亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        曼海姆法硫酸鉀改造及工藝優(yōu)化總結(jié)

        2021-02-28 07:56:42高亞娟雷高明
        硫酸工業(yè) 2021年12期

        雷 亮,高亞娟,雷高明

        (1.新疆海德姆化工有限公司,新疆哈密839000;2.盤錦北方瀝青股份有限公司,遼寧盤錦124022)

        新疆海德姆化工有限公司(以下簡稱新疆海德姆)共有2套曼海姆法硫酸鉀裝置,設(shè)計每套裝置生產(chǎn)能力為10 kt/a。采用固定床復分解反應(yīng)法,即氯化鉀和濃硫酸在曼海姆爐內(nèi)進行復分解反應(yīng)生成硫酸鉀和氯化氫氣體。第一套裝置建于2016年8月,于2017年5月15日建成投產(chǎn),第二套裝置建于2019年6月,于2020年5月2日建成投產(chǎn)。在第二套裝置建設(shè)過程中,吸取同行先進經(jīng)驗并結(jié)合該公司第一套裝置生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,對兩套曼海姆法硫酸鉀裝置進行設(shè)備改造和工藝優(yōu)化。經(jīng)過實踐,裝置運行良好,達到了預(yù)期目標?,F(xiàn)把裝置設(shè)備改造及工藝優(yōu)化情況進行總結(jié)。

        1 裝置簡介

        1.1 工藝流程

        曼海姆法硫酸鉀生產(chǎn)工藝流程見圖1。

        圖1 曼海姆法硫酸鉀生產(chǎn)工藝流程

        采用固定床復分解反應(yīng)法。原料氯化鉀與w(H2SO4)98%硫酸以一定比例經(jīng)各自專用分布器連續(xù)注至φ6 000 mm曼海姆爐床反應(yīng)區(qū)表面,在520~540 ℃高溫下由耙臂帶動耙齒連續(xù)不斷地將反應(yīng)物料勻速攪拌混合,并以一定速度將物料由爐中心擴散到周邊,確保物料反應(yīng)完全。生成的硫酸鉀粗料由反應(yīng)室出口進入密閉的推料冷卻機內(nèi)進行冷卻,然后經(jīng)中和、粉碎、篩分后進入料倉,得到成品硫酸鉀[1]。反應(yīng)生成的氯化氫氣體經(jīng)石墨冷卻器冷卻,再經(jīng)混酸塔洗滌后制得w(H2SO4)35%的混酸。剩余氯化氫氣體進入降膜塔,制得w(HCl)31%的副產(chǎn)品鹽酸后尾氣經(jīng)尾氣吸收塔洗滌后放空[2]。

        1.2 主要設(shè)備

        曼海姆法硫酸鉀裝置主要設(shè)備見表1。

        表1 曼海姆法硫酸鉀裝置主要設(shè)備

        2 裝置改造

        2.1 初次改造

        2019年6 月,在第二套硫酸鉀裝置建設(shè)過程中,新疆海德姆借鑒其他廠家經(jīng)驗,并結(jié)合第一套裝置運行實際狀況,對兩套裝置進行了改造,改造后期系統(tǒng)運行穩(wěn)定,效果比較理想。

        2.1.1 爐頂鋪設(shè)耐高溫陶瓷纖維氈

        在爐頂磚上表面,即爐頂磚和保溫膏的接觸處鋪設(shè)一層厚度為20 mm的耐高溫陶瓷纖維氈,然后在此氈上面鋪滿保溫膏,保溫膏厚度為30 mm,以防止爐頂熱量散失,起到良好的保溫作用。

        2.1.2 增大主軸上段軸和軸套間隙量

        主軸上軸部位和軸套(銅套)間有一定間隙量,在安裝主軸時需要調(diào)整好此間隙量。主軸上軸和軸套原間隙量為1.8~2.0 mm,間隙量較小。主軸和軸套升降溫過程中,因主軸和軸套的材質(zhì)不同,二者熱脹冷縮的膨脹系數(shù)不同引起一點或者一側(cè)間隙量變小,主軸和軸套接觸產(chǎn)生摩擦,引起主軸發(fā)生震顫,主機減速機晃動。將二者間隙量擴大至2.8~3.0 mm,避免二者間隙過小產(chǎn)生摩擦。雖可能漏入一定空氣,但可有效避免主軸上軸和軸套接觸產(chǎn)生的摩擦。

        2.1.3 下料器增加延長板

        在硫酸鉀下料口處沿爐床外沿水平位置焊接白鋼延長板,延長板長度為100 mm,增設(shè)的延長板在爐床外徑呈弧形布置,在此板下部抹上澆注料,既可防止下料器底板的腐蝕,也可提高爐床物料厚度,延長物料在反應(yīng)室的停留時間,使物料反應(yīng)完全,提高產(chǎn)品質(zhì)量。

        2.1.4 采用半自動包裝機

        曼海姆硫酸鉀廠家大多數(shù)使用人工包裝,新疆海德姆生產(chǎn)的硫酸鉀是25 kg/袋,依靠人工手動包裝,勞動強度大。改造中,嘗試使用半自動包裝機,包裝機分為A,B兩個倉,兩倉既可同時包裝也可分開包裝,同時增加1臺螺旋推料機和1臺斗提機。改造后,包裝速度快,可達到6 t/h,實際曼海姆爐出料速度為2.5 t/h,效果較好。

        2.1.5 硫酸泵采用磁力泵

        此次改造,摒棄了原帶機械密封的離心泵,采用CQB32-20-125型磁力泵,雖然效率有所降低,但磁力泵無機械密封,依靠磁力驅(qū)動,無泄漏,電機功率較小,僅為1.5 kW。經(jīng)過3個月使用,磁力泵運行良好,無故障。

        2.1.6 出爐氯化氫鐵管增加觀察孔

        氯化氫氣體出爐進入石墨冷卻器鐵管彎管段增加觀察口,孔徑為φ200 mm或以上。水平方向可觀察最高彎管處是否積料堵塞氯化氫氣體通道,豎直向下方向可觀察石墨冷卻器第一節(jié)石墨上部是否堆積塊狀物料堵塞石墨列管。若二者堵塞,應(yīng)拆下彎管及時清理干凈,避免爐內(nèi)氯化氫氣體通路不暢,造成氯化氫泄漏到廠房內(nèi)。每次停車都應(yīng)打開此觀察孔,查看物料堵塞情況。

        2.1.7 氯化鉀料倉加鐵網(wǎng)

        為防止原料中的較大塊狀物料進入曼海姆爐而使爐內(nèi)產(chǎn)生大量球狀和塊狀物料,造成反應(yīng)不完全而影響產(chǎn)品質(zhì)量,采用φ20 mm鋼筋作為支撐,鋼筋間距為200 mm×300 mm,上面鋪設(shè)孔徑為25 mm×25 mm鐵網(wǎng),鐵絲為φ5 mm。實際使用過程中鐵網(wǎng)孔徑偏小,原料氯化鉀中的小塊狀物料堵塞鐵網(wǎng)孔徑,造成下料不暢,更適宜鋪設(shè)35 mm×35 mm鐵網(wǎng)。

        2.1.8 采用壓縮天然氣作為燃氣

        因天然氣管網(wǎng)未進入園區(qū),為保證生產(chǎn)順利進行,決定采用壓縮天然氣作為燃氣。相比采用煤氣,雖成本有所提高,但天然氣熱值高,可避免出現(xiàn)爐中溫度不夠的問題,且操作簡單,無采用煤氣產(chǎn)生的危廢品煤焦油處理困難的問題。

        2.2 二次改造

        2套裝置于2020年5月2日投料,于2020年7月28日因鹽酸儲罐滿罐,停車檢修。經(jīng)過5—7月生產(chǎn)實踐,設(shè)備出現(xiàn)問題表現(xiàn)在以下方面:①收塵桶下料較多時堵塞粉碎機;②取樣器鹽酸溢出;③2#主機主軸異響;④耙齒磚掉落;⑤氯化鉀螺旋推料機達到最高頻率時硫酸鉀產(chǎn)量達不到滿負荷。針對生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)的問題,停車期間對裝置進行二次改造。

        2.2.1 收塵桶放料管連接至粉碎機后斗提機

        收塵桶收集來的粉塵物料粒徑較小,原設(shè)計是將其返回到粉碎機前斗提機,即粒徑較小的物料重新回到粉碎機,不僅增加了粉碎機能耗,而且在下料較快時,會堵塞粉碎機,造成粉碎機跳車。更改收塵桶放料管位置,將放料管連接至粉碎機后斗提機上,有效解決了該問題。

        2.2.2 中間槽放空管連接至2#混酸塔

        改造前,中間槽放空管線連接在煙囪管上,使中間槽內(nèi)氯化氫氣體處于正壓狀態(tài),若制酸流量計閥門開度稍大,則鹽酸會從取樣器內(nèi)溢出。為解決該問題,將中間槽放空管線連接在2#混酸塔上,2#混酸塔為微負壓操作,則中間槽內(nèi)也為微負壓,可有效避免取樣器內(nèi)鹽酸溢出。

        2.2.3 調(diào)整中軸軸套間隙

        2#爐停車降溫過程中發(fā)現(xiàn)2#主機中軸有異響,主軸和主機減速機顫動,中軸及軸套所注入的甘油從水套上部流出,說明中軸和軸套間隙上部比下部大,且中軸和軸套間隙量發(fā)生改變,產(chǎn)生中軸和軸套摩擦。拆下水套后,采用油磨石對主軸中軸部位進行研磨,同時,采用特制磨具,對中軸軸套(銅套)進行研磨。經(jīng)過調(diào)整主軸中軸和銅套間隙,主機開啟后運轉(zhuǎn)正常,未見異響和顫動。

        2.2.4 洗滌塔內(nèi)噴淋器采用塑料螺栓

        拆各洗滌塔上蓋檢查瓷環(huán)過程中,發(fā)現(xiàn)6臺洗滌塔噴淋器脫落,洗滌氯化氫氣體的稀酸進入洗滌塔后未經(jīng)過噴淋器,直接流到分布器上,致使稀酸分布不均勻。采用塑料螺栓,將6臺洗滌塔噴淋器全部緊固,可有效避免螺栓腐蝕使噴淋器脫落。

        2.2.5 增大氯化鉀加料機減速機齒輪直徑

        當原料氧化鉀含量較低時,即使氯化鉀加料機減速機已加至最高負荷50 Hz/h,2臺爐的產(chǎn)量仍達不到60 t/d。增大加料機減速機鏈輪直徑,將鏈輪齒數(shù)由24齒增加到36齒。改造后,氯化鉀加料機減速機轉(zhuǎn)數(shù)加至36 Hz/h時2臺爐產(chǎn)量即能達到60 t/d 以上。

        2.2.6 更換耙齒磚

        該次停車,發(fā)現(xiàn)1#爐耙齒磚掉落3塊,2#爐耙齒磚掉落1塊。利用此次停車機會,將2臺爐子掉落的4塊耙齒磚更換。同時把白鋼板切割成長條形,通過此長條形板將耙齒磚與夾磚器焊接在一起,起到加固耙齒磚的作用。

        2.2.7 新上大容量儲罐

        原有3臺200 m3的儲罐無法滿足生產(chǎn)需要,新上5臺500 m3的儲罐。相比于原來僅能儲存8~9 d的鹽酸生產(chǎn)量,改造后能儲存45 d的鹽酸生產(chǎn)量,極大緩解了鹽酸銷售淡季銷售不暢的不利局面。

        2.2.8 儲罐液位計采用電子液位計

        3臺鹽酸儲罐和2臺硫酸儲罐全部采用電子液位計取代原有的浮漂液位計,電子液位計雖觀測數(shù)據(jù)沒有浮漂液位計直觀,但測量準確性較高。

        2.2.9 更換粉碎機下螺旋輸送機鏈輪

        更換粉碎機下螺旋輸送機鏈輪,增大鏈輪直徑和齒子數(shù)量,即增大了粉碎機下螺旋輸送機的轉(zhuǎn)數(shù),相應(yīng)提高了其輸送物料的能力。

        2.3 待改造項目

        檢修過程中,因一些設(shè)備未就位,檢修項目并未全部完成,故遺留一些待改造項目。

        2.3.1 煙道管增加水換熱器用于余熱采暖

        引風機進口煙道管增加1臺列管式換熱器,管程走熱的煙道氣,殼程走水。水被加熱后準備供給全廠采暖,此煙道氣所帶熱量為余熱,通過安裝換熱器,既降低了進入煙氣引風機的煙氣溫度,有利于煙氣引風機的運行,又把余熱進行回收,可極大減少采暖費用,屬于余熱利用,但須注意該換熱器的泄漏。

        2.3.2 發(fā)電機更換

        原備用發(fā)電機為建廠時購買的二手設(shè)備,發(fā)電機故障較多,計劃更換該發(fā)電機。

        3 工藝優(yōu)化

        2020年5—7 月,采用氧化鉀質(zhì)量分數(shù)為60%的國產(chǎn)氯化鉀生產(chǎn)氧化鉀質(zhì)量分數(shù)為50%的硫酸鉀。工藝出現(xiàn)的問題表現(xiàn)在3個方面:①成品氧化鉀含量偏高,氧化鉀質(zhì)量分數(shù)達到51%~52%,氯離子含量偏高,氯離子質(zhì)量分數(shù)經(jīng)常超過2.0%;②成品物料黏稠,在斗提機溜槽處不易下料;③1#曼海姆爐爐門往泄漏氯化氫氣體。

        3.1 工藝優(yōu)化

        針對2020年5—7月生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題認真分析,決定采取合理措施對生產(chǎn)裝置工藝進行優(yōu)化。

        3.1.1 成品中加入硫酸鈉

        生產(chǎn)中采用w(K2O)為60%的氯化鉀生產(chǎn)w(K2O)為50%的全水溶硫酸鉀,成品中w(K2O)可達到51%~52%,成品氧化鉀含量較高。鑒于此,決定在硫酸鉀成品中加入硫酸鈉,加入后w(K2O)降至50%~51%。

        3.1.2 降低爐溫

        生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)成品硫酸鉀黏度大,在斗提機溜槽處不易下料,此種情況應(yīng)該是和原料氯化鉀中所含有的雜質(zhì)有關(guān)。在原料氯化鉀無法更換的情況下,盡量保持較低爐溫,將爐中溫度從520~530 ℃降至500~520 ℃,使硫酸鉀成品黏度降低,改善硫酸鉀在斗提機溜槽處下料不暢通的問題。爐溫的降低,節(jié)省了燃氣的消耗,但溫度過低會造成氯化鉀和硫酸的反應(yīng)不完全。

        3.1.3 控制原料水含量

        根據(jù)爐內(nèi)件腐蝕狀況,嚴格控制原料氯化鉀和濃硫酸的水含量,保證原料氯化鉀中w(H2O)小于1.0%,濃硫酸中w(H2SO4)大于98%。

        3.1.4 避免用長釬撞擊耙齒磚

        3個月的生產(chǎn)過程中,1#爐耙齒磚掉落3塊,2#爐耙齒磚掉落1塊。根據(jù)耙齒磚掉落的狀況,生產(chǎn)中嚴禁在用長釬清料時撞擊耙齒磚。

        3.2 1#曼海姆爐氯化氫氣體外泄的應(yīng)對

        兩套裝置于7月28日停車。7月22—24日,發(fā)現(xiàn)1#爐2個爐門處泄漏氯化氫氣體,說明氯化氫氣體通道有堵塞。針對1#爐爐門氯化氫氣體泄漏的情況,停車檢修時對其進行了處理。

        3.2.1 更換新瓷環(huán)

        更換二次吸收塔及二次混酸塔上部除沫器內(nèi)的瓷環(huán)。

        3.2.2 清理氯化氫鐵管積料

        打開新增加的氯化氫鐵管觀察孔,發(fā)現(xiàn)氯化氫鐵管彎頭處以及鐵管插入石墨部位堆積物料。拆下氯化氫鐵管,清理氯化鐵管彎管處和插入石墨上封頭內(nèi)鐵管堆積的物料,使氯化氫氣體通道暢通。

        3.2.3 檢查降膜塔列管

        降膜塔列管為石墨材質(zhì),打開降膜塔上蓋板,對降膜塔列管內(nèi)管壁進行檢查,發(fā)現(xiàn)降膜塔列管內(nèi)管壁上未附著油泥狀臟物,因此未對降膜塔列管進行清理。

        3.3 1#制酸裝置降膜塔列管堵漏

        2020年9月25 日技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)1#制酸系統(tǒng)氯化氫尾氣放空量較大,說明制酸系統(tǒng)吸收效果較差,同時發(fā)現(xiàn)3臺降膜塔中的3臺稀酸流量計流量數(shù)值較停車前低,初步判斷為2臺降膜塔列管有漏水的情況。于2020年11月7日停車檢漏并更換2臺降膜塔中漏水的列管。開車后稀酸流量計流量恢復到正常值,尾氣放空量恢復正常。

        4 結(jié)語

        2020年9月19日兩套裝置開始升溫,9月25日投料并生產(chǎn),仍使用w(K2O)為60%的國產(chǎn)氯化鉀生產(chǎn)w(K2O)為50%的硫酸鉀。生產(chǎn)期間,裝置運行平穩(wěn),產(chǎn)量達到60 t/d以上,w(K2O)為50%~51%,w(Cl-)小于2.0%,燃氣消耗由5—7月的75 m3/t降低到70 m3/t,說明對裝置的改造和優(yōu)化是成功的,取得了理想的效果,為該公司節(jié)能增效,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)工作做出了貢獻。

        91久久精品国产91久久| 亚洲2022国产成人精品无码区| 亚洲精品色婷婷在线影院| 亚洲 欧美精品suv| 91久久国产综合精品| 亚洲综合小综合中文字幕| 少妇被爽到自拍高潮在线观看| 久草视频在线视频手机在线观看| 午夜宅男成人影院香蕉狠狠爱| 久久精品亚洲熟女av蜜謦| 亚洲国产精品综合久久网各| 国产激情电影综合在线看| 亚洲国产精品美女久久久| 日韩人妻中文字幕高清在线| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 51久久国产露脸精品国产| 五十路熟久久网| 亚洲熟妇大图综合色区| 日韩女优一区二区视频| 日本不卡一区二区三区在线观看| 无码专区人妻系列日韩精品| 精品人妻va出轨中文字幕| 日本加勒比东京热日韩| 丝袜美腿在线播放一区二区| 亚洲av高清在线观看一区二区| 曰本女人牲交全视频免费播放| 91免费国产| 日本超级老熟女影音播放| 亚洲va久久久噜噜噜久久男同| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 色综合999| 国产丝袜长腿美臀在线观看| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 亚洲粉嫩高潮的18p| 色窝窝手在线视频| 精品人妻一区二区三区不卡毛片| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 国产精品视频一区二区噜噜| 91亚洲色图在线观看| 91精品国产92久久久| 无码成人aaaaa毛片|