顏 兵,魏城瑤
[恒逸實業(yè)(文萊)有限公司,浙江杭州311000]
煉廠酸性水汽提裝置處理的酸性水主要來源于上游常減壓、加氫、焦化等裝置,主要含有硫化氫和氨等成分。目前煉廠酸性水汽提裝置多采用全吹出、塔頂回流工藝。由于汽提塔頂部氣相在冷卻過程中產(chǎn)生相變,有銨鹽析出,造成塔頂空氣冷卻器最下層管束出現(xiàn)結(jié)晶腐蝕泄漏。筆者對汽提塔頂空氣冷卻器管束腐蝕的原因進行分析,并結(jié)合設(shè)計和生產(chǎn)實際,提出減緩腐蝕的建議,延長塔頂空氣冷卻器管束的運行周期。
某煉廠酸性水汽提裝置采用常壓汽提工藝,規(guī)模為180 t/h,操作彈性50%~110%,裝置于2019年10月開車投產(chǎn)。汽提工藝流程見圖1。
圖1 某煉廠酸性水汽提工藝流程
原料酸性水經(jīng)脫氣、除油后,進入汽提塔的頂部,塔底用1.0 MPa蒸汽加熱汽提,酸性水中的硫
化氫、氨同時被汽提;塔頂酸性氣經(jīng)冷凝、分液后,凝液經(jīng)泵返塔作為回流,酸性氣送至硫磺回收單元回收硫磺,塔底即得到合格的凈化水,一部分送至上游裝置回用,剩余部分排至含油污水管網(wǎng)[1]。
空氣冷卻器設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 空氣冷卻器設(shè)備參數(shù)
空氣冷卻器工藝參數(shù)見表2。
表2 空氣冷卻器工藝參數(shù)
裝置開車一年后,于2020年11月14日發(fā)現(xiàn)空氣冷卻器管束出現(xiàn)泄漏,泄漏部位集中在底層管束,泄漏管束數(shù)量為底層管束總數(shù)量的16%。將泄漏管束切開后發(fā)現(xiàn),2 mm厚度的管束上表面嚴(yán)重減薄甚至消失,管束腐蝕示意見圖2。
圖2 管束腐蝕示意
泄漏管束為空氣冷卻器出口最底層管束。通過對腐蝕泄漏的多根管束進行剖開檢查,發(fā)現(xiàn)最底層管束腐蝕的部位從空氣冷卻器風(fēng)扇葉片正上方向出口管箱方向延伸約3 m,尤以風(fēng)扇葉片中心上方管束腐蝕最嚴(yán)重。
從剖開的管束看,腐蝕部位沒有局部腐蝕坑,整體表現(xiàn)為均勻減薄,疑似沖刷腐蝕。
空氣冷卻器出口底層管束冷凝水量相對其他管程大,NH4HS大量溶解于水中,隨著空氣冷卻器管束溫度的降低,特別是一些局部冷態(tài)區(qū),如出口端風(fēng)機的上方、整條管束中間由于重力撓度大而流速相對較低的部位,隨著NH4HS結(jié)晶析出,晶體會隨著高速氣相的帶動造成對管束的沖刷腐蝕。腐蝕產(chǎn)物呈現(xiàn)黃色,是由于NH4HS在空氣中氧化后形成了多硫化物。
由腐蝕成因分析可知,防腐對策是避免流程中低溫區(qū)的形成,減少NH4HS結(jié)晶的析出。
進一步提高各空氣冷卻器出口分支溫度。由設(shè)計的不小于90 ℃調(diào)整至95~99 ℃,同時加強對空氣冷卻器各出口分支管束的人工測溫,防止偏流現(xiàn)象產(chǎn)生。
降低空氣冷卻器遠(yuǎn)端風(fēng)機的運行頻率,維持進出口管箱端風(fēng)機正常頻率運行,將NH4HS的結(jié)晶腐蝕盡可能移至靠近出口管線端的出口管線上。
對空氣冷卻器管束的水平度進行測量后,將空氣冷卻器管束自由端的高度抬高5 mm,通過適度提高斜度以減少由于管束重力在中間部位產(chǎn)生的撓度,進而減少積液,防止氣相流通截面積變小,流速增加,造成沖刷腐蝕加劇。
項目所處地文萊暴雨頻繁,年降雨量達2 500~3 500 mm。由于空氣冷卻器未設(shè)計百葉窗,當(dāng)暴雨來臨時,空氣冷卻器出口溫度下降迅速,即使提前調(diào)整空氣冷卻器風(fēng)機頻率,也無法應(yīng)對暴雨對空氣冷卻器出口溫度的沖擊。經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,暴雨時空氣冷卻器出口溫度瞬時最低降至80~85 ℃??紤]到管壁表面溫度較介質(zhì)溫度低10 ℃,因此暴雨時管束低溫段會有銨鹽結(jié)晶析出。
鑒于此,在管束出口端風(fēng)機上方搭設(shè)擋雨棚,防止暴雨直接沖淋管束,造成溫度劇降。搭設(shè)擋雨棚后,經(jīng)數(shù)次暴雨天氣驗證,空氣冷卻器出口溫度控制更加平穩(wěn),且最低溫度不小于90 ℃。
將塔頂壓力由原0.13 MPa降至0.12 MPa操作,以減少銨鹽生成。
借助原有流程,向空氣冷卻器入口注入熱凈化水,維持出口溫度不變,增加出口液相,以降低銨鹽溶液濃度,減少銨鹽析出。需注意將注水量控制在一個合理的范圍內(nèi)。
采購管束備用,新管束最下層管束材質(zhì)升級為Alloy 825合金(加厚管),同時降低翅化比。
自2020年11月20日陸續(xù)對該空氣冷卻器采取上述防腐措施,自12月1日每兩周對空氣冷卻器管束進行專項檢查驗證防腐效果。截至2021年7月初,累計新增泄漏管束18根。7月初增加了空氣冷卻器入口的熱凈化水注入量,截至9月底未新增泄漏管束。
空氣冷卻器采取防腐措施前后出現(xiàn)泄漏管束數(shù)量對比見表3。
表3 空氣冷卻器調(diào)整防腐措施前后泄漏管束數(shù)量統(tǒng)計
經(jīng)過分析認(rèn)為,2020年11月20日以后陸續(xù)采取的防腐措施在一定程度上降低了管束的腐蝕速率,但保證空氣冷卻器管束長周期運行的防腐措施,仍需進一步的探索和驗證。
考慮到空氣冷卻器新增漏點數(shù)量有顯著降低,Alloy825合金材質(zhì)的備用空氣冷卻器管束暫未更換,使用效果待驗證。
從近幾年新建煉廠的同類裝置了解到,其他企業(yè)全吹出的酸性水汽提裝置塔頂空氣冷卻器也存在類似的腐蝕現(xiàn)象,某廠通過內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn):氣液二相界面處出現(xiàn)明顯泄漏點。分析其是由于相變產(chǎn)生的局部氣蝕,因此氣相流速不宜過低,避免二相界面的形成。
由于氣相流速過高會加劇管束的沖刷腐蝕,因此,空氣冷卻器的氣相流速需處在一個合理的范圍。如空氣冷卻器負(fù)荷設(shè)計余量較大造成單臺空氣冷卻器氣相流速偏低時,可考慮切出其中一臺或多臺,維持剩余幾臺空氣冷卻器高負(fù)荷運行。
酸性水汽提裝置采用全吹出工藝時,塔頂空氣冷卻器管束腐蝕泄漏已在多套裝置出現(xiàn),但腐蝕機理尚無清晰定論。筆者僅從具體裝置的實際狀況進行了分析,提出減緩腐蝕、延長塔頂空氣冷卻器管束的運行周期的建議,供同行參考。