關 鍵,楊翀鈺,謝 理,侯 江
(核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149)
中國鈾礦堆浸配酸和噴淋工藝過程控制仍以現(xiàn)場人工手動控制為主,亟待實現(xiàn)自動化。在傳統(tǒng)配酸過程中,工人通常根據(jù)設定酸度、監(jiān)測酸度和個人經(jīng)驗,使用92.5%~98.0%的工業(yè)濃硫酸配制稀硫酸淋浸劑。因配酸過程系統(tǒng)慣性大、反饋時間長,所以需要操作人員反復測量pH,調整加酸量并攪拌混合。傳統(tǒng)配酸過程不僅配制時間長;而且淋浸劑的酸度、精確度也難以達到要求,也存在攪拌池蒸發(fā)產(chǎn)生的酸霧污染環(huán)境和影響生產(chǎn)人員健康的隱患。
在傳統(tǒng)噴淋過程中,一般采用定時器計時。鈾礦石浸出過程的噴淋周期長達數(shù)月之久,定時器在超長周期環(huán)境下會重復復位,產(chǎn)生巨大的累積誤差,進而造成巨大的淋浸劑浪費。
為此,提出采用管道靜態(tài)混合器代替?zhèn)鹘y(tǒng)配酸過程的攪拌池和攪拌器進行配酸,并利用自控系統(tǒng)CPU脈沖計時方式,解決定時器在長周期中累積誤差大的問題。
自動控制系統(tǒng)可分為配酸過程自動控制和堆浸過程自動控制,自動化系統(tǒng)架構如圖1所示,圖中:H1~H4代表液位計;V1~V4代表閥門;F1~F5代表流量計;AH代表酸度測定儀;P1代表泵。
圖1 自動化系統(tǒng)架構示意圖
配酸要求:配酸濃度有3種,高、中、低濃度淋浸劑中的硫酸質量濃度分別為50、20~30和7~8 g/L;淋浸劑需要混合均勻;3種淋浸劑的噴淋流量和噴淋時間不同。
根據(jù)以上要求,采用管道靜態(tài)混合器(圖2)為配酸裝置,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的攪拌池和攪拌器配酸組合。在管道靜態(tài)混合器的內部設置促進混合的元件,如葉片等[1],流經(jīng)管道靜態(tài)混合器的流體,依靠自身動力,流過設置在流道中的靜止插件得到混合[2]。與攪拌器等動態(tài)混合器相比,管道靜態(tài)混合器具有流程簡單、結構緊湊、投資少、安裝維修簡單等特點。
圖2 管道靜態(tài)混合器實物
在配制池的進水口安裝管道靜態(tài)混合器,管道靜態(tài)混合器的主管與尾液(礦井水、串堆液)管道連接;支管為加藥管,與濃硫酸管道連接。管道靜態(tài)混合器可以保證硫酸和水混合均勻,配制濃度均勻的淋浸劑,可節(jié)省攪拌池的建設成本;同時可避免酸霧對設備、環(huán)境的影響,進而實現(xiàn)淋浸劑的連續(xù)高效配制。管道靜態(tài)混合器的應用克服了傳統(tǒng)配酸過程響應慢、精度無法控制等問題,縮短了系統(tǒng)反饋時間,為實現(xiàn)配酸過程的自動化控制提供了必要條件。
淋浸劑配制過程自動控制系統(tǒng)主要包括:管道靜態(tài)混合器;濃硫酸儲槽;濃硫酸液位計H1;開關閥V1、V2;氣動調節(jié)閥V3;吸附尾液流量計F1;水(礦井水、自來水)流量計F2;濃硫酸流量計F3;酸度測定儀AH。根據(jù)工藝要求,當作為稀釋劑的吸附尾液量不夠時,需開啟閥V2,補充新水。在計算機上設置控制酸度值,由酸度計、PLC和調節(jié)閥V3調節(jié)濃硫酸加入量,實現(xiàn)定酸度PID自動調節(jié),為堆浸提供需要的淋浸劑。通過泵P1,將配制好的淋浸劑送到淋浸劑高位槽。
根據(jù)水冶廠提供的生產(chǎn)工藝要求,噴淋過程自動化控制程序采用PID恒流量控制方法,通過設置控制閾值,對噴淋流量進行自動調節(jié)。噴淋強度的主要控制參數(shù)為酸度、時間和流量。以高酸噴淋工藝控制系統(tǒng)為例,控制流程如圖3所示。
圖3 高酸噴淋工藝控制流程圖
堆浸的1個完整噴淋周期約為200 d,包括高酸噴淋時間、噴淋間隔時間、低酸噴淋時間、翻堆時間、串堆噴淋時間和清液噴淋時間。原有噴淋過程使用的西門子S7-300/400PLC,支持多種計時器,最長定時時間為9 990 s[3],對于長周期控制一般采用循環(huán)定時法。該方法的缺點是在計時器(計數(shù)器)循環(huán)啟動過程中會產(chǎn)生毫秒級的延遲,并形成逐漸增大的累積誤差。在超長周期控制中,該累積誤差最終會嚴重影響噴淋過程的控制精度,造成淋浸劑的浪費。本設計采用計算CPU脈沖的方式,提高長周期控制的精度。利用西門子PLC功能函數(shù),令PLC的CPU每天在固定時間發(fā)送一個脈沖,依托CPU晶振的高精度特性,通過記錄該脈沖,實現(xiàn)以天為單位的精準計時,計時中斷程序如圖4所示。
圖4 計時中斷程序
在上位機預先設定各個噴淋工藝參數(shù),啟動程序后,整個噴淋過程無需人工控制;PLC按照控制周期定時觸發(fā)各工藝段自動控制程序,完成噴淋流量和噴淋時間的自動調節(jié),最終實現(xiàn)整個堆浸噴淋過程的自動控制。
噴淋過程的自動控制系統(tǒng)主要包括:淋浸劑流量計F4;氣動調節(jié)閥V4;流量開關;淋浸劑高位槽;PLC;計算機。根據(jù)工藝要求,設定噴淋酸度、時間和流量,待流量開關給出信號后,系統(tǒng)會實現(xiàn)穩(wěn)流噴淋控制;采集淋浸劑流量參數(shù)F4,并分別計算噴淋總時間、噴淋時間、噴淋間隔時間,進而調節(jié)氣動閥V4來控制噴淋過程。
該控制系統(tǒng)在現(xiàn)場應用后,通過組態(tài)軟件在線實時監(jiān)控配酸過程,控制曲線如圖5所示,酸度反饋值與設定值誤差低于±5%,系統(tǒng)長時間運行穩(wěn)定。
以堆場為試驗對象,自動控制配酸和人工攪拌配酸的試驗數(shù)據(jù)見表1,可以看出自控系統(tǒng)的配酸調節(jié)精度優(yōu)于人工攪拌配酸。自動配酸的相對標準偏差:當配酸目標質量濃度為50.0 g/L時,σ50=1.14%;當目標質量濃度為30.0 g/L時,σ30=1.26%;當目標質量濃度為20.0 g/L時,σ20=1.57%;當目標質量濃度為10.0 g/L時,σ10=1.87%;當目標質量濃度為5.0 g/L時,σ5=3.04%。自動化配酸系統(tǒng)和人工攪拌配酸相比,配制精度更高,酸度可調節(jié)范圍達到預期技術指標(5.0~50.0 g/L),控制誤差低于±5%,完全滿足工藝要求。
圖5 自控系統(tǒng)配酸過程畫面
表1 自動控制配酸和人工攪拌配酸試驗數(shù)據(jù)對比 g/L
現(xiàn)場試驗表明,配酸自動控制系統(tǒng)采用管道靜態(tài)混合器代替配液池及攪拌工序,實現(xiàn)了淋浸劑在管道中的均勻混合,配合先進的模糊算法保證了酸度自動調節(jié)的精度。該技術實現(xiàn)了堆浸淋浸劑的快速連續(xù)配制,配酸時間可縮短80%,酸度可調節(jié)范圍達到預期技術指標,完全滿足工藝要求。配酸自動控制系統(tǒng)實現(xiàn)了淋浸劑配制過程的無人值守,大幅減少了運維成本,降低了堆浸淋浸劑配酸工藝生產(chǎn)線的建設成本,避免了酸霧的產(chǎn)生和排放,提升了工藝環(huán)保水平。
1)將管道靜態(tài)混合器應用于酸法堆浸采鈾工程,實現(xiàn)了淋浸劑的隨用隨配,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝過程,大幅減少了配酸時間,降低了硬巖鈾礦山建設成本。
2)以自控系統(tǒng)CPU脈沖為計時信號的超長噴淋周期控制方法,解決了原控制系統(tǒng)長周期累積誤差大的問題,實現(xiàn)了堆浸配酸和噴淋的全過程自動化控制,實現(xiàn)定酸、定時、定量精準控制,提高了堆浸采鈾工藝的生產(chǎn)精度。
3)自動控制系統(tǒng)實現(xiàn)了淋浸劑的連續(xù)、均勻、快速配制,初步實現(xiàn)了堆浸采鈾工藝過程的無人值守,提升了礦山自動化水平和本質安全度。