徐 鵬
(西山煤電集團 鎮(zhèn)城底礦選煤廠, 山西 古交 030203)
鎮(zhèn)城底礦選煤廠位于山西省太原市古交市鎮(zhèn)城底鎮(zhèn)汾河北岸,是一座入選易選煤的礦井型煉焦煤選煤廠,1986年投產(chǎn),入選原煤來自鎮(zhèn)城底礦的高、低硫煤層。2014年進行擴大產(chǎn)能技術(shù)改造,采用3GDMC1300/920A型和JQW1100/780型兩套無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器不分級不脫泥選煤,-0.5 mm精、中煤磁選機尾礦(簡稱磁尾)采用兩套FJC16-6噴射式浮選機直接浮選,主要產(chǎn)品為十級肥精煤,副產(chǎn)品有混煤、煤泥等,入洗能力2.4 Mt/a[1].
鎮(zhèn)城底選煤廠精煤磁尾經(jīng)過截粗弧形篩脫水脫泥(弧形篩型號分別為HS-F-322060、VSB302060,弧形篩篩縫為0.5 mm),篩上物由煤泥離心機脫水回收,篩下物由浮選機分選回收,其工藝流程見圖1,浮選入料粒度組成見表1.
浮選入料為精煤磁尾以及中煤磁尾弧形篩篩下物。由表1可知,浮選入料中+0.5 mm粒度級的占比為5.65%,粒度級為0.5~0.25 mm的物料占比為37.42%. 生產(chǎn)中存在“跑粗”現(xiàn)象。
原弧形篩入料(精煤磁尾水)的粒度組成情況見表2. 由表2可知,精煤磁尾水中主導(dǎo)粒度級為0.25~0.125 mm,占比為33.82%,灰分為15.01%;+0.25 mm的累積灰分為8.51%,累積產(chǎn)率為37.40%.+0.25 mm粒度級物料經(jīng)重介旋流器分選后,灰分指標(biāo)已經(jīng)滿足最終精煤產(chǎn)品的質(zhì)量要求,再進入浮選系統(tǒng)存在重復(fù)分選,造成生產(chǎn)成本浪費,也會使入浮礦漿濃度升高,浮選機分選精度降低。所以,需要使用截粗篩對+0.25 mm粒度級物料截粗。在實際生產(chǎn)過程中,更換使用小于0.4 mm規(guī)格的弧形篩板,但造成弧形篩脫水脫泥效果下降,截粗篩篩上物水分高于50%,離心機出現(xiàn)跑水,導(dǎo)致產(chǎn)品水分嚴(yán)重超標(biāo)。
圖1 粗煤泥作業(yè)工藝流程圖
表1 浮選入料粒度組成表
表2 截粗篩的入料粒度組成表
需要說明的是,表1、表2中-0.045 mm粒級的灰分差別大主要是由于該廠入洗鎮(zhèn)城底礦22215、22212兩個工作面的煤,22215工作面泥質(zhì)頁巖含量高,泥化現(xiàn)象嚴(yán)重,原煤含矸量小;22212工作面矸石含量大,泥質(zhì)頁巖含量較低。兩工作面的煤質(zhì)差異較大,受井下出煤影響以及井下工作安排的不確定,原煤入洗配比變化頻繁,表1與表2為不同時間段采樣。因本文主要對0.125~0.5 mm粒級進行討論,-0.045 mm數(shù)據(jù)不影響方案對比。
分析可知:1) 該選煤廠重介質(zhì)旋流器分選有效下限為0.25 mm,+0.25 mm以上各粒度級的灰分都低于銷售精煤產(chǎn)品要求的灰分指標(biāo)。2) 根據(jù)各粒度級產(chǎn)品灰分分布,截粗分級粒度應(yīng)控制在0.25 mm. 3) 不能在原弧形篩上采用直接更換小篩縫篩板的方法對+0.25 mm煤泥進行截粗。
1) 方案一:“旋流器+疊層高頻振動細(xì)篩”工藝(見圖2). 該方案對該廠粗煤泥分選工藝流程改變不大,目的在于提高粗精煤泥的回收率,降低浮選系統(tǒng)入料量。目前,該廠3GDMC1300/920重介系統(tǒng)中精煤磁尾的流量約為500 m3/h,JQW1100/780重介系統(tǒng)精煤磁尾水流量約為400 m3/h,兩者濃度均為80 g/L左右,則兩套系統(tǒng)中實際干礦量為40 t/h和32 t/h,受礦漿流量影響,如果使用精煤磁尾直接進入疊層高頻振動細(xì)篩,則需要疊篩數(shù)量較多,否則會出現(xiàn)疊篩處理能力不足的問題。
圖2 方案一工藝流程圖
2) 1300/920A重介系統(tǒng)選型計算見表3,4.
表3 分級濃縮旋流器流程計算表
表4 疊層高頻振動細(xì)篩流程計算表
根據(jù)流程計算結(jié)果,經(jīng)過分級濃縮旋流器預(yù)脫水脫泥后,底流(疊篩入料)的濃度偏高,需要增加30~40 m3/h的稀釋水,提高疊篩的分級效率。
3) 1100/780重介系統(tǒng)選型計算見表5,6.
根據(jù)流程計算結(jié)果,經(jīng)過分級濃縮旋流器預(yù)脫水脫泥后,底流(疊篩入料)的濃度偏高,因此需要增加35 m3/h左右的稀釋水,提高疊篩的分級效率。
表5 分級濃縮旋流器流程計算表
4) 設(shè)備選型。
根據(jù)數(shù)值量流程計算結(jié)果及煤泥水選型放大系數(shù)為1.25,進行選型:
GDMC1300/920A重介系統(tǒng)選型為FX500×3旋流器組1套+ZKJ1408-D5疊篩高頻振動細(xì)篩1臺;JQW1100/780重介系統(tǒng)選型為FX500×2旋流器組1套+ZKJ1208-D5疊篩高頻振動細(xì)篩1臺;系統(tǒng)中增加了分級濃縮旋流器,原兩臺精煤磁尾泵流量不存在較大的改變,揚程需要根據(jù)旋流器在廠房內(nèi)的安裝高度進一步計算確定。
方案二采用DZSN系列三質(zhì)體智能高頻脫泥篩替換現(xiàn)有的截粗弧形篩,精磁尾水直接入篩,篩上物料入離心機,篩下物料入浮選機浮選。DZSN系列三質(zhì)體智能高頻脫泥篩技術(shù)參數(shù)見表7 ,兩套重介質(zhì)系統(tǒng)各使用2臺,每套系統(tǒng)設(shè)計煤泥水通過量560 m3/h,高于生產(chǎn)實際的最大精煤泥水量500 m3/h.
表7 DZSN2833三質(zhì)體智能高頻脫泥篩技術(shù)特征表
方案一優(yōu)點:1) 單位容積處理能力大。2) 旋流器結(jié)構(gòu)簡單,無運轉(zhuǎn)部件。缺點:1) 工藝系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,增加煤泥水分級旋流器后,存在重復(fù)分級作業(yè),與工藝設(shè)計原則相違背,相應(yīng)的配件能耗等費用增加;且分級濃縮旋流器易出現(xiàn)工作不穩(wěn)定、旋流器溢流有粗顆粒等弊端。2) 為了保證疊層篩脫水效果,需增大篩上沖水量約80 m3/h,會使浮選入料濃度降低至50~55 g/L,而礦漿濃度的高低對浮選效果有直接影響,礦漿濃度在60~80 g/L時,浮選抽出率指標(biāo)最好[2-3]. 3) 安裝分級旋流器,受廠房空間位置限制,改造難度大。4) 新增設(shè)備多,改造成本高。
方案二特點:1) 工藝布置簡潔,工藝適應(yīng)性強。三質(zhì)體高頻篩對入料濃度、壓力無特別要求,對選煤廠洗選工藝的適應(yīng)性較強。2) 脫泥脫水效果優(yōu)異,為后續(xù)設(shè)備創(chuàng)造良好的入料條件,三質(zhì)體智能高頻脫泥篩脫泥效率可達80%以上,篩上物水分一般在30%,是下段離心機的最佳入料條件,同時,由于進入離心機的細(xì)粒量減少,也可以進一步地降低離心機產(chǎn)品水分。3) 分級粒度下限低,分級選擇范圍大,工藝適應(yīng)性好。三質(zhì)體智能高頻脫泥篩分級粒度可到0.1 mm,在生產(chǎn)過程中,可根據(jù)產(chǎn)品灰分,選擇0.25 mm、0.2 mm、0.15 mm、0.125 mm、0.1 mm分級,在滿足產(chǎn)品灰分的基礎(chǔ)上,盡量提高篩上物產(chǎn)率,提高精煤回收量。同時,也可以最大限度地減少浮選機壓力,降低精煤回收成本。4) 改造工作量小。DZSN2833三質(zhì)體智能高頻脫泥篩自帶機架及入料斗,機架底部為框架結(jié)構(gòu)。改造時,根據(jù)現(xiàn)場測量數(shù)據(jù),利用原入料管路、原篩上物溜槽、篩下水溜槽,改造工作量不大,微調(diào)篩上物溜槽、篩下水溜槽高度即可實現(xiàn)原入料管路與篩機入料箱對接。拆除原精煤泥弧形篩,安裝新三質(zhì)體智能高頻脫泥篩,在不影響生產(chǎn)的情況下可完成改造工作。5) 設(shè)備可靠性高,日常維護量小,三質(zhì)體智能高頻脫泥篩采用了先進的三質(zhì)體設(shè)計原理,篩框不動,振動器及振動軸微動,篩網(wǎng)正常振動,從原理上保證了設(shè)備的可靠性。篩機不需要軸承,也不需要潤滑,日常不需要維修和維護,10個月左右更換一次篩網(wǎng)即可。
綜上比較,三質(zhì)體高頻篩改造方案從生產(chǎn)效率、產(chǎn)出、產(chǎn)品指標(biāo)、維護成本等多個方面優(yōu)于分級旋流器+疊層高頻篩系統(tǒng)方案,適合在老廠房空間狹小環(huán)境下改造安裝,能夠?qū)崿F(xiàn)不停產(chǎn)改造。