楊天郁,胡志成,楊旭斌,鞠兆剛,劉志偉
(中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司,天津 300457)
JZ9-3 油礦掃艙泵采用的是美國GOULDS PUMPS 公司生產(chǎn)的立式長軸泵深井泵,流量249.8 m3/h,揚程112 m,工作介質(zhì)為污油水,電機功率為192 kW,轉(zhuǎn)速2975 r/min,電機啟動方式為全壓啟動,傳動軸直徑30.1 mm,單根長度956 mm,材質(zhì)416ss,共20 根首尾相連,泵為兩級葉輪。1999 年投入使用,主要用于排出儲油沉箱內(nèi)沉在原油底層的水,工作方式為間歇式運轉(zhuǎn),每天運轉(zhuǎn)兩次,每次運轉(zhuǎn)30 min。
2008 年3 月,掃艙泵運轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)持續(xù)高振,最終泵軸斷裂,之后進(jìn)行了投用以來的第1 次提泵大修,除襯套是自行測繪加工之外,其余配件均為原廠配件。但大修后使用8 個月之后再次出現(xiàn)高振后泵軸斷裂。再次更換了所有的襯套和傳動軸,其中有6 根傳動軸為國產(chǎn)化加工,使用1 個月后,又出現(xiàn)上述情況,不同的是斷裂的傳動軸為國產(chǎn)件。第3 次維修時改變了襯套材料,重新加工了6 根傳動軸,此次更換只使用了一個星期,仍然出現(xiàn)高振后泵軸斷裂,斷裂傳動軸仍然是國產(chǎn)件。每次拆檢發(fā)現(xiàn)都是傳動軸與襯套之間的配合間隙嚴(yán)重超差,部分泵軸磨損嚴(yán)重,都是在靠近泵的傳動軸在螺紋的尾部斷裂(前3 次靠近泵第2 根,第4 次靠近泵的第4 根),最后一次拆檢時發(fā)現(xiàn)襯套脫離襯套座。
掃艙泵的傳動軸靠一個左旋螺紋套連接相鄰的傳動軸,揚水管中的扶正襯套做支撐(圖1)。傳動軸的同軸度靠自身加工精度與螺紋套的加工實現(xiàn),與安裝沒有關(guān)系,只有襯套和揚水管的安裝精度會影響傳動軸的傳動精度。
圖1 掃艙泵結(jié)構(gòu)示意
襯套在軸向沒有定位,與襯套座過盈配合。襯套與襯套座之間的過盈量過小,在泵運轉(zhuǎn)過程中會使襯套沿軸向竄動,最終脫離襯套座,導(dǎo)致傳動軸失去支撐,直接與襯套座摩擦,摩擦力急劇增大產(chǎn)生高振,傳動軸承受交變載荷,在最薄弱處產(chǎn)生疲勞斷裂。
相鄰兩節(jié)揚水管間的同軸度靠兩端凹凸法蘭的配合實現(xiàn),安裝時法蘭面留有銹蝕、雜物,或法蘭邊緣凸起的高點都會影響揚水管的同軸度。另外,掃艙泵投產(chǎn)時間較長,揚水管法蘭的配合間隙由于銹蝕的原因略有增大,如在安裝過程中不調(diào)整揚水管的安裝位置也會影響其同軸度,揚水管不同軸會導(dǎo)致傳動軸偏磨襯套,大大縮短襯套的使用壽命。
3.2.1 材料選擇問題
掃艙泵所有國產(chǎn)化配件的材料均是按完工圖紙中的規(guī)定,比對成國內(nèi)相對應(yīng)的材料。
襯套的材料為CARBON,翻譯成中文為“碳”,石墨耐磨性好、自潤滑性良好,是制作襯套的常用材料,并且主要化學(xué)元素就是碳,所以圖紙中的CARBON 就是指石墨。第1、第2 次維修均選用石墨加工襯套,但從檢修的情況來看,磨損非常嚴(yán)重,由此分析國外的CARBON 與國內(nèi)的石墨還有一定的差別;第3 次維修選用了承載能力強、自潤滑能力好、耐磨性好的填充聚四氟乙烯,但其硬度低、回彈性差,安裝時采用和石墨襯套同樣的過盈量,不能有效限制其軸向竄動。另外,填充聚四氟乙烯的熱膨脹系數(shù)大,采用和石墨襯套同樣的徑向間隙,受熱后會使軸和襯套粘合在一起旋轉(zhuǎn),造成襯套座內(nèi)壁與襯套的外徑摩擦,襯套會產(chǎn)生不規(guī)則的軸向位移,嚴(yán)重情況下會脫離襯套座。最后一次檢修更換的填充聚四氟乙烯襯套與原石墨尺寸一致,所以填充聚四氟乙烯襯套的過盈量和徑向間隙均偏小,有可能是泵軸斷裂的重要原因。
傳動軸在圖紙中規(guī)定的材料牌號為416ss,與之相對應(yīng)的國內(nèi)材料為1Y1Cr13,是一種馬氏體不銹鋼,由于少量的1Y1Cr13材料不易購買,每次加工傳動軸都采用與之性能相近的1Cr13,雖然材質(zhì)牌號相對應(yīng),化學(xué)元素也基本相同,但第2、第3、第4次傳動軸斷裂均為國產(chǎn)化軸,因此有兩種可能:其一,1Cr13 不如416ss 的強度高;其二,所購買的材料是不符合要求的1Cr13,因此可以通過力學(xué)試驗來澄清這一問題。
3.2.2 傳動軸受力分析
掃艙泵屬于液下兩級離心泵,泵在運轉(zhuǎn)過程中發(fā)生扭轉(zhuǎn),傳動軸受葉輪做功產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩MB,與襯套摩擦?xí)纬勺璧K泵軸轉(zhuǎn)動的轉(zhuǎn)矩MC,電機提供的轉(zhuǎn)矩MA,3 個扭矩的關(guān)系為MA=MB+MC。由于多級離心泵在運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生一定的軸向F2,該力由電機的推力軸承所承受,反作用力為F1(圖2)。泵軸是電機連接泵頭傳遞扭矩的部件,即泵軸在工作中既是受拉也是受扭轉(zhuǎn)兩個方面的力。判斷國產(chǎn)軸是否滿足強度要求無需校核強度,只需對國產(chǎn)化泵軸和進(jìn)口泵軸取樣做拉伸強度試驗和扭轉(zhuǎn)強度試驗即可。按照國家標(biāo)準(zhǔn)將泵軸做成試件,在室溫狀態(tài)下測得的試驗數(shù)據(jù)見表1。
圖2 傳動軸受力分析
從表1 可以看出,國產(chǎn)化傳動軸的各項參數(shù)優(yōu)于進(jìn)口傳動軸,由此判斷國產(chǎn)化傳動軸強度滿足使用要求。
表1 材料力學(xué)性能數(shù)據(jù)
3.2.3 國產(chǎn)化配件加工工藝問題
傳動軸斷裂處每次都是在螺尾,說明在螺尾處產(chǎn)生了應(yīng)力集中,后三次斷裂的傳動軸均為國產(chǎn)化配件,由于傳動軸兩端的螺紋為左旋螺紋,普通車床車削螺紋時從傳動軸的中部往端部進(jìn)刀,傳動軸螺尾處都留有三角形的進(jìn)刀槽,進(jìn)口泵的傳動軸是數(shù)控車床加工,沒有進(jìn)刀槽,因此國產(chǎn)化傳動軸的危險截面面積小于進(jìn)口傳動軸,這也是在同有國產(chǎn)化傳動軸和原裝配件的情況下國產(chǎn)化傳動軸斷裂的主要原因。
個別傳動軸在與襯套配合處有明顯的偏磨痕跡,說明軸并不是圍繞著軸心旋轉(zhuǎn),而是處于偏心運轉(zhuǎn)狀態(tài),部分與襯套進(jìn)行摩擦,這種現(xiàn)象除了是傳動軸與襯套間的間隙過大造成的以外,就是軸兩端的螺紋的軸心與傳動軸軸頸不同軸,導(dǎo)致兩兩相連的傳動軸不同軸。
襯套是直接加工成形,然后用專用工具壓入就可以使用,位置精度全靠襯套座保證,但從未對揚水管內(nèi)的襯套座進(jìn)行過同軸度檢測,如果同軸度有偏差,勢必影響襯套座的位置精度。
在拆檢泵的過程中發(fā)現(xiàn)泵內(nèi)介質(zhì)中含有細(xì)砂和直徑1~2 mm 的固體顆粒。裝泵初期泵軸與襯套的間隙較小,細(xì)砂相當(dāng)于磨料,快速磨損襯套和泵軸,將間隙擴大,后續(xù)直徑較大的粒徑進(jìn)出襯套會將泵軸和襯套卡死,如果多個襯套同時進(jìn)入磨料,則傳動軸非常容易折斷。介質(zhì)中含砂和較大的固體顆粒是傳動軸斷裂的重要原因。
由于工況改變,需要提高泵軸的強度和表面耐磨度:改變傳動軸材料,選用淬透性和強度更好的42CrMoA,并經(jīng)鍛造、調(diào)質(zhì)等工藝提高強度;泵軸表面需要更加耐磨,進(jìn)行鍍硬鉻處理,磨削后提高表面耐磨度;從試驗結(jié)論看,進(jìn)口泵軸的安全系數(shù)較低,因此泵軸的加工不切退刀槽,避免應(yīng)力集中,兩端螺紋必須保證同軸度;襯套采用填充聚四氟乙烯材料,增加導(dǎo)流槽,將過盈量增加至原來的一倍,并在導(dǎo)槽內(nèi)增加軸向固定,防止其竄動。
改進(jìn)后的傳動軸已連續(xù)使用超過8 年,未出現(xiàn)斷裂故障,證明了斷裂原因分析準(zhǔn)確、改進(jìn)措施合理。通過解決傳動軸斷裂問題得出:進(jìn)口零件的安全系數(shù)選用與工況相關(guān),工況發(fā)生變化必然會發(fā)生故障。因此,在做國產(chǎn)化研究的過程中不能只做表面的模仿,要從原理上透徹分析后再深入研究加工工藝。