵詞:重介精煤旋流器

        劉俊芳

        (山西西山煤電股份有限公司 馬蘭礦選煤廠, 山西 古交 030205)

        馬蘭礦選煤廠隸屬于山西焦煤西山煤電股份有限公司,1993年10月投產(chǎn),屬礦井型煉焦煤選煤廠,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力4.0 Mt/a,主要入洗馬蘭礦02#、2#及8#三層原煤,煤質(zhì)為優(yōu)質(zhì)肥煤。原洗選工藝為小于50 mm的原煤經(jīng)無壓三產(chǎn)品旋流器,分選出精煤、中煤、矸石3種產(chǎn)品,精煤磁選機(jī)尾礦和精煤離心機(jī)離心液經(jīng)煤泥池由泵打到弧形篩脫水,篩上物進(jìn)入粗煤泥高頻篩、離心機(jī)脫水后,成為粗精煤泥產(chǎn)品?;⌒魏Y篩下水、粗煤泥高頻篩篩下水、離心機(jī)離心液進(jìn)入浮選入料池,經(jīng)浮選機(jī)分選、快開壓濾機(jī)脫水后成為細(xì)精煤泥產(chǎn)品。主要產(chǎn)品是十二級肥精煤,銷往國內(nèi)大型鋼廠,副產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動力煤,全部內(nèi)銷西山煤電集團(tuán)興能電廠。

        馬蘭礦選煤廠入洗的3層肥煤可選性和煤質(zhì)差別較大,02#煤頂板有0.15 m左右的鋁土泥巖,8#煤煤層中含有一層炭質(zhì)泥巖。這兩種泥巖在水中極易泥化,產(chǎn)生大量的次生煤泥,不脫泥洗選導(dǎo)致生產(chǎn)過程問題不斷,生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求,亟需優(yōu)化工藝改善生產(chǎn)現(xiàn)狀。

        1 改造前洗選工藝系統(tǒng)存在的問題

        1) 介耗高。原流程為不脫泥入洗,入洗原煤中-1.5 mm煤泥含量高達(dá)35%,洗選煤泥全部進(jìn)入主洗及脫介系統(tǒng),導(dǎo)致原煤介耗高達(dá)3.26 kg/t,遠(yuǎn)高于同類型選煤廠介耗。

        2) 產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。該選煤廠無粗煤泥分選系統(tǒng),現(xiàn)有粗精煤泥回收系統(tǒng)采用分級回收,弧形篩、高頻篩脫泥降灰效果差,粗精煤泥灰分有時(shí)高達(dá)15%以上,使重選為其“背灰”,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,精煤產(chǎn)率低[1].

        3) 管理難度大。不脫泥三產(chǎn)品重介工藝使系統(tǒng)中煤泥循環(huán)量增多,導(dǎo)致洗水濃度偏高,煤泥水系統(tǒng)管理難度大,洗水凈化困難,浮精灰分受細(xì)泥污染嚴(yán)重,灰分偏高,導(dǎo)致洗選效率降低,影響正常生產(chǎn)。

        4) 生產(chǎn)效率低。為減少介耗,有效改善脫介效果,生產(chǎn)中洗選原煤處理量降低,導(dǎo)致主洗設(shè)備不能滿負(fù)荷運(yùn)行,生產(chǎn)時(shí)間延長,電耗增高,同時(shí)檢修時(shí)間減少,生產(chǎn)效率低[2].

        5) 功耗高。該廠現(xiàn)有6套3GDMC1000/700重介旋流器,對應(yīng)6套合介泵及6條上料皮帶,合介泵電機(jī)功率280 kW/臺,功耗高;系統(tǒng)設(shè)備臺數(shù)多,管理難度大。

        6) 中、矸損失大。6臺重介旋流器使用時(shí)間長,分選效果差,中煤帶精在8%~15%,矸石帶煤8%~10%,資源浪費(fèi)嚴(yán)重,不符合優(yōu)質(zhì)高效選煤廠要求。

        2 技術(shù)改造

        2.1 洗選工藝

        改造后工藝與原工藝的主要區(qū)別是選前脫泥。脫泥篩的篩上物進(jìn)入重介旋流器分選。脫泥篩篩下物經(jīng)煤泥分級旋流器分選后,底流進(jìn)入粗煤泥分選機(jī)分選,分選的精煤和尾煤分別經(jīng)過各自的電磁高頻篩和離心機(jī)脫水后摻入各自產(chǎn)品,煤泥分級旋流器溢流、TBS精礦電磁振動高頻篩篩下水和離心液進(jìn)入浮選系統(tǒng),浮選精礦經(jīng)加壓過濾機(jī)回收,浮選尾礦進(jìn)入濃縮機(jī)后由壓濾機(jī)回收。

        2.2 改造方案

        2.2.1 設(shè)置選前脫泥

        為了有效解決煤泥在系統(tǒng)中循環(huán)造成的不利影響,增加3臺脫泥篩進(jìn)行選前脫泥,脫除的煤泥不進(jìn)入介質(zhì)系統(tǒng),單獨(dú)分選回收,減少耗介環(huán)節(jié),脫泥后入主洗旋流器的煤泥量減少,減輕脫介篩和磁選機(jī)的壓力,3臺脫泥篩篩縫采用1.0 mm.

        2.2.2 增加粗煤泥分選環(huán)節(jié)

        采用TBS分選機(jī)、電磁高頻篩、離心機(jī)等設(shè)備對粗煤泥進(jìn)行分選。

        增設(shè)粗煤泥分選環(huán)節(jié),避開了原煤泥水存在的弊端。原粗精煤回收系統(tǒng)為增加處理量,弧形篩使用1.5 mm的篩孔,篩下水進(jìn)入浮選系統(tǒng),粗顆粒精煤泥量大,浮選精煤快開壓濾機(jī)的處理能力又非常有限,導(dǎo)致浮選效率低,浮選尾煤灰分低。增加粗煤泥分選環(huán)節(jié),粗煤泥不會進(jìn)入浮選系統(tǒng),進(jìn)入快開壓濾機(jī)的量變少,減少了壓濾壓力,浮選效果變好。

        2.2.3 三產(chǎn)品旋流器改造

        將原有6臺1000/700型無壓三產(chǎn)品旋流器,更換成3臺1200/850型無壓三產(chǎn)品旋流器,對配套的配電系統(tǒng)、耐磨管路等進(jìn)行改造。選前脫泥后3臺脫泥篩物料會進(jìn)入旋流器分選,如果旋流器不變,6臺小旋流器會存在分料不均現(xiàn)象[3],影響整個(gè)洗選系統(tǒng)。因此,同時(shí)對三產(chǎn)品旋流器進(jìn)行改造。

        2.2.4 工藝布置

        技術(shù)改造在原有場地條件下進(jìn)行,不打亂原有布局,該廠主洗系統(tǒng)為三套獨(dú)立分選系統(tǒng),改造時(shí)采用逐套拆除改造方案,改造不影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。

        3 改造效果

        3.1 主要設(shè)備應(yīng)用效果

        3.1.1 原煤脫泥篩脫泥效率

        原煤脫泥篩采用3673型直線振動篩,篩面面積26.28 m2,篩孔1 mm,處理能力滿足系統(tǒng)370 t/h的要求,故障率低,運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠,脫泥篩上增加3道噴水,噴水壓力可調(diào),脫泥效率達(dá)70%以上。脫泥篩篩分情況見表1.

        表1 脫泥篩篩分表

        脫泥效率計(jì)算:

        ηs=(a-c)(b-a)100/a(b-c)(100-a)×100%

        (1)

        式中:

        ηs—脫泥效率,有效數(shù)字取到小數(shù)點(diǎn)后第一位,%;

        a—入料中小于1 mm的含量,%,取18.32;

        b—篩下物中小于1 mm的含量,%,取87.91;

        c—篩上物中小于1 mm的含量,%,取5.06.

        計(jì)算可知,脫泥效率ηs=74.44%.

        3.1.2 干擾床技術(shù)指標(biāo)

        粗煤泥TBS干擾床分選機(jī)選用沈陽科迪公司的 XGR-3600分選機(jī),入料濃度400~500 g/L(45%~50%),處理粒度1~0.25 mm,Q≥100 t/h·臺(干煤量)。2019年6月對干擾床(TBS)分選機(jī)進(jìn)行了效果評定,結(jié)果見表2,TBS分選機(jī)洗選效率89.02%,可能偏差為0.115 kg/m3.

        3.1.3 重介旋流器分選技術(shù)指標(biāo)

        重介旋流器選用海王WTMC1200/850三產(chǎn)品旋流器,2019年5月對三產(chǎn)品重介旋流器進(jìn)行了效果評定,見表3. 旋流器數(shù)量效率為98.84%,一段可能偏差為0.025 kg/m3,二段可能偏差為0.035 kg/m3,工藝效果較好。

        3.2 生產(chǎn)指標(biāo)情況

        馬蘭礦選煤廠于2017年10月—2018年7月完成了工藝系統(tǒng)優(yōu)化改造,投產(chǎn)運(yùn)行后取得了良好的效果,主要表現(xiàn)在產(chǎn)率、介耗、中損、矸石帶煤指標(biāo)上。介耗指標(biāo)對比表見表4,技術(shù)指標(biāo)對比見表5.

        表2 TBS分選機(jī)單機(jī)試驗(yàn)評定表

        從表4中可見,2016—2019年噸原煤介耗在逐年下降,2016年為沒有技改前年平均介耗,2017年和2018年都有技術(shù)改造,2019年為技改完成后年平均介耗,技改完成后介耗降低了1.33 kg/t原煤,比預(yù)期效果好。

        從表5可知,改造后處理量增加50 t/h,比改造方案值高,改造后可能偏差固定在相對較小的范圍,處理精度高;改造后回收率提高了1.1個(gè)百分點(diǎn),中、矸損失少,回收率高資源利用率高,達(dá)到了改造預(yù)期。

        3.3 經(jīng)濟(jì)效益

        3.3.1 收益增加部分

        1) 多回收精煤。按入洗原煤280萬t/年計(jì)算,精煤回收率增加了1.10%,精煤價(jià)格按照1 355元/t(含稅)計(jì)算,精煤銷售收入增加: 280×1.1%×1 355=4 173.4(萬元)。

        2) 按照2017年統(tǒng)計(jì)主洗系統(tǒng)年排矸石69.5萬t、矸石帶煤率8%,年損失煤5.56萬t;改造后矸石帶煤<1%,以中煤價(jià)約為252元/t(含稅)為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,多回收中煤量4.865萬t,增加經(jīng)濟(jì)收益1 225.98萬元。

        3) 減少排矸費(fèi)用。多回收中煤量×矸石治理單價(jià)(含運(yùn)輸和治理費(fèi)用、按照生產(chǎn)成本指標(biāo)填寫)=4.865萬t×7.2元/t=35.028萬元。

        表3 重介旋流器單機(jī)試驗(yàn)評定表

        表4 介耗指標(biāo)對比表

        表5 技術(shù)指標(biāo)對比表

        4) 介質(zhì)節(jié)約。介耗降低1.33 kg/t原煤,按照年生產(chǎn)原煤280萬t,介質(zhì)830元/t,年可節(jié)約介質(zhì)費(fèi)用309.092萬元。

        5) 改造后,0.5~0.25 mm部分物料直接回收,浮選量減少,節(jié)省了藥劑耗量。年節(jié)約浮選藥劑約320 t,按照藥劑6 000元/t測算,年可節(jié)約資金192萬元。

        總計(jì)收益增加5 935.5萬元。

        3.3.2 收益減少部分

        1) 電耗和配件費(fèi)用增加。電耗增加,核算年增加電量為210.6萬kWh,電價(jià)0.56元/kWh,增加電費(fèi)117.94萬元;相應(yīng)配件費(fèi)用年增加80萬元。

        2) 折舊費(fèi)。按照項(xiàng)目土建費(fèi)用折舊7年、設(shè)備及安裝折舊15年,財(cái)務(wù)賬面2018年計(jì)提折舊增加295萬元。

        3) 中煤銷售額降低。技改后,中煤中帶精煤量減少,中煤回收率降低,按照技改前中損10%,中煤回收率10%,技改后中損2%計(jì)算,中煤回收率降低了0.8%;中煤灰分變高,發(fā)熱量由原來的17.56 MJ/kg,降到15.05 MJ/kg. 按照興能電廠發(fā)熱量不達(dá)標(biāo)扣費(fèi)的結(jié)算辦法,每升降419 kJ/kg,獎罰10元/t, 因此技改前中煤按252元/t為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算,技改后按192元/t計(jì)算,銷售收入減少2 110.08萬元。

        總計(jì)收益減少2 603.02萬元。綜合兩項(xiàng),最終合計(jì)年多收益3 332.48萬元,經(jīng)濟(jì)效益可觀。

        4 結(jié) 論

        泥化嚴(yán)重的煤進(jìn)入選煤生產(chǎn)系統(tǒng)對洗選生產(chǎn)影響很大,馬蘭礦選煤廠進(jìn)行選前脫泥+干擾床分選機(jī)回收粗精煤泥+三產(chǎn)品重介旋流器改造,減輕了細(xì)泥對分選的影響,降低了介耗、油耗,減輕了浮選系統(tǒng)壓力,提高了壓濾尾煤灰分,降低了中煤、矸石損失,提高了資源利用率,社會效益和經(jīng)濟(jì)效益可觀。

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