李壽華 薛長(zhǎng)旺 宋丙新 曾令嫄 賈欽荃
摘要:本文針對(duì)某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)的三起低壓渦輪盤前封嚴(yán)擋板故障,結(jié)合低壓渦輪結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品分析故障產(chǎn)生的原因,制定防碰磨控制措施,給出磨損件可行修復(fù)標(biāo)準(zhǔn),填補(bǔ)了該項(xiàng)維修技術(shù)空白。
關(guān)鍵詞:航空發(fā)動(dòng)機(jī);封嚴(yán);擋板;渦輪
Keywords:aero-engine;sealing;baffle;turbine
1 故障現(xiàn)象
某型航空發(fā)動(dòng)機(jī)自使用以來(lái)發(fā)生三起低壓渦輪盤前封嚴(yán)擋板碰磨故障。
該碰磨故障屬于首批發(fā)現(xiàn),現(xiàn)行維修工藝和制度未對(duì)此故障的產(chǎn)生原因和技術(shù)預(yù)防措施進(jìn)行描述,為此有必要對(duì)此類故障進(jìn)行介紹和分析并提供解決方案。
2 機(jī)理分析
2.1 故障和檢查情況
三起發(fā)動(dòng)機(jī)碰磨現(xiàn)象基本相同,均為轉(zhuǎn)子擋板圓周線性碰磨痕跡,靜子安裝邊端面顏色發(fā)白、有碰磨后的黏接物(見(jiàn)圖1)。
三起碰磨現(xiàn)象的差異僅在于碰磨位置深度,差別在0.05mm以內(nèi)。
三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)為大壽命發(fā)動(dòng)機(jī),其中一臺(tái)因“加力起飛過(guò)程中有8次間歇性喘振信號(hào)”返廠大修,其余兩臺(tái)為正常飛行到壽后維修。
由于三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的磨痕較淺,磨痕深度小于0.10mm,磨痕未對(duì)機(jī)件造成嚴(yán)重?fù)p傷。
檢查三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子及靜子軸向尺寸和傳動(dòng)裝配數(shù)據(jù),特別是檢查與碰磨有關(guān)聯(lián)的軸向尺寸等數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)異常。
三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的試車和飛行參數(shù)檢查正常,振動(dòng)值未見(jiàn)異常波動(dòng)。
分解發(fā)動(dòng)機(jī)后檢查蜂窩、封嚴(yán)石墨跑道、軸承鋼套與滾棒磨痕,并與同類發(fā)動(dòng)機(jī)的磨痕進(jìn)行比較,無(wú)異常情況。
2.2 故障分析
三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)為2008~2009年制造,總壽命較大,為二次翻修以上的發(fā)動(dòng)機(jī),零件使用后偏離設(shè)計(jì)尺寸的程度比小壽命發(fā)動(dòng)機(jī)高。
現(xiàn)場(chǎng)檢查三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)蜂窩磨痕、石墨跑道磨痕、軸承磨痕的軸向位置,以及傳裝配合尺寸和修理班組測(cè)量數(shù)據(jù),也無(wú)異常情況。
據(jù)此分析,該故障產(chǎn)生的原因?yàn)椋菏艿蛪簻u輪熱負(fù)荷和氣動(dòng)負(fù)荷影響,發(fā)動(dòng)機(jī)在大狀態(tài)工作時(shí),低渦一導(dǎo)內(nèi)環(huán)焊接組件(后半)蜂窩安裝邊與低壓渦輪轉(zhuǎn)子盤前封嚴(yán)擋板間隙減小而產(chǎn)生輕微碰磨(見(jiàn)圖2、圖3)。
3 預(yù)防和排除措施
該故障發(fā)動(dòng)機(jī)為首批發(fā)現(xiàn)故障。發(fā)動(dòng)機(jī)維修指導(dǎo)手冊(cè)對(duì)此類故障無(wú)規(guī)定和處理方法。因此,根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣等要求,制定了預(yù)防再次碰磨的措施和碰磨件修復(fù)措施。
3.1 預(yù)防措施
首先需防止變形嚴(yán)重的靜子組件裝機(jī),因此需控制靜子軸向尺寸,使靜子組件盡量遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子。
基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),控制低渦一導(dǎo)機(jī)匣內(nèi)環(huán)后半蜂窩安裝邊端面至低渦一導(dǎo)機(jī)匣安裝邊距離應(yīng)不小于36.7mm;控制蜂窩與基體安裝邊臺(tái)階差應(yīng)不大于0.5mm。
3.2 排除措施
對(duì)低渦轉(zhuǎn)子前封嚴(yán)擋板的碰磨部位,需制定均勻打磨和去除磨痕的工藝參數(shù),并確定碰磨相鄰區(qū)域的過(guò)渡方式和尺寸要求。經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)量,按圖樣厚度要求,制定厚度尺寸標(biāo)準(zhǔn)控制要求。
具體為:擋板Q區(qū)直徑Ф553mm、Ф554mm、Ф555mm處進(jìn)行截面壁厚值L測(cè)量并記錄,截面壁厚值L應(yīng)不小于2.10mm;加工后的表面探傷檢查保證無(wú)缺陷,且控制打磨區(qū)域圓周厚度差不大于0.08mm(見(jiàn)圖4)。擋板表面打磨后外觀如圖5所示。
4 結(jié)論
該型發(fā)動(dòng)機(jī)低壓渦輪前擋板碰磨故障僅出現(xiàn)在壽命較大發(fā)動(dòng)機(jī)上;發(fā)動(dòng)機(jī)碰磨故障較輕微,碰磨深度小于0.1mm;通過(guò)控制轉(zhuǎn)靜子間隙,可以針對(duì)性預(yù)防碰磨故障的發(fā)生;通過(guò)打磨和拋光的方式控制壁厚尺寸可以保證發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)厚度,滿足設(shè)計(jì)要求。本文提出的控制標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了該項(xiàng)故障的維修技術(shù)空白。
參考文獻(xiàn)
[1]陳光明.航空裝備中常用機(jī)構(gòu)與零部件應(yīng)用分析[Z].2011.
作者簡(jiǎn)介
李壽華,高級(jí)工程師,主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù)開(kāi)發(fā)。