王東超
摘要: 常規(guī)高壓注水管柱在細分注水過程中,因洗井、測試、管線穿孔、停開井時出現(xiàn)壓力波動,容易導致管柱蠕動,引起封隔器失效而進行作業(yè)維護。研究采用雙錨定防蠕動工藝,并對注水封隔器進行改進,克服管柱蠕動對注水管柱密封性的影響,增加了管柱穩(wěn)定性,延長了高壓注水管柱有效期。
關鍵詞:分層注水;防蠕動;工藝管柱
油田開發(fā)后期,細分注水是改善注水井吸水剖面,提高油藏開發(fā)效果的重要手段。常規(guī)高壓注水管柱在細分注水過程中,遇到洗井、測試、管線穿孔、停開井情況時,注水壓力快速從25-30MPa落零,受高低壓波動影響,管柱蠕動引起封隔器密封失效,如果過大增加錨定力,會導致管柱解封困難。河南油田采油一廠2015-2018年因封隔器失效有133井次維護作業(yè),占維護作業(yè)總井次的70%。為此研究應用了雙錨定防蠕動工藝管柱。
1封失效原因分析
統(tǒng)計2015-2018年因封失效的133井次維護作業(yè),壓力波動原因61井次,占比46%(見表1)。
1.1 壓力波動因素
當注水井因洗井、測試、管線穿孔、停開井出現(xiàn)壓力波動時,管柱受力狀況發(fā)生變化,導致管柱蠕動,帶動封隔器膠筒蠕動,直至封隔器失效。
(1)目前防蠕動管柱主要是用液壓錨定器錨定,連接位置放在管柱頂部,當油套壓差較小時,錨定能力下降,油壓升高時,管柱伸長蠕動。
(2)油壓升高時即使液壓錨定器錨定了,其下部分管柱也要伸長蠕動,當注水壓力>15MPa時,管柱出現(xiàn)伸長蠕動,當壓力波動(帶壓測試拔水嘴、停電等情況)時,油管出現(xiàn)回縮蠕動,導致封隔器解封失效。
1.2 井筒因素
由于射孔段套管腐蝕變形、擴徑,封隔器密封環(huán)境惡化,容易造成封隔器失效。2016-2018年,注水井實施井況監(jiān)測38口井,射孔段套管均存在腐蝕擴徑現(xiàn)象。
1.3 膠筒老化
隨著封隔器在井時間延長,封隔器密封件應力逐漸衰減,橡膠材料彈性變小,塑性增加,管柱蠕動會造成膠筒損壞,導致封隔器不密封。
1.3 工藝因素
(1)小直徑分注:井下套管長期服役出現(xiàn)破損,補貼加固后形成縮徑,需采用小直徑分注工藝。小直徑分注管柱在斜井中耐壓差能力低,壓差高的井密封性能差。
(2)大斜度井分注:封隔器坐封時膠筒受力不均,膠筒肩部應力集中,導致膠筒密封性能下降。
1.4 洗井因素
洗井排量變化或洗井過程不連續(xù)等,有時洗井不徹底,造成臟污滯留,堵塞反洗井通道,引起洗井活塞關閉不嚴。
2 防蠕動注水管柱研究
蠕動現(xiàn)象表現(xiàn)在管柱伸長蠕動和縮短蠕動,其核心問題是在油壓升高時,防止管柱伸長蠕動,在壓力波動(壓力下降)時,油管就不會出現(xiàn)縮短蠕動,封隔器也就不會失效,從本質(zhì)上解決高壓注水管柱蠕動問題,達到延長注水有效期的目的。
2.1防蠕動注水管柱設計
管柱結構:防蠕動注水管柱由篩堵、配水器、機械錨定器、Y341-115高壓注水封隔器、水力錨、補償器和油管組成(見圖1)。
技術原理:在原分注管柱基礎上,封2下方加裝一級錨定器,配合封1上方的水力錨和補償器,形成補償器+雙錨定工藝,提高抗蠕動性能,增加管柱穩(wěn)定性。坐封前向機械錨定器加壓4-6t,錨定器錨定可靠,不受油套壓差的影響。再從油管打壓坐封封隔器,在注水過程中,管柱是處于壓縮狀態(tài),遇到管線穿孔、帶壓測試等情況,降低壓力波動對管柱的影響,封隔器不會解封。
套管保護:采用低傷害水力錨,錨牙面增加一倍,對套管錨定強度降低50%,可以減輕對套管的傷害。
2.2 Y341注水封隔器改進
(1)設置洗井閥剪斷銷釘
國內(nèi)多數(shù)注水封隔器在多層注水時,由于反洗井閥處于關閉狀態(tài),如果地層啟動壓力高,封隔器坐封時,膠筒壓縮距離達不到最佳值,直接影響封隔器的密封性。因此將Y341注水封隔器結構進行改進,坐封時,反洗井閥處于開啟狀態(tài),不受地層啟動壓力高的影響,在8MPa時就能完成可靠坐封,繼續(xù)升壓到13MPa左右,剪斷洗井閥銷釘,洗井閥關閉。
坐封后,洗井閥與外中心管留有縫隙,在有油壓情況下,相當于有兩級活塞向上推,保護封隔器不解封。國內(nèi)封隔器大多數(shù)不留縫隙,洗井閥與外中心管接觸,只有一級活塞保護,易解封。
(2)選用高溫高壓膠筒
采用耐壓70MPa、耐溫150℃的氫化丁腈橡膠膠筒,提升密封材料的耐壓、耐溫性能。
3 現(xiàn)場應用
魏177井2018年3月作業(yè)換封,四級四段分注,完井后測試轉(zhuǎn)注,壓力波動大(油壓17-20MPa),6月同位素顯示保護封、封3失效,要求再次作業(yè)換封。
分析:該井偏2與偏3頻繁輪換注水,調(diào)配頻繁,正常注水時壓力波動大,封隔器有向上蠕動趨勢,傳統(tǒng)分注管柱導致封失效,維護周期僅90天。
措施及效果:采用補償器+雙錨定防蠕動工藝管柱,2018年7月完井后正常分層注水,截止目前已調(diào)配25次,管柱防蠕動效果良好,未發(fā)現(xiàn)封隔器失效的現(xiàn)象。
防蠕動分層注水管柱已在采油一廠應用68井次,經(jīng)過調(diào)整配注、洗井、測試、管線穿孔、停開井多項驗證,管柱防蠕動效果良好,有效解決了壓力波動造成的封失效問題。
4 結論與認識
(1)雙錨定防蠕動分層注水管柱,提高抗蠕動性能,增加管柱穩(wěn)定性,可避免壓力波動造成的封失效。
(2)改進型Y341注水封隔器設置洗井閥剪斷銷釘,可以減少座封過程受地層壓力影響,保證封隔器密封可靠。
參考文獻:
[1]許志晴,閆相禎等.深井分層注水管柱受力變形計算方法改進.油氣田地面工程,2010,3:22-23.
[2]李建雄,盧貴華等.分注管柱失效原因分析及治理對策探討.石油機械,2009.2:66-69.
作者簡介:王東超,1968.12,男,漢, 本科學歷,助理工程師,方向采油工程技術,河南省葉縣人。