王耀(內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
當(dāng)前我國大氣污染形勢嚴(yán)峻,以可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)為特征污染物的區(qū)域性大氣環(huán)境問題日益突出,損害人民群眾身體健康,影響社會和諧穩(wěn)定。2013年9月國務(wù)院出臺《大氣污染防治行動計劃》,明確了具體指標(biāo)。國家環(huán)保要求日益嚴(yán)格,根據(jù)國家發(fā)改委、環(huán)保部、能源局聯(lián)合頒發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020)》,要求新建燃煤發(fā)電機(jī)組應(yīng)同步建設(shè)先進(jìn)高效脫硫、脫硝和除塵設(shè)施,不得設(shè)置煙氣旁路通道。國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合公布復(fù)函,同意內(nèi)蒙古自治區(qū)開展電力體制改革綜合試點,并同時下發(fā)《內(nèi)蒙古自治區(qū)電力體制改革綜合試點方案》(以下簡稱《方案》)。《方案》要求,現(xiàn)役自備電廠要按照國家要求和自治區(qū)統(tǒng)一部署加快推進(jìn)節(jié)能和超低排放升級改造步伐。
2016年9月為落實國務(wù)院《大氣污染防治行動計劃》和《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于貫徹落實大氣污染防治行動計劃的意見》,全面推進(jìn)2016年全區(qū)大氣污染防治工作,不斷改善環(huán)境空氣質(zhì)量,內(nèi)蒙古自治區(qū)人民辦公廳制訂《內(nèi)蒙古自治區(qū)2016年度大氣污染防治實施計劃》。
內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司博大實地5080化肥項目配套熱電站現(xiàn)有3×180 h循環(huán)流化床鍋爐,1臺25 MW的抽汽凝汽式水冷發(fā)電機(jī)組,采用“熱電聯(lián)產(chǎn)”的運行方式?,F(xiàn)脫硫采用氨法脫硫工藝,脫硫裝置按1爐1塔,脫硫后凈煙氣回混凝土煙囪排放設(shè)計。脫硫率不小于96.50%,吸收塔出口凈煙氣SO2含量小于105 mg/Nm3,吸收塔出口凈煙氣粉塵含量小于40 mg/Nm3。項目已建成運行多年,目前存在處理煙氣能力不足、脫硫工藝落后,煙氣氨逃逸和氣溶膠現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致煙囪出口煙氣拖尾下沉嚴(yán)重、煙囪滲漏嚴(yán)重等問題,不能滿足超低排放的環(huán)保要求。同時鍋爐煙氣脫硫設(shè)施無備用,影響上游鍋爐、下游合成氨、尿素等工藝生產(chǎn)裝置的長周期穩(wěn)定運行。
為適應(yīng)國內(nèi)火電廠大氣污染物控制的發(fā)展需要,滿足煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知等相關(guān)法規(guī)的要求,通過資料收集及現(xiàn)場踏勘等方式,對機(jī)組現(xiàn)狀和環(huán)保趨勢進(jìn)行了綜合評估,提出SO2排放濃度低于35 mg/Nm3、煙塵排放濃度低于5 mg/Nm3的控制目標(biāo),內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司擬采取措施進(jìn)一步降低SO2、煙塵排放濃度,滿足超低排放要求。
本次改造不但要考慮熱電鍋爐燃煤燃燒后產(chǎn)生的SO2氣體,同時要考慮克勞斯硫回收裝置的工藝尾氣送焚燒爐燃燒后產(chǎn)生的SO2氣體,具體煙氣參數(shù)如下:(1)流量:655 000 Nm3/h(標(biāo)態(tài)、濕基、實際氧);(2)SO2含量:6 000 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、濕基、實際氧);(3)H2O含量:6.27%(標(biāo)態(tài)、濕基、實際氧);(4)O2含量:8.5%(標(biāo)態(tài)、濕基、實際氧);(5)塵含量≤30 mg/Nm3((標(biāo)態(tài)、干基、6%氧);(6)煙氣溫度:140 ℃;(7)鍋爐使用燃煤,除硫回收尾氣外,不得摻燒其他影響脫硫運行以及排放指標(biāo)的物質(zhì)。摻燒硫回收尾氣后,煙氣中H2S、COS、CS2、Sx等總量小于10.0×10-6。
新建一臺無煙氣旁路、凈煙氣經(jīng)塔頂直排煙囪排放的高效脫硫塔,作為現(xiàn)有脫硫裝置及煙囪改造、修復(fù)期間的備用塔,備用塔,新建氨法脫硫裝置采用江南環(huán)保的超聲波脫硫除塵一體化排放工藝技術(shù),在設(shè)計工況下全煙量、全時段的保證脫硫效率不低于99.5%,脫硫后煙氣中SO2不高于30 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧),塵不高于5 mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%氧),達(dá)到超凈排放標(biāo)準(zhǔn)。
本項目采用塔內(nèi)飽和結(jié)晶工藝,按三爐一塔設(shè)計,煙氣系統(tǒng)無旁路,采用氨作吸收劑吸收煙氣中的SO2,管道輸送來液氨或化工裝置廢氨水作脫硫劑。整套工藝系統(tǒng)包括煙氣輸送系統(tǒng)、吸收系統(tǒng)、空氣氧化系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)、硫酸銨后處理系統(tǒng)等,其中空氣氧化系統(tǒng)、硫酸銨后處理系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)利舊改造,系統(tǒng)流程簡圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)流程簡圖
引風(fēng)機(jī)來煙氣經(jīng)入口煙道進(jìn)入脫硫塔,經(jīng)洗滌降溫、吸收SO2、除霧后進(jìn)入超聲波除塵裝置,完成對煙氣中顆粒物的控制、洗滌、補(bǔ)集功能,保證脫硫塔出口煙氣達(dá)到排放要求,脫硫后凈煙氣經(jīng)塔頂直排煙囪排放。煙氣中的二氧化硫被吸收,形成的亞硫酸氨溶液,經(jīng)氧化、濃縮、結(jié)晶,得到一定固含量的硫酸銨漿液,該漿液送到原后處理系統(tǒng),再經(jīng)旋流器、離心機(jī)、干燥機(jī)后,得到水分<1%的硫酸銨,在進(jìn)入包裝機(jī)包裝即可得到從產(chǎn)品硫酸銨。
項目于2019年5月開始調(diào)式、試運行,期間由于一級循環(huán)泵揚程未能滿足噴頭展開壓力,吸收效率低、氨逃逸嚴(yán)重、粉塵不達(dá)標(biāo)、煙氣拖尾等問題突出,故進(jìn)行二次改造;通過改造一級循環(huán)泵葉輪提高泵揚程、噴淋層噴頭調(diào)整,吸收段各級噴淋層噴頭壓力提高,氣液兩相接觸面積大大提高,吸收效率加強(qiáng)。二次改造前噴淋層進(jìn)口壓力情況如表1所示,改造完成后運行各項指標(biāo)情況如表2所示。
表1 二次改造前后吸收段噴淋層進(jìn)口壓力統(tǒng)計 單位:MPa
表2 改造完成后運行各項指標(biāo)情況
改造前后消耗指標(biāo)統(tǒng)計如表3所示。由表3數(shù)據(jù)可以看出,各物料消耗相比原來工藝降低了,系統(tǒng)能耗低,年脫二氧化硫總量得到了提升。
表3 改造前后消耗指標(biāo)統(tǒng)計
本工程屬環(huán)境保護(hù)工程,改造后脫硫效率達(dá)99.5%以上,SO2排放濃度低于30 mg/Nm3,脫硫后煙塵排放濃度低于5 mg/Nm3,滿足《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知的要求,并適應(yīng)未來環(huán)境保護(hù)的發(fā)展趨勢。該項目實施后,內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司每年減少SO2排放約1 548.3 t、粉塵排放約175 t,氨的利用率達(dá)到99%以上,氨逃逸及氣溶膠得到有效控制,顯著改善了公司周邊環(huán)境質(zhì)量。
本項目無原料預(yù)處理工序,系統(tǒng)簡單,流程短,設(shè)備少,占地面積小,合理的工藝設(shè)計,避免了阻塞現(xiàn)象,投資少;實施后,各項指標(biāo)顯著降低,經(jīng)濟(jì)效益明顯。本項目在脫除煙氣、硫回收尾氣中的SO2時,不產(chǎn)生CO2;不產(chǎn)生任何廢水、廢液和廢渣,沒有任何二次污染;SO2、粉塵排放量的降低,減少了內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司污染物總量控制的壓力,治理污染的同時又變廢為寶,真正實現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì),為公司的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。
本項目通過對原有落后的氨法脫硫工藝進(jìn)行技術(shù)改造,徹底解決了改造前鍋爐煙氣采用一爐一塔脫硫模式,脫硫塔沒有備用,一旦脫硫塔故障,與之對應(yīng)的鍋爐需要停運,合成氨、尿素裝置就必須減產(chǎn),開停車引起物耗增加、煙氣排放超標(biāo)等問題,新增脫硫直排塔,可以隨時進(jìn)行新舊系統(tǒng)的切換,也便于在不停車的情況下解決原混凝土煙囪長期滲漏的問題,降低了頻繁開停車過程中的安全風(fēng)險,也滿足上下游裝置長周期穩(wěn)定運行的需要,為實現(xiàn)內(nèi)蒙古博大實地化學(xué)有限公司減排增效、清潔生產(chǎn)的發(fā)展目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。