王世軍
(中國石油大慶煉化公司檢維修中心,黑龍江大慶 163411)
富氣壓縮機機組是一套ARGG(內(nèi)提升管反應器、反應再生并列式催化裂化裝置)中的重要設備,在裝置中起著承上啟下的作用,它將分餾系統(tǒng)產(chǎn)生的富氣通過高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用壓縮,具有平衡反應、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)壓力、向吸收穩(wěn)定系統(tǒng)輸送壓縮富氣的作用,為最終生產(chǎn)合格的汽油和液化氣等提供先決條件。其中,汽輪機是該機組的動力輸出設備,其能否正常運行直接關系到整個裝置的安全平穩(wěn)性。
2018 年5 月29 日,檢修一套ARGG 裝置富氣壓縮機機組,計劃改造汽輪機的位移探頭,增加位移探頭數(shù)量、改變聯(lián)鎖數(shù)量,以確保機組更加安全平穩(wěn)地運行。拆除汽輪機前側(cè)軸承箱壓蓋,儀表維護人員記錄探頭電壓值后,將探頭和汽輪機前側(cè)軸位移支架拆除。此時記錄探頭電壓值的目的是為了記錄轉(zhuǎn)子位移探頭距離轉(zhuǎn)子軸向的實際位置,作為探頭回裝時的依據(jù),同時在汽輪機轉(zhuǎn)子不產(chǎn)生任何軸向竄動的基礎上,依然可準確定位轉(zhuǎn)子軸向位置。
在汽輪機停放未處理期間,因為儀表維護人員沒有與工藝人員進行有效溝通,工藝操作人員在不知情的情況下對汽輪機進行了手動盤車,造成轉(zhuǎn)子發(fā)生軸向位移竄動,由于轉(zhuǎn)子軸向位置之前沒有做其他定位監(jiān)測手段(可在位移探頭拆除前架設百分表監(jiān)測轉(zhuǎn)子軸向位移),軸向位置的改變,使之前儀表記錄的電壓值失去了實際意義。由于位移探頭已拆除,汽輪機轉(zhuǎn)子的實際軸向位置無法掌握。如不準確掌握轉(zhuǎn)子實際軸向位置,極易造成汽輪機異常位移聯(lián)鎖停機,或汽輪機轉(zhuǎn)子軸向竄量大,監(jiān)測不準確造成機組損壞的惡性事故。為解決上述問題,只能重新測量轉(zhuǎn)子位移并根據(jù)測量值校裝位移探頭。在聯(lián)軸器未拆除的前提條件下,在汽輪機前側(cè)軸承箱位置架百分表,采用推軸法對汽輪機止推軸承間隙進行測量,幾次測量后確認準確數(shù)據(jù)為0.18 mm,但在查閱上次汽輪機的檢修記錄時發(fā)現(xiàn),上次測得的止推軸承間隙為0.32 mm??紤]到汽輪機與壓縮機之間的聯(lián)軸器未拆除,推動轉(zhuǎn)子時會受到聯(lián)軸器膜片拉伸和壓縮的影響,因此測量會有一定的誤差。
如果想準確監(jiān)測轉(zhuǎn)子軸位移的值,只能是拆掉聯(lián)軸器中間節(jié),消除聯(lián)軸器對轉(zhuǎn)子軸向位移的影響,推動汽輪機轉(zhuǎn)子重新測量。而聯(lián)軸器中間節(jié)從拆除到安裝至少需要6 h,還要考慮聯(lián)軸器護罩安裝后密封膠的固化時間,具備機組開機的時間會更長。由于裝置開工在即,為確保裝置及時開工,此種解決方案已不能滿足裝置需求。
根據(jù)實際情況,制定一套簡單快捷的處理方案:
(1)以重新測得位移0.18 mm 的中間值定為探頭安裝時的0 位,通過假設轉(zhuǎn)子處于主推和副推兩個極限位置,推斷儀表位移數(shù)值,用簡單的換算公式計算出轉(zhuǎn)子位移可能出現(xiàn)的最大誤差值。最后通過論證,明確即便是探頭安裝異常后導致的最大誤差值,也不會對汽輪機運行造成影響,從而為汽輪機平穩(wěn)運行提供可靠理論依據(jù),為裝置正常開工做出有利保障。
(2)根據(jù)檢修前的各部數(shù)據(jù),繪制轉(zhuǎn)子位置示意圖(圖1)。已知檢修前止推間隙為0.32 mm,取其中間值為0 位,主推力瓦側(cè)距離0 位位置為0.16 mm,副推力瓦距離0 位位置為-0.16 mm。查閱汽輪機運行時的歷史數(shù)據(jù),汽輪機正常運轉(zhuǎn)時位移探頭顯示為0.06 mm,即轉(zhuǎn)子平衡盤所處位置為0.06 mm,而汽輪機轉(zhuǎn)子聯(lián)鎖位移報警值為±0.60 mm。
圖1 轉(zhuǎn)子位置示意
(3)假設轉(zhuǎn)子由于受聯(lián)軸器膜片的影響只能推靠在副推力瓦側(cè),以測得0.18 mm 的中間值取0 位,可計算出此時的0 位與原始0 位相比向副推側(cè)偏離了0.07 mm(0.32/2-0.18/2=0.07 mm),轉(zhuǎn)子正常運轉(zhuǎn)后,位移探頭顯示應為0.06+0.07=0.13 mm(圖2)。
圖2 轉(zhuǎn)子只能推靠副推力軸瓦時示意
(4)同樣假設轉(zhuǎn)子由于受聯(lián)軸器膜片影響只能推靠在主推力瓦側(cè)時,以測得0.18 mm 的中間值作為0 位與原始0 位相比向主推側(cè)偏離了0.07 mm(0.32/2-0.18/2=0.07 mm),正常運轉(zhuǎn)后儀表顯示應為0.07-0.06=0.01 mm,由于在0 位靠副推力瓦側(cè),所有位移探頭應該顯示為負值,即為-0.01 mm(圖3)。
圖3 轉(zhuǎn)子只能推靠主推力軸瓦時示意
(5)通過上述假設轉(zhuǎn)子在兩個極限位置時的計算,轉(zhuǎn)子正常運轉(zhuǎn)后儀表顯示最大誤差分別為0.13-0.06=0.07 mm 和-0.01-0.06=-0.07 mm,即兩種極限位置測得的最大誤差絕對值為0.07 mm。
(1)機組啟機或甩負荷時可能出現(xiàn)反方向的軸向推力或較大正向的軸向力,此時轉(zhuǎn)子緊貼副推瓦或主推力瓦,探頭最大絕對值為0.07+0.16=0.23 mm,即使考慮推力瓦塊、推力盤受力發(fā)生的機械變形,其數(shù)值也遠遠小于報警值±0.60 mm,因此能夠完全保證汽輪機正常啟機(圖4)。
圖4 轉(zhuǎn)子緊貼主副推力軸瓦時示意
(2)由于止推軸瓦磨損,位移達到聯(lián)鎖停機值±0.80 mm。因為位移探頭有0.07 mm 誤差,此時轉(zhuǎn)子實際偏離原始0 位距離可能為0.73 mm 或0.87 mm。而一般止推瓦塊表面巴氏合金厚度為1~1.5 mm,所以不會發(fā)生止推軸瓦合金層已全部脫落,還沒達到位移聯(lián)鎖停機的情況,有效保證機組安全運行。
通過上述處理方式,該機組最終平穩(wěn)運行至下個檢修期。實踐證明以上故障處理方法的可行性,同時為類似問題的解決提供參考依據(jù)。