趙巧絨,王雪雯,王 鑫,張宏偉
(1.西京學(xué)院 機械工程學(xué)院,西安710123;2.寶雞文理學(xué)院 機械工程學(xué)院,陜西 寶雞721016;3.陜西省機器人關(guān)鍵零部件先進(jìn)制造與評估省市共建重點實驗室,西安721016)
機器人減速器是工業(yè)機器人的核心零部件,占整機成本的30%以上。世界75%的精密減速器市場被日本的Harmonica 和Nabtesco 所占領(lǐng),其中Nabtesco 的RV 減速器約占60%的市場份額。我國目前正逐步進(jìn)入工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段,以精密減速器為代表的核心零部件不能自給自足的現(xiàn)狀顯得尤為突出[1]。因此分析國產(chǎn)減速器的綜合性能參數(shù),為國產(chǎn)減速器的設(shè)計與優(yōu)化提供參考,可以加速我國工業(yè)機器人的發(fā)展。
目前國內(nèi)外學(xué)者針對諧波減速器、擺線針輪傳動進(jìn)行的研究較多,主要包括齒廓優(yōu)化[2]、傳動誤差[3-4]、疲勞壽命[5-6]、性能測試[7-8]、以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化與分析[9]等。有關(guān)RV 減速器的性能研究與試驗分析是近幾年才發(fā)展起來的,雖然時間較短沒有諧波減速器的研究完善,但也涵蓋了齒廓修型[10-11]、傳動誤差[12-13]、疲勞與模態(tài)[14-15]、實驗測試[16-17]等方面。本文研究的另一種工業(yè)機器人用減速器來源于陜西省某新興企業(yè)自主研發(fā)的SG 系列機器人關(guān)節(jié)減速器。受該企業(yè)委托進(jìn)行其綜合性能的全面測試,并與陜西省老牌企業(yè)生產(chǎn)的RV減速器進(jìn)行綜合性能對比,為其優(yōu)化設(shè)計提供理論指導(dǎo)。
本文利用機器人綜合性能測試系統(tǒng),分別進(jìn)行SG減速器與RV減速器的振動、溫度、噪聲及傳動效率的性能測試,對比分析兩者的優(yōu)缺點,為SG 系列減速器的設(shè)計與優(yōu)化提供理論指導(dǎo)。
本文研究的SG 減速器來源于陜西省某新興企業(yè),如圖1所示,該款減速機沒有走仿制進(jìn)口的路子,打造出了機器人減速機領(lǐng)域新結(jié)構(gòu)。本文作為標(biāo)桿的RV 減速器為秦川RV-40E 減速器,其各項指標(biāo)均處于國內(nèi)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
圖1 SG減速器
本文所用機器人減速器綜合性能測試系統(tǒng)如圖2所示。其結(jié)構(gòu)主要由電機、扭矩傳感器、聯(lián)軸器、減速器等部件組成。
圖2 機器人減速器綜合性能測試系統(tǒng)
測試系統(tǒng)主要是由單向振動加速度傳感器、溫度傳感器、噪聲傳感器、扭矩傳感器及便攜式振動信號分析儀組成。在采樣頻率為2 000 Hz 的情況下,利用單向加速度傳感器對減速器X、Y、Z三個方向的振動信號進(jìn)行采集,測點布置如圖3所示。溫度傳感器在減速器的正下方如圖3所示。噪聲傳感器位于實驗臺中部,見圖2。
圖3 測點布置
在電機轉(zhuǎn)速為0~3 000 r/min的升速過程中,分別測量兩種減速器的各項性能指標(biāo)。從時域、頻域、溫度、噪聲及傳動效率的角度對比兩減速器的綜合性能。
利用機器人減速器綜合測試系統(tǒng),分別測試兩減速器的時域振動信號。由于篇幅原因在此僅列出RV-40E 在電機轉(zhuǎn)速為500 r/min、負(fù)載50 N,采樣頻率為2 000 Hz 時,X、Y、Z三個方向的振動信號時域圖,見圖4。
由圖4可見,三個方向整體振動均圍繞0 m/s2上下波動,漂移較小。相比而言,X(水平)、Z(豎直)方向振動幅值較小,而Y(軸向)振動較大,該特征符合傳動系統(tǒng)振動的一般規(guī)律。計算整理此時三個方向的振動信號,求解最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差等數(shù)據(jù),得到RV-40E減速器振動性能指標(biāo),見表1。
表1 RV-40E減速器振動性能
圖4 RV-40E減速器時域振動信號
由表1中可見,RV-40E 減速器X、Y、Z三個方向的振幅平均值分別為-0.059 m/s2、-0.119 9 m/s2、0.003 5 m/s2,整體漂移較小,說明信號的直流分量、外界隨機噪聲干擾較小。振動信號的最大值為0.764 m/s2,出現(xiàn)在Y(軸向)方向。標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.039 2 m/s2、0.185 m/s2、0.039 6 m/s2,查得日本帝人公司生產(chǎn)的RV 減速器在工作情況下振動加速度小于0.1m/s2,由此可知RV-40E減速器X、Z向振動信號符合標(biāo)準(zhǔn),Y向超差。
測試SG減速器同樣在電機轉(zhuǎn)速為500 r/min、負(fù)載50 N,采樣頻率為2 000 Hz時,X、Y、Z三個方向的振動信號,求解最大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差等數(shù)據(jù),得到SG減速器振動性能指標(biāo),見表2。
表2 SG減速器振動性能
由表2可見,SG 減速器平均值大很多,在測試中發(fā)現(xiàn)其振動信號大多為正,負(fù)值較少,說明信號漂移較大。振動信號的最大值為0.833 m/s2,同樣出現(xiàn)在Y(軸向)方向,與表1相比,三個方向最大值均高于表1。標(biāo)準(zhǔn)差方面同樣如此,X、Z向高于表1,而Y向略低于表1。X、Z向振動信號符合標(biāo)準(zhǔn),Y向超標(biāo)。由此可知SG減速器整體穩(wěn)定性低于RV減速器。
以上研究為固定轉(zhuǎn)速下的振動特性,當(dāng)轉(zhuǎn)速升高時,兩種減速器的幅值變化呈非線性增長,因此有必要考察轉(zhuǎn)速升高過程中各方向振幅的變化。測試采樣頻率為2 000 Hz 時,輸出端不加載狀態(tài)下轉(zhuǎn)速由0 r/min升到3 000 r/min的過程中,每個轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定采樣5 s求得各方向的振動平均值,繪制兩種減速器各向振動對比折線圖,見圖5至圖6所示。
由圖5可見,隨著轉(zhuǎn)速的增大,RV-40E減速器三個方向振幅都呈上升趨勢,相比較而言,Y向振幅最大,X向次之,Z向增長較為平緩。
由圖6可見,隨著驅(qū)動轉(zhuǎn)速的增大,SG 減速器三個方向的振幅亦呈上升趨勢。Y向振幅最大,其最大值為RV-40E的3倍,X、Z向振幅幾乎相等。
圖5 RV-40E各向振動對比圖
圖6 SG減速器各向振動對比圖
兩種減速器隨轉(zhuǎn)速變化的振幅趨勢相同,振幅增長是階段性變化的,0~500 r/min區(qū)間段轉(zhuǎn)速增長劇烈,而500 r/min~1 000 r/min 區(qū)間段幅值保持平穩(wěn),1 000 r/min~2 500 r/min 區(qū)間段振幅繼續(xù)增加,但增長越來越緩慢,直至停止增長。
利用機器人減速器綜合測試系統(tǒng)中的溫度傳感器進(jìn)行溫度測試,分別測試兩種減速器空載狀態(tài)下連續(xù)運行過程中隨轉(zhuǎn)速升高的溫度變化,見圖7所示。
由圖7可知,兩種減速器溫度增長趨勢大致相同,在0~1 700 r/min 轉(zhuǎn)速區(qū)間溫度變化不大,減速器空載、低速下運行,即處于低功率狀態(tài),溫度不會造成任何影響。在1 700 r/min~2 000 r/min 區(qū)間段溫度升高,并在隨后的2 000 r/min~3 000 r/min區(qū)間段保持穩(wěn)定,此時減速器處于正常運行狀態(tài),溫度略有升高,但對設(shè)備性能及潤滑油等都不會造成影響。相比較而言,RV-40E 的溫度偏高,在最開始溫度比SG減速器高出7°C,在轉(zhuǎn)速增加后,SG溫升幅度更大,此時RV-40E 比SG 高出4°C。兩種減速器均為新機,除去新機器處于磨合階段造成溫度升高等客觀原因,SG的冷卻系統(tǒng)、設(shè)備的通風(fēng)散熱等優(yōu)于RV-40E。
圖7 溫度對比圖
噪聲是判斷減速器運行狀態(tài)是否良好的診斷方法之一,分別測試兩種減速器空載狀態(tài)下連續(xù)運行過程中隨轉(zhuǎn)速升高的噪聲變化,見圖8所示。
圖8 噪聲對比圖
由圖8可見,隨著驅(qū)動轉(zhuǎn)速的不斷增大,RV-40E與SG 減速器的噪聲在不斷增大,兩者在轉(zhuǎn)速0~1 500 r/min 的升速過程中噪聲均呈上升趨勢,在1 500 r/min 以后逐漸趨于平穩(wěn)。啟動階段SG 噪聲較低,但隨轉(zhuǎn)速不斷增大的過程中,SG噪聲超過了RV-40E。SG減速器傳動噪聲過大的原因可能是內(nèi)部齒輪精度等級略低。秦川機床廠作為高精度機床供應(yīng)商,其齒輪的加工精度更高,高精度齒輪比低精度齒輪傳動噪聲小的多。同時減速器內(nèi)部的齒輪誤差、裝配時的同心度,安裝過程中機身與基礎(chǔ)支撐以及連接件之間的共振,都可能產(chǎn)生噪聲??傊琒G 減速器在噪聲方面與RV-40E相比有些許不足,可以參考以上幾個方面,從齒輪精度、箱體、連接件、軸承等設(shè)計、安裝、維護(hù)方面進(jìn)行優(yōu)化。
傳動效率是判斷減速器性能好壞的重要指標(biāo),Nabtesco 出產(chǎn)的RV 減速器其傳動效率可以達(dá)到85%~95%,國內(nèi)主流廠商的出廠指標(biāo)大約在60%~90%。分別測試兩種減速器不加載狀態(tài)下連續(xù)運行過程中隨轉(zhuǎn)速升高的傳動效率變化,如圖9所示。
圖9 傳動效率對比圖
由圖9可見,隨著驅(qū)動轉(zhuǎn)速的增大,SG 減速器傳動效率平穩(wěn),并沒有出現(xiàn)比較劇烈的波動,傳動效率穩(wěn)定在20 %到22 %之間。RV-40E 上下輕微波動,基本穩(wěn)定在80 %左右,轉(zhuǎn)速在2 500 r/min~3 000 r/min時,其傳動效率達(dá)到最大值98%,此時性能已超過Nabtesco出產(chǎn)的RV減速器,說明國產(chǎn)減速器在部分指標(biāo)上已達(dá)到國際先進(jìn)水平??傮w來看,SG 減速器在傳動效率上表現(xiàn)欠佳,與RV-40E 傳動效率相差4倍,沒有達(dá)到國內(nèi)廠商的最低標(biāo)準(zhǔn)。
在上文分析中,雖然在振動、溫度、噪聲方面SG都存在差異,但在傳動效率上的差距最為明顯,其他參數(shù)性能也可能受到傳動效率的影響而表現(xiàn)欠佳。因此有必要定量分析兩者在傳動效率上產(chǎn)生差異的原因。
對于RV減速器的傳動效率,國內(nèi)專家學(xué)者已經(jīng)進(jìn)行了大量研究,普遍認(rèn)為RV減速器傳動效率一般可達(dá)到85%~92%[18-19]。部分學(xué)者采用仿真及實驗測試,得到RV-40E 最高效率為73.23 %[20]。參考Nabtesco 公司的精密控制用高剛性減速機RV SERIES 技術(shù)資料集,RV-40E 減速器效率曲線見圖10所示。
圖10 RV-40E減速器效率曲線圖
SG減速器為雙聯(lián)行星結(jié)構(gòu)(NGWN型),計算時可等效為一級NGW 行星齒輪和一級正號機構(gòu)NN串聯(lián)[21],如圖11所示。因此,NGWN 行星齒輪的傳動比為一級NGW 行星齒輪的傳動比和一級正號機構(gòu)NN 傳動比的乘積,NGWN 行星齒輪的效率為一級NGW 行星齒輪的效率和一級正號機構(gòu)NN 效率的乘積。其中i12=-7,i1″2″=1.043,單對齒輪嚙合效率為95.06%。
圖11 SG等效機構(gòu)
其傳動比和傳動效率為
經(jīng)計算SG 的傳動比較大,但傳動效率極低,理論傳動效率僅為44.53%。同時,雙聯(lián)行星輪工藝性差,制造、安裝復(fù)雜,對制造精度要求高,其均載性能對制造誤差敏感,因此實際傳動效率往往達(dá)不到理論計算值。
造成SG 減速器傳動效率未達(dá)到理論值的原因主要有以下兩點:
(1)SG 嚙合齒對數(shù)量未達(dá)標(biāo)。在輸入轉(zhuǎn)速恒定的情況下,起初齒輪嚙合并不完美,所以效率達(dá)不到出廠樣本效率。隨著時間增長嚙合齒對數(shù)量增多,輸出端負(fù)載會逐漸升高,進(jìn)而傳動效率升高。在實驗過程中RV-40E 的傳動效率即隨時間增長而增長,最終達(dá)到最高傳動效率98 %時已運行了30 分鐘。但SG減速器未出現(xiàn)隨時間增長而增長的現(xiàn)象,因此推斷其內(nèi)部嚙合點數(shù)量未達(dá)到理論值(9個)。
(2)齒輪傳動的功率損耗較大。傳動效率主要來源于齒輪傳動的功率損耗、軸承摩擦的功率損耗及潤滑油攪動的功率損耗等。其中齒輪傳動的功率損耗所占比重最大,主要由輪齒間的嚙合摩擦引起,受齒面加工精度影響極大。通過拆機觀察發(fā)現(xiàn),SG減速器經(jīng)過測試后其潤滑油由黃色變?yōu)楹谏?,潤滑油中含有大量鐵屑,其齒輪加工等級為9級,齒面存在劃痕。因此SG 減速器加工精度過低也是造成其傳動效率低的重要因素。
大速比行星齒輪效率會隨傳動比增大而迅速降低,這是由其結(jié)構(gòu)決定的。但相較于理論值,實際測試結(jié)果僅占理論值的50%,若能在制造及安裝工藝方面加以完善可以進(jìn)一步提高SG的傳動效率。
本文測試分析了SG減速器與RV-40E減速器的振動、噪聲、溫度及效率指標(biāo),剖析了SG減速器相對于RV減速器的優(yōu)缺點。振動特性方面,兩者在軸向振動幅值方面與國外產(chǎn)品相比均超差,水平與垂直方向符合國際標(biāo)準(zhǔn)。SG減速器整體穩(wěn)定性低于RV減速器,但在溫度、噪聲方面略有優(yōu)勢,均低于RV。傳動效率方面,SG減速器表現(xiàn)欠佳,與RV傳動效率相差4倍,沒有達(dá)到國內(nèi)廠商的最低標(biāo)準(zhǔn),一方面由于大速比行星齒輪自身的傳動效率理論值偏低,另一方面SG 減速器的制造及安裝工藝均未達(dá)標(biāo)。在后續(xù)的優(yōu)化設(shè)計中SG可以考慮在齒輪精度、加工誤差、整體的安裝過程、間隙等方面來減少摩擦,提高傳動效率。