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        脫硫事故噴淋系統(tǒng)故障分析及處理

        2021-02-28 10:49:32羅凱
        科技信息 2021年7期
        關(guān)鍵詞:堵塞泄漏

        羅凱

        摘要:舟山煤電公司脫硫事故噴淋系統(tǒng)自基建完成投運后,多次發(fā)生管路泄漏、噴嘴堵塞問題,降低了設備的可靠性,同時因發(fā)生缺陷的設備在脫硫煙道內(nèi),需停機時才能進行處理。為解決該問題采用優(yōu)化噴淋管路和引接氧化風進行吹掃,并加裝管道補償器進行解決。

        關(guān)鍵詞:脫硫事故噴淋;噴嘴;堵塞;泄漏;管道優(yōu)化;氧化風吹掃

        0引言

        為了防止脫硫系統(tǒng)原煙氣溫度的突然升高對系統(tǒng)造成損壞,甚至機組MFT動作,在吸收塔入口設置有兩級事故噴淋裝置,當煙溫超過設定溫度后,根據(jù)不同的保護值,立即投入事故噴淋裝置。我廠兩臺機組脫硫事故噴淋系統(tǒng)在投運多次發(fā)生管路泄漏、噴嘴堵塞問題,為此,針對脫硫事故噴淋系統(tǒng)進行分析。

        1系統(tǒng)概況

        脫硫事故噴淋系統(tǒng)布置于吸收塔進口煙道,采用脫硫工藝水作為噴淋水源,消防水作為備用水源。事故噴淋系統(tǒng)分為一、二級噴淋,每級噴淋母管在吸收塔煙道頂部水平橫向布置,每次噴淋母管分14根噴淋引煙道內(nèi),煙道內(nèi)每根噴淋支管上各設置6只空心錐形噴嘴。同時,采用壓縮空氣作為事故噴淋系統(tǒng)吹掃氣源,定期對事故噴淋管路進行吹掃。當機組運行中吸收塔煙進口煙溫高于180℃或吸收塔再循環(huán)泵全部停運,煙溫過高時,會立即投運事故噴淋系統(tǒng),以降低高溫煙氣對設備的損壞。脫硫事故噴淋通過煙道內(nèi)噴淋支管上的噴嘴對煙氣進行噴水快速降溫,從而保護后端脫硫系統(tǒng)設備。

        2設備運行中的問題

        通過檢修時對事故噴淋系統(tǒng)進行檢查發(fā)現(xiàn),事故噴淋噴嘴堵塞嚴重,事故噴淋支管煙道內(nèi)部分及支管穿過煙道上壁部分均多處穿孔,引起噴淋效果不佳及管路漏水。

        3原因分析

        3.1噴嘴堵塞原因分析

        事故噴淋噴嘴平時處于停運狀態(tài),吸收塔進口煙氣溫度自投運基本未出現(xiàn)過超過130℃的現(xiàn)象,不需要開啟事故噴淋,因此事故噴淋只有每個季度時進行一次噴淋試驗才會進行噴淋,噴嘴位于煙道內(nèi),煙道內(nèi)濕度較大,存在煙氣、粉塵及石膏漿液,石膏漿液及粉塵粘附在噴嘴上,導致噴嘴堵塞和腐蝕。雖噴嘴定期采用壓縮空氣進行吹掃,但吹掃頻率不足,因此未吹掃期間存在噴嘴堵塞問題。

        3.2煙道內(nèi)事故噴淋支管泄漏原因

        煙道內(nèi)濕度大,溫度較低,煙氣中SO2濃度為約900-2000mg/Nm?,自托盤上噴淋下來的石膏漿液飄散至事故噴淋支管處,事故噴淋支管濕度較大,濕潤的管道外壁吸附SO2氣體,出現(xiàn)腐蝕情況,事故噴淋支管采用316L材質(zhì),316L在該環(huán)境中耐腐蝕性能不足,因此導致管道穿孔。

        3.3事故噴淋支管與吸收塔進口煙道頂部壁面接觸點泄漏分析

        事故噴淋系統(tǒng)母管固定于吸收塔進口煙道頂部,而事故噴淋支管自母管向下引接并穿過煙道頂板,焊接至煙道底板位置,兩級事故噴淋前后段煙道各有一只煙道膨脹節(jié),當煙道溫度上高或溫度降低時,煙道膨脹移動,事故噴淋支管隨煙道膨脹異動,事故噴淋母管管路為剛性連接,母管與支管不同步移動,導致煙道頂板對事故噴淋支管進行拉動和刮磨,引起管道磨損穿孔。

        圖1 事故噴淋管路示意圖

        4改進措施

        4.1優(yōu)化事故噴淋管路材質(zhì)

        原事故噴淋管材質(zhì)為316L,而吸收塔托盤材質(zhì)為S32205,經(jīng)多次檢修察看,托盤在高濃度二氧化硫煙氣及大流量石灰石漿液的噴淋沖擊下,耐腐蝕性能突出,經(jīng)過分析和向我廠脫硫系統(tǒng)設計人員咨詢選定將事故噴淋管材質(zhì)更換為S32205。

        4.2引接氧化風對事故噴淋管進行持續(xù)吹掃

        因事故噴淋噴嘴及噴淋管內(nèi)部濕度較大時會導致堵塞和低溫腐蝕,增濕前的氧化風溫度在100℃左右,引接氧化風對事故噴淋管及噴嘴進行持續(xù)持續(xù)吹掃,將管道及噴嘴內(nèi)粉塵吹掃干凈的同時還能對事故噴淋管及噴嘴進行加熱,減少附著的水分。

        事故噴淋單級噴嘴數(shù)量為84只, 尺寸為3/8英寸,孔徑約4mm,按照孔內(nèi)氣體流速20m/s計算,總共用氣量為π×(4/2×10-3)2×20×84×60=1.266m3/min,外接母管的空氣流速宜控制在15m/s以下,按此流速計算的管道內(nèi)徑為42mm,兩級事故噴淋管所需外接母管道內(nèi)徑為60mm,為減少管道的阻力,改造選用DN80的外接母管。在機組停機期間,具備改造作業(yè)條件,從φ630的氧化風母管上引接φ89的吹掃管,同時在加裝的管路上裝設隔離閥,對氧化風系統(tǒng)影響較小,對事故噴淋系統(tǒng)改動也較小,并可隨時恢復原管路的運行。

        4.3加裝管道補償器

        針對事故噴淋支管與煙道頂板接觸部分易發(fā)生刮磨導致泄漏,在一、二級事故噴淋母管上各加裝一只管道補償器,當煙道膨脹移動時,管道隨煙道一起發(fā)生移動,減小煙道與噴淋管之間刮蹭磨損。

        5實施效果

        自2017年對#1、#2機組脫硫事故噴淋系統(tǒng)進行改造后,每次計劃檢修對事故噴淋系統(tǒng)進行噴淋試驗和檢查時,噴淋效果良好,噴淋噴嘴出現(xiàn)噴嘴堵塞及噴淋管道泄漏的問題較少出現(xiàn)。

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