劉曉晶,王建剛,李俊,張哲,鮑鑫
(1.陜西省石油化工研究設計院,陜西 西安 710054;2.陜西延長石油礦業(yè)有限責任公司,陜西 西安 710065)
隨著煤化工企業(yè)的迅猛發(fā)展,化工廢水量也隨之快速增加,這類廢水具有成分復雜、有機物含量高、含鹽量高等特點[1],隨著環(huán)保政策的推進,這類廢水的處理成了重要問題,因此煤化工高濃鹽水的零排放技術成為研究的熱點。目前,高濃鹽水的零排放已經(jīng)實現(xiàn)了水和固體鹽的分離,并且水可以循環(huán)利用,但這個過程產(chǎn)生了大量的固體雜鹽,這類雜鹽成分復雜,只能暫時按照危廢進行處理,但是危廢的處理成本高昂[2-5],分鹽技術可有效解決雜鹽處置的難題,能回收大部分鹽分,實現(xiàn)混鹽的資源化利用。因此,高濃鹽水零排放的分鹽技術成為研究中的重點與難點。本文介紹了零排放幾種不同的分鹽處理技術,在此基礎上對其最新研究進展情況進行綜述。
納濾膜是一種新型分離膜,一般納濾膜孔徑是1~2 nm,截留分子量介于反滲透膜和超濾膜之間,對無機鹽具有一定的截留率。納濾膜表面的聚電解質(zhì)通過靜電作用實現(xiàn)單價與多價離子的分離[6],煤化工高鹽廢水中主要含有NaCl和Na2SO4,通過納濾膜的半透過性得到分離,NaCl在納濾產(chǎn)水側(cè),而Na2SO4在納濾濃水側(cè),再分別對納濾產(chǎn)水和納濾濃水進行濃縮得到結(jié)晶固體NaCl和Na2SO4[7-8]。
納濾分鹽工藝相比其他工藝存在操作壓力低、膜通量大、抗水質(zhì)波動性好、分鹽純度高等優(yōu)勢,鄂爾多斯某礦井水采用納濾進行分鹽,納濾產(chǎn)水側(cè)對Na2SO4截留率達到99%以上,納濾濃水側(cè)對NaCl的截留率可控制在30%以下,使得氯化鈉與硫酸鈉成功得到分離,為后續(xù)的蒸發(fā)結(jié)晶鹽做了很好的鋪墊[9]。鄂爾多斯某礦井水通過三個工段后得到NaCl 和 Na2SO4晶體,Na2SO4晶體含量達到98%以上,達到了《GB/T 6009—2014 工業(yè)無水硫酸鈉》Ⅱ類一等品標準[10]。
武彥芳等[11]對回用水裝置反滲透濃水進行了中試研究,體現(xiàn)出了很好的分離效果,得到的NaCl 和 Na2SO4干鹽分別達到了99%和98%以上,并且裝置運行穩(wěn)定。王帥等采用納濾膜分離化工廢水,分鹽效果良好。納濾產(chǎn)水側(cè)NaCl達到《GB/T 5462—2015工業(yè)鹽》標準中工業(yè)干鹽一級品要求,納濾濃水側(cè)所得 Na2SO4達到《GB/T 6009—2014 工業(yè)無水硫酸鈉》標準中Ⅰ類工業(yè)無水 Na2SO4一等品要求。王帥等[12]通過納濾膜去處理反滲透濃水,其產(chǎn)水/濃水經(jīng)過蒸發(fā)/冷凍結(jié)晶得到的NaCl 和Na2SO4也能得到滿足上述標準要求的結(jié)晶鹽。張琳等[13]通過納濾分鹽工藝分離高含鹽有機廢水中的氯化鈉,結(jié)果表明可成功分離96%的氯化鈉。王浩飛等[14]采用納濾+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶組合工藝處理碎煤氣化污水,得到的Na2SO4結(jié)晶鹽質(zhì)量分數(shù)達到99.5%以上,超過GB/T 6009—2014《工業(yè)無水硫酸鈉》二類合格品參考指標97.0%,NaCl結(jié)晶鹽質(zhì)量分數(shù)達到99.0%以上,超過 GB/T 5462—2015《工業(yè)鹽》的日曬工業(yè)鹽優(yōu)級標準參考指標96.2%,并且裝置連續(xù)運行7 d,回收率可達到89%。
納濾分鹽在在零排放中的應用越來越廣,存在著自身的優(yōu)點,如分鹽純度高,但其分鹽效果會隨著膜性能和回收率的降低而下降,因此,這也是當前的一個研究方向。
電滲析,是一種以電位差為推動力,利用離子交換膜的選擇透過性,從溶液中脫除或富集電解質(zhì)的膜分離操作。離子交換膜利用對不同電性的離子起到選擇性透過作用實現(xiàn)NaCl 和 Na2SO4的分離[15]。電滲析具有離子交換膜不需再生且濃縮倍數(shù)高等優(yōu)點。其分鹽的原理見圖1。
圖1 電滲析工藝的分鹽原理Fig.1 Principle of salt separation in electrodialysis process
高濃鹽水中的陰陽離子在電場作用下透過離子交換膜,通過離子交換膜的選擇透過性產(chǎn)生NaCl濃水,從而實現(xiàn)NaCl 和 Na2SO4的有效分離[16]。
陳海濱等[17]將電滲析工藝應用到煤化工的反滲透濃水中,對其進行中試實驗,電導率由4 000~5 000 μS/cm 降低至600~700 μS/cm,產(chǎn)水回收率高達85%以上。
電滲析與納濾分鹽工藝雖有相似之處,但是不同的是電滲析在實現(xiàn)NaCl 和 Na2SO4分離的同時也達到了濃縮的效果,但由于其成本較高,目前仍未應用到工程實踐中。
煤化工廢水經(jīng)過除硬除雜等預處理工藝后進入多效蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。多效蒸發(fā)是將幾個蒸發(fā)器串聯(lián)運行的蒸發(fā)操作,使蒸汽熱能得到多次利用,從而提高熱能的利用率,多用于水溶液的處理。每一效的二次蒸汽溫度總是低于其加熱蒸汽,故多效蒸發(fā)時各效的操作壓力及溶液沸騰溫度沿蒸汽流動方向依次降低。前效蒸發(fā)的二次蒸汽,成為后效料液加熱蒸發(fā)的熱源,蒸發(fā)后的余熱蒸汽和冷凝液作為料液預熱器的熱源,當濃縮液接近飽和時轉(zhuǎn)到高溫蒸發(fā)結(jié) 晶器中慢慢析出Na2SO4晶體,當固液比達到要求值時轉(zhuǎn)到稠厚器中,進而分離出Na2SO4晶體與母液。母液分兩部分進行,其中一部分繼續(xù)回到蒸發(fā)結(jié)晶器中,另一部分在低溫蒸發(fā)結(jié)晶器中,在高溫到低溫的過程中析出NaCl 晶體,從而實現(xiàn)鹽的分離[2]。
蒸發(fā)結(jié)晶分鹽工藝是利用NaCl和不同溫度下溶解度不同實現(xiàn)的分離,總結(jié)其原理是在高溫條件下得到硫酸鈉,低溫條件下得到氯化鈉,母液熱循環(huán),特點是工藝流程短,投資費用低,產(chǎn)品品質(zhì)受來水影響較大,對鹽硝比例的條件要求相對較高。
張繼軍[18]公開了一種利用蒸發(fā)結(jié)晶工藝分離高鹽廢水中氯化鈉、硫酸鈉和硝酸鈉的方法,在50~150 ℃下對高鹽廢水進行蒸發(fā)濃縮結(jié)晶,得到硫酸鈉晶體,在二次蒸發(fā)濃縮后得到氯化鈉晶體,二次母液在低溫冷凍的條件下得到硝酸鈉晶體,并且均達到工業(yè)級水平。任晶等[19]對碎煤氣化高濃廢水進行中試實驗研究,得到無水Na2SO4達到工業(yè)無水硫酸鈉國家標準合格品要求,NaCl達到工業(yè)鹽國家標準日曬二級要求,回收率達到 89.99%。張志東等[20]對內(nèi)蒙古某高濃度酚氨廢水進行了中試實驗研究,得到的Na2SO4和NaCl均達到GB/T 6009—2014二類合格品和 GB/T 5462—2003日曬工業(yè)鹽二級品指標。并且回收率也高達89.99%。
冷法分鹽工藝是利用氯化鈉和硫酸鈉溶解度的差異進行分離的工藝。其工藝流程見圖2。
圖2 冷法分鹽工藝流程圖Fig.2 Process flow chart of salt separation by cold method
該工藝是將高鹽濃水經(jīng)MVR降膜蒸發(fā)濃縮后進行冷凍結(jié)晶的過程,冷凍結(jié)晶過程中析出硫酸鈉晶體,進行離心,芒硝再經(jīng)過熱熔成硫酸鈉的飽和溶液后做蒸發(fā)結(jié)晶產(chǎn)出無水硫酸鈉鹽。硫酸鈉母液泵入冷凍結(jié)晶器,隨溫度降低析出硫酸鈉晶體。冷凍結(jié)晶母液中大部分為氯化鈉,繼續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶析出氯化鈉鹽[15]。
冷法分鹽工藝原理是在高溫條件下得到氯化鈉,低溫條件下得到硫酸鈉,母液冷循環(huán),具有工藝流程短 、固體鹽純度高、投資費用低等優(yōu)點。但該工藝操作條件較高。但氯化鈉和硫酸鈉比例適合的情況下具有較高的技術優(yōu)勢[21]。
郝紅勛[22]發(fā)明了一種分離NaCl和Na2SO4結(jié)晶鹽的方法,高鹽廢水首先進行脫色處理,然后進入電滲析和機械式蒸發(fā)濃縮,當其接近飽和時轉(zhuǎn)入冷凍結(jié)晶器,得到硫酸鈉固體。母液通過兩級蒸發(fā)結(jié)晶,析出氯化鈉固體。將該方法應用到煤化工企業(yè)中,其中煤化工廢水中NaCl和Na2SO4含量分別為2.28%和0.72%,產(chǎn)出的無水硫酸鈉達到《GB/T 6009—2014》Ⅱ類一等品要求,氯化鈉《GB/T 5462—2015》一級產(chǎn)品要求。
組合分鹽是將納濾分鹽工藝與熱法分鹽工藝、冷法分鹽工藝相結(jié)合的多級分鹽工藝,組合分鹽工藝利用了各種不同分鹽工藝的優(yōu)點,展現(xiàn)出前所未有的優(yōu)勢,組合分鹽工藝將在高濃鹽水的分鹽技術中取得很大的進展。
何睦盈等[27]采用冷凍脫硝+納濾組合,再結(jié)合熱泵蒸發(fā)技術對廣東某材料公司的高鹽廢水進行處理,氯化鈉和硫酸鈉含量均為50~150 g/L,運行結(jié)果顯示硫酸鈉和氯化鈉純度分別為97.7%和98.4%,基本達到產(chǎn)品要求。區(qū)瑞錕等[28]公開了一種鹽硝聯(lián)產(chǎn)裝置,將納濾、反滲透、電滲析、蒸發(fā)結(jié)晶等工藝組合處理高鹽廢水,其中氯化鈉和硫酸鈉含量分別為3 100,4 600 mg/L,經(jīng)過組合工藝處理后硫酸鈉和氯化鈉純度均達到99%以上,均達到一級工業(yè)合格品要求。邢明皓[29]發(fā)明了一種分離硫酸鈉和氯化鈉的方法,采用納濾、電解氧化、熱法結(jié)晶、冷凍結(jié)晶以及膜濃縮技術組合分鹽工藝處理經(jīng)過預處理的高含鹽廢水,高含鹽廢水含鹽量為1%,其中NaCl∶Na2SO4=1.55,經(jīng)過所述組合分鹽工藝得到產(chǎn)品NaCl和Na2SO4。
高濃鹽水零排放過程中產(chǎn)生了大量的固體雜鹽,這類雜鹽目前只能暫時按照危廢進行處理,存在場地大、處理成本高、環(huán)境危害大等問題,隨著環(huán)保政策的推廣,分鹽并資源化利用是解決問題的途徑,必將是今后的發(fā)展方向。資源化利用在提高利用率的同時降低了運行成本,減少了環(huán)境污染,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟、環(huán)境效益和社會效益。然而資源化利用的前提是產(chǎn)品鹽的品質(zhì)合格,因此,對高濃鹽水進行有效的分離純化,使其達到綜合利用的標準并投入到使用中,才能實現(xiàn)真正意義上的零排放,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),從根本上解決企業(yè)的生存壓力。